马雪林,王语萌,卢扬,张春红,匡聪,欧宇鎏
(北控水务集团有限公司,中部大区,湖南长沙410000)
浏阳某乡镇污水处理厂处理对象主要为居民生活用水,设计远期处理总规模为0.2×104m3/d,其中一期规模为0.1×104m3/d,污水处理厂主要采用VFL(垂直迷流宫)工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A 标准。
表1 污水处理厂处理设计进、出水水质(单位:mg/L)
VFL 工艺原理:VFL 是一种新型高效的生物处理装置。反应器内置竖向导流板,将反应器分隔成几个串联的反应室,每个反应室都是一个相对独立的上下流式污泥床系统,其中的污泥以颗粒化形式或絮状形式存在。水流由导流板引导上下折流前进,逐个通过反应室内的污泥床层,进水中的底物与微生物充分接触而得以降解去除。
处理工艺流程:进水→粗格栅及进水提升泵井→细格栅及旋流沉砂池→VFL 组合生化池(厌氧区→缺氧区→好氧区→沉淀区→转鼓过滤器→消毒池)→巴氏计量槽→达标排放。
粗格栅及进水提升泵井设1 座,其中粗格栅渠分2 组。土建设计规模为2000m3/d,设备安装规模为1000m3/d,Kz=2.1。
粗格栅渠宽0.6m,设计栅前水深3.25m,格栅机栅间隙10mm。
主要设备:
①提升泵
Q=85m3/h,N=7.5kW,H= 15m,2台,1用1备;
②循环耙齿粗格栅
B=600mm,栅条间隙10mm,N= 0.55kW,1台。
细格栅及旋流沉砂池1 座。土建及设备安装规模均为2000m3/d,Kz=2.1。
细格栅渠宽0.62m, 设计栅前有效水深0.65m,格栅机栅间隙3mm。
旋流沉砂池直径D =1.83m, 流速v =0.15 ~0.73m/s,最大流量时水力停留时间为42s,最大流量时表面负荷61m3/m2·h。
主要设备:
①回转式格栅除污机
B=620mm,栅条间隙3mm,安装角度68°,N=0.55kW,1 台。
②旋流沉沙器
D= 1.83m,N=0.75kW,不锈钢,1 套。
③排砂泵
Q= 8m3/h,H=15m,N=2.2kW,2 台,1 用1 备。
④螺旋式砂水分离器
Q=18~43m3/h,N=0.37kW,1 台。
VFL 组合生物池设1 座分2 组,土建设计规模和设备安装规模为均1000m3/d。
VFL 组合池设厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、转鼓过滤间、清水池(加消毒剂)。
生化池污泥浓度4000mg/L, 污泥负荷0.05kgMLSS/kgBOD.d (按设计进水水质校核),沉淀区平均流量时表面负荷0.51m3/m2·h。
主要设备:
①转鼓过滤器
Q= 22L/s,N=0.3kW,1台。
②污泥泵
Q= 10m3/h,H=10m,N=0.75kW,1台。
③池顶分气缸
DN200×1520mm,SUS304,2套。
④仪表
ORP仪2台。
鼓风机房土建按2000m3/d 一次建成,设备按1000m3/d 安装。近期设2台风机,远期增加2台。
主要设备:
①鼓风机
Q= 5m3/min,P=5m,N=11kW,2台,1用1备。
加药系统土建按2000m3/d 一次建成,设备按1000m3/d 安装。主要投加药剂为:铁盐和次氯酸钠消毒剂。药剂投加量应经现场小试确定,并及时根据污水厂进出水水质进行调整。
主要设备:
①铁盐投加系统
PE 加药桶1 个,1000L;计量泵Q=2.3L/h,N=0.05kW,3台,2用1备。
②消毒剂投加系统
PE 加药桶1个,1000L;计量泵Q=10L/h,N=0.05kW,2台,1用1备。
分析该污水处理厂2020年12 月份实际进出水水质,如表2所示。
根据表2 可知:该污水厂实际进水水质浓度较低、水质波动范围较大,属于比较典型的南方城镇生活污水。根据数据分析结果,VFL 出水均值:CODcr 29mg/L、BOD513mg/L、NH3-N 3mg/L、TN 11mg/L、TP 0.3mg/L,出水各项指标均优于国标一级A 标准,该工艺在乡镇污水处理工程中应用效果较好。
表2 污水厂进出水水质分析
该污水厂2020年全年直接运行成本为0.66元/t 水(不含人工费、管理费、利润、税金),其中包含:电费0.2645 元/t 水,药剂费0.0542 元/t 水,污泥运输费0.0324 元/t 水,化验费0.0155 元/t 水,大修及日常维护维修费0.2934 元/t 水。
该厂电耗为0.2256kWh/t 水,约为常规A2O工艺吨水电耗的70%左右,主要原因在于VFL 工艺特有的池体结构,厌氧区缺氧区不需要搅拌器及推流器设备,混合液回流和污泥回流均采用气提回流,后台自动控制回流量,跟传统的水泵回流相比,可以节约30%能耗。
1) 实际运行数据表明,该污水处理厂应用VFL 工艺后各项出水水质指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。
2)该工艺具有集成化程度高;分多组并联运行,抗水质、水量冲击负荷强;工艺设备少、运行管理较简单,便于水厂标准化管理。
3)该工艺直接运行成本0.66 元/t 水。
4)本文从设计及生产运行的角度总结了VFL工艺的设计要点,获取了较为珍贵的实际生产运行数据,对同类型项目的设计和运行管理具有一定的指导借鉴意义。