文/查从元(安徽皖维高新材料股份有限公司)
聚乙烯醇(PVA)是一种无污染、易降解的重要有机化工原料,其性质受醇解度、聚合度和化学结构等影响,广泛应用于电子、液晶显示、汽车制造、医药等领域。根据原料来源的不同,聚乙烯醇的生成又可分为电石乙炔法、天然气乙炔法、石油乙烯法和生物质乙烯法,但四条路线后续聚合、回收、醇解和包装等工序相似。具体如下:以乙炔或乙烯为原料得到的醋酸乙烯(VAC)为聚合单体,甲醇为溶剂和链转移剂,偶氮或过氧化物为引发剂进行部分溶液聚合,而后通过脱除单体得到聚醋酸乙烯甲醇溶液送入醇解工序,在碱的催化下进行酯交换反应,经过粉碎、压榨和干燥得到PVA 成品,经风送至包装工序。聚合和醇解工序产生的废液,通过回收工序中的VAC 系统、甲醇系统、精甲酯系统和乙醛系统处理后,得到精VAC 和精甲醇回用,而高纯度的精甲酯和精乙醛用于外售。整个制备流程如图1 所示。该流程反应器、塔器数量多,造成聚乙烯醇行业能耗较高,影响着企业的发展。本文结合企业的实际,总结了聚乙烯醇生成过程中增产节能的方法,为行业发展提供了借鉴。
图1 聚乙烯醇制取示意图
聚乙烯醇的醇解度一般有78%、88%、98%三种,部分醇解的醇解度通常为87%~89%,完全醇解的醇解度为98%~100%。PVA 醇解主流工艺为低碱皮带醇解工艺,采用的静态混合器均混聚醋酸乙烯和碱甲醇溶液,而后在皮带上进行酯交换反应得到PVA 块状物,经过第一粉碎机和第二粉碎机粉碎成颗粒状后,由挤压机压榨后进入干燥机干燥后得到成品PVA。受限于聚乙烯醇树脂浓度和颗粒度大小等影响,醇解生产线的台时产量有进一步提高的空间。
(1)提高树脂浓度和合格率。优化甲醇配比、引发剂添加率、反应时间及脱单塔吹入甲醇量等工艺参数,严格落实工艺对标运行,将树脂浓度由30%±1%逐步上调至35%±1%,保证合格率在92%以上。
(2)改造第二粉碎剂筛网,保证长时间运行。通过理论计算,设计加工出最佳开孔率的筛网并进行使用。结果发现,筛网改造后,第二粉碎机下料通畅,不再出现架桥现象,设备长时间稳定运行,运转率在98%以上。
改造后,完全醇解PVA(如1799)产量日均最高增加4 吨,由29 吨/天提高至33 吨/天,减少了回收母液处理量,从而节省了蒸汽等公用工程消耗,大大降低了PVA 的生产成本,经济效益显著增加。
低醇解度PVA 由于醇解反应不完全,在干燥过程中会进一步反应析出废液,导致干燥机的干燥难度大、效果差,造成低醇解度PVA 的生产周期在15 天左右,而以下技术改造达到了提高产量和延长生产周期的目的。
(1)通过提高聚醋酸乙烯的甲醇溶液的质量浓度、优化醇解工艺参数,提高了醇解反应的完全程度。
(2)通过螺杆挤压机对粉碎后物料进行脱液的同时,加入清液,以起到清洗滤网防止堵塞的作用。所选清液优先采用通过干燥机对脱液后物料进行干燥时(即干燥单元)所产生的蒸汽冷凝后的冷凝液,以使物料得到充分的循环利用。
改造后,台时产量由18 吨/(台·天)增加至22 吨/(台·天),生产周期由15 天左右延长至约45天,其中PVA-1792 生产周期延长至45 天,PVA-1788生产周期延长至40 天,有效避免了滤网的堵塞,减少了螺杆挤压机及干燥机的清扫周期,提高了产量和开工率,降低了生产成本,保证了生产的连续性。
(1)回收精醋酸甲酯系统的设计产能为150 吨/天,消耗蒸汽为12 吨/小时,不能满足现分厂PVA 母液中的甲酯回收的需要且生产成本较高。分厂进行技术攻关,一是调整加压塔的回流比;二是调控加压塔釜温与中温、釜温与下下中温的温差,将其作为直接判断甲酯质量是否合格的依据。优化后精甲酯日产200 吨以上,消耗蒸汽仍为12 吨/小时,吨精甲酯蒸汽消耗由1.93吨降至1.44 吨。
(2)回收乙醛塔釜料送原料工序储槽,待储槽液位上涨到一定高度时,回收精醋酸甲酯系统停车,将储槽料搭加到回收第一精馏塔生产粗甲酯对外销售,但因粗甲酯售价低,导致PVA 副产品收益低,造成PVA 成本上升;企业集思广益,改变乙醛塔釜料送出方式,直接配管至第一精馏塔加料管线,变粗甲酯为精甲酯,产品质量完全达到企业标准,从而增加了精甲酯产品的产量和附加值。
回收工序主要的任务是将醇解母液中的甲醇、醋酸甲酯和醋酸钠等提纯回用或外售。该工序的精馏塔多,且操作温度高低不一,是最重要的用能单元。热耦合精馏技术是一种既节约冷却水又充分利用热量的技术,因此,利用热耦合技术是回收工序降低PVA 生成能耗的重要措施。
(1)在醋酸甲酯系统中,精甲酯精制塔是正压塔,塔顶蒸汽未经冷凝冷却器,而是依靠塔顶压力进入精甲酯浓缩塔再沸器,加热精甲酯浓缩塔塔釜物料,与塔釜物料换热后进入回流罐。而精甲酯精制塔釜高热液体进入换热器,与来自浓缩塔测采液换热后进一步冷却后送往罐场待售,而加热后的测采液进入精制塔进行分离,可节约蒸汽120 吨/天。
(2)在聚合三塔中,调整优化工艺参数,使其顶部产生带压蒸汽,直接进入回收第一精馏塔再沸器,加热塔釜物料,换热后进入回流罐,可节约蒸汽216 吨/天。
(3)回收工序四塔再沸器蒸汽换热后的高温蒸汽冷凝水,进入乙醛浓缩塔再沸器,用于塔釜物料加热后送动力分厂,可节省蒸汽12 吨/天。回收工序精甲酯精制塔再沸器蒸汽换热后的高温蒸汽冷凝水,作为醋酸乙烯精制塔再沸器热源,与塔釜醋酸乙烯物料换热后作为乙醛塔再沸器热源,加热塔物料后作为冷凝水使用,可节省蒸汽29 吨/天。
通过以上措施不仅节约了精馏塔热量冷却所需的循环水,而且节约了冷料加热所需的蒸汽使用量,大大降低了PVA 生成过程中的蒸汽消耗。
PVA 生成过程中,通过工艺优化、技术改造和热量耦合有效提高了装置的产量并降低了蒸汽的消耗。其中:PVA 增产约4 吨/天,且延长了生产周期;节约蒸汽约400 吨/天,节能效果显著,为企业带来了可观的经济效益。