水导
- 水轮发电机组摆度传感器的安装位置
推力是刚性支撑,水导瓦是橡胶材质,水导单边间隙300 μm,机组A 修后进行验收试验[3],第一次试开机水导摆度通频值最大达到703 μm,各导轴承瓦温正常,温差不大,详见表1。表1 2 号机组开机后带4.5 MW 负荷各稳定性参数2.2 机组摆度的测量及分析检查检修数据记录,盘车、推力瓦受力的数据合格,水导轴承刚性满足设计要求,电涡流传感器鉴定合格。经25%nr、75%nr、100%nr速变转速测试,详细数据见表2、表3、表4。表2 2 号机组25%nr
水电站机电技术 2023年9期2023-10-11
- 基于小波变换的水轮机组水导摆度数据分析
实测水轮发电机组水导摆度数据进行分析。2 小波变换传统的信号分析是建立在傅里叶变换的基础之上,是一种全局的变换,对非平稳信号进行分析时,无法描述信号时频域的局部性质。若用小波变换,不仅可以弥补傅里叶变换的不足,而且还可以进行信号的时间-频率局域性分析。小波变换作为小波分析的核心,具有多分辨率分析的特点[10],可以从粗到细地逐步观察信号,其数学表达式如下[11]:若在线性空间L2(R)中,设f(t)在VJ上的投影,则[12,13]:式中,cj,k为尺度因子
水电站机电技术 2023年2期2023-03-07
- 一种水电机组水导瓦温高处理方法
430074)水导轴承系统是水轮发电机组的重要部分,而水导瓦温对机组安全稳定运行至关重要[1-3]。广东省能源集团流溪河发电公司安装有4台水轮发电机组,日常运行过程中机组经常发生水导瓦温高问题。为了彻底解决此类问题,保证电厂机组安全稳定经济地运行,创造出更高经济效益,亟需提出简单高效的解决方案[4-5]。因此,本文通过分析处理,最终成功地解决了水导瓦温高的问题。1 设备概况广东省能源集团流溪河发电公司安装有4台装机容量为12 MW的水轮发电机组,发电机型
水电与新能源 2022年9期2022-12-02
- 高坝洲电厂机组水导瓦楔子板磨损及老化问题处理
的的半伞式结构,水导轴承位于支持盖内,共安装有10块巴氏合金瓦,采用楔子板支撑调整方式,楔子板斜度比为1∶20,设计瓦的间隙为单边0.20 mm[1],结构如图1所示。1 水导瓦现状与问题分析1.1 存在的主要问题高坝洲电厂水导瓦楔子板经长时间运行后,楔子板已出现磨损及老化现象,严重威胁机组安全运行。1.2 解决问题的主要方法和措施1)加设紫铜垫。在瓦顶头的底部和楔子板背面加设紫铜垫,以便补偿调整量。但可能由于加垫太多,出现类似弹簧的结构作用,机组会随着负
水电与新能源 2022年10期2022-10-31
- 水力不平衡引起水轮发电机组导轴承瓦温异常的分析
某大型水力发电厂水导轴承采用稀油润滑分块瓦结构,热油经外循环油泵抽出加压并通过冷却器冷却后,再对轴瓦进行润滑冷却,多次出现水导瓦温异常升高的现象,通过对事件的原因分析可以为水导瓦温异常时提供借鉴意义。1 水导瓦温异常升高现象1.1 2020 年5 月20 日18 号机组水导瓦温异常升高2020 年5 月20 7:02 18 号机组开机至并网;13:30 运行人员监屏发现18 号机组负荷630 MW,水导3 号、4 号瓦温分别升至63.5℃及65.1℃,现场
水电站机电技术 2022年7期2022-08-02
- 某水轮发电机组水导摆度超标原因分析
0 引言水轮机组水导摆度超标是水电站机组运行的常见问题之一,水导摆度超标后长时间运行会导致转轮出现裂痕,对机组安全可靠性造成严重威胁。某水电站水轮发电机组水轮机技术参数如表1所示。该水电站2016 年3 月至7 月进行了A 级检修,取消励磁机定转子,转动部件重量减少28 t;取消推力头与镜板间平均厚度1.7 mm 的环氧树脂垫,更换平均厚度0.2 mm 的铜皮垫补偿水平度。机组投入运行后,各项参数满足运行规程要求,但从12 月开始水导摆度出现超标现象。近几
电力安全技术 2022年6期2022-07-25
- 灯泡贯流式水轮发电机组故障诊断方法浅析
8号机组一直存在水导轴承水平振动超标的问题,满负荷运行时水导水平振动最高可达300μm以上,远远超过了国标120μm的标准,振动情况严重,极易引发设备故障,导致机组仅能限负荷运行,严重影响机组的安全稳定运行及经济效益[3]。1 问题分析2014年,电厂通过研究分析,判断水力因素是导致电厂8号机水导振动偏大的主要原因,次要原因为机械不平衡[4-5]。2015年,电厂组织机组A修对水导振动问题进行重点排查,一是对8号机轴线进行了调整,二是转轮返厂维修中进行了桨
中国新技术新产品 2022年22期2022-02-22
- 灯泡贯流式机组水导轴承稳态振动超标原因分析与运行建议
其中最为突出的是水导轴承径向振动。水导轴承径向振动超标是机组运行异常的体现,由于存在异常振源,将会导致机组薄弱部件出现裂纹、疲劳断裂等现象[1-4]。水导径向振动超标分为暂态和稳态工况振动超标,本文主要分析稳态工况(排除振动区、过渡过程等暂态)振动超标的情况,稳态工况振动超标最明显的特征是随着导叶开度的增加,水导轴承水平X向振动趋势上升,远大于GB/T 15468—2020«水轮机基本技术条件》中针对水导轴承水平振动的规定。1 水导轴承异常振动数值及波形频
