母管
- 矿用空压机智能联控分析
合检测到的空压机母管压力值以及设备运行状态,完成空压机的自动启停切换以及变频调速,确保母管压力值保持在安全范围内,实现对气动装置的供气;第二,在进行空压机的启停处理中,需要实现冷却水泵的智能控制,结合实际需求确保空压机启动前预先完成冷却水泵的启动,使冷却水能够流入空压机冷却系统,之后再停机处理一段时间,才可停止冷却水泵的运行。通常来说空压机以及冷却水泵的联动控制能够实现空压机的自动启停以及加载与卸载,保证空压机母管的供气稳定,借助联动控制系统能够使设备在可
机械管理开发 2023年7期2023-08-31
- 弯管热煨过程中的工艺问题探讨*
X80 钢级厚壁母管和弯管的技术与产品[3-5],我国弯管的制造技术取得了长足的进步。然而根据资料显示,在已建成的运行管道中,与弯管有关的失效事故在整个的问题管道事故中占有相当高的比例,所以弯管质量的可靠性和稳定性问题值得关注[1]。影响弯管质量的环节和因素较多,包括母管性能、设备及热煨工艺、热处理工艺等。现探讨母管热模拟试验和热煨工艺过程中遇到的几个问题,以供参考。1 热煨弯管的基本工艺过程热煨弯管的基本过程如图1 所示[6]。基本工艺过程是:将母管套进
钢管 2023年2期2023-05-27
- 国产MSR 翅片管的试制与性能
个阶段:(1)母管制造,利用439 不锈钢带材全自动成形、焊接及检测得到母管;(2)翅片,在合格母管上轧制出与母管本体一体化翅片,获得翅片管;(3)弯管,根据MSR 用设备设计需求,对低翅片管进行弯制,得到U 型管。母管制造所用439 不锈钢带材按照ASME BPVC SA-240 制造,检验合格。钢带名义厚度为1.65 mm。制造钢带所用合金铸锭采用电炉熔融+AOD 精炼工艺制备。试制时分别采用进口及国产两种带材。国产带材由太原钢铁有限公司生产。两种带
有色金属材料与工程 2022年6期2023-01-05
- 罗定电厂无辅助蒸汽启动的尝试
缸排汽至辅助蒸汽母管做为汽轮机冲转前的轴封汽源,成功实现了#1机组冷态启动。1 #1机组启动前概况及冷态启动简况我厂#1机组辅助蒸汽系统如图1所示,汽轮机轴封汽分为两路供汽,分别为辅助蒸汽母管及汽平衡母管来汽。辅助蒸汽母管分三路来汽:启动炉供汽、#1、2汽轮机三段抽汽以及#1、2机组高压缸排汽。汽平衡母管则由本机或临机供汽。当一台或两台机组正常运行时,辅助蒸汽母管的汽源由任意一台机组的三段抽汽供,再从母管供汽至汽轮机轴封。当两台机组全部停运后,辅助蒸汽母管
电力设备管理 2022年21期2022-12-07
- 1 000 MW锅炉火检冷却风源系统改造
风至火检冷却风源母管,原火检冷却风机停机备用,以为火电机组提供参考。1 存在问题该电厂1 000 MW机组锅炉的型号为HG3077/28.25/605/613-YM4,该锅炉为超超临界参数、变压直流、单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、采用八角反向双切圆燃烧的П形锅炉。1.1 设备运行风险高该电厂机组火检冷却风系统采用2台火检冷却风机,1台运行、1台备用,就地吸风。火检冷却风机为离心式风机,电动机功率为22 kW,转速为2 920
发电设备 2022年6期2022-11-19
- 电站锅炉过热器管焊缝开裂失效分析
问题,对开裂位置母管及托块取样进行试验,并根据试验结果对焊缝开裂原因进行了分析探讨。2.2 分析方法现场检查发现,托块开裂位置为第一漏点,其余各漏点均为明显的吹损减薄泄漏,主要针对开裂的托块焊缝处取样进行试验分析。根据开裂焊缝的宏观结构及开裂特征,对焊缝开裂原因进行初步判断,并根据上述检查结果,对焊缝及两侧分隔屏管段和托块取样进行化学成分分析、硬度测试、金相检验、拉伸性能测试等,结合焊缝开裂的位置、使用时间和工况等,对其开裂原因进行综合分析。分析中,将初次
电力科技与环保 2022年4期2022-09-01
- 北溪管道用感应加热弯管的生产和质量水平*
弧焊(LSAW)母管制成,由Eisenbau Krämer(EBK)制管厂生产,该公司还为北溪-I项目提供48 in×41 mm 的止屈器。表2 北溪-I弯管母管尺寸和制造标准[2]28 in和38 in弯管采用L 485级材料制造,与管线管相同等级。但对于48 in弯管,要求降低到L 450级,原因是为了在弯曲后整体淬火回火热处理期间保持适当的几何稳定性而增加了壁厚。其实,如果考虑干线和相邻管线管道尺寸的运行条件,48 in×34 mm壁厚的母管制成的L
石油管材与仪器 2021年5期2021-11-10
- 300 MW汽轮机中压调阀故障分析与处理
