文/毛括
澜沧江244 界碑至临沧港四级航道建设工程(航道整治)施工第3 标段(以下简称本标段)的施工对象为11个滩险及3 段零星炸礁。本标段施工的内容比较多,主要从疏浚、炸岩、炸礁、清渣、筑坝、安装等环节,需要进行扭王字块的安装施工,以确保总体的应用效果。扭王字块单个重量1t,混凝土用量0.435m3,标号为C30。景洪大沙坝扭王字块1112m3,橄榄坝扭王字块4489.6m3,曼厅大沙坝扭王字块7222.1m3,总量约为77822.6m3,约18 万件。
模板由专业工厂加工生产。模板型式:对称两片组成。支立作业环节,以螺栓方式连接为主,拆除时通过丝杆顶开。扭王字块模板制作材料是δ=5mm 钢板,肋板采用扁钢10mm×50mm,间距300mm,骨架为[10 槽钢及角钢100mm×100mm×5mm。对于转角的部位使用钢板制作为折弯转角,进行钻孔作业。在各个部件的加工过程中,要做好模板尺寸、角度、平直度方面的控制,保证结构的尺寸精度合格,达到工程的应用标准。
拼装工作开始前检查模板结构质量,如果没有涂刷脱模机,不能立模;防止方式漏浆的问题,模板底部与底胎膜接触面与两个模板接缝部位需要粘贴双面胶,以达到紧密度标准;两侧模板以螺栓方式连接,螺栓应用到接缝的部位上,采取连接加固的方式,并且使得连接部位没有任何空隙存在;模板拼装工作结束后,班组长进行各个结构模板尺寸、拼缝脱模剂的检查,让结构拼接的质量合格,符合现场浇筑标准;模板顶面开口部位需要应用防雨布覆盖处理,达到防护效果;扭王字块的尺寸精度合格,各个方面符合技术标准[1]。
混凝土拌制:混凝土在拌和站统一制作。混凝土运输:制作完成后应用混凝土罐车运输,人工配合卸料。
混凝土卸料入舱注意事项:混凝土不得直接倾倒入仓,防止模板冲击变形;混凝土坯层振捣厚度以25cm 厚度左右进行控制,直接用水泥罐车放混凝土入模板内;混凝土入舱时,应该设施长度2m 有标号的钢筋进行控制,每下一层料需要检测下料高度,保证下料厚度达到设计方案。
扭王字块混凝土以分层方式施工为主,单层为25cm;因为斜坡面顶部会产生横向裂缝,这是在初凝阶段出现的,所以混凝土分层浇筑环节,此层混凝土顶面标高要超过斜坡面顶部10cm 左右,此层混凝土浇筑、振捣完毕之后,先不浇筑其上一层混凝土,待混凝土气泡排完后,对此层混凝土进行二次振捣,振捣时间宜控制在10~15s,达到翻浆即可。二次振捣完成之后再开始浇筑、振捣下层混凝土;顶层结构浇筑施工应该预留10cm 的高度,先把顶部浮浆清理干净,再直接浇筑到顶部,只需要轻轻点振即可,保证振捣时间通常为5~10s,防止产生过多的浮浆而影响结构连接性能[2]。
混凝土振捣拟采用1.5kW 软轴插入式振捣器完成作业,振捣开始前及时检查设备的功能性,各项工具齐全;插入振捣器从一侧到另一侧逐步进行振捣施工,直到出现材料下沉、没有泛浆、气泡等现象位置。
构件的腰部和下肢顶面有较大面积的砂斑砂线,构件上部的中间和小斜面有时也有砂线。
图1 砂斑砂线较多的部位
3.1.1 构成原因
(1)振捣工作结束后会发生一定程度的泌水问题,如果无法及时排出,就会沿着模板与混凝土的缝隙下流而成为砂线。
(2)负压是吸水的条件,而拌和物内如果存在较多的游离水,容易发生吸水的问题。所以应该加强水含量的控制,也能够避免出现吸水的问题。
(3)拌和物内存在气泡、空隙极易出现泌水难问题,如果是负压存在,容易吸出。空隙越大,内部游离水也会越多,所出现的砂线问题会更加的严重。
3.1.2 处理对策
(1)分析上述形成原因,所以需要通过消除负压的方式去除这些问题,实现压力的平衡性设置。混凝土浇筑工作结束后,稍微松动模板螺栓,保证模板连接的部位存在一定程度的缝隙,将混凝土和模板分离而产生“空腔”,空气进入到内部而达到压力平衡。要想保证螺栓连接的进度和时间,就要保证空气正常通过,且不能让水泥浆流出,不会出现砂斑砂线。
