降低输煤#03皮带故障率

2020-02-25 11:15
福建质量管理 2020年2期
关键词:煤流导料托辊

(华电国际十里泉发电厂 山东 枣庄 277103)

一、引言

660MW输煤系统#03皮带是一条重要的输煤皮带,贯穿60万煤场,头部与660MW输煤系统#04甲乙两路皮带相连,尾部通过转运站与#02、#08两条皮带相连,与140MW煤场、300MW煤场相互关联,互为补充。该条皮带上方有#3斗轮机,取料、堆料均用到#03皮带,其使用频率相当高。可见,该条皮带在660MW输煤系统中起着重要的作用。

二、#03皮带存在的问题

(一)#03皮带简介

#03皮带机主要由胶带、托辊、机架、支架、驱动装置、拉紧装置、改向滚筒和清扫装置等组成,#03皮带为尼龙橡胶输送带,带宽为1400mm,带芯为尼龙;尼龙带用橡胶作覆盖材料和布层作贴接材料,尼龙层全为6层,覆盖胶厚度上层为4.5mm,下层为1.5mm。

(二)存在的问题

(1)跑偏;

(2)皮带边沿、二层皮带经常磨损;

(3)皮带输煤过程中撒漏煤;

(4)坠砣来回晃动,止挡损坏;

(5)导料槽挡煤皮子易损;

(6)托辊和调偏托辊机架易损,调偏托辊在皮带启停瞬间易掉落。

三、项目对策研究和创新点

(一)对策前期观察及资料收集

从2017年9月7日开始

①每天巡检中,重点在#03皮带上煤期间,安排专人进行检查,通过查看运行中的皮带,检查在整条皮带中,各处设备与皮带接触会出现的现象,及时通过照片、视频等方式记录下来。

②定期进行设备转动部位检查加油。对#03皮带头部驱动滚筒、增面滚筒、改向滚筒、涨紧滚筒、尾部滚筒、尾部增面滚筒的轴承,定期进行拆开检查,对于缺少润滑脂的轴承部位,及时补充润滑脂。

③每周对#03皮带头部,#3斗轮机上料皮带、悬臂皮带处涨紧装置进行检查维护,对于坠砣摆动问题进行加固止挡的方式进行处理,观察效果。

④每周检查皮带各处托辊架与皮带是否磨损,检查托辊转动是否平稳,是否与皮带边沿有磨损情况。

⑤每天在上煤期间,协助运行值班工,通过上下皮带的调偏托辊,进行皮带跑偏的调节,在调节中,要缓慢进行微调,调偏要有顺序的进行。

(二)研究制定方案

针对落煤筒经前期观察,得出需要在现场实际解决的具体问题。通过数据及影像资料,仔细查看,组织小组成员分析研究,组内成员根据个人实际工作经验,出对策,制方案。活动过程中,及时与车间领导、技术专工、运行方面相关人员等进行交流协调,最终确定以下6项技术改造项目。

(三)创新技术改造

①在#03皮带头部爬坡处二层皮带上加装300MW输煤设备淘汰下来的旧小滚筒,稍加改造后,作为压轮使用,防止皮带在有坡度处,二层皮带与托辊架磨损造成隐患。

②通过与下调偏托辊架厂家联系,在下调偏托辊架两头焊接加强筋,加固架子,防止皮带启停瞬间,带动调偏托辊晃动,造成托辊架子损坏。

③更换#3斗轮机上料皮带滚筒,由排渣滚筒改为传统的包胶滚筒。

④改造加固#03皮带坠砣止挡。

⑤对尾部导料槽进行收口处理,解决了撒煤、挡皮易磨损的问题。

⑥在尾部导料槽上部加装锁气器,缓冲煤流冲击。

四、过程实施及效果

1.2017年11月份,利用原300MW输煤设备淘汰下来的旧小滚筒备品,修旧利废,稍加改造后,在#03皮带头部爬坡处角度最大处,分一层皮带、二层皮带选定位置,自制滚筒支架焊接在选定位置,拆除原有的平行托辊和托辊支架,安装小滚筒,调整前后、上下高度,通过小滚筒的承压,将一层皮带、二层皮带与皮带机架不再接触摩擦。

2.经现场观察发现,原厂家安装的下调偏托辊架强度不足,在皮带运行中,尤其是皮带跑偏带动调偏托辊架左右晃动,硬力导致下调偏托辊架与皮带机架连接处齐整断开。经与厂家设计人员沟通,及时要求厂家人员在下调偏托辊架受力最大处焊装加强筋,并及时送货到厂进行10副下调偏托辊架的更换安装。安装加强筋的下调偏托辊架经现场运行使用,符合运行要求。

3.在2017年底,在60万机组负荷不高的时段,加班加点对原来损坏的排渣滚筒更换为承载力大的传统包胶滚筒,并测试承载力符合现场使用要求。

4.根据#03皮带涨紧系统的现场情况,及时组织班组力量对坠陀支架进行调整,并采用强度高的止挡进行焊补加装,使得涨紧滚筒和坠陀能够沿着滑道平稳滑行,特备是皮带开启瞬间也能正常稳定的运行。

5.根据60万翻车机接卸煤经#02皮带至#03皮带尾部落煤筒的煤流冲击情况,研究发现原来的导料槽下料口的角度小,容易对皮带边缘带来冲击,导致撒煤、挡煤皮子易损等缺陷。根据此情况,对尾部导料槽进行收口处理,使得煤流不再往皮带两侧冲击。

6.因#02-#03皮带落煤筒落差大,煤流对#03皮带的冲击力过大,煤筒中缺少对煤流缓冲的装置。根据当前输煤系统设备技术要求,申报锁气器并及时安装在煤筒第三节,有效缓解了煤流的垂直冲击力。

五、总结

(一)改造后运行情况观察

项目实施后,设备故障率降低,运行稳定性提高。解决了重要输煤皮带现场的多处问题,提高了电煤接卸、输送效率,节省了各项费用,提高了经济效益。

(二)效益提升

①电煤输送效率提高,节省了设备运行时间和耗电量,折合一年费用2.2万元。

②解决了撒漏煤问题,节省了人工清洁费用,折合一年1.8万元。

③延长了皮带更换周期,折合一年30万元。

④减轻了检修人员的劳动强度,节省了劳务费约3000元。

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