通过创新精益管理解决焦粉携带难题的实践

2020-01-15 11:03赵玉林许海滨玉门油田分公司炼油化工总厂甘肃玉门735200
化工管理 2020年31期
关键词:分馏塔结焦焦化

赵玉林 许海滨(玉门油田分公司炼油化工总厂,甘肃 玉门 735200)

0 引言

某炼厂有一套50万吨/年延迟焦化装置,采用双面辐射、多点注汽、自动顶底盖机、PRC 除焦联锁控制系统等先进工艺。2019年是该套装置建成后的第二次大检修,也是首次全面检修。在检修塔器时发现,该套装置的分馏单元、吸收稳定的再吸收塔、大油气线均存在严重的结焦和焦粉携带问题,清理出焦粉焦块400 余小袋,6台换热器因焦粉携带产生了严重的垢下腐蚀而被迫更换管束。既大幅增加了检修工作量,也危害安全平稳开炼。且在下游的柴油加氢装置(焦化柴油是该装置原料)的原料换热器中发现大量携带焦粉,对下游装置也造成了冲击。

1 焦化装置结焦状况

1.1 检修期间暴露出的结焦问题

炉管结焦不均匀,上薄下厚油性大。加热炉出口管线结焦严重管线结焦严重,平均厚度20mm,最厚的位置达到55mm。清出焦块深黑光泽、硬度大。

分馏塔内存在严重结焦情况:各段集油箱均有不同程度焦粉沉积,柴油、重蜡抽出集油箱焦粉极多,已到达人孔下缘,并伴有明显黄色物质。轻蜡、顶循集油箱焦粉很少,相对干净。塔底将军帽以下焦粉沉积较多,上部进料浮阀卡死。塔底蛇形塔盘上有大面积硬焦,人工清理不动,最后使用电锤强行清理,清出焦块致密坚硬。分馏塔底清理用时10天。蜡油下回流、塔底搅拌器、塔底上下回流等四路返塔分布管均被硬焦堵实。

柴油侧线涉及换热器、空冷均存在严重结焦,且腐蚀严重:空冷A-143AB结垢及焦粉沉积较多,伴有黄色物质。

再吸收塔内塔盘存在焦粉较多,清理困难,类似分馏塔柴油段;吸收稳定单元其他三塔相对干净。再吸收塔清理用时1周,其余三塔用时2天完成。

焦炭塔顶至分馏塔大油气线内严重结焦20mm左右,机械清焦用时33天清理80m大油气线。

E101~E105 五组原料换热器均存在不同程度抽芯困难,加热抽出后发现管束表面有粘油、粉焦。

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1.2 正常运行期间的结焦情况

焦炭塔顶油气出口短节存在结焦,最厚时堵塞约1/2 管径,造成焦炭塔压力偏高。正常操作压力0.14MPa,在达到0.16MPa以上时即安排打开短节闷头进行清理;一般每15~20天即安排清理短节闷头一次,堵塞约1/3~1/2管径,清理出的是硬焦;东塔结焦情况明显比西塔要严重。

分馏塔底循环油过滤器需定期清理,最厚时占过滤器圆截面的2/3。根据过滤器压差达到0.2MPa 以上时即组织清理;一般每周需清理过滤器一次,清理出大约1袋子焦粉;清理出的是粉焦,有时会有较大焦块。由于需要频繁清理,岗位员工劳动强度较大,且存在重大作业风险。

日常检维护柴油、轻蜡、重蜡蒸汽发生器时,发现柴油蒸汽发生器内焦粉较多,有些已聚结成焦块,并伴有黄色物质;柴油蒸汽发生器堵漏三次,在检修时整体更换管束。柴油与富吸收油换热器E-105 因为管束结焦堵塞,长期停用。

2 全员共同参与解决生产运行难题

针对检修期间暴露出的结焦问题,焦化车间在全车间范围内开展大讨论活动,并召集技术能手、业务骨干,发动了一起“头脑风暴”,认真分析出现焦粉携带及结焦存在的原因,并从广度上讨论了今后的工作措施:

(1)分馏塔的焦很明显地分为两部分:一部分是上部的粉焦,主要是系统携带的;另一部分是塔底的硬焦,主要是从焦炭塔携带的焦粉与热油在塔底长期高温作用结焦。

(2)分馏塔底温度在385℃左右,蒸发段在400℃,且分馏塔底上下部回流量实际控制2~3t/h,失去洗涤作用;在检修期间也发现分配管结焦结死。焦粉不能在塔底洗涤下来,大量焦粉被高汽速携带上移,进而在蜡油集油箱聚集。

(3)需要核算焦炭塔线速。线速过大极易造成焦粉携带。

(4)小给汽时汽量过大,可能会导致焦粉携带到分馏塔单元。分馏塔底清理出的焦块,有些实际上是焦层高时,小给汽带水冲击,造成线速较大,携带焦块。

(5)急冷油以蜡油为主,有时使用污油作急冷油,间歇使用,每天切换两次;由于污油中杂质多、重组分多、含水多,性质不稳定,容易造成局部线速超标,加剧焦粉携带。

(6)再吸收塔的焦粉是柴油被污染后携带过去的;分馏塔抽出侧线携带焦粉在换热器等低流速部位存在严重沉积。

(7)按照焦化装置经验,高于360℃的部位极易发生结焦,尤其是在有焦粉携带条件下。按照经验,温度每上升2~4℃,反应速率将增加一倍。新焦化装置比原30 万吨/年焦化装置的分馏塔底温度要高15~20℃。

