丁 菊* 朱旭晨
(上海市特种设备监督检验技术研究院)
乙烯裂解炉辐射段(LMPH)是管式裂解炉内进行高温裂解反应制取乙烯的主要设备,其特点是设备结构复杂,工况环境苛刻,炉管内部反应温度常期保持在820~840 ℃高温[1]。LMPH 炉管常发生渗碳、高温氧化、蠕变等腐蚀失效情况[2],这制约了乙烯装置长周期安全运行。目前,裂解炉管常采用镍基耐热合金钢HP 型Cr25Ni35,Cr35Ni45 制造,运行介质为石脑油、轻烃,工作温度为800~1 000℃,工作压力为0.05 MPa。
当裂解炉出口温度为800 ℃以上时,长周期运行的炉管材料受到渗碳、氧化、变形等一系列腐蚀作用。炉管弯头处产生蠕变开裂,可知热疲劳开裂是其失效的主要原因。图1 是拆下后的LMPH 管,从图1 中可以看出LMPH 管产生了严重的腐蚀减薄现象。LPMH 管产生了纵向破裂,同时发生了腐蚀穿孔与大面积减薄现象。
图1 发生腐蚀减薄的LMPH管
图2 为发生腐蚀减薄的LMPH 管断口形态。由图2 中发生腐蚀减薄的LMPH 管断口形态可以看出,管内有大块的金属层脱落,在高温下金属受热后露出了黑色的金属体。由于温度达到了材料过热点,管道内壁局部熔融,蠕胀量小,因此出现了部分空洞,其外壁则形成了突起的金属瘤。管道断口上有密密麻麻的红褐色或黄色颗粒夹杂在金属体内部,红褐色颗粒疑似为高温下各种形态的氧化铁以及钙、铁离子化合物结合形成的铁垢,黄色颗粒疑似为硫化物。该处的腐蚀形式为局部腐蚀,腐蚀类型为高温下碳化、氧化、蠕变、热疲劳、结焦及硫化腐蚀。最终管道局部表面呈现溃烂状破坏,直至穿孔泄漏。
图2 发生腐蚀减薄的LMPH管断口形态
炉管化学成分分析结果可见表1。由表1 可以看出,内壁黑色区域的Cr 含量最高,与管道外壁基本相同,腐蚀区的Cr 元素含量与基体Cr 元素含量基本相同。试样在1 100 ℃条件下的渗碳60 h 之后,Cr元素含量大大降低。腐蚀区存在少量的S,Cl 元素,与基体中的S,Cl 元素含量相比显著增加。同时,腐蚀区的C,O 含量比基体含量大幅增加,说明腐蚀区的材料碳化,氧化反应比较明显。
图3 为炉管失效处的金相组织形貌。不同于原始的Cr25Ni35 炉管的骨架状或链状组织形态,奥氏体基体晶粒粗大,且具有大量的块状碳化物,黑色物质为碳化物和氧化物。在高温作用下的C 原子直接进入LMPH 管金属内部,并构成了富Cr 的Cr-C 化合物,同时在其他部位略夺Cr 致使贫Cr,造成材料强度不足,渗碳明显。
(1)炉管内壁结焦层较厚,造成引火面局部过热超温,背火面温度较低,热应力增大,加剧了炉管的变形程度,从而进一步加强了换热炉管的不均匀热应力作用。通过内壁表面光谱及能谱分析可知,内壁的黑色区和灰色区中Cr 的含量远大于基体和腐蚀区,且O 含量高,S 含量低,说明腐蚀是由Cr 氧化膜破坏造成的。
(2)运行温度短时停留在1 000 ~1 100 ℃,之后维持在800 ℃左右,LMPH 管持续发生起焦、结焦、脱焦等一系列反应,金属是催化介质,使得管内碳化物由断续形态连接为网状,并形成大量块状,晶界脆性增加,材料的机械性能劣化,强度大幅度降低。
(3)随着温度升高和时间延长,裂解炉管金属材料在应力作用下产生蠕变,金属机械性能改变使得材料断裂强度和中低温韧性下降,材料脆化、材质劣化,最终造成炉管破坏。
(1)Cr25Ni35Nb 中的Cr-C 化合物使得Cr 元素含量降低,在渗碳层中,Cr 离子含量降低为原先的28%。Cr 能够在合金表面形成致密的Cr2O3保护膜抑制进一步渗碳反应,使材料的渗碳能力进一步提高,因此Cr 对于材料的高温强度和抗渗碳性能的提高具有重要作用。在渗碳层基体上,Cr 的含量进一步降低,导致材质劣化严重[3-4]。
(2)经过长时间渗碳之后,Cr25Ni35Nb 材料表面出现了类似于凹坑的剥落区,甚至出现了腐蚀严重的渗碳层剥落区,该区域裸露出了材料基体,并持续发生渗碳反应。
(1)LMPH 管的失效是由高温和炉管渗碳两大因素共同作用造成的。
(2)炉管长期在高温条件下服役,其管壁处出现富Cr 区,其他部分则出现贫Cr 区,当Cr25Ni35Nb钢内晶界呈贫Cr 之后,渗碳作用将会加剧,进一步造成腐蚀。需要对LMPH 管进行定期检测,尤其是力学性能和厚度的检测,避免被进一步腐蚀。
(3)局部热应力、高温蠕变、材质劣化会加剧渗碳作用,导致局部管壁表面金属层脱落,造成更加强烈的局部热应力作用。应当尽量保持炉膛内各区域温度均衡,避免较大的温差。