ontrol)油母管压力无就地及远方的监视手段,仅能从ASP压力值间接判断AST、OPC。经现场检查、验证,高压抗燃EH(electrohydraulic)油系统存在以下2个情况。1.2.1 AST母管油压低的原因分析及处理a)更换危机遮断模块AST的1号、2号、3号、4号电磁阀,清理ASP油管前后节流孔。b)检查、清理汽轮机2个中压缸主汽门的进油节流孔。c)检查2个高压缸主汽门的进油节流孔、油缸出口至AST母管的单向阀。d)检查危急遮断模块内部OPC母管
山西电力 2021年5期2021-11-09
- 燃油泄漏导致凝结水油污染的分析
燃烧器油枪,燃油母管压力为2.35 MPa。图3所示为燃油蒸汽吹扫系统,母管压力规定为0.5 MPa,汽源取至本机辅助蒸汽系统,母管疏水通过疏水器回收至凝汽器,各支管分别接于进、回油母管及锅炉前、后墙机械雾化油枪处。考虑到机械雾化油枪一般作为紧急备用,为减少热源损失,燃油蒸汽吹扫系统处于退出状态。图3 锅炉燃油蒸汽吹扫系统2.2 启动疏水系统为减少工质浪费,锅炉启动疏水箱疏水可用于循环水系统和凝汽器补水。当疏水箱水中Fe2+≤500 μg/L,机组启动阶段
东北电力技术 2021年7期2021-08-05
- 高温蒸汽管道支管焊缝应力与模态特性研究
组高压蒸汽管道(母管)上的各类仪表、疏水管道和取样管座等部件(支管)角焊缝开裂、泄漏甚至断裂飞出等情况时有发生。支管发生断裂的根本原因为母管的振动[5-6]。研究表明,支管结构、材质及焊接工艺等问题是影响焊缝质量的主要因素[7],支管与母管焊接接头内部存在残余应力、微观冶金缺陷等因素易导致接头失效。通过减振装置、加强管系约束、增大管系刚度等方法在一定程度上降低了振动诱发的支管断裂脱落[6-9]。但是母管服役环境决定了其振动只能降低不能消除支管焊接接头断裂的
热力发电 2021年7期2021-08-03
- 降低核电厂压缩空气生产系统故障率的研究
空压机出口管道与母管的连接形式错误;④二级转子排气温;⑤压力参数设定错误;⑥失去控制电;⑦上位机系统失电;⑧冷却水水质差。针对以上8 个因素,分别对其一一确认和排除,排除过程如下:(1)针对环境温度高的确认。环境温度高确认依据为查阅厂家说明书《空压机说明书》第九章195 页:技术数据第9.5 节温度限制要求为低于40 ℃。对昌江地区2013 年9 月—2014年8 月的环境温度进行统计,最高环境温度和平均温度均低于40 ℃,因此排除环境温度高的因素。(2)
设备管理与维修 2021年9期2021-07-29
- 浅谈煤气管道泄漏在线处理方法的研究
围。确保在焊接时母管避免烧穿母管发生二次泄漏。根据母管直径选择大于母管Φ300mm弧板。在管道弧板上分别焊接一个进气、放气管并装上阀门,用于充氮气进行吹扫(如图1),准备与圆直径相同的侧隔板(如图2),同时,还要准备弧板与母管之间相同宽度盖板(如图3)。 图2 侧隔板图3 盖板(4)根据母管管壁的厚薄实际情况选择点焊位置,母管较厚时可以直接选择在母管上直接进行点焊(如图4)。如果母管较薄时,要选择在母管厚度较厚的地方进行点焊或加固圈处焊接(如图5)。图4
中国设备工程 2021年12期2021-06-30
- 堆水池池水温度对某反应堆约束段母管应力研究
水的温度对一次水母管的应力影响十分重要,会引起结构收缩或膨胀,当结构受到约束时就会在结构内部产生温度应力[1]。在事故情况下,池水温度上升会使一次水母管内外形成较大的温度差并产生较大热应力,有可能引起构件的强度破坏,因此有必要对堆水池中一次水母管在不同池水温度下受到的热应力进行计算校核。1 有限元模型建立某反应堆堆本体采用压力壳方式,同时将压力壳浸入水池,一次水进出母管经反应堆压力容器出口接管引出,浸入反应堆堆水池,通过贯穿反应堆水池池壁进入主工艺系统房间
设备管理与维修 2021年7期2021-06-18
- X80 钢级Φ1 422 mm×35.2 mm 弯管化学成分对感应加热弯管性能的影响
[4]。 合理的母管化学成分,能够为弯管制作提供性能稳定的基体, 同时也能为后续的工艺调整拓展范围及空间。 若母管化学成分不当, 易造成管体与焊缝性能匹配性差, 导致弯管工艺调整失败。 因此, 母管化学成分对感应加热弯管极为重要。 但是其如何对弯管性能产生影响,不同化学成分的母管是否可以通过调整弯制工艺进行优化, 都是值得关注的问题。 本研究通过对比两种化学成分35.2 mm 大壁厚母管经不同弯制工艺热煨后的弯管性能, 并进行规律研究, 以期为厚壁感应加热
焊管 2021年5期2021-06-04
- 双自由度子母管线涡激振动数值研究
海底管线称为“子母管线”。其常见的布置是将2条不同直径的管线平行地捆绑为一个整体,其中直径大的母管用于传输油气,直径小的子管线用来安装监测、通信设施或传输置换介质[1]。相比传统的海底管线,这种子母管线不仅更加安全,而且可以节省大量的工程建设费用,降低时间成本[2]。子母管线的布置是工程上比较关心的问题[3],子母管线相对位置会直接影响其水动力特性。因此对子母管线的振动特性进行系统的研究有助于确定合理的子母管线布置,为工程实践提供设计方案。国内外的学者针对
