游梁式抽油机盘根盒效率模型研究

2020-04-13 05:53赵福生孟令俊祝玉松刘志杨
石油矿场机械 2020年2期
关键词:盘根抽油机填料

周 勇,赵福生,孟令俊,祝玉松,程 成,刘志杨

(1.新疆油田公司 工程技术研究院,新疆 克拉玛依834000;2.新疆油田公司质量设备节能处,新疆 克拉玛依834000;3.西南石油大学,成都610500)①

为了防止油气从光杆处泄露,抽油机井口配有盘根盒,如图1所示。作为传输动力的重要环节,在长时间的生产和摩损过程中,密封处过松或过紧,将会造成原油的泄露或效率的降低。目前,没有准确的效率能耗计算模型对盘根盒效率进行计算,通常是根据经验调整填料密封的松紧程度。笔者对盘根盒的对中性、松紧度问题开展了试验研究,得到盘根盒的效率模型。该模型可在实际生产中较为准确地控制盘根盒能耗[1-3]。

图1 抽油机盘根盒结构示意

1 盘根盒效率影响因素

通过对盘根盒的结构与工作原理分析,得出影响盘根盒效率的主要因素有3项[4-5]:①盘根盒类型与规格、填充材料类型;②光杆与盘根盒对中性;③盘根盒填料压实过程中的松紧度。其中,盘根盒对中性与松紧度对效率和密封效果的影响效果最为明显。

2 盘根盒效率

2.1 效率模型的建立

抽油机工作时,由于光杆与盘根盒中填料有相对运动,产生摩擦,因此会产生功率损失。其摩擦力随工作压力、压缩量、密封材质、填料硬度、接触面积等的增大而增大,随运动速度、温度等的提高而减少[6-8]。盘根盒的效率用式(1)进行计算。

不同盘根材料、不同盘根盒上紧转矩、不同对中性都将影响工作压力大小,可在密封处放置压力应变片进行测量,也可通过理论计算获得[9]。填料单元受力如图2所示。

图2 填料单元受力示意

填料腔中某点处的填料对抽油光杆产生的径向压力为:

式中:p r 为某点x 处填料产生的径向压力;x 为由填料顶端至单元体的距离;μc 为填料与外壁静摩擦因数μst和填料与采油光杆之间的动摩擦因数μd 的算术平均值为 填 料 宽 度,bk=Rr,R 为盘根盒外 圆 半 径,r 为 光 杆 半 径;k 为 填 料 的侧压系数(k≤1),侧压系数受圈数、盘根盒压盖压紧应力影响,压紧应力越大,侧压系数越大,一般取单圈0.5~0.7,多圈0.2~0.6[10-11]。

对式(4)进行积分,获得整个密封段的平均压力为:

采用式(6)计算光杆速度。

式中:a为游梁前臂长;b为游梁后臂长;ω 为曲柄角速度;rc为曲柄回转半径;α为曲柄与连杆夹角;β为游梁后臂与连杆夹角。

上下行程中,每一组α、β 对应一个速度,用式(7)计算。

上、下行程的平均速度为:

游梁式抽油机结构参数如图3所示。其参数计算如式(9)。

图3 游梁式抽油机结构参数示意

式(3)适用于光杆摩擦力的理论计算,但在实际工况时,盘根盒并非理想状态,主要受对中性与松紧度的影响。

引入对中系数f1,松紧系数f 2 来量化两者对摩擦力的影响,将式(3)修正为[12]:

在确定对中系数时,引入偏心距e、原始间隙e0、偏心间隙e1,如图4所示。

图4 对中性测量

测量偏心间隙e1的具体方法为:先在盘根盒内做中心标记,然后再用卡尺测出偏心间隙e1,得到偏心距e=e1-e0。

在对中性良好的状态下(无偏心距)获得产液量Q 所消耗的功率P(或耗电量),以及在各种偏心距值下获得产液量Q 所消耗的功率Pe(或耗电量),可得到对中系数,并将此制成e-f1表。

正常工况下,松紧系数f 2 为1(原始点工况),将工作点调至微带油时其值将小于1;调至稍紧点、紧固发热点时将大于1。测试方法仍然使用功率法,首先测试正常工况下获得产液量Q 所消耗的功率P(或耗电量),然后测得各工作点下获得产液量所消耗的功率Psj(或耗电量),则可得松紧系数f2将其制成T-f2表(T 为每种工况下的盘根盒转矩)[13-15]。

