英国某海上风电导管架项目, 吸力桶部分管径达到11.5 m, 高度约12 m, 材质为S355NL/ML, 筒体厚度为55~60 mm。 由于管径大、 桶壁厚, 采用立式建造方案, 其环焊缝需要在横焊位置焊接, 环焊缝周长超过30 m, 焊接量较大。 传统的焊接方法是采用CO
气体保护半自动焊, 其周期较长, 人工成本较高。 为了提高作业效率,降低作业成本, 最终选择埋弧横焊工艺。 但埋弧横焊熔池要用焊剂敷埋, 焊接熔池温度高, 横焊位置铁水容易下垂, 所以应用较少。 经过反复试验摸索最终掌握了该工艺的使用要点, 完成了焊接工艺试验, 并在项目上得以应用。
埋弧横缝焊机是能够完成大型 (直径大于4.5 m) 立式筒体环缝焊接的通用自动焊接设备,按照施工方式可分为正装埋弧自动横焊机和倒装埋弧自动横焊机, 如图1 所示。 埋弧横焊技术在20 世纪80 年代中期引进中国, 国内从90 年代初开始自行研制出完全自主知识产权的埋弧横焊机。 近年来, 埋弧横焊技术及装备在工程中的推广应用取得良好效果, 其焊接质量好, 熔敷速度高, 综合成本低, 具有广阔的应用前景
。
埋弧自动横焊可用于碳钢、 低合金钢、 不锈钢、 低温钢及其合金的优质焊接, 广泛应用于石油储罐、 LNG 罐、 LPG 储罐、 高炉和电厂烟囱等立式筒体的焊接。 埋弧自动焊适用于中厚板的焊接,因具有焊缝成形美观、 质量可靠、 探伤合格率高、劳动强度低和生产效率高等优点, 在焊接工程中得到广泛应用。 横缝埋弧焊是埋弧自动焊的一种特殊形式, 通常采用平特性焊接电源, 等速送丝方式、直流反接, 以及较小的焊接电流、 电弧电压和较高焊速。 在罐体类结构横焊缝焊接中应用自动埋弧焊
, 需要解决电源、 焊剂敷洒和焊车行走问题。
在测度基本公共服务水平的前提下,进一步计算出不均等程度的指标。对于各个省份和直辖市,同样也建立基本公共服务水平测度指标,如表2所示。
除 Buske 等[6]、Onteru 等[7]研究的 15 个基因外,还有另外12个基因,这27个基因的产物一起构成了猪繁殖性状相关的蛋白互作网络,这些基因在151个表型中起作用,具体见表1。
筒体材料为EN 10025-3/4 S355NL/ML, 设计温度为0 ℃, 材料的冲击性能要求在-40 ℃满足冲击功平均值不小于34 J, 单个值不小于24 J。 吸力桶结构如图2 所示。
焊接工艺采用FCAW+SAW, FCAW 用于打底焊接, SAW 用于填充盖面焊接。 药芯气体保护焊焊丝选用京群GFL-71Ni 焊丝, 焊丝直径1.2 mm, 埋弧焊选用林肯JW-1 焊丝和JF-B 焊剂, 焊丝直径3.2 mm。
业主建造规格书要求焊接工艺试验按照标准DNVGL-OS-C401: 2018 执行, 焊接试板的无损检测结果和力学性能应符合标准要求。
为避免焊接过程中铁水下垂过于严重, 上坡口采用K 形坡口, 下侧为直边, 如图3 所示。焊接时, 第一侧焊接完成后, 在第二侧碳弧气刨清根后进行填充盖面焊。
目前对于MoS2纳米微球的制备已经出现了大量的方法,且已制备出了结构、形貌各不相同的MoS2纳米微球。MoS2纳米微球具有特殊的球状结构,相较于传统的MoS2纳米粒子而言,在摩擦过程中表现出了更为优异的减磨润滑性能,不仅应用于润滑油介质添加剂使用,而且能够应用于耐磨复合材料以及复合涂层的制备。然而MoS2纳米微球的可控化制备尚未完全实现,今后对MoS2纳米微球的制备及其在摩擦过程中润滑作用的研究将会更加深入,以期建立MoS2纳米微球形貌结构与其减磨润滑作用的关系,开发出更多性能优异的MoS2纳米微球润滑复合材料。