哈尔滨工程大学学报 2021年5期2021-05-06
- 燃气- 蒸汽联合循环机组汽机轴封母管溢流节能技改分析
者邻机辅汽向轴封母管提供蒸汽,轴封母管再根据工艺流程向高压、中压、低压轴封提供密封蒸汽,以防止空气进入汽缸,从而建立和维持真空;机组高负荷期间,启动锅炉或者邻机辅汽不再向轴封母管提供蒸汽,高中压缸轴端压力较高,气封齿有密封蒸汽泄露到轴封母管,再向低压轴封提供密封蒸汽,从而形成自密封,轴封母管压力设计27-30kPa,超过此压力,轴封母管多出的蒸汽通过溢流气动调节阀排到凝汽器。某燃机电厂#2、#4 汽轮机在运行过程中,机组总负荷270MW (汽机负荷100M
科学技术创新 2021年8期2021-04-24
- 基于母管分系统控制的分布式能源站全自动运行
决了分布式能源站母管制系统下设备全自动运行控制问题。1 前滩天然气分布式能源站系统介绍前滩分布式能源站采用冷热电三联供的制能形式,利用天然气驱动内燃机供电,再通过各种余热利用设备对余热进行回收利用。分布式能源站核心供能设备配置情况如表1 所示,能源站供能设备较多,给能源站全自动控制增加了难度。如图1 所示,以大冷机制冷工况为例介绍前滩母管制系统,大冷机、一次泵、冷却泵、冷却塔风机各自组成自己的母管分系统,母管制系统可以提高系统运行的稳定性,同时其运行灵活,
浙江电力 2021年2期2021-03-13
- 基于凝结水节流的新型协调优化控制策略
简称为凝泵)出口母管压力对机组运行造成的影响。笔者充分考虑了除氧器水位和凝泵出口母管压力在凝结水节流过程中的特性,以及除氧器上水门开度与功率增量的模型参数在不同工况下的变化情况,设计了凝结水节流多回路控制系统,并结合机组原协调控制系统,提出了一种新型协调优化控制策略。1 凝结水节流原理及模型对象辨识1.1 凝结水节流原理凝结水节流是一种利用机组蓄能的快速变负荷策略,其原理[10-11]可阐述为:以升负荷过程为例,假设机组在凝结水节流动作前处于静态,通过凝泵
动力工程学报 2021年2期2021-03-05
- 双母管制系统在大型干熄焦热力系统中的应用探讨
汽水系统设置为双母管的方案,该方案已在沿海某大型干熄焦工程中投入使用。双母管系统将并联运行系统中的单个设备,分别通过两根支管与两并行母管相连通,同时,各支管均设置隔断阀。因主蒸汽系统及锅炉给水系统参数较高,设备及阀门检修难度较大,本文主要通过比较主蒸汽系统、除氧给水系统的单、双母管制设置方案,阐述双母管制系统在实际应用中优势。1 主蒸汽系统1.1 母管布置方案比较主蒸汽系统包括锅炉至汽轮机入口的蒸汽系统、各辅助设备(如减温减压器)支管系统、疏水系统等,传统
中国设备工程 2021年2期2021-01-28
- 一种改进型的矿山空压机集中控制系统
高空压机加载率和母管压力的稳定性。1 系统方案空压机集中控制系统如图1 所示[1],由多台空压机、风压及风温传感器、压风管路、管路阀门、风包、风包母管压力及温度传感器、低压配电柜、自控系统 PLC 柜、电能采集仪表及上位监控系统组成。控制系统采用 IPC+PLC 控制架构,分为中央监控中心、PLC 自控系统、现场控制三级控制模式,对整个机房内的空压机、检测仪表、阀门、风温和风压传感器等进行管理和控制。中央监控中心以工业控制计算机为硬件平台,配套专业组态及工
矿山机械 2020年11期2020-11-25
- 电站锅炉主蒸汽母管的定期检验与分析
的电站锅炉主蒸汽母管进行定期检验。结果发现,该管道经过11万h的运行,管道的壁厚、无损检测和材料化学成分都未发现明显缺陷,但管道材质发生了劣化,表现为硬度降低,部分管段显微组织球化较严重。关键词:电站锅炉;主蒸汽管道;12Cr1MoVG中图分类号:TB559文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)22-0032-03Abstract: In this paper, the main steam pipe of utility boiler w
河南科技 2020年22期2020-09-26
- 600 MW机组五抽膨胀节破裂故障原因及经济性分析
分管合并为1水平母管,母管安装1个水平方向波纹的DN700 mm膨胀节,共设计3处支架,其中1处设计与抽汽母管为滑动支撑,穿出排汽装置后引至5号低压加热器。图1低压缸抽汽口布置图2 故障过程2019年6月19日机组负荷400 MW运行,分布式控制系统DCS(distributed control system)画面报警显示5号低压加热器抽汽逆止门关闭,逆止门前、后疏水门联开,抽汽电动门为开启状态,五段抽汽压力显示为0。运行人员查阅运行曲线后发现6月10日五
山西电力 2020年4期2020-09-11
- 一种变角度相贯坡口的加工路径优化方法研究
