张 峰,李媛媛
(河南心连心化肥有限公司,河南新乡 453731)
河南心连心化肥有限公司(以下简称心连心化肥)化肥生产流程主要采用的是联醇生产技术[1],使用中压变换系统,生产运行压力为2.0 MPa。此次利用中修停车机会对变换催化剂进行了更换,自2017年5月31日开始升温至2017年6月4日降温置换,一段、二段、三段温度均达到要求,标志着变换催化剂整体硫化工作结束,6月5日并入系统开始正常生产。
变换炉催化剂装填量:一段装填抗毒剂20 m3,催化剂30 m3;二段装填催化剂32 m3;三段装填催化剂47 m3。本次变换催化剂采用循环升温硫化法,硫化与强化全部采用串联模式。降温置换合格后并入系统前使用2#变换气充压与提温。循环升温硫化路线:4#低压机来的合格的半水煤气→1#变换硫化进气→硫化回气回4#低压机[2-3]。
变换系统采用B303Q型催化剂,其中活性成分主要为氧化钴、三氧化钼,使用前须将其转化为硫化态才具有活性。此次硫化过程采用外加硫化剂(CS2)方法进行,其反应方程式为:
CS2+4H2=2H2S+CH4-240 kJ/mol
MoO3+2H2S+H2=MoS2+3H2O-48.1 kJ/mol
CoO+H2S=CoS+H2O-13.6 kJ/mol
上述反应都是放热反应,特别是CS2的氢解是很剧烈的放热反应。
硫化过程分为升温期、硫化期、强化期、降温置换期等4个阶段[4-5]。变换催化剂硫化方案执行情况见表1。
表1 变换催化剂硫化方案执行情况
2017年5月31日,升温期采用系统N2充压置换,分析取样O2体积分数为0%,压力控制在0.113 MPa;15:40,投运电炉(要求在分析取样O2体积分数<0.5%时,确认通过电炉的系统气量控制在15 000~18 000 m3/h,方可启动电加热器升温);22:50,一段床层一点温度升至120 ℃时,恒温2 h至6月1日0:55,继续投运电炉升温至6月 1日9:28,经计算升温速率平均为10 ℃/h。升温期间每0.5 h进行排电炉、增湿器、水加、冷却器导淋1次。
2017年6月1日9:28,开始加入CS2,硫化期间CS2初期加入量为60~160 L/h,中期和后期加入量维持在160~180 L/h。18:30,一段出口H2S质量浓度达到3.784 g/m3,用时9 h。6月2日0:30,二段出口H2S质量浓度达到3.400 g/m3,用时6 h(不含一段硫化用时)。6月2日7:30,三段出口H2S质量浓度达到3.485 g/m3,用时 7 h(不含一、二段硫化用时),经计算整体升温速率控制在不超过15 ℃/h。在三段出口连续取样3次,在H2S质量浓度>3 g/m3的条件下,确认低温硫化穿透结束,整个硫化阶段床层温度控制在300 ℃以下,避免了催化剂晶体胀大。
2017年6月2日10:30,继续增加电炉组数,提温至一段床层温度在360 ℃左右,因气量与空速较大的原因,二段床层温度在330 ℃左右,三段床层温度在310 ℃左右;此时根据床层温度整体情况,将原方案分段强化调整为三段串联强化。18:50,三段床层温度达到360 ℃左右且持续H2S质量浓度>10 g/m3的条件下,开始逐渐减少电炉组数与CS2加入量,以减少氢解反应热,控制床层温度。6月3日2:00,CS2加入量减少至80 L/h,至3:17停止,且同时停运全部电炉;经分析H2S质量分数维持在11~13 g/m3,待降温置换条件具备后至8:30恒温,整个强化过程(含提温)在22 h左右。
2017年6月3日8:30,开冷副线自调降温至10:50,一段床层温度在325 ℃,去往四厂火炬放空阀开度由硫化期的3丝逐步增加至20丝,整个降温置换过程持续至6月4日4:57,关闭低压机补气与四厂放空阀。
由于脱硫系统串联电动阀故障,导致1#变换系统被迫待1#二脱正常后,于2017年6月 5日 6:30并气。1#变换系统充压气源选择变换气,主要考虑到变换气CO与O2的原因,当压力低于1.3 MPa时,充压速率控制在22 kPa/min(要求控制在30 kPa/min);当压力高于1.3 MPa后,充压速率控制在3 kPa/min以下(要求控制在0.2 MPa/h)。
(1) 因CS2罐车上无压力显示,充装阀门开启过大,造成CS2连接管断开;
(2) 充压阶段三段热点温度升至392 ℃,主要是因为变换气充压前期未开放空而不能及时移走热量,导致甲烷化反应的发生。
(3) 并入系统阶段,由于调整2#系统气量预见性不足,导致2#变换一段热点温度升至390 ℃。
参考文献
[1] 黄夏威.合成氨低压联醇系统开车技术总结[J].化肥工业,2012,39(3):52- 55.
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[3] 朱雄军,郭艳蕾,王永康.合成甲醇催化剂的升温还原探讨[J].山东化工,2010,39(5):31- 32.
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