拉伸试验按照DNVGL-OS-C401 和DNVGLOS-B101 方法进行, 2 个试样的抗拉强度分别为552 MPa 和556 MPa, 断裂位置均在母材区域,拉伸试验结果满足标准规定的不低于470 MPa的要求。
(1) 焊接之前要确定各设备实际的焊接输出电流、 电压, 尽量保证主机和横焊设备始终匹配。 另外焊接电缆线要足够长, 避免焊机行走过程中出现焊接故障, 以及焊接电源方面的问题。
3.4.2 弯曲性能
(3) 焊前应调节好焊枪角度, 填充前两层保证25°~30°, 后续填充角度随着填充厚度增加可逐渐减少, 但不应小于15°。 盖面焊时角度应保证15°~20° (角度过大或过小容易产生咬边及焊瘤过高)。
股份合作制改革是农村集体产权制度改革的关键所在。“产权不明晰,土地在农村就不是资产,而是负债。产权弄清楚了,下一步就是要盘活土地资源,实现资源变资产、资金变股金、农民变股东这样的‘三变’。”中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英表示,在农村集体产权制度改革中,更重要的是要改革承包权。在一定条件下,要允许农村土地承包权进入市场自由流转。未来我国还将建立集体经营性建设用地增值收益分配机制,在此基础上,“三变”改革红利将加快释放。 (班娟娟)
(5) 焊接上坡口一侧时, 焊丝不要直接搭在上坡口上, 否则容易产生气孔, 应尽量使熔池靠近上坡口面。
(4) SAW 横焊填充时若发现严重咬边, 在焊接下一道之前必须打磨处理并调整焊接参数,否则容易出现未熔合缺陷。
2) 通讯部分:一部分是S7-200 PLC与变频器的通讯,PLC内部程序设置采用轮询方式向各从站变频器发送指令,从站变频器应答,将数据返回,实现主机与从站之间的通信。S7-200 PLC与变频器之间依据变频器的通讯协议接入PLC的不同通讯端口,本系统结合工程上常用变频器的具体情况,支持modbus RTU协议以及USS协议;通讯部分的另一功能是S7-200 PLC与人机交互界面的通讯,PLC将读取的变频器相关参数状态信息发送给人机交互界面显示;同时,PLC接收人机交互界面发出的控制指令和参数设置相关信息。
(6) 盖面焊之前, 填充找平之后, 必须整体打磨平整, 否则盖面后会出现高低不平。
(7) 横焊焊机悬挂在筒壁上, 通过滚轮行走保证焊接机头始终沿着环焊缝周向移动, 解决埋弧横焊行走问题。 行走过程中注意观察滚轮上的胶皮, 若损坏严重应及时更换, 否则焊剂下漏造成铁水下流, 导致焊缝成形不良。
2022年冬奥会不仅对举办城市的经济发展带来一定影响,还对我国冰雪体育产业的发展带来深远意义,详细研究2022年冬奥会对我国大众冰雪运动发展的影响尤为重要。通过分析我国大众冰雪运动的发展现状,我国大众冰雪运动的发展优势和劣势,阐述2022年北京冬奥会对我国大众冰雪运动发展影响的展望,增加我国大众冰雪运动的体育人口,促进我国大众冰雪项目场所建设的发展,提高国民对大众冰雪运动及全民健身的观念意识,进一步提升大众冰雪运动的社会经济及人文价值。只有这样,才能切实发挥体育育人的积极作用,从而为2022年冬奥会的成功举办和大众冰雪运动的深入发展奠定坚实基础。