固定坡口角度随着母管表面角度波动而波动,对自动焊接造成不利影响[5]。本文针对自动焊接中的等焊接截面面积需求,对坡口曲面进行了参数化表征,并基于现有专用机床运动原理,建立了锥刀加工路径;提出了一种基于空间几何的过切量计算方法,使用该方法对加工路径进行优化,完成了坡口曲面四轴加工的理论工作。1 建立坡口曲面数学模型坡口曲面由特征曲线构成,如图1所示,特征曲线即图1中曲线1~曲线4。坡口曲面参数如下:母管参数(mm): 半径R,壁厚δ1;支管参数(mm): 半
机械工程与自动化 2020年4期2020-08-25
- P11中频热扩无缝钢管的试验研究
大口径无缝钢管的母管、中频热扩后的中间阶段、热处理后的最终阶段进行显微组织和晶粒度分析、晶界电镜扫描、常温和高温力学性能试验等方面的研究。1 中频热扩钢管工艺及加热特点中频热扩钢管工艺是将检验合格的母管在控温、控速、控变径率的状态下,从头至尾经中频连续均匀加热,靠液压缸活塞推动母管通过内置锥形芯棒,扩制成更大口径的钢管的一种无缝钢管制造工艺。中频热扩钢管工艺如图1 所示。图1 中频热扩钢管工艺示意图Fig.1 Intermediate Frequency
化工设备与管道 2020年1期2020-05-12
- 局部中频感应加热推制式热扩管常见问题探讨
有进行晶粒细化的母管时更明显。大量扩管实践经验数据表明,热轧态的母管经热扩径后,机械性能对比母管有所下降且有波动;经过晶粒细化的母管(常化或正火),其热扩径后机械性能对比母管下降幅度小、波动小,特别是母管晶粒细化(晶粒度达到8 级及以上)、组织均匀的微合金(含Ti、Nb 等)C-Mn 钢热扩径后,对比母管性能变化不大,且性能稳定。简单对原因进行分析,热轧态母管的晶粒较大,且大小不均,热扩钢管在两相区变形,晶粒被拉长,同时隐藏的一些皮下缺陷被进一步放大,这些
钢管 2020年4期2020-03-03
- 汇合烟道振动分析及优化解决方案
机汇入1#、2#母管顶部及侧部;3#、4#锅炉烟气经过处理后,经引风机分别引出汇入3#、4#母管;1#、2#母管与3#、4#母管从烟囱两侧进入排入大气,布置图如图1。1#、2#炉汇合母管烟道在两台炉同时运行时,下部支架振动剧烈;3#、4#炉汇合母管烟道运行正常。图1 烟道布置图2 振动测试3#、4#烟道汇合由于场地较大,由4#烟道扩口后3#烟道汇入,烟道流场相对较好并未发生振动现象,现着重对1#、2#炉烟气振动情况进行测试分析。工况一:1#炉80%负荷,2
商品与质量 2019年51期2019-07-28
- 除尘器前烟道平式分配母管优化设计分析
采用新型平式分配母管,为保证烟气分配均匀,有必要深入研究。对除尘器前烟道进行三维建模,运用Fluent进行数值模拟,比较分析分配装置不同结构参数对除尘器入口气流均匀性的影响,为分配装置的设计提供必要的理论指导。1 平式分配母管设计参数某工程2×1 000 MW 机组除尘器前烟道设计过程中,由于空预器出口与除尘器入口高差过少,无法采用常规两个弯头连接提升高度的形式;而是采用新设计的分配母管为平式的烟气分配装置加一个弯头提升高度的形式。3个圆形分配支管一端分别
山东电力技术 2019年4期2019-05-09
- 9FA燃机本体天然气管道系统吹扫的探讨
,其一端与天然气母管相接,另一端与燃烧室相连,是天然气为9FA燃机提供燃烧支持的最终环节[1]。本文主要针对天然气管道系统的第三部分进行分析研究,其系统结构主要包括进气滤网、VSR-1截止阀、VS4-1辅助截止阀、VA13-15排气阀、VGC1-3控制阀以及配套管道装置,如天然气母管、金属软管、转向短管等。在9FA燃机本体天然气管道系统当中,各类阀门设备及管道装置均已安装完成,仅预留出3个母管接口,作为天然气阀门与燃烧室喷嘴的连接基础。同时,在天然气管道系
城市建设理论研究(电子版) 2019年26期2019-03-17
- 母管制背压式热电联产机组除盐水泵变频控制的应用
的经济效益。1 母管制除盐水系统1.1 系统介绍某新建发电厂二期扩建工程建设规模为4台500 t/h级高温高压自然循环煤粉锅炉,4台50 MW抽背式汽轮机组,配置4台50 MW级发电机组,同步实施脱硫、脱硝,4台机组最大供汽量1 432 t/h(不回收),除盐水量为1 580 t/h。如图1所示,除盐水系统设计有5台卧式单级单吸离心泵,其中3台为工频泵,2台为变频泵,除盐水系统的主要设备型号见表1。表1 除盐水系统设备参数由图1可知,5台除盐水泵出口有1根
浙江电力 2019年1期2019-01-23
- 蒸汽管接管座焊缝失效的修复技巧
每个装置都需要在母管上预留孔,用焊接的方式将其接管座固定在母管上。管道经过长期运行后,由于热膨胀、焊接缺陷、冷凝水倒灌等原因,导致部分接管座与母管的焊缝出现早期失效。这时需要挖除原来的焊缝、重新焊接。在挖除过程中,往往会造成母管上原来的管孔扩大,甚至会变得不规则,但温度、压力、疏水、放气的接管座规格不能发生变化。火力发电厂的主管道一般都是特制产品,整体更换制造周期长、成本高,因此,需要一种快速、经济的技术来修复失效的蒸汽管道管座。着重讨论蒸汽管接管座早期失
