核电厂凝结水系统管道振动原因分析

2020-12-17 07:09刘金明
商品与质量 2020年44期
关键词:吊架限位固有频率

刘金明

中核辽宁核电有限公司设计管理处 辽宁葫芦岛 125000

某核电站大修结束后,巡检人员现场发现核电站2号机凝结水抽取系统CEX011、016、020管道支吊架变形、卡箍断裂,支吊架失效,查询1号机相同功能位置,发现1号机相同功能位置支吊架也存在同类问题。本文对发生断裂支架的管道进行分析,给出一种新的分析方法,确定支吊架断裂的原因[1]。

1 吊架失效系统管道功能简介

现场发生卡箍断裂或者限位失效的管道主要是1/2CEX011、1/2CEX016和1/2CEX020管道,1/2CEX011、016和1/2CEX020管道流程图如下黄色背景所示:

1/2CEX016管道与1/2CEX011管道相连,主要作用为输送冷却水以冷却疏水扩容器,在机组低功率下,当疏水扩容器排气温度超过75℃时,1/2CEX118VL打开,为1/2CEX101BA提供喷淋水。

1/2CEX020管道与1/2CEX012/013/018/016管道相连,主要作用是冷却凝汽器汽空间,在机组低功率下,当凝汽器汽空间温度75℃时,1/2CEX117/118VL打开,为凝汽器提供喷淋水。

2 吊架失效原因分析

对于管道支吊架发生卡箍断裂或者限位失效通常从设计、安装、运行几个方面分析,发生卡箍断裂或者限位失效的管道主要是1/2CEX011、1/2CEX016和1/2CEX020管 道。1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001在管系的位置如图2、图3所示。

首先从设计角度对系统管道布置进行分析,整理1/2CEX011、016和1/2CEX020管道等轴图及支吊架清单,1、2号机组管道及支吊架布置相同,,1/2CEX011、016、020管道共布置23个支架,其中只有2个限位支架1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001,1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001抱箍全部断裂。

1/2CEX011、016管道规格为140*6mm,1/2CEX020管道直径为168*7mm,根据DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》计算,对于直径为140mm,壁厚为6mm的碳钢管道,内部介质为水,保温厚度为0的情况下,管道支架最大间距为7.8m,对于直径为168mm,壁厚为7mm的碳钢管道,内部介质为水,保温厚度为0的情况下,管道支架最大间距为8.8m。水平90°弯管两端支吊架的管道展开长度,不应大于水平直管上允许支吊架的最大间距的0.73倍,对于140*6mm和168*7mm水平90°弯管两端支吊架的管道展开长度最大不应该超过5.74m和6.45m。查询1/2CEX011、016和1/2CEX020管道等轴图及支吊架清单,管系中两个支架的最大间距为4m,满足规范对管道支吊架间距的要求[2]。

根据DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》7.2.1.1,管道的一阶固有频率应大于 3.5hz,CAESAR II建模计算1/2CEX011、016、020管道固有频率,计算结果如下表所示:

从以上计算结果可见,1/2CEX016管系、1/2CEX020管系一阶固有频率均小于3.5hz,不满足规范要求。由于管系固有频率低,当管系受到扰动时,容易使管系产生晃动。对于此次发生管箍断裂的支架,由于是限位支架,当管系发生晃动时,作用力完全由限位支架承担,作用力完全作用在管箍上,导致管箍发生断裂。

其次从管道的现场安装核实,1/2CEX011、016、020支架的类型和安装位置与设计图纸基本一致,但是核实到1/2CEX020下游管道1/2CEX012、013、019、020管道及支架发现现场SZ1型支架失效,如下图4所示:

表1 CEX016管系固有频率计算结果

表2 CEX020管系固有频率计算结果

支架失效后使管系刚度进一步降低,扰动引起的晃动变大。对失效的支架原因分析,由于失效支架为SZ1滑动支架,不限制管SZ1管卡在管道上的转动,当管到晃动时,容易使SZ1转动,造成如上图所示的情况。

从系统运行角度分析,现场观察已经损坏的支架与管道接触处,管道漆面有较大的划伤,在系统正常运行期间,1/2CEX016/020/011无晃动,1/2CEX016/020/011支架无晃动,管道支架损坏应该发生在1/2CEX117/118/119VL开关的瞬态。当1/2CEX117/118/119VL动作时,管系内压力突然变化,管道内部可能产生水锤现象,为整个管系引入较大的扰动。

综上所述,在1/2CEX117/118/119VL开启和关闭的瞬间,为管系引入扰动,由于管系固有频率低,使管系产生大的晃动。由于SZ1不限制转动,在管系晃动过程中,SZ1支架失效,进一步降低管系刚度,由于吊架只承担竖直方向上的作用力,水平方向、轴向作用力完全由限位支架承担,巨大的作用力完全作用在管箍上,导致管箍发生断裂[3]。

3 管道振动原因分析方法总结

本文管道振动原因分析方法主要从管道布置方面进行,主要依据规范为DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》,关于支架布置方面通常限制的为管道支架的间距,不规定支吊架的功能,一阶固有频率多为参考值,在电厂管道实际布置过程中较少计算管道的固有频率。

本报告通过分析证明,在满足规范要求的支吊架间距下,管系的固有频率仍有可能偏低,在管道有扰动的情况下仍有可能引起管系的超标振动,从而引起支吊架的损坏。在后继的管系设计过程中,不仅仅考虑管道支吊架间距对管道的影响,应加强对管系固有频率的关注。

同时,在后继分析管道振动的问题时,本报告提供一种新的分析方法,使用该方法,有助于更快的找到管道振动、支架损坏的原因,减少电厂的损失。

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