驱动高压锅炉水泵的汽轮机节能技术改造

2018-08-21 07:10李明明余汪炎
氮肥与合成气 2018年6期
关键词:基本参数汽量汽泵

李明明,余汪炎

(新能凤凰能源有限公司,山东滕州 277527)

新能凤凰能源有限公司(以下简称新能凤凰)于2006年开始建设600 kt/a煤制甲醇项目,2009年7月24日投料试车成功,2011年实现达产达效。

新能凤凰锅炉系统是3套产能为160 t/h蒸汽(压力9.8 MPa、540 ℃)的装置。新能凤凰现有4台高压锅炉给水泵,其中2台背压式汽泵,2台电泵;在正常工况下,3台泵运行,1台备用。汽泵进汽为2.5 MPa过热蒸汽,进汽量为20 t/h,汽泵排汽经减温后并入低压蒸汽管网。因低压蒸汽富余,为减少蒸汽排放,实际生产中2台电泵和1台汽泵运行,1台汽泵备用;在该工况下,低压蒸汽富余量约为20 t/h,富余蒸汽通过循环水冷却后送至冷凝液水箱[1-3]。

在高压锅炉水泵使用背压式汽轮机驱动情况下,造成动力煤的用量增加、低压蒸汽富余浪费以及循环水浪费等问题,大大增加了生产成本。

1 项目分析

为回收利用富余蒸汽,决定将其中1台背压式汽泵改造为全凝式汽泵[4-5]。改造完成后,汽泵耗气量将从20.0 t/h降低至5.5 t/h,可节省中压过热蒸汽14.5 t/h;同时,低压蒸汽管网的汽量可相应减少14.5 t/h,这样从源头上基本解决了低压蒸汽富余的问题。该方案技术成熟,风险可控,预计单台泵改造总投资约600万元,计划由乙方出资,采用效益分成模式。经核算,年总经济效益约320万元。

2 装机方案

经过计算得出,工程给水泵用拖动汽轮机进汽量约为6.2 t/h、进汽压力2.6 MPa、温度380 ℃。在循环水温度28 ℃的前提下,装机规模为1 120 kW。本期设置1台跨度为13.5 m的10 t 电动单梁起重机,以满足设备吊装要求(由承包方根据配套设备具体质量、型号等设计检修用航车的跨度、吊装起重能力等)。

3 汽轮机和锅炉水泵基本参数

汽轮机和锅炉水泵基本参数分别见表1和表2。锅炉给水泵要求选用沈阳鼓风机集团石化泵有限公司相关水泵(与目前在用水泵一致)。

表1 汽轮机、锅炉水泵的基本参数

表2 锅炉水泵的基本参数

4 项目实施及经济效益

该项目于2016年9月3日开始施工,2017年5月15日投入运行。

2017年8月21日,新增的汽泵进行性能考核验证。在实际运行中,蒸汽品质为2.4 MPa、379 ℃,蒸汽消耗量为6.4 t/h。同时,汽轮机和高压锅炉水泵振动值及各项指标在运行期间稳定正常,达到技术协议设计值。改造后,蒸汽消耗量从20.0 t/h降至6.4 t/h,节约蒸汽13.6 t/h。通过测算,按年运行330 d计,年节约2.4 MPa蒸汽107 712 t,年经济效益可达615万元左右。

5 结语

本次改造充分地考虑了全厂蒸汽平衡状况、全厂电力情况等,避免了蒸汽和电能的浪费,节约了蒸汽和循环水,最终节约了动力煤和水,取得了良好的经济效益和社会效益。

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