设备管理与维修 2018年23期2018-12-20
- 润滑油快速补充和保压装置在高炉鼓风机中的应用
阀进入机组润滑油母管。压力开关安装在润滑油母管上。本技术的核心内容在于设计了一种气动快速通断装置,该装置是控制补充润滑油快速进入母管保压的关键设备。充分利用了气动控制的原理,实现了润滑油补充的快速响应的功能。如图1所示:厂用压缩空气压力为0.5 MPa左右通过进气阀17进入储气罐14,压缩空气经过储气罐14顶部出气管13至进气阀11,再经过减压阀8减压到0.265 MPa的气源进入储油罐9内的补充润滑油和活塞配重块之间。活塞10与配重块6固定连接,通过钢丝
冶金动力 2018年9期2018-08-21
- 1000MW机组凝结水系统节能优化
.3 凝结水出口母管压力优化通过工作人员手动调节出口母管压力,可降低阀门截留损失,并提高效率,如表2所示。表2 #3机凝结水泵出口母管压力调节前、调节后运行参数2.4 凝结水泵出口母管压力调节前、后对比分析当负荷为400~850MW时,在相同的工作条件下,凝结水泵出口压力由2.3MPa降至2.0MPa,除氧器上水调节门开大,维持除氧器水位正常,减少了阀门节流现象。凝泵出口母管压力降低,凝泵转速、电流也相应降低。从表2数据可以看出,泵出口母管压力由2.3MP
现代制造技术与装备 2018年7期2018-08-15
- 大口径煤气管道带压开孔的实践
距4 m间距小、母管腐蚀减薄。相对而言,此次开孔工艺复杂,条件苛刻,风险较高,需防止煤气泄漏、燃烧、爆炸、中毒、机械故障等不安全因素。(1)选择合适的开孔位置。开孔应选择在母管的固定支架处或两侧,减少母管对开孔闸阀的热位移与热应力,有利于管系的布置。尽可能缩小短节长度,避免筒刀进刀过长而产生的悬臂下垂量,影响开孔质量,严重时易发生卡刀。(2)监控煤气的氧含量。在焊接和开孔时,在管道上游实时监控管道内煤气的氧含量,以防止包管焊接、短节焊接与开孔时温度达到燃点
冶金动力 2018年7期2018-07-05
- 3炉2机母管制背压式供热机组协调控制研究
非常稳定;但对于母管制机组的协调控制却经验不足,也没有相对成熟的控制方法。保证整个火电机组安全稳定运行的重要因素就是机组的自动控制水平,也就是机组的协调控制方式,协调控制系统是从国外随DCS引进的控制概念[2],在协调方式下,设计一个机组负荷控制回路,一个主汽压力控制回路的结构,狭义归纳为协调机组负荷和主汽压力的控制系统。但从本质上讲,它表现为一种能量平衡,生产携带热能的蒸汽离不开水、燃料、风量等,为了增大机组负荷,相关辅机也要按比例参与调整,保证系统的物
东北电力技术 2018年5期2018-04-14
- 某上汽1000MW机组试运期间轴封系统问题探讨
腔室回至轴封回汽母管上,如图1所示。汽缸各端轴封回汽管道上均安装有蝶阀,以调整各轴端的轴封回汽量。轴封系统采用自密封设计,当机组负荷大于70%时,高压缸、中压缸的轴端排汽量超过低压缸所需的供汽量时,低压缸的汽封用汽就由高、中压缸轴端漏汽供应,此时供汽调节阀关闭,通过溢流调节阀将多余的蒸汽排入凝汽器或#8低加内,以维持轴封母管的压力。图1该机型轴封供汽系统设计较为独特,有几个显著的特点,与常见的西屋机型轴封系统存在较大的差异。一是该机型所需轴封供汽压力较低,
中国设备工程 2018年6期2018-03-27
- 汽封汽平衡管道改造方案
造后,机组汽平衡母管压力降低,进入汽封加热器蒸汽量减少,一方面有利于机组稳定运行;另一方面蒸汽进入换热器,凝结水回收,可降低蒸汽浪费,节约能源,降本增效。汽轮机;汽封体;改造;方案1 目前设备现状2#汽轮机组CB6-3.43/0.981/0.49型6MW抽汽背压式汽轮机前汽封有四道汽封体,第一道汽封体(大气侧)连接汽封加热器,机组运行时漏汽经两组汽封环减压后被汽封加热器抽入,避免漏汽漏入大气,第二道汽封体(0.49MPa)连接除氧器,漏汽经三组汽封环减压后
化工设计通讯 2017年10期2017-11-04
- 母管制热电联产机组锅炉启停排汽回收改造
230000)母管制热电联产机组锅炉启停排汽回收改造郭 峰1,何 鹏2(1.合肥热电集团有限公司,安徽合肥 230000;2.安徽电气工程职业技术学院,安徽合肥 230000)为节能降噪,某热电厂对锅炉进行了启停排汽回收改造。对此技术改造进行了介绍,改造后,取得了较好的社会和环保效益,可为同类型电厂的改造提供借鉴。母管;热电;排汽;改造某热电厂二期工程为2×75 t/h中温次高压循环流化床锅炉+1×12MW抽凝式汽轮发电机组于2008年建成投产,随着城市
化工设计通讯 2017年1期2017-04-12
- 多炉多机母管制供热电厂蒸汽母管压力调节