3 焦粉携带及结焦的深层次原因

3.1 焦粉在焦炭塔的动力学研究

焦炭塔的孔塔线速一般要求不大于0.2m/s,在生焦过程中该速度一般在0.12~0.16m/s 左右。焦粉颗粒会随着这股上升气流而爬升:大粒径爬升距离较小,会逐渐沉降至泡沫层并生焦;小粒径容易随气流携带出焦炭塔;中等粒径会在焦炭塔中有明显攀升,如超出当前有效空高,则会随气流携带至后续设备,进而加剧后续设备结焦。根据参考文献,分析焦粉颗粒在此过程中受力并分析,可以得到两个明显界点:粒径低于500μm 的,将会一直随气流携带;粒径高于1500μm 的,被携带高度较低,可以认为不会随气流快速攀升。而500~1500μm 粒径的,将随气流快速携带,随着有效空高降低,携带量也急剧增加。因此控制有效空高具有极大意义,是控制焦粉携带的重要一环。

3.2 急冷油的注入分析

在生焦过程中,在焦炭塔顶部注入急冷油,能够起到降温洗涤的作用。新焦化装置设计急冷油使用焦化重蜡油,在油气短节底部三点注入,可以形成较大的喷射扇面,并可将部分小焦粉颗粒黏结在一起形成大颗粒粒径,能有效减少焦粉携带。在实际生产中,有时采用污水油、催化油浆作急冷油,这些物料含水量较高,急冷油注入量只有1t/h 左右,比正常注入量2.5t/h严重偏低,起到的降温洗涤作用不明显。且污水油、催化油浆组分比重蜡油更重,雾化效果极差,不能形成喷射扇面,部分重组分在大油气线入口处聚结,形成严重的焦炭塔出口短节结焦。焦炭塔出口短节结焦,一般每半个月就需要清理一次。

4 焦粉携带预防控制措施及效果检验

4.1 焦炭塔单元的操作优化

(1)核算空塔线速在0.15m/s 左右,在设计0.2m/s 以内。

(2)调整特阀用汽、底盖机用汽,减少蒸汽进入塔内增加空塔线速风险。

(3)控制切换速度,防止切换冲击;小给汽前注意脱水,防止带水冲击。

(4)严格控制生焦过程中的有效空高:控制日常生焦高度不大于15m(切焦检尺),此时生焦末期时,有效空高约为6~8m左右;焦层高于11m 时,在生焦末期及时注入消泡剂。

(5)严防加热炉进料量和分馏塔顶压力的大幅波动,防止焦炭塔空塔线速大幅波动导致焦粉携带。

(6)优化污水油做急冷油注入的方式,减少带水冲击,减少急冷油中重组分在油气出口的聚集。当焦炭塔顶压力超过0.16MPa 时,及时组织清理油气出口短节。

在焦炭塔单元采用的主要操作思路是“稳定操作、减少波动,控制空高、减少携带”。

4.2 分馏塔单元的操作优化

(1)稳定分馏塔底下部循环油量,保障上下部两路进料不小于7t/h,保障合理的洗涤量,实现分馏塔单元中第一阶段的焦粉洗涤

(2)控制循环油与原料换热器E-105 合理开度,保障取热效果;控制分馏塔底蒸发段气相温度不大于390℃,比之前降低约10℃;控制分馏塔底液相温度不大于370℃,比之前降低约15℃。通过以上措施,降低分馏塔底液相温度,避免高温结焦加速风险,防止塔底结硬焦。

(3)加大分馏塔上部回流量,优先提高和稳定二中、一中、柴油上回流的循环量,充分保障顶循环回流量,提高塔盘内回流量,提高焦粉洗涤效果。经计算,内回流量比之前提高约1 倍,充分保障内回流,减少焦粉的夹带上行。

(4)适度控制顶循下回流、柴油下回流、蜡油下回流,将内回流洗涤的焦粉从上往下逐层下降到分馏塔底,并最终从分馏塔底过滤器洗涤出来。

在分馏塔单元采用的主要操作方案是“稳定操作、减少波动,回流压制,热量下移、焦粉下移,减少焦粉上行量和减少高温结焦区”。

4.3 其他单元的操作优化

稳定控制加热炉进料量,提高原料入炉温度,严格控制炉管表皮温度,做好机械清焦的计划。

跟踪原料质量,减少焦粉、固含在原料换热器内的沉积;杜绝高含水原料进缓冲罐造成的冲击。

4.4 优化调整效果对比

分馏塔底过滤清焦频次由之前的1 次/周降至1 次/月;清理出的焦粉量降至之前的1/3,且不再有大焦块。

焦炭塔顶油气出口短节清理频次由之前的1 次/2 周降至1 次/月,最长可达45 天不用清理;清理时,结焦量降至之前的1/4,危害性大幅降低。

柴油侧线抽出使用滤纸过滤,每500mL 在滤纸上焦粉颗粒不到之前的1%以下。

5 结语

焦化装置焦粉携带是一项系统性难题,在现有条件下实施整体优化策略控制焦粉携带具有十分现实的意义,不仅压制住了过量的焦粉携带,还实现了整体能量优化,节能效果也十分显著。而在此过程中产生的产品质量效益与热量平衡之间的矛盾,在优先考虑保障基本产品指标和长周期指标之后,继续寻找新的效益平衡点,进一步从前端控制、基于现实来保障装置的长周期平稳开炼。

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