按照DNVGL-OS-C401: 2018 标 准, 产 品最大覆盖的板厚为焊接工艺试验板厚的2 倍, 为满足产品材质EN 10025 S355NL/ML、 厚度55~60 mm的覆盖要求, 焊接工艺试验母材选用某钢厂生产的30 mm 厚度的EN 10025-3 S355NL 钢板。 钢板化学成分见表1, 其中碳当量CEV 值为0.41%, 符合标准要求。
FCAW 采 用 松 下YD-500EL 焊 机, SAW 采用青岛开元松下MZC-1000F 焊机, 坡口为K 形坡口
, 焊接位置采用横焊2G。 工艺试验的坡口尺寸和焊接顺序如图5 所示, 焊接工艺试验的相关工艺参数见表2。
焊接完成后按照要求对焊接接头进行100%VT、 MT 和UT 检验, 检 验结果符合DNVGLOS-C401: 2018 要求。
(2)参考蒸散发的主要影响因素分别为RH、t、WS及S。突变点前后RH、S和WS趋势发生改变,其中RH在1998年以前为增加趋势,风速和日照时间为减少趋势,1998年以后则相反;而日平均温度在1998年前后均保持增加趋势。
3.4.1 拉伸性能
由于焊接为横焊位置, 同时埋弧焊时参数较大, 焊接熔敷金属较多, 铁水很容易下坠。因此要求焊接参数不易过大, 以防止焊接时熔敷金属大量流出, 导致焊接成形差及层间未熔合等问题
。 埋弧焊电流要求不超过450 A。
(2) 焊机安装自动焊剂回收装置, 如图4 所示。 焊接过程中注意观察焊机回收装置位置, 如有窜动错位, 需及时调整。
弯曲试验按照DNVGL-OS-C401 和DNVGLOS-B101 要求, 厚度12 mm 以上可采用侧弯试验, 侧弯试验压头直径为40 mm, 弯曲角度为180°, 试验结果表明4 件侧弯试样弯曲面无焊接缺陷, 满足标准要求。
3.4.3 冲击试验
冲 击 试 验 按 照DNVGL-OS-C401: 2018 和DNVGL-OS-B101: 2018 要求进行, 采用10 mm×10 mm×55 mm 标准试样, 试验温度-40 ℃, 冲击摆锤采用KV2, 试验结果见表3, 满足标准和业主规格书要求(冲击功均值≥34 J、 单值≥24 J)。
3.4.4 宏观检测
按照DNVGL-OS-C401 取宏观试样进行检验, 焊接区域未发现焊接缺陷, 检测结果符合标准EN ISO 5817: 2014-B 的要求。
3.4.5 硬度检测
硬度检测时, 参照ISO 9015-1 标准进行打点, 打点位置如图6 所示, 检测结果见表4。 从表4 可以看出, 硬度满足业主规格书及DNVGLOS-C401 标准要求(不超过350HV
)。
最终焊接工艺试验结果全部符合标准和业主规格书的要求, 焊接工艺试验(PQR) 得到业主的认可和批准。 该焊接工艺成功在英国海上风电导管架项目得到焊接应用, 不仅提高了焊接作业的效率和产品质量, 而且节约了人工成本。
(1) 通过坡口设计、 焊接工艺参数的合理选择, 克服了埋弧焊横焊过程中铁水下垂、 层间未熔合、 焊剂的敷洒等相关难题, 掌握了埋弧自动横焊的操作要点, 保证了焊接接头的无损检测结果满足标准要求。
经过调查统计,观察组患者在护理后的护理满意率为95.7%,对照组患者的护理满意度为81.4%(P<0.05),数据详见表2.
(2) 按照规范要求完成埋弧横焊的焊接工艺试验, 实现了埋弧自动横焊在海上风电导管架项目上的应用, 大大提高了产品的焊接作业效率,降低了人工成本。 对于大型立式筒体环缝的焊接, 提供了一种可以借鉴的高效焊接方法。
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