李华彬/国营锦江机器厂
某型直升机飞行后检查发现,旋翼桨毂支臂液压减摆器出现漏油情况。现场确认漏油部位为作动筒与活塞杆接合部位和后盖处。由于排除该渗油故障的工作量较大,需要拆卸整个减摆器,且产品试验周期长,严重影响直升机修理周期及成本,因此有必要对该型液压减摆器的渗油原因进行研究。
液压减摆器安装在旋翼桨桨毂上,其功用是在旋翼工作过程中消耗旋翼桨叶的摆振能量,以限制旋翼桨叶的前后摆动幅度。液压减摆器主要由作动筒、活塞杆、限动器壳体、缓冲器补偿活门、定压活门、后盖组件和密封装置组成,如图1 所示。
密封装置分为静态密封和动态密封两部分。静态密封主要分布在后盖组件与作动筒、出油口等部位,通过密封圈或铜垫来实现密封;动态密封分布在活塞杆与后盖组件、作动筒铜衬套之间,使用密封圈密封。
通过对液压减摆器密封工作原理分析可知,只可能在活塞杆和密封盖处发生渗漏,渗油部位如图2 所示。为了验证故障分析结论,将故障件安装在试验台上进行故障复现试验,试验结果证明了图2 中的两个部位都有油迹,说明渗油部位判断正确。故障复现试验时还发现一个现象,渗油量随着试验进程的延长逐渐减少,直到渗油量趋于稳定。
虽然确定了渗油部位,但是每个部位渗油的原因还不清楚,为此,对两个部位的渗油故障进行故障树分析,如图3 所示。对故障树列出的所有原因进行排查。密封圈尺寸符合图样要求(截面尺寸靠下偏差),表面无凹坑、缺口等缺陷;活塞杆和密封圈安装槽表面光滑、无划痕等缺陷;安装部位尺寸数据收集见表1、表2。
图1 液压减摆器结构原理图
图2 各漏油部位示意图
图3 减摆器渗油故障树分析图
密封圈尺寸为Φ31.6×Φ5.4。
1)拉伸率α
其中,D1为轴的公称直径;D 为密封圈的公称内径;d 为密封圈的截面公称直径。
根据HB/Z 4-95 表1 规定,密封圈的公称内径为20 ~50mm 时,其拉伸率应符合1.05 ~1.03。实际拉伸率明显小于标准规定。
表1 故障件部位1装配位置尺寸
2)压缩率Y
作动筒组件(内):Y=3.6%
作动筒组件(外):Y=3.1%
后盖组件(内):Y=4.4%
后盖组件(内):Y=4.5%
根据HB/Z 4-95 表2 规定,活动密封的压缩率为12%~17%,允许最小压缩率为7%。从上述计算可知,实际压缩率明显小于标准最小压缩率。
表2 故障件部位2装配位置尺寸
该处密封圈为轴向密封,产品设计不需内径拉伸,故只校核密封圈的压缩率。密封圈截面尺寸为1.84mm。
其中,b 为胶圈安装状态下槽底至胶圈外径的距离;h 为胶圈槽深。
根据HB/Z 4-95 表2 规定,固定密封的最小压缩率为11%。从上述计算可知,实际压缩率明显小于标准最小压缩率。
通过对渗油部位密封圈拉伸率和压缩率的校核可以看出,渗油部位压缩率明显偏小,密封圈提供的密封力较小,随着使用时间的加长,密封圈压缩应力松弛,密封力进一步下降,加之液压减摆器油液压力较大,降低后的密封力不能保证密封需要,因此油液从上述两处渗漏。故障复现试验中出现的渗油量随试验时间增加逐渐减少,最后趋于稳定的原因是:液压减摆器工作初期由于密封圈压缩率偏小而开始渗油,随着活塞杆的往复工作,密封圈摩擦生热,油液温度升高,使密封圈溶胀增大,间接提高了密封力,所以渗油量减少;但密封圈的溶胀不是无限增大的,当达到一定条件后溶胀趋于稳定,因而渗油量也趋于稳定。
从上述分析中得出的液压减摆器渗油主要原因是密封圈压缩率偏小,因此只需提高密封圈的压缩率就能排除该架飞机的渗油故障。但是,为什么该架机的密封圈压缩率偏小?其他直升机是否也存在同样情况?为了彻底查清渗油的根本原因,对在修的多台液压减摆器安装部位尺寸进行了测量,测量结果如 表3、表4 所示。
从表3 和表4 的测量数据可知,故障件部位1 安装槽尺寸较其他测量件偏大,最大偏差约0.2095mm;其他在修件该尺寸偏差相对较小(约0.0297mm),符合一般制造精度要求;故障件部位2安装槽深偏大,约0.2mm。也就是说,其他在修件的尺寸相对稳定,故障件尺寸超差属于个别现象。由于安装中无密封圈装配尺寸检查,未发现该故障件密封圈实际密封量较小而使其流入下道工序,最终造成了渗油故障。
1)密封圈设计
根据故障件和在修产品安装尺寸,优化设计密封圈尺寸,保证密封圈具有合理的压缩率。
2)完善装配检查要求
装配工艺中增加密封圈密封量检查要求和方法,保证减摆器密封部位装配后具有合理的密封量。
表3 部位1装配位置尺寸
表4 故障件部位2装配位置尺寸