李 卓,王贵顺,宋星星,叶莲祥,王 建,王 磊
(中石化巴陵分公司,湖南岳阳 414003)
岳阳中石化壳牌煤气化有限公司SCGP煤气化装置位于煤资源匮乏地区,所用原料煤均需从省外长途运进,运营成本较高,严重影响经济效益[1-2]。2012年以来,为克服原料煤资源紧张、煤质不稳定、单一煤种不适应Shell干粉煤气化技术等困难,岳阳中石化壳牌煤气化有限公司成功研发了二元和三元混煤技术,使入炉粉煤煤质更加稳定,更容易满足SCGP工艺的入炉煤质量标准。在此基础上,为进一步降低用煤成本,提高上下游经济效益,公司于2017年成功开发了新煤种——俄罗斯烟煤B,同时开发了专用配方山西无烟煤A∶俄罗斯煤B(质量比1∶1,下同)。试运行期间,气化炉运行稳定,各单元参数能稳定控制在合适范围内,灰渣排放基本通畅,碳转化率高。
俄罗斯烟煤B具有中灰熔点、低硫、低灰分、高挥发分、高硅铝比、中氧化铁含量、低氧化钙含量、高钾钠含量等特点。与之配对的组分为山西无烟煤A,具有中硅铝比、低氧化铁含量、低硫、高灰分、高灰熔点、产量高、质量稳定等特点[3-5]。入炉粉煤质量标准(含石灰石):水分Mad≤2%,灰分Aad在15.0%~21.0%,灰熔点(FT)在1 390~1 410 ℃。煤质分析数据如表1所示。
表1 煤质分析数据
注:山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)混配煤理论煤质数据(不含石灰石,软件计算)
由表1可以看出:与入炉粉煤标准相比,山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)混配得到的混煤,其灰熔点较高,需要添加石灰石来满足入炉煤质量标准要求。添加不同比例的石灰石后,试验测定混煤灰熔点数据,并运用黏温模型软件计算得出渣完全液化时的温度Tliq,T250指黏度 25.0 Pa·s 对应渣温度,T20指黏度2.0 Pa·s对应渣温度,最低气化温度=Max(Tliq,T250)+150。不同比例的石灰石混配后相关数据对比如表2所示。
从表2可以看出:随着石灰石添加比例的增加,操作窗口减小,而FT降低。
山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)粉煤的气化模型模拟的气化炉运行参数如表3所示。
表2 不同比例石灰石混配后相关数据对比
从表1至表3可知:山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)粉煤的硅铝比为1.89、氧化铁的质量分数为4.94%,添加3.0%石灰石后灰分的质量分数为18.4%、灰熔点FT为1 410 ℃,操作空间250 ℃,渣口和渣屏堵塞风险低,灰中钾、钠含量中高,十字吊架堵塞风险中高,总体符合入炉煤的质量标准,可以试用;但试用过程需监控粉煤灰组成,与气化模型结果进行对比,适当调整氧煤比、气化炉蒸汽产量、石灰石添加比例和水氧比。
表3 模型模拟的气化炉运行参数
在平均有效气负荷96.3%的情况下,装置稳定运行6 d,测试了山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)混配煤投用后的相关技术经济数据。
山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)分别在单煤入场和混煤入炉时进行了对应项目分析,其原煤工业分析和入炉粉煤灰分析数据分别见表4和表5。
表4 原煤工业分析数据
表5 入炉粉煤灰分析数据
山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)混配煤在经历了1个周期试用后,主要运行参数如下:合成气冷却器入口温度712.2 ℃,氧负荷19.90 kg/s,氧煤比0.832,水氧比0.047,气化炉计算温度为1 624 ℃,气化炉小室蒸汽产量4.13 kg/s,合成气出口温度316 ℃,十字吊架压差8.36 kPa,有效气负荷96.3%,合成气中CO2体积分数2.39%、CH4体积分数130×10-6。
山西无烟煤A∶俄罗斯烟煤B(1∶1)混配煤添加3%石灰石混配后,煤质稳定,灰中氧化铁含量低,氧化钙含量适中,符合入炉煤质量标准。运行期间,气化炉压力稳定,渣系统运行稳定,飞灰中残碳含量低。不考虑循环使用滤饼时,碳转化率较高(达96.9%),气化污水合格率100%。粉煤灰分中钠、钾含量相对较高,本次运行期间合成气冷却器压差略有上涨。最终生产实践证明,此次俄罗斯烟煤试烧是成功的。
参考文献
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