(2)浇筑工作结束后,混凝土结构顶部泌水的问题能够及时排出,也可以通过引流的方式实现流出。边缘部位上没有发生积水的问题,否则将会在顶部出现砂线。
(3)加入必要的减水剂,减少混凝土的加入比例,防止出现吸水的问题。坍落度严格控制,需要在施工前做好各项准备工作,严格落实振捣处理,达到密实度的要求,不会出现负压吸水的现象。
3.2.1 气泡、蜂窝、麻面形成原因
(1)配合比设计不合格,混凝土材料的黏稠度过高,振捣环节发生气泡、蜂窝、麻面等问题。比如,胶结材料、砂率过大、水利减少等,外加剂会存在较多的增加黏稠的组分,导致混凝土黏稠度过高,内部容易直接裹覆比较多的气泡,即使振捣合理,也难以将全部气泡排出来。
(2)混凝土分层浇筑的厚度较大,气泡涌出的距离较长,根据振捣做好全面控制,气泡并不能及时排出去。
(3)引气剂质量难以满足要求,混凝土内会有较多的气泡,如果振捣不合格,极易出现联通性较大的气泡,从而引发蜂窝、麻面的问题。
(4)脱模剂质量差,混凝土的气泡会和模板表面的脱模剂接触,及时振捣也无法及时将气泡排出去,造成蜂窝、麻面的问题。
(5)模板表面的光滑度比较差,或者粘附了较多的残渣等物质,或者脱模剂的涂抹均匀性较差,极易给结构表面产生损坏影响。
(6)混凝土振捣效果变差或者不及时,气泡无法及时排出去,造成竖直面、斜面存在较多的气泡空洞问题。为了消除这些问题,需要增加振捣处理,但是会导致出现离析的问题,诱发蜂窝的问题。
(7)因为混凝土结构存在较多的倾斜面,导致内部气体无法排出去,所以容易出现下部结构的较大气泡问题,容易发生在平缓地区,气泡量比较大。
图2 气泡较多的部位
(8)混凝土和易性不足,极易出现离析、沁水的问题。为了避免出现分层的情况,入模之后无法及时振捣,很多气泡都不能排出。
(9)模板拼接的密实度较大,有漏浆问题发生。
3.2.2 处理气泡、蜂窝、麻面的对策
(1)混凝土坍落度如果太小就会导致黏稠超高的情况,无法保证气泡可以及时排出。石子内含有过多的十分或者细度模量很小,会增大黏稠性。
(2)从构件形状、高度方面进行分析,采取四层浇筑的方式,单层高度在25cm 以内,特别是下肢与中肢。斜面结构部分,分层厚度应该比较小,否则难以振动出来。
(3)首先要做好引气剂的质量控制,确保其搅拌达到均匀性要求,把引气剂溶液和水根据规定比例充分混合,然后直接送入搅拌舱内。根据实验要求确定混凝土的含气量,达到规范标准要求。
(4)最好不要应用油性脱模剂。如果应用脱模剂需要稀释处理,厚度不能过大,振捣环节会产生有效气泡残留在表面。
(5)模板使用前进行清理处理,不能黏附任何水泥砂浆等杂物,需要均匀涂抹脱模且不会出现污染问题,降低黏着力,达到应用效果。
(6)混凝土结构应用振捣棒进行振捣处理,达到密实度的要求,并且采用快插慢拔的处理方式,上下抽动的方式振捣处理。振捣棒和模板结构的间距超过10cm,且不能直接触碰模板。在临近模板的位置开始振捣处理,从外到内逐步进行振捣处理,分布符合均匀性的要求,不能有重振、漏振捣问题,直到结构不会发生下沉的问题,也不会有气泡的情况出现。如果发现密实度不足,要再次振捣。
(7)斜坡面应用吊送棒进行振捣处理,将其直接插入到肢杆结构内,然后和斜坡面保持平行状态缓慢拔出,及时把气泡排出。
(8)混凝土水灰比严格的控制,降低泌水性,达到保水性、和易性的要求。
(9)采用优质钢模板,拼模是须加止浆条。
本文深入分析扭王字块的各个施工工序,做好全面深入分析,了解可能出现的质量问题提,了解形成问题的原因,同时分析必要的应对对策。当前扭王字块预制结束,经过检查质量性能合格,没有任何的质量缺陷问题,对于航道工程稳定运行有重要帮助。