LNG储罐9Ni钢环缝TT自动焊焊接工艺

2022-12-02 04:02杨尚玉阮见峰夏福龙
电焊机 2022年11期
关键词:环缝熔池坡口

郭 鹰,杨尚玉,周 聪,阮见峰,夏福龙

海洋石油工程股份有限公司,天津 300461

0 前言

液化天然气(Liquefied Natural Gas,LNG)作为一种运用普遍、全天然的深冷液体燃料,在日常生活、发电及车用等诸多方面广泛涉及[1]。伴随着国家能源政策的不断倾斜,LNG接收站储气设施的扩建步伐明显提速,LNG储罐是其中极为重要的一环。EN 10028 X7Ni9[2]是一种适用于-196 ℃使用的低碳调质钢,具有强度高、低温韧性好、热胀系数小、经济性较高等优点,目前国际上普遍采用其作为LNG内罐的建造材料[3],其焊接工艺方法直接关乎LNG储罐的建造质量。

目前在LNG储罐内罐环缝自动焊接主要采用埋弧焊,存在几方面问题:盖面余高及清根打磨量大,焊材浪费严重[4-6];粉尘噪声污染严重;需要碳弧气刨清根,由于操作工技能水平不一、刨削速度和碳棒送进速度不稳、压缩空气压力偏小、碳棒镀铜质量不好等因素影响,容易出现夹碳、粘渣、铜斑及渗碳等问题,影响焊缝的性能质量[7-8]。

为了提高焊接施工质量,适应市场多样化需求,贯彻国家低碳环保、清洁能源理念,中海油自主研发了LNG储罐内罐环缝全自动TT焊接系统,并对9Ni钢板的环缝TT焊接工艺进行深入研究,开发出了一套LNG储罐内罐环缝TT全自动氩弧焊接工艺。应用此工艺完成的焊缝,其焊接接头性能完全符合标准设计要求,且更节省焊材。

1 焊接难点及解决措施

LNG储罐内罐环缝焊接长度约占整罐焊缝总长度的80%,焊接质量要求高,同时由于环缝焊接位置的特殊性导致焊接成形困难,对焊接工艺的开发造成很大挑战。

(1)低温冲击韧性要求高。

LNG储罐内罐焊接要求焊接接头-196℃低温冲击功不低于70 J。焊接热输入、层间温度是影响低温韧性的主要因素。全自动TT环缝焊接系统采用TIP-TIG送丝技术,具有热丝和振动送丝功能,热丝有助于减少焊接热输入和提高焊接效率,振动送丝(振动频率20 Hz)有效地破坏熔滴和熔池的表面张力、细化晶粒、使裹挟在熔池中的气体及夹杂容易逸出,大幅度提高熔敷效率和熔池的冶金性能,提高焊缝冲击韧性。

(2)熔池受重力影响下坠。

在环缝焊接过程中,焊材及母材熔化后形成焊接熔池,熔池会在重力作用下自然下坠,容易造成焊缝上坡口熔合不良。全自动环缝TT焊接系统依靠钟摆系统(焊枪摆动角度可达30°),可以使钨针能量最集中的中心弧柱区到达坡口上侧壁,并且电弧在坡口两侧的停留时间可以分别设置,当熔池受重力影响产生下坠时,增大焊枪在上侧坡口的停留时间,使上侧坡口完全熔合,克服上侧坡口未熔合问题。

(3)焊接电弧磁偏吹问题。

9Ni钢对磁性极其敏感,焊接过程中由于焊接电流产生的工艺磁性很容易出现磁偏吹现象,导致焊缝成形不良,影响焊接质量。经过反复试验验证发现,在环缝TT焊接过程中,焊接磁性最大的位置始终在焊接熔池前方约150 mm处,而且磁性最大位置会随着焊接的推移而向前迁移。由于储罐内罐环缝是一个首尾相接的大型圆柱形,磁性会随着焊接一直向前迁移,磁性最大处永远在熔池的前方,对焊接未造成明显影响。

2 试验材料及方法

(1)母材及焊材。

试验母材为国产X7Ni9钢板,尺寸1 000 mm×200 mm,壁厚15 mm和29.7 mm,模拟施工现场组对进行焊接试验。设备为TT环缝全自动氩弧焊接系统,采用直流正接模式。焊材选用直径1.0 mm的AWS A5.14 ERNiCrMo-4[10]焊丝,牌号为 OK Autrod NiCrMo-4。母材和焊丝成分如表1所示,力学性能如表2所示。

表1 母材和焊丝的化学成分(质量分数,%)Table 1 Chemical composition of base metal and welding wire(wt.%)

表2 母材和焊丝的力学性能Table 2 Mechanical properties of base metal and welding wire

(2)保护气体。

保护气体(包括背保护气体)为纯度99.99%的Ar,保护气流量为15~20 L/min,打底焊和热道焊需要背部氩气保护,在热道焊接完成之后背部气体保护撤销。

(3)坡口设计。

坡口设计的原则是在保证焊缝成形质量的前提下,综合考虑环缝焊接位置特点、现场施工组对难度、焊材节约、提高施工效率等多方面因素。经多次反复试验验证,最终确定采用上侧为双J型,下侧为平面的坡口设计,如图1所示,该坡口设计相比传统的60°X型坡口,焊接填充量减少50%以上。考虑到不同壁厚焊接时的工况,依据不同壁厚设计了不同的坡口。其中当壁厚t<20 mm时,上侧J型坡口开口角度为15°;当壁厚t≥20 mm时,上侧J型坡口开口角度为12°,坡口其余参数保持一致。

