史文东,张 娜
(安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂,安徽合肥 230000)
我厂向某公司出口销售的制动轮壳产品(图1),其材质为HT250,铸件壁厚差别较大,最厚约45mm,最薄约8mm(图2),而且铸件基本上都在下箱内。工艺设计在静压造型线上生产,一箱6件,每件重量约26kg,砂铁比较低,且无需下芯,成本低。初期试制解决了自带吊芯的断裂问题,试制后期发现铸件表面粘砂问题比较严重,很难清理。初期试制时因粘砂造成的废品较多,通过降低浇注温度、型腔表面喷耐火涂料、增加型腔排气等试制最终确定解决粘砂问题的最有效方法。
图1 铸件形状
图2 剖面形状
前期试制时该产品的浇注温度在1380℃~1400℃,在确保型砂质量正常稳定的前提下,将温度降低至1356℃进行浇注试制。浇注一包水(10箱共60件产品),铸件抛丸后发现粘砂报废的46件,废品率77%(表1).即使是不粘砂的铸件经试加工后,发现铸件上边缘存在皮下气孔缺陷,所以温度不能降低。见图3铸件粘砂和图4铸件加工后气孔缺陷。
表1 降低浇注温度的情况
图3 铸件粘砂
图4 铸件加工气孔
分析认为可能是型腔内表面耐火度不够导致粘砂缺陷,同时也联想到生产的前箱体(另外一种出口产品)因粘砂喷耐火涂料解决问题。于是在保证型砂质量稳定的前提下再进行试制,上下型腔内喷酒精耐火涂料,浇注11箱共计66件,抛丸后发现铸件表面仍粘砂严重,因粘砂报废54件,废品率82%(见表2).图5为型腔表面喷涂料。
表2 铸型喷涂料的情况
图5 铸型表面喷涂料
在此产品试制浇注的过程,发现浇口杯有反喷的现象。分析认为铁水浇注的过程中可能使型腔内的压力增大造成的反喷,同时型腔内的压力增加也使铁水渗到型砂缝隙的几率更大,渗进去的铁水更多,从而造成铸件表面粘砂严重。想办法降低型腔内的压力,测量气眼针坐标(设备上带自动铣气眼机),在上箱铣12个盲孔气眼针(因气眼机最深铣的深度280mm,砂箱高度350mm,而且上型模具较薄无法安装出气针),每个铸件的上方对应两个,进行试制统计,因粘砂而造成的废品率降低为17.5%(见表3)。
图6 增加排气
图7 表面光洁的铸件
表3 增加铸型排气的情况
我们对排气系统进行改进,使排气更畅通,每两个铸件之间用扁的溢流浇口连接起来,中间再固定一个出气针(见图6),然后测量坐标,将每个气眼针都铣通。因交货期问题,按照此工艺一次生产312件,抛丸后统计粘砂致废的只有14件,废品率4.48%(见表3),基本达到预期效果。后期采用了盲气眼和明气眼并用并将气眼针增粗的排气原则,废品率基本上维持在3%左右。图7为获得的表面无粘砂的光洁铸件。
根据上面的几种试制结果,对此产品来说,浇注温度不能降低,控制在1380℃~1400℃,温度降低不但不能解决粘砂问题,而且还致使新的铸造气孔缺陷的出现。在型腔内喷涂耐火的酒精涂料对某些粘砂的问题可以解决,但对此产品并没有任何效果。试制结果表明,型砂质量正常的情况下,增加铸型的型腔排气是解决此产品粘砂的最有效方法。解决粘砂问题要注意以下几点:
1)不能单一降低浇注温度来解决铸件粘砂问题,否则会导致气孔等其他缺陷;2)湿型砂铸造的型砂质量很重要,必须保证型砂质量稳定良好的情况下,考虑铸型型腔的排气;3)排气位置的设计要根据铸件的结构及型板布置而定,尽可能不设在铸件本体上;4)排气面积的设计要根据浇注速度及浇口的截面积进行计算,保证排气通畅。
在高密度静压造型上,铸型型腔排气的畅通是解决铸件粘砂问题的一种有效方法,我们运用这种方法解决了其他几种产品内腔的粘砂问题。当然,铸件粘砂还与铁水的浇注温度、型砂质量及强度等都有关系,要根据铸件的结构及现场操作的实际情况分析而定。
[1]金仲信.高密度造型铸件的粘砂及其防止[J].铸造,2000(1):172-175.
[2]史鉴开,史小雨.防止铸件粘砂的若干工艺措施[J].铸造设备研究,2006(2):43-44.