333)多炉多机母管制供热电厂蒸汽母管压力调节李 蕾1包成强2(1中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 西安 710054;2上海福克斯波罗有限公司 上海 200333)蒸汽母管压力调节系统根据蒸汽母管压力和其定值的偏差改变锅炉的负荷指令,调节锅炉的负荷(蒸汽流量),使蒸汽母管压力保持在其额定值上。母管制;协调;压力一 引言主蒸汽母管作为并列运行母管制锅炉的核心装置之一,母管压力的控制效果不但直接影响供热中心的供热质量,同时也影响锅炉运行状况和煤粉利用
魅力中国 2016年23期2016-11-06
- 基于ObjectArx的相贯线小角度算法研究
应用中遇到支管与母管夹角较小时,在保证支管内壁与母管外壁理想相贯的情况下,割炬沿管件轴向摆动角度就会很大,导致对管件的实际切割厚度增加。为了解决这种夹角较小时存在的问题,文章按照实际的切割工艺,基于objectarx技术对AutocAD进行二次开发,建立管件的三维空间搭接模型,重新规划并提取所需要的相贯线数据。过渡区域内相贯线数据是由支管内壁与母管外壁的相贯过渡到支管外壁与母管外壁相贯。上述方法利用图形数据规划切相贯线,保证了小角度处理过程中,过渡区域内支
组合机床与自动化加工技术 2016年4期2016-10-29
- 微管微缆技术的发展探讨与推广
管吹到已经敷设的母管里,接着根据不同客户的不同要求,分批次的把微缆吹到微管里。这项技术可以应用到城域网,接入网和骨干网等等方面。本文主要探讨的就是关于微管微缆技术的发展以及后期推广。【关键词】 微管 微缆 母管 发展研究 推广一、微管微缆技术的发展和应用1.1微管微缆技术的发展背景微管微缆的新技术出现之后,收到了各个电信运营商的青睐。以往的敷设直埋光缆只能够一条干线一条干线重复的建设,但是当管道出现了之,就能够通过预埋空管以达到实现光缆的升级的效果。同时,
中国新通信 2016年13期2016-08-12
- 一种烟气脱硫吸收塔交互式喷淋系统
系统,其通过优化母管布局,合理设计,最终达到均匀喷淋效果,提高浆液吸收效率目的;同时均衡了管道荷载分布,改善了吸收塔内受力平衡情况。喷淋系统;循环浆液;喷淋管国内火力发电厂多采用了石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术,作为大气污染物的防治工艺。喷淋系统在湿法脱硫系统中的有着至关重要的作用,其负责将脱硫循环浆液均匀喷淋到吸收塔内,通过浆液与烟气均匀的接触,达到脱除污染物的效果。喷淋效果的均匀性对脱硫的最终效果有一定的影响。为满足日益提高的环保要求,国内各个燃煤电厂正
资源节约与环保 2016年12期2016-02-15
- 摩擦力趣味实验两例
直圆管,把它叫做母管①.子架的上方是圆板⑦,圆板的正下方连有长约20 cm的细圆管(圆板与细圆管的中心轴线重合),把它叫做子管⑧,子管的下端是封闭的.图1 演示器母架 图2 演示器子架方法:先把母架举起来,让学生看清楚母管内是空的,如图3所示.图3 举起母架展示当将子架的子管穿进母管后,子架的圆板压在母管的管口上.然后抽出子架,用一张A4复印纸将母管的下端管口包裹起来,并用包扎带系紧.将母架底座放在水平地面上,把粗沙从母管的上管口缓缓的灌入,当沙子至母管的
物理通报 2015年2期2016-01-12
- 大亚湾核电站氢冷器冷却水流量分析及改进
闭路冷却水经入口母管分配到4条支路,每条支路上1台氢冷器,氢冷器的热侧为氢气,冷侧为冷却水,冷却水带走氢冷器的热量后汇总至出口母管,最后回流至常规岛闭路冷却水系统,发电机氢气冷却系统如图1所示。根据核电厂运行数据,机组正常运行期间,氢冷器GRH401RF出口的氢气温度比其余3台氢冷器GRH101RF~GRH301RF出口的氢气温度高3~5 ℃。初步判断GRH401RF所在的支路阻力偏大引起流量偏低。可能导致流量分配不均的影响因素有支管长度、母管结构以及管道
中国核电 2015年2期2015-10-28
- 佳华公司锅炉主汽系统暖管并汽的解决方法
高了热经济性。单母管;暖管并汽;提前暖管;疏水加粗;降低损耗1 引言佳华公司动力分厂共配置4台锅炉,其中包括一期2台75t/h(1#、2#)锅炉,二期一台75t/h(3#)锅炉、一台35t/h(4#)锅炉;还配置有一台12MW汽轮发电机组,2套中低压减温器,提供自备发电和全公司生产生活用气。动力分厂锅炉主蒸汽采用的是单母管切换制方式,即1、2、3、4#锅炉的主蒸汽全部并入主蒸汽母管运行。汽轮发电机组及减温减压器的用汽均由主蒸汽母管接出。经过多次的倒炉经验发
山东工业技术 2015年8期2015-07-27
- 波流共同作用下子母管的侧向稳定性分析
