刘近
(中国石化荆门分公司,湖北荆门448000)
自2019 年1 月1 日起我国开始执行国Ⅵ车用汽油标准,依据烯烃的含量分为国ⅥA、ⅥB 两个标准,该标准给出了从国ⅥA 到国ⅥB 执行的日期。此次标准的实施也是国家对于清洁汽油质量升级中低烯烃含量、低芳烃含量的新要求。表1 为我国和欧盟现行的汽油标准主要指标比较。从表1 可以看出,国ⅥA标准中对于烯烃、芳烃的要求已接近于现行欧盟标准,后期执行的国ⅥB标准已远优于现行欧盟标准。
辛烷值是汽油抗爆性的一项重要指标,其值越高,抗爆性就越好;辛烷值的大小取决于汽油中烯烃、芳烃以及异构烷烃类的含量高低,但增加烯烃、芳烃的含量会不同程度的产生胶质和积碳,这无疑会大大降低发动机的性能,因此可以考虑增加异构烷烃含量来提高汽油辛烷值。烷基化汽油因其具有较高的辛烷值,无氧、无烯烃、无芳烃且几乎不含硫等特点,作为汽油调和组分占有绝对的优势。
为了满足国家汽油质量升级的要求,荆门分公司新建了一套20 万t/a 烷基化装置,以MTBE 装置提供的醚后C4 以及补充异丁烷为原料,经原料加氢预处理、烷基化反应、反应产物精制、产品分馏等单元最终得到烷基化油。但MTBE装置提供的醚后C4中含有较高的1,3-丁二烯,丁二烯的存在会使硫酸法烷基化反应单元酸耗增加,因此MTBE装置提供的醚后C4 原料必须经过处理后才能进入烷基化反应单元反应。
表1 国Ⅴ、国Ⅵ和欧盟现行汽油标准主要指标对比[1]
该装置采用Pd/Al2O3型的KJH-401作为原料加氢预处理部分的加氢催化剂,该催化剂在低压、低温、低空速条件下对1,3-丁二烯进行选择性加氢反应,以脱除不利于烷基化反应的二烯烃。KJH-401催化剂的活性组分为贵金属钯原子,其以氧化态分散于高强度的Al2O3载体上,所以在加氢使用前必须用H2还原。
自MTBE 装置来的醚后未反应的C4 馏分进入C4原料缓冲罐(D101),由C4原料进料泵P101A/B抽出经聚结水过滤器DR101A/B脱除游离水后,与自界区来的新氢混合后脱轻烃塔底进料/反应进料换热器E104 换热,从加氢反应器R101 底部进入反应器床层,反应器内装有两段催化剂,C4中的丁二烯与氢气进行选择性加氢放热反应。
加氢反应后的反应产物进入脱轻烃塔C101 汽液相分离,脱轻烃塔回流罐D102 顶不凝气作为燃料气送至燃料气管网。塔底物料C4 馏分经脱轻烃塔底料/反应进料换热器E104换热后,送至烷基化反应部分进行烷基化反应。脱轻烃塔的主要作用是脱除C3(含C3)以下的不凝气以及自MTBE 装置来的醚后C4 馏分中可能存在的甲醇、水、二甲醚等杂质。因为这些物质一旦进入烷基化反应器,不仅增加酸耗,而且还会形成ASO(粘稠叠合物)类物质,造成大量酸耗,影响产品干点[2]。工艺流程见图1。
图1 原料预处理系统工艺流程
醚后C4 中丁二烯加氢反应在低压低温条件下进行,将不饱和双烯烃丁二烯加成为单烯烃丁烯-1,反应式如下:
双键烯烃在氢气过量的条件下易加氢完全饱和,且单烯烃中顺、反丁烯-2是烷基化反应中最主要的反应物,在保证单烯烃的同时又要尽量使丁烯-1异构为烷基化反应最理想的组分顺、反丁烯-2[3],因此需要采用兼备高选择性、高异构化性的加氢催化剂及适宜的加氢工艺条件。
加氢反应器内径1 200 mm,催化剂分上下层填装,使用Φ6~13 mm的瓷球作为填料,KJB-401作为保护剂,催化剂上下床层总高度为11 700 mm。其中加氢催化剂KJH-401、保护剂KJB-401的物性指标分别见表2、3,保护剂和催化剂的理论用量见表4。
表2 KJH-401 加氢催化剂物性指标
表3 KJB-401 催化剂保护剂物性指标
表4 催化剂及保护剂装填理论用量
烷基化装置自2019 年5 月25 日正常开工以来,装置各个生产单元已安全平稳运行200 多天,2019年10 月22 日6:00 至24 日6:00 对装置进 行大负荷标定,标定负荷按照设计进料量100%~110%控制,即31~34 t/h。MTBE装置生产的醚后碳四原料运转时间48 h。