图1 坡口设计Fig.1 Groove design

(4)组对工艺。

由于现场大多是高空作业,需要在高空进行钢板组对,施工难度很高,全自动焊接系统工艺采用图1的坡口形式很大程度上降低了现场钢板组对的难度;经过大量试验验证,确定钢板组对间隙为(3±0.5)mm。以现场实际工况的钢板组对为例,组对前将坡口两侧25 mm范围内的铁锈和氧化皮等用砂轮机打磨光亮,露出金属光泽,并用酒精擦拭,去除油污。然后将3 mm的专用组对垫片放置在下侧钢板,即直坡口一侧,之后再将上侧钢板吊至对应位置,利用背杠进行固定,注意保持钢板的竖直度。固定好后对钢板坡口进行点焊,点焊间距为500~1 000 mm(根据钢板壁厚的不同确定,壁厚越厚,点焊间距越短,壁厚越薄,点焊间距越长),点焊长度50 mm。点焊后即完成了整个钢板的组对工作。

(5)预热和层间温度。

焊前无需预热,保证焊接环境温度不低于5℃即可,焊接过程中层间温度要求最高为100℃。现场LNG储罐建造时,X7Ni9钢板板幅大(一般长约12 m,宽约3.5 m),焊接时散热很快,层间温度几乎达不到100℃。

(6)焊接工艺参数。

TT环缝氩弧自动焊系统具有焊接参数实时采集、视频监控并存储功能,焊工可以在监控屏上清晰地看到焊接熔池状态,以及实时的电流电压、送丝速度和焊接速度等。根据熔池不同状态,及时调整钨针位置和微调焊接参数,获得理想的成形效果。待无损检测和性能检测结束后,结合检测结果,从而确定最优焊接工艺参数。根据前期试验和结果分析,适合壁厚15 mm、29.7 mm的最优焊接工艺参数如表3、表4所示。

表3 9Ni钢环缝焊接工艺参数(壁厚15 mm)Table 3 Circumferential weld welding process parameters of 9Ni steel(wall thickness 15 mm)

表4 9Ni钢环缝焊接工艺参数(壁厚29.7 mm)Table 4 Circumferential weld welding process parameters of 9Ni steel(wall thickness 29.7 mm)

3 结果分析

(1)无损检测。焊接完成24 h后对焊缝进行无损检测。目视检测(VT):焊缝表面均匀平整,呈银白色金属色泽,表面无咬边、气孔等缺陷(见图2)。渗透检测(PT):未发现裂纹等缺陷;射线检测(RT):射线底片焊道均匀、干净,熔合线边界整齐,未发现气孔、夹渣和未熔透等焊接缺陷,满足ISO 5817中B级规范(见图3)。

图2 焊缝表面成形Fig.2 Weld surface forming

图3 射线检测底片Fig.3 Radiographic inspection film

(2)拉伸试验。依据标准ISO 4136:2012,每块试板取两个试样(见图4),均在母材处韧性断裂,结果均满足要求(见表5)。结果表明,焊接接头处焊缝抗拉强度高于母材和焊接热影响区,拉伸性能满足验收要求。

表5 拉伸试验结果Table 5 Tensile test results

图4 拉伸试样Fig.4 Tensile specimen

弯曲试验。依据标准ISO 5173:2009进行弯曲试验,弯曲角度为180°,弯心直径40 mm,每块试板4个试样(见图5)。标准要求试样沿任何方向不得有大于3 mm的任何单一缺陷。弯曲试验结果如表6所示,弯曲试样未出现裂口,符合标准要求。

表6 弯曲试验结果Table 6 Bending test results

图5 弯曲试样Fig.5 Bend specimen

(3)冲击试验。分别在两块试板上的焊缝和热影响区取3件10 mm×10 mm×55 mm尺寸的试样进行-196℃低温冲击试验。冲击试验结果见表7,试样的低温冲击功和侧向膨胀量均满足标准要求。

表7 冲击试验结果Table 7 Impact test results

(4)宏观金相。依据ISO 17639:2013(E),每块试板取两个金相试样进行进行宏观金相检测。宏观金相照片如图6所示,焊缝完全熔合和焊透,未出现裂纹、气孔、夹渣或咬边等缺陷。

图6 宏观金相照片Fig.6 Macro metallographic photos

(5)微观组织。接头微观组织金相如图7所示,枝晶间距小,晶粒尺寸小,奥氏体含量大,故而焊缝延展性好,屈服强度大。

图7 微观组织形貌Fig.7 Microstructure morphology

(6)硬度试验,依据ISO 9015-1:2001进行显微硬度试验,硬度试验点分布如图8所示,试验结果如表8所示。试块的维氏显微硬度均符合标准要求,试板硬度合格。

表8 硬度试验结果Table 8 Hardness test results

图8 硬度试验后样品照片Fig.8 Photos of samples after hardness test

4 结论

(1)采用LNG储罐内罐环缝TT氩弧全自动焊接装备及焊接工艺系统可进行储罐环缝缝位置的焊接。

(2)针对9Ni钢环缝焊接,采用TT自动焊焊接工艺焊接获得的焊接接头拉伸、弯曲、冲击、硬度、金相等性能优异,完全满足设计要求,尤其-196℃低温冲击韧性约是标准要求的2倍以上。

(3)针对LNG储罐内罐9Ni钢环缝焊接,TT全自动氩弧焊接工艺具有焊缝质量高、焊材消耗少、施工环境清洁等优点。

(4)目前单台设备的焊接效率较低,工程应用经验少。后续应继续探索工艺,改进设备,提高焊接效率,节省施工时间,并争取应用到更多的工程项目中,为全自动TT环缝自动焊的推广奠定基础。

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