闫金山,张成锐,李建伟,徐荣田,张方炜,张 绮
(1.中国航天空气动力技术研究院,北京 100074;2.神华胜利发电有限公司,内蒙古 锡林浩特 026000;3.神华国能宁夏煤电有限公司,宁夏 银川 750011;4.华北电力设计院有限公司,北京 100032;5.北京清远顺合环保科技有限公司,北京 100043)
褐煤的典型特点是高水分、高挥发分、低热值,长途运输很不方便,目前采用褐煤作为燃烧燃料的发电厂,应用常规等离子点火系统不能可靠点燃。为了在褐煤机组锅炉上节约燃油消耗和减少污染物排放,迫切需要大功率等离子点火系统来可靠点燃高水分、低热值的褐煤煤粉。神华胜利发电厂位于内蒙古自治区锡林浩特市的东北郊,工程安装2×660 MW高效超超临界间接空冷机组,设计及校核煤种均为内蒙古锡林浩特胜利煤田一号露天矿原煤,设计和校核煤种的煤质及灰成分分析见表1。
表1 设计煤种和校核煤种煤质及灰成分分析
试验采用中国航天空气动力技术研究院拥有自主专利技术的“一种IGBT晶体管整流供电的等离子点火与稳燃系统”,采用高精度的三相十二脉整流+IGBT调制直流整流电源、大功率管状旋流等离子喷枪、带驻定斜坡扰动的分级燃烧煤粉燃烧器等设备。
试验台以660 MW煤粉锅炉单只燃烧器1∶1比例搭建,集制粉、给粉、输粉、冷风加热、分级燃烧煤粉燃烧器、大功率等离子喷枪、直流整流电源、燃烧室和烟风处理系统、数据采集和控制系统于一体。试验台设备布置见图1。
图1 大功率等离子点火试验台布置图
以离煤粉燃烧器喷口不同距离的煤粉燃烧火焰温度为评判标准,具体设置为以煤粉燃烧器喷口作为起始点,按照0.5 m长度为步进间隔,一共设置10个温度测量点,采用K型热电偶作为温度测量仪器,记录每个点的火焰温度,同时采用视频摄像机对燃烧火焰进行拍照摄像,作为辅助评判标准。
主要试验测试仪器见表2。
表2 试验测试仪器
煤粉浓度大小对点火的影响试验共进行了三组。
(1)第一组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表3,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图2。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图3、图4。
图4 煤粉浓度0.17 kg/kg(T-02)试验画面
表3 煤粉浓度大小对点火影响(第一组)
图2 燃烧器喷口火焰温度(第一组)变化趋势图
图3 煤粉浓度0.11 kg/kg(T-01)试验画面
工况T-01稳定着火期间燃烧器喷口温度为361℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到300℃共用时26 s;工况T-02稳定着火期间燃烧器喷口温度为693℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到300℃共用时26 s,升到630℃共用时54 s。
(2)第二组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表4,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图5。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图6、图7。
表4 煤粉浓度大小对点火影响(第二组)
图5 燃烧器喷口火焰温度(第二组)变化趋势图
图6 煤粉浓度0.11 kg/kg(T-08)试验画面
图7 煤粉浓度0.17 kg/kg(T-07)试验画面
工况T-08稳定着火期间燃烧器喷口温度为368℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃共用时22 s;工况T-07稳定着火期间燃烧器喷口最高温度为725℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃共用时12 s,升到450℃共用时28 s。
(3)第三组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表5,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图8。三个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图9~图11。
图11 煤粉浓度0.17 kg/kg(T-11)试验画面
表5 煤粉浓度大小对点火影响(第三组)
图8 燃烧器喷口火焰温度(第三组)变化趋势图
图9 煤粉浓度0.08 kg/kg(T-10)试验画面
图10 煤粉浓度0.11 kg/kg(T-13)试验画面
工况T-13稳定着火期间燃烧器喷口温度为477℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到250℃共用时10 s;工况T-10稳定着火期间燃烧器喷口温度为372℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到250℃共用时20 s,升到320℃共用时30 s;工况T-11稳定着火期间燃烧器喷口温度为825℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到250℃共用时16 s,升到320℃共用时20 s,升到320℃共用时42 s。
一次风速大小对点火的影响试验共进行了两个试验工况。实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,试验时主要试验参数见表6,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图12。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图13、图14。
表6 一次风速大小对点火影响
图13 一次风速为16.0 m/s(T-02)试验画面
图14 一次风速为17.5 m/s(T-03)试验画面
工况T-02稳定着火期间燃烧器喷口温度为693℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到230℃共用时22 s,升高到630℃共用时54 s;工况T-03稳定着火期间燃烧器喷口温度分别为391℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到230℃共用时24 s。