标定期间装置烷基化油(异辛烷)具体指标为:雷德蒸气压30~60 kPa,干点<202℃,研究法辛烷值(RON)≥96.5,铜片腐蚀不大于1a。上游装置进料原料要求见表5,并保持稳定。氢气质量见表6。
由表5可知,受上游装置的影响,原料醚后C4中的关键控制指标异丁烷、正丁烷含量均未满足设计要求,因前者含量偏低可能会影响烷基化反应效果,后者正丁烷实际含量超过设计值0.7 倍,因其不参与烷基化反应,将其从烷基化油(异辛烷)分离出来会一定程度地增加装置能耗。因装置原料预处理系统使用的是选择性加氢催化剂,仅选择性地针对二烯烃加氢反应,对单烯烃即丙烯和正丁烯(1-丁烯)一般不产生加氢作用;除此之外,C3以下组分(丙烯)可通过脱轻烃塔C101 脱除,因此不会对烷基化反应系统产生影响。其他指标(1.3-丁二烯、甲醇、总硫、MTBE、氯离子、水的含量)均在装置设计范围之内,满足加氢原料设计要求。
表5 醚后C4 组成
表6 氢气质量
氢气进加氢反应器R101 为三段进气方式,分别为一路氢气经开工加热器E101 至R101 底部,仅限于加氢催化剂的还原、活化阶段使用;一路经加氢进料混合器M101 与加氢原料混合后至R101 底部,此路为氢气主进气段,控制R101 加氢反应;另一路为R101 中上部氢气进气段,主要控制R101中上部加氢反应床层温升。醚后C4 加氢前后数据对比见表7。
表7 醚后C4 加氢前后组成对比
从表7可以看出:
1)MTBE醚后C4原料经过原料预处理(加氢)后,1,3-丁二烯含量由0.12%降至0,转化率100%,完全被脱除,说明该催化剂对1,3-丁二烯加氢作用效果较好,满足原料预处理脱除1,3-丁二烯的设计要求。
2)正丁烯量降低,2-丁烯量增加,说明了部分正丁烯被异构化为2-丁烯,正丁烯异构化率为65.3%;而含量较高的2-丁烯是提高烷基化油辛烷值的重要因素之一,辛烷值的提高直接影响着装置的经济效益[4-5]。
3)KJH-401催化剂在氢气纯度偏低条件下高效地将1,3丁二烯加成为丁烯,该催化剂选择性加氢效果较好,但烯烃含量略微降低,烷烃含量略微增加,可能是有少量的生成烯烃加氢生成烷烃,后期应注意调整反应条件以降低加氢过度可能性。
表8为标定期间的工艺参数平均数值(10月22日10:00—23日10:00)。
表8 装置标定期间主要工艺参数
续表
1)此次大负荷标定期间装置处理量为28 ~32 t/h,将R101液相体积空速控制为4.2~5.0 h-1,氢烯(1,3-丁二烯)摩尔比控制为3,R101进料温度控制为60℃。
2)R101下部催化剂床层入口温度64℃,此床层出口平均温度74℃,床层温升10℃;上部催化剂床层入口温度75℃,此床层出口平均温度78℃,床层温升3℃,由此可知选择加氢催化反应主要集中在中下部。
3)由于醚后C4中1,3-丁二烯含量偏高(0.24%),为了确保加氢效果,加氢反应器中氢气耗量较大,计算氢烯比为5.67(氢气纯度按90%计)。超出设计氢烯比2~4的范围,说明1,3-丁二烯被完全加氢饱和,同时还有部分烯烃被加氢饱和。
4)其他操作单元操作参数均满足设计要求。
产品烷基化油数值为标定期间的平均值,具体指标见表9。
由表9可知,烷基化油的干点为186.9℃、蒸汽压为57.23 kPa,研究法辛烷值为96.8,铜片腐蚀为1a,产品烷基化油各项指标均满足设计要求。据文献报道[6-7],选择性加氢系统的投用,吨油硫酸单耗量可降低33.6 kg的同时,也使得烷基化油的MON、RON法辛烷值进一步提升,经济和环境效益明显。
表9 烷基化油质量分析
KJH-401丁二烯选择性加氢催化剂运行结果表明,低温操作条件下,此催化剂具有较好的活性(较高的转化率、反应选择性)及较稳定的产品分布,加氢后的产品完全满足烷基化反应进料要求。反应过程中,KJH-401丁二烯选择性加氢催化剂具有较高的异构化能力,异构产品对于烷基化反应非常有利。KJH-401丁二烯选择性加氢催化剂可有效改善烷基化油产品质量,降低烷基化反应酸耗量,经济和环境效益显著。