波流共同作用下子母管的侧向稳定性分析付方,王辉,熊海荣,肖花海洋石油工程股份有限公司,天津300451为降低海底管道设计和施工成本,可采用子母管平行捆绑于一体的管道结构形式。针对子母管结构特性,对其进行截面等效处理,并考虑到子母管绑扎结构形式对水动力的影响及管道由于小幅振动而产生的管道沉陷对土壤作用的影响,利用AGALevelII软件进行了准静态分析,模拟了极限工况条件下管道所受水动力作用及管土作用,得出了相应的侧向稳定性安全系数。并以某油田项目子母管设计
石油工程建设 2015年6期2015-03-23
- 关于哈汽150MW汽轮机调节(DEH)系统挂闸主汽门瞬间摆动缺陷的分析
控制由于有压回油母管接通,油动机卸荷阀的滑阀在底部的压力油作用下迅速打开,使油动机油缸活塞下腔的压力油被排往有压回油母管,主汽门在操纵座弹簧力的作用下迅速关闭,该电磁阀在失电状态时,卸荷阀上部的AST控制油得以保持,卸荷阀关闭,油动机油缸活塞下腔油压得以建立,这样,油动机油缸在油压作用下克服操纵座的弹簧力,使主汽门打开。(3)危急遮断(AST)电磁阀组件;四个串并联布置的AST电磁阀(20—1.2.3.4./AST)是由DEH控制器的自动停机危急遮断保护部
中国科技纵横 2014年24期2014-12-23
- 局部加热和整体加热技术对X90钢级热煨弯管性能的影响
管叫做“热煨弯管母管”(简称母管),以此区分管道干线用的钢管。因此,根据母管的技术特征及指标对其采用适宜的制造工艺,是开发出合格的X90钢级热煨弯管产品的重要条件。本文将对X90钢级热煨弯管的制造工艺技术特点进行对比和探索。1 X90钢级母管和弯管的参考标准就热煨弯管制造而言,“CDP-S-OGP-PL-016-2011-2油气管道工程感应加热弯管通用技术条件”以及“CDPS-OGP-PL-017-2011-2油气管道工程感应加热弯管母管通用技术条件”两个
机械工程师 2014年12期2014-12-23
- 炉膛压力保护和控制的优化
装置炉膛压力取样母管锈蚀堵塞。炉膛压力取样母管材质差(碳钢管),容易产生锈蚀,而且取样管太细(DN50 mm),同时母管为水平安装,容易积灰,产生堵塞,因而将炉膛压力取样管更换为不锈钢管,减少取样管内锈蚀;同时将取样管加粗,使用DN80 mm的不锈钢管,确保取样管畅通;并且重新设计炉膛压力取样母管的安装方式,改为倾斜安装,便于母管内积灰流入炉膛[1]。炉膛压力取样管积灰严重。原炉膛压力开关柜安装布置在炉膛压力取样孔下方,因而炉膛压力取样管走向存在下行段,而
山东电力技术 2014年2期2014-04-26
- 660 MW汽轮机机组轴封系统控制方式分析
封系统主要由轴封母管、低压汽封漏汽母管、汽封进汽阀、汽封溢流阀、轴封冷却器、轴抽风机等部件组成。轴封蒸汽系统主要有2路汽源:一路来自备汽母管,另一路来自高排汽;2路汽源经调温、调压后接至轴封母管,作为轴封系统的备用汽源。图1 轴封系统结构轴封系统结构如图1所示,高压缸前轴封由5段4个汽室组成,后轴封由4段3个汽室组成,其第2个前轴封汽室和第1个后轴封汽室内的漏汽直接引至中压缸排汽管,第3个前轴封汽室和第2个后轴封汽室与轴封母管相连,而第4个前轴封汽室和第3
电力安全技术 2014年11期2014-04-24
- 运行中氢冷发电机阀门故障处理方法*
。4号发电机补氢母管在3号机和4号机连接处设置两道隔离门,隔离门中间设置排气门,便于单独对两台机组的补氢母管进行气体置换。气体置换采用中间惰性气体置换方法,惰性气体采用瓶装高纯度CO2(纯度为99.99%)。图1为氢气置换站示意图:图1中单箭头线条的为CO2气体的路径,双箭头指示处为需要焊接的来氢母管上的故障管接头。因气体置换站阀门固定不良,在运行中在补氢总门后的转接处发生漏氢故障,现场如图2所示。该故障点前后阀门均为焊接门,无法进行加堵板隔离,且靠近发电
机械研究与应用 2014年3期2014-03-27
- 南钢220 t/h锅炉全燃高炉煤气改造
用一根DN900母管,通过支管DN600、DN300和DN500分别供1#~3#锅炉使用。由于燃气条件的变化,1#锅炉需要改造为全烧高炉煤气,高炉煤气量由原设计80000 m3/h增量至约180000 m3/h,而现有煤气管道管径为DN1200,无法满足1#锅炉100%高炉煤气工况,所以1#锅炉的高炉煤气管道有必要进行改造。另由于1#锅炉和2#锅炉的高炉煤气管道共用一根DN2400的母管,若1#锅炉改烧100%高炉煤气,需要消耗约18万m3/h的高炉煤气,
冶金动力 2014年12期2014-02-05
- 660MW双背压机组凝汽器抽真空系统改造及效果
并通向同一根抽气母管,该抽气母管将被连接到真空泵抽空气母管。因为汽轮机凝汽器两压测的抽空气管为一根共用抽空气母管,在抽空气母管的管道口,所具备的压力是不同的,抽空气母管低压侧抽空气口的压力极有可能受到影响,甚至无法达到管道抽空气设计的压力要求,最终导致凝汽器低压侧抽吸力度不足。3 实施汽轮机凝汽器抽真空系统改造的方案为了完善该凝汽器抽真空系统,有必要对其进行系统改造,公司在严谨试验研究基础上,设定现有系统改造方案,并实施如下:在高、低压侧凝结器抽空气母管中
