试验机丝母铸造工艺优化

2022-09-20 06:16李彦军刘智峰
金属加工(热加工) 2022年9期
关键词:冒口缩孔内孔

李彦军,刘智峰

天水星火机床有限责任公司 甘肃天水 741024

1 序言

目前,我公司生产的试验机丝母易产生缩孔、缩松缺陷,废品率高达60%以上,出品率较低,基于这种情况,需进行工艺改进。

丝母属于中等壁厚铸件,大部分壁厚45mm,局部壁厚65mm,材质为QT600-3,毛坯重25kg,轮廓尺寸为φ175mm×220mm。技术要求铸件不得有缩松、缩孔、夹杂及气孔等铸造缺陷,丝母孔内不允许有任何缺陷。丝母铸件结构如图1所示。

图1 丝母铸件结构

丝母铸件主要缺陷是缩松、缩孔等收缩缺陷,主要位置集中在孔内中间部位和上表面中间部位以下(见图1)。铸件收缩包括液态收缩、凝固收缩和固态收缩三阶段。液态收缩影响缩孔大小,凝固收缩影响缩松倾向,固态收缩影响最终的外形轮廓尺寸。在制作模样过程中取1%~1.3%的缩尺可解决固态收缩问题,那么就从液态收缩和凝固收缩两方面分析和解决收缩缺陷。

由于丝母铸件材质为球墨铸铁,因此其凝固特点呈“糊状”凝固,即包围石墨的奥氏体临近接触时,铁液被分割成为不连续的熔池,此时铁液已不能流动,失去补缩通道,呈现出糊状。在凝固过程中,到达共晶温度时,大多数液体开始同时凝固,析出石墨引起体积膨胀,压力增加。

综上所述,这里从液态收缩和凝固收缩两方面及相关影响因素入手,并结合球墨铸铁凝固特性来分析和改进原有工艺。

2 原工艺存在问题分析

2.1 造型型腔排布工艺分析

原铸造工艺(见图2)从一端分型,铸件全部在下箱,一箱8件,左右两排呈条形排列分布,一排4件,每件基本孤立,外壁基本无相互热源传递,树脂砂砂型自然冷却,冷却速度相对较快。内孔砂芯被周围金属液包围,冷却速度相对缓慢,热量均衡分布相对较差。内孔受周围热源影响,凝固较晚,得不到有效补缩,易出现“苍蝇脚”状凝固收缩缺陷。由于丝母内孔是螺纹,因此不允许有任何铸造缺陷。

图2 原铸造工艺

2.2 内孔砂芯分析

原工艺外壁散热面积大,温度梯度大,冷却速度快。内孔由呋喃树脂自硬砂砂芯形成,由于硅砂蓄热系数较小,保温性能好,且内孔散热面积小,温度梯度小,因此冷却速度相对缓慢。根据球墨铸铁凝固特性,先凝固区域能得到后凝固区域的补缩,而后凝固区域得不到有效补缩或不能合理利用石墨化膨胀,易出现枝晶间收缩缺陷(缩松),或后凝固部分会产生集中微型缩孔。

2.3 浇注系统和冒口分析

排气孔的作用是排出型腔内气体,且可加快周围区域冷却速度。原工艺将排气孔放置在冷却速度快的部分,使其凝固速度更快,热量分布均衡性差,再叠加内浇道的过热影响,有顺序凝固的特点,不符合球墨铸铁凝固特性,会造成内浇道一侧的孔内更易形成缩松、缩孔等缺陷。为更好地保证铸件质量,总结以往灰铸铁的生产经验,铸造工艺上在顶端加高30mm作为连体补缩冒口,而球墨铸铁补缩冒口的主要作用是补充液态收缩,使液态收缩所形成的顶面缩陷和集中缩孔缺陷上移,将其在加工时去除,这样基本可解决铸件液态收缩缺陷,铸件外观尺寸也基本满足要求。

原铸造工艺浇注系统中内浇道截面使用高梯形。由于内浇道散热慢,所以在共晶凝固初期不能及时封闭,使铁液从内浇道产生回流,不能很好地应用石墨化膨胀对后续凝固收缩进行补缩,因此铸件在凝固晚的部位易出现缩松、缩孔缺陷。使用这种铸件生产工艺,不但铸件出品率较低,而且后序需要切除连体补缩冒口,铸件质量也不能稳定地满足要求。

3 工艺改进措施

3.1 型腔排列工艺改进

图3所示为改进后铸造工艺,将原来的条形排列变成星形排列[1],星形排列相对聚集,外壁处互相增加热源,砂型散热速度减缓,外壁冷却速度减慢,凝固时间延长。内孔与外壁间凝固时间差减小,符合球墨铸铁的凝固特性,能更好地实现均衡凝固[2]。

图3 改进后铸造工艺

3.2 内孔芯材质改进

把原来树脂砂砂芯更换成蓄热系数更大的钢棒芯(见图3),钢棒芯不仅可形成内孔,且具有冷铁的激冷效果,还可增加孔内热传导速率,提高内孔冷却速度,加快孔内凝固,缩短与外壁凝固时间差,基本与外壁同时或略提前凝固,使铸件凝固过程更接近于均衡凝固,也更符合球墨铸铁糊状凝固特性。

3.3 浇注系统和冒口改进

(1)浇注系统改进 一箱8件,4件为一组,呈星形排列分布,每件一个内浇道,一组共用一个暗冒口,内浇道过暗冒口呈星形放射状(见图3),每件热量分布较均匀,内浇道尺寸为(宽×高)35mm×12mm,其截面采用扁平形(宽高比为3∶1)且截面较原工艺放大,便于快速充型和铁液凝固初期内浇道及时封闭,防止铁液回流,最大化应用石墨化膨胀特点,更符合球墨铸铁均衡凝固的特性。

(2)冒口改进 汇总一段时间内熔炼QT600化学成分分析,结果见表1。

由表1可得出,QT600碳当量为4.7%~4.8%。同时使用球墨铸铁专用生铁,其他原材料严格把控,铁液冶金质量良好。另外,出气孔移到内浇道所形成的热节附近(见图3),调节铁液凝固温度场,均衡铸件整体热量分布,使其达到均衡凝固。省去原来的连体补缩冒口,采用浇注系统补缩铁液液态收缩,凝固初期内浇道及时封闭,最大化地利用石墨化膨胀。根据以上条件,此铸件可采用小补缩冒口或无冒口铸造[3]。无冒口铸造的铸件力学性能从边缘向中心降低缓慢,而有冒口铸件从边缘向中心急剧下降,得出无冒口铸件的内在质量优于有冒口铸件内在质量。因此,采用无冒口铸造,铸件不但省去了顶端连体补缩冒口,且克服了凝固收缩过程中的缩松、缩孔缺陷,大幅提高了铸件工艺出品率。

表1 QT600化学成分(质量分数) (%)

4 结束语

通过铸造工艺改进,丝母铸件及同类产品质量满足了要求,提高了工艺出品率,与改进前相比,废品率大幅下降,达到5%以下,不但保证了铸件质量,提高了生产效率,而且保证了产品的生产周期。

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