等离子功率大小对点火的影响试验共进行了三组。
(1)第一组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表7,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图15。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图16、图17。
图17 等离子功率339 kW(工况T-04)试验画面
表7 等离子功率大小对点火影响(第一组)
图15 燃烧器喷口火焰温度变化趋势图
图16 等离子功率310 kW(工况T-03)试验画面
工况T-03稳定着火期间燃烧器喷口温度为391℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到230℃共用时24 s;工况T-04稳定着火期间燃烧器喷口温度为423℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃共用时24 s。
(2)第二组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表8,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图18。3个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图19~图21。
图21 等离子功率310 kW(T-06)试验画面
表8 等离子功率大小对点火影响(第二组)
图18 燃烧器喷口火焰温度变化趋势图
图19 等离子功率249 kW(T-05)试验画面
工况T-05稳定着火期间燃烧器喷口温度为144℃,点火情况较差。工况T-07稳定着火期间燃烧器喷口温度为725℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到450℃共用时28 s;工况T-06稳定着火期间燃烧器喷口温度为809℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到450℃共用时28 s,升到520℃共用时32 s。
图20 等离子功率278 kW(T-07)试验画面
(3)第三组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表9,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图22。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图23、图24。
图24 等离子功率315 kW(T-09)试验画面
表9 等离子功率大小对点火影响(第三组)
图22 燃烧器喷口火焰温度变化趋势图
图23 等离子功率278 kW(T-08)试验画面
工况T-08稳定着火期间燃烧器喷口温度为368℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃共用时22 s;工况T-09稳定着火期间燃烧器喷口温度为286℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃共用时30 s。
二次风速大小对点火的影响试验共进行了两组。
(1)第一组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表10,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图25。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图26、图27。
表10 二次风速大小对点火影响(第一组)
图25 燃烧器喷口火焰温度变化趋势图
图26 二次风速16 m/s(T-10)试验画面
图27 二次风速21 m/s(T-09)试验画面
工况T-10等离子功率为315 kW,稳定着火期间燃烧器喷口温度为372℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃时共用时24 s,升到320℃共用时32 s;工况T-09等离子功率为315 kW,稳定着火期间燃烧器喷口温度为286℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到260℃时共用时30 s。
(2)第二组试验时,实际煤粉水分36.4%,煤粉细度R90(%)29.6,主要试验参数见表11,燃烧器喷口火焰温度变化趋势见图28。两个试验工况截取点火视频中的典型画面分别见图29、图30。
图30 二次风速24 m/s(T-12)试验画面
表11 二次风速大小对点火影响(第二组)
图28 燃烧器喷口火焰温度变化趋势图
图29 二次风速16 m/s(T-11)试验画面
工况T-11稳定着火期间燃烧器喷口温度为825℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到700℃时共用时40 s;工况T-12稳定着火期间燃烧器喷口温度为840℃,从投粉到燃烧器喷口温度升到700℃时共用时36 s。
(1)煤粉浓度对等离子点火的影响较大。将粉管一次风速控制在16.0 m/s,煤粉浓度为0.08 kg/kg时,燃烧器喷口温度仅能达到370℃左右;当煤粉浓度为0.11 kg/kg时,燃烧器喷口平均温度能达到470℃;当煤粉浓度为0.17 kg/kg时燃烧器喷口平均温度能达到810℃。
(2)一次风速大小对等离子点火的影响最为明显。当一次风速控制在16.0 m/s左右,煤粉浓度在0.15 kg/kg时,点火情况较好,喷口火焰温度可达690℃左右;将一次风速提高至17.5 m/s后,点火情况明显恶化,燃烧器喷口温度仅能达到380℃左右。
(3)二次风速增加时,燃烧器喷口中心平均温度略有降低,点火效果变差,但总体变化幅度不大。
(4)随着等离子功率的增加,燃烧器喷口中心平均温度总体呈上升趋势,等离子功率对点火的影响较大。等离子功率低于250 kW时,燃烧器喷口中心温度较低,着火情况较差;当等离子功率从250 kW增加至280 kW时,燃烧器喷口中心温度大幅增加,着火情况改善明显;进一步将等离子功率增加至310 kW、340 kW时,虽然喷口温度略有升高,但增幅不大。