盘根盒效率计算模型为:

2.2 盘根盒效率的提升

由式(11)可知,盘根盒效率的提升方式主要分为“换”和“调”两类,“换”指的是更换盘根盒和盘根来提升效率;“调”指的是调整盘根盒对中性和松紧度。盘根盒和盘根的更换效果可计入对中性和松紧度的调整效果。目前盘根盒的效率为90%~95%。

对中系数f1在原始工况(即现场盘根盒未调整状态)下的值取为1。在更换对中盘根盒(非必需进行更换)以及按对中评判标准进行对中调整后,多次测量的f1获得的值应该小于1。

松紧系数f2在对中系数f1调整好之后进行调整(可将普通盘根更换为石墨盘根),将现场未调整状态定为原始点,并用力矩扳手测出此时的力矩大小,通过调整松紧度,依次获得微带油点、稍紧点(力矩大小在微带油点上增加50~60 N·m)、紧固发热点,同时测出对应的力矩大小。以前的研究表明,在微带油点松紧度最好,测出此时的松紧系数f2。

功率损耗降低比Δf 为:

若能将f1、f2调整到0.9~1.0,则损耗功率可降低0~19%。

盘根盒效率提升百分比Δη为:

式中:ΔP′为改造后盘根盒的功率损失。

3 算例

以CAJ10-3-37 HB 型抽油机为例,前臂长a=3.0 m,后臂长b=2.4 m,冲程=3 m,冲次取6 r/min,得到曲柄角速度ω=π/5 rad/s,曲柄回转半径rc=1.15 m。曲柄与连杆夹角α 为0°~180°,游梁后臂与连杆夹角β为57°~123°,如图5所示。

图5 夹角曲线

对中系数与松紧度系数取值如表1所示。利用单一变量法刻画对中系数与松紧度系数对盘根盒效率的影响。

表1 对中系数与松紧度系数取值

对中系数最理想的值为1,非对中状态下的值均大于1。松紧度系数小于1为转矩松弛点,此处定义0.8为微漏油点(松紧度最理想状态),定义1为测试时抽油机盘根盒松紧度原始状态;1.1为转矩紧固点,松紧度大于原始状态。

对中系数、松紧度系数与效率相对量的关系曲线如图6~7所示。当松紧度系数不变时(此处取松紧度系数为0.8),随对中系数的增大,盘根盒效率逐渐减小;当对中系数不变时(此处取对中系数为1),随松紧度系数的增大,盘根盒效率逐渐减小。

图6 对中系数与效率相对量关系曲线

图7 松紧度系数与效率相对量关系曲线

4 现场试验

选择新疆油田某采油厂TDXX01稠油井,其盘根为皮带盘根。试验分3种情况,分别为盘根正常状态,盘根盒压盖扭紧90°状态,盘根盒压盖松90°状态。每种状态下测试有功功率3次,每次测试时间为5 min;盘根每改变一种状态,中间等待盘根恢复时间5 min后再进行测试,测试结果如表2。

由表2可知,盘根越紧有功功率越高,即能耗越高。盘根盒压盘扭紧90°状态与常规紧固状态相比,有功功率增加0.14 k W,增幅7.03%,日耗电增加3.36 k W·h;盘根盒压盘松90°状态与常规紧固状态相比,有功功率减少0.091 k W,日耗电减少2.18 k W·h。

表2 盘根松紧度能耗测试记录

盘根盒在较松状态下,减少了光杆的摩擦力,电机输入功率明显降低,进而减少了抽油井能耗。但是从现场观察,盘根盒在较松状态时,虽然没有漏油,但是油光与正常紧固状态下相比明显增多,随着盘根的磨损,增大了漏油风险,因此现场一般每天都要观察盘根盒,如有松动及时扭紧,杜绝漏油风险。

5 结论

1) 理论分析和试验表明,盘根盒松紧度与对中性相比,对盘根盒效率的影响更大,因此要更加关注对盘根盒松紧度的调整。

2) 填料盒松紧度调整至合适程度,可使该井的盘根盒效率达到最佳。

3) 较低松紧度下应加强巡查,防止盘根盒出现漏油情况。

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