(武汉船舶职业技术学院, 湖北武汉 430050)
Si/C比对硼铸铁气缸套力学性能的影响
严继斌
(武汉船舶职业技术学院, 湖北武汉 430050)
通过试验研究了在碳当量CE=3.8%时,Si/C比值对抗拉强度和硬度的影响,确定了生产硼铸铁气缸套理想的Si/C比值。
硅碳比;硼铸铁;抗拉强度;硬度
硼铸铁是最近应用发展较快的一种新型的耐磨材料,因其优良的耐磨性能,为众多企业广泛地应用于内燃机的气缸套和活塞环等零件。目前国内气缸套大多采用离心铸造生产,离心铸造生产时,由于铸型是金属型,冷却速度比较快,使得组织中容易形成共晶莱氏体、D型和E型晶间石墨,又由于硼铸铁中硼元素反石墨化的能力较强,容易产生白口组织,并使硼复合物呈枝晶状分布,导致气缸套的抗拉强度降低,硬度明显升高,给气缸套的切削加工和使用造成一定的困难。气缸套是内燃机的核心零件之一,一般要求抗拉强度σb≥250 MPa。为改善硼铸铁气缸套的力学性能,我们就Si/C比值对硼铸铁气缸套抗拉强度和硬度及切削加工的影响进行了研究,选定碳当量为3.8%,只改变Si/C比例,对各种Si/C下的拉伸强度、硬度进行观察和测定,期望获得理想的力学性能。
选定碳当量为3.8%,Si/C分别定为0.5、 0.6、 0.7、 0.8、 0.9,进行五组数据的试验。按此条件要求将生铁、废钢、回炉料、硅铁、锰铁和硼铁等依配料比例加入500 kg中频感应电炉中熔化,取得铁水试样的化学成分,升温至1 450~1 500 ℃,铁水出炉,经孕育处理后浇注干型单铸试棒,得到5组15根Φ30 mm×300 mm的试棒,作拉伸试验使用。剩余铁水经称重、静置、打渣处理后,浇入高速运转的铸型中进行离心铸造,经冷却,内孔呈暗红色约900 ℃时,停机脱模,获得气缸套毛坯。五组试样的化学成分见表1。
表1 试样的化学成分 ( wb%)
根据GB9439-88要求,试验试棒经机加工后制成Φ20×225 mm的拉伸试棒,使用万能拉伸试验机ZDM-30t,在室温下进行拉伸试验,测定并计算每组3根试棒的拉伸强度的平均值。
根据GB231和GB230规定,在气缸套本体距上端面50~80 mm范围内截取环片,磨平后使用布氏硬度机HB-3000在气缸套环片横截面上均匀打出3个压痕,查表后取其平均值。
Si/C比值在0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9之间5个试验数值,测量出它们的抗拉强度σb和布氏硬度HB,见表2。
表2 Si/C比值在0.5-0.9之间的σb值和HB
Si/C对抗拉强度和硬度的影响,结果见图1。
图1 Si/C对抗拉强度和布氏硬度的影响
从图1中可以看出,碳当量一定时(CE=3.8%), Si/C对抗拉强度的影响还是比较大的,当Si/C从0.5增加到0.6时,抗拉强度从190 MPa增加到251 MPa,从0.6增加到0.7时,抗拉强度继续上升到285 MPa,这是由于随着 Si/C的提高,Si含量增加,C含量减少,基体组织中珠光体数量有所增加,Si固溶于基体中,起到固溶强化珠光体的作用,而C含量的降低,也在一定程度减少了石墨数量,对基体的割裂作用减小,所以抗拉强度增高。而当Si/C提高到0.8时,抗拉强度降为268 MPa,Si/C继续增加到0.9时,抗拉强度下降到232 MPa。这是因为Si是强烈的促进石墨化元素,当Si含量达到一定程度时,接近促进石墨化的临界值以后,固溶铁素体中的硅量增多,强化了铁素体(包括珠光体中的铁素体);Si/C比值的不断提高,共析转变的温度也在升高,使珠光体在高温下生成,片间距增大,易粗化而降低强度;又因高硅使碳在奥氏体中的溶解度急剧下降,并扩大了铁素体+奥氏体+石墨三相区的范围,使奥氏体向铁素体的转变量增多。因此当Si/C达到一定值时,抗拉强度随着 Si/C的提高反而下降。
从图1中也可以看出,随着 Si/C的不断提高,布氏硬度HB是呈下降的趋势,只是在Si/C=0.7以后,下降的趋势比较平缓,差别不大。这说明Si/C比值对布氏硬度是有重要影响的。在CE=3.8%时,提高Si/C,铁素体析出不断增多,珠光体含量降低,故而使布氏硬度降低,当Si/C=0.7以后,铁素体增加不再明显,硬度变化也就不大。
硅是强烈石墨化促进元素,随着 Si/C的提高,硅含量增加,引起石墨片粗大﹑增多。石墨越多,基体承载面积越少,石墨片越粗大,使基体更易于切削加工。硅的强烈石墨化作用,有利于碳原子的扩散﹑聚集,使石墨长大,数量增多,而石墨的强度极低,均匀分布会使基体的硬度降低。硅含量增加,使白口组织明显减少,提高了零件的切削加工性能。
在碳当量CE=3.8%时,可以得出如下结论:
(1)Si/C对气缸套的抗拉强度﹑硬度有很大影。Si/C比值从0.5→0.6→0.7→0.8→0.9变化时,抗拉强度先升后降,硬度呈下降趋势。在Si/C=0.7时,抗拉强度为285MPa,硬度为HB241,力学性能较为理想。生产硼铸铁气缸套时Si/C为0.70-0.75比较合适。
(2)提高Si/C比值,有利于改善铸件切削加工性能。
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EffectofSi/CRatioOnMechanicalPropertiesofBoronCastIronCylinderLiner
YANJi-bin
(Wuhan Institute of Shipbuilding Technology,Wuhan 430050,China)
In this paper,the effect of Si/C ratio on tensile strength and hardness is studied by experiment withthe carbon equivalent CE=3.8%,the ideal Si/C ratio for producing boron cast iron cylinder liners is determined.
silicon-carbon ratio;boron cast iron;tensile strength;hardness
TG24
A
1671-8100(2017)04-0036-03
2017-06-11
严继斌,男,高级工程师,主要从事材料工程技术方面的教学和科研工作。
(责任编辑:谭银元)