资源节约与环保 2013年2期2013-10-11
- 基于直接能量平衡和负荷分配的母管制机组控制
汽机之间常常采用母管制联结。所谓“母管制”机组是指由几台锅炉并列向同一母管供汽运行以满足企业发电、供热需求的机炉联结方式。母管制机组中锅炉和汽机的联系并不像单元制机组中锅炉与汽机的联系那么紧密,相对于单元制机组存在几台锅炉相互间耦合性强,负荷分配不均,母管压力波动大等问题。为了提高其运行效率,增加其经济效益[1],须考虑并列运行锅炉的负荷分配和燃烧控制优化等问题。本文针对母管制运行机组控制的本质问题:外界耗汽量的变化才会引起锅炉供汽量的变化,提出了基于直接
自动化博览 2013年5期2013-08-18
- 某发电机组压缩空气母管压力频繁波动问题分析与改造
干燥机进口之间的母管压力波动频繁(如图1所示)。母管压力曲线在20 s内完成一次波峰和波谷的切换。而此时气压却无法维持,即空压机产生的压缩空气短时间内在空压机和干燥机之间的母管聚积,导致压力暴增暴跌,但干燥机出口却无法产生足够的压缩空气。为尽量维持输出压力,只能开启干燥机的旁路系统,让一部分压缩空气不经过干燥机直接输出。这样必然导致压缩空气后处理设备失效,无法除去压缩空气中的水分。气动设备大部分同时存在电气元器件、引线,一旦进入的压缩空气含有水分,其危害极
电力工程技术 2013年3期2013-07-06
- Cu污染造成的感应加热弯管裂纹分析
管编号4#,所用母管为X70级φ762 mm×31.8 mm直缝埋弧焊管。生产前对母管进行外观和理化性能检验[1],合格后吊装到弯管生产设备上,通过一个旋转直径为5D(D为管径)的悬臂引导,母管尾部以0.3~0.6 mm/s的速度匀速推进。母管先通过感应加热线圈加热后,再进行弯曲加工,加热功率为1 000 kW,温度控制在(1 000±15)℃。 母管弯曲后用 0.02~0.04 MPa压力的盐水迅速冷却,煨制合格的弯管在加热炉中进行热处理。热处理温度为(
焊管 2013年12期2013-03-28
- 海底子母管线在规则波作用下的数值研究
6024)海底子母管线在规则波作用下的数值研究成小飞,王永学,王国玉,任 冰(大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室,大连 116024)采用三步有限元法离散N-S方程,建立了数值波浪水槽模型。数值研究了规则波作用下海底子母管结构的水动力特性。对海底子母管线所受波浪力的数值结果与物模实验结果进行比较。基于该数值模型,还考察了不同的子母管间相对缝隙G/D(0.1,0.25,0.5,0.75)对海底子母管线水动力特性的影响。分析得到了不同G/D下海底子母管线
水道港口 2012年3期2012-05-17
- 随机分布树状分叉网络渗流特性的分形研究
用分形理论研究了母管直径分布具有分形分布的树状分叉网络的渗流特性,得到了具有随机分布的树状分叉网络渗透率的解析表达式.研究结果表明:通过具有随机分布的树状分叉网络的流量与压力梯度之间呈线性变化关系;其渗透率随分形维数Df和孔隙率φ的增加而增加,随长度比的增加而减小.树状分叉网络;渗透率;Darcy定律;压力梯度树状分叉网络是自然界一种常见网络结构,在生物工程、石油开采工程、材料科学工程、微电子器件冷却系统工程等实际应用领域得到了广泛的应用,因此树状分叉网络
华中师范大学学报(自然科学版) 2012年4期2012-01-02
- 阴床中排装置变形损坏原因分析
查,发现中排装置母管、支管严重变形,甚至母管上部裂开,中排装置支撑托架弯曲变形,致使影响了整个除盐制水系统的正常运行,本文将对造成中排装置损坏的原因进行分析,并针对出现的故障提出治理方法。1 造成阴床中排装置损坏的原因1.1 中排装置结构形式概述本文介绍的是除盐制水工艺所使用的阴床,采用的是逆流再生方式的固定床,其中中排装置是采用传统的鱼骨形大阻力排水系统。中排母管采用直径Φ133mm316L材质管材,母管一端使用兰盘方式连接床体中排排水管,另一端封口用U
电气技术 2011年7期2011-08-15
- 双背压凝汽器抽真空系统的技术改造
用2种类型,即单母管双吸真空泵抽真空系统和双母管单吸真空泵抽真空系统。若采用单母管双吸真空泵抽真空系统,能够节约厂用电,但是对凝汽器的平均真空有一定影响;若采用双母管单吸真空泵抽真空系统,虽然不影响凝汽器的平均真空,但其系统比较复杂,且采用4台真空泵必须2台真空泵同时运行,增加投资及厂用电费用。2 技术改造的目的技术改造的目的是要解决凝汽器抽真空系统不合理的设计对凝汽器平均真空的影响,提出一种有效提高凝汽器平均真空的抽真空系统,从而减少投资,节约厂用电,同
综合智慧能源 2011年3期2011-04-24