湖南电力 2021年6期2022-01-04
- 池潭水电厂1号水轮机旋转油盆漏油原因及处理
厂70年代产品,水导轴承采用稀油自循环筒式导轴承,轴承体由两半组成,采用体内冷却方式(图1)。图1 水导轴承结构2 旋转油盆运行情况池潭水电厂1号水轮机自1980年5月投产以来,机组历经多次大修及小修,水导轴承旋转油盆运行情况良好,但在1997年5月,检修维护人员在日常巡视中,发现轴承下部平板水封漏水中伴有油花,同时,油盆外围有少量油迹,对其加强巡视跟踪,经一段时间运行,发现水导瓦温有明显升高,水导轴承温度达45℃(正常时为38℃),监控系统报水导油位超越
设备管理与维修 2021年22期2021-12-27
- 关于斜式轴流泵水导轴承磨损原因分析及处理探讨
.引言斜式轴流泵水导轴承同立式轴流泵水导轴承有具有明显的差异性,立式泵所承受的径向力相对较小,而斜式轴流泵所承受的径向力相对较大,因此对大型斜式轴流泵可靠性造成重大影响的零部件主要有水导轴承、水导轴承部件及结构形式等。1.概况大型斜式轴流泵的优势在于机组受力均匀、水力性能良好、开挖深度小等,因此被越来越多的人所认可,特别是处于低扬程大流量之一工作状况下,以往传统的卧式及立式机组并不能满足当前需求,而在贯流机组并不完善的条件下,最好的选择就是应用斜式机组[1
中国科技纵横 2021年9期2021-11-27
- 抽水蓄能机组抽水调相工况中水导振动引起跳机的故障分析
组抽水调相工况中水导振动的原因进行分析,讨论导致水导振动的原因及其分析思路,并提出预防水导振动跳机的办法。关键字:抽水蓄能;水导;跳机;预防1 引言宜兴抽水蓄能电站位于华东电网的负荷中心,电站共装有4台250MW水轮发电机组,主要承担华东电网的调峰调频及事故备用等功能。其中水导振动是衡量机组运行水平的重要指标之一,水导振动过大将导致机组跳机。水导振动跳闸逻辑情况如下:水导振动X,Y,Z跳闸整定值为6.4mm/s 摆度X,Y方向跳闸整定值为380um,在振动
电子乐园·中旬刊 2021年2期2021-10-07
- 盘车数据在水导摆度偏大处理中的应用
实例概述某电厂水导瓦设计间隙为单边0.285 mm,按GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》要求,机组稳定工况下水导摆度值应不大于0.285×2×75%=0.428 mm,该电厂在此基础上,另设置此上限的80%为实际预警值,即在机组稳定运行过程中,水导摆度应满足小于0.342 mm的要求。2019年,某电厂某号机组在检修过程中进行了轴线调整,轴线调整后,机组满负荷下水导X向摆度始终高于Y向摆度近0.15 mm,工况较差时,X向摆度平均值
水电站机电技术 2021年8期2021-08-30
- 龚家河电站1号机组A修后瓦温高分析、处理
机组A修后上导、水导瓦温高进行分析,提出了收下导瓦间隙来降低水导瓦温的处理方案,解决了水导瓦温高的问题,可为处理类似机组瓦温高问题提供参考思路。1、龚家河电站及机组概述龚家河电站位于四川省泸定县城西南磨西镇咱地村,是磨西河上的第二级电站。电站采用引水式开发,为一径流式电站。电站坝址位于磨西河与海螺沟交汇处下游约80米处,属磨西镇共和村地界,有压引水隧洞布置在磨西河右岸,厂址区位于磨西河与雅家埂河交汇处上游约100米的I级内迭阶地上,属磨西镇咱地村地界。电站
装备维修技术 2021年50期2021-07-01
- 某水电机组水导摆度突增原因分析及处理
构,位于下机架;水导瓦共8块,为楔子块结构。上导、下导和水导轴瓦单边设计间隙均为0.15~0.20mm。近年来出现机组振摆超标或突增的示例较多,引起机组振摆异常变化的因素一般包括机械因数、水力因素、电磁因素等,结合各自原因可以采用转子配重[1-2]、磁极线圈匝间短路处理[1,8]、调整机组轴线和瓦间隙[3-4]、加固泄水锥[5]、改造瓦支撑结构[6]、提高轴承体刚度[9]等方法进行处理。本文根据该电站故障特点,对造成此次水导摆度值突增的原因进行分析,并采取
水电与抽水蓄能 2021年3期2021-06-30
- 白山抽水蓄能电站暂态工况下机组振动特性研究
测试,着重分析了水导摆度和顶盖振动的时域与频域特性,为解决已投运抽蓄电站机组振动问题提供一点新的启示。1 机组基本参数白山抽水蓄能电站位于吉林省东部长白山区桦甸市、靖宇县交界处,坐落于松花江上游,距吉林市约300 km,下游距红石水电站39 km,丰满水电站250 km。电站利用已建的白山水库作上库、红石水库作下库,安装2 台150 MW 抽水蓄能可逆机组,总装机容量300 MW。工程规模为大(2)型,主要由引水系统、地下厂房及附属洞室、通风洞和上下库进/
水电站机电技术 2021年3期2021-04-10
- 取消传统冷却器的水导轴承在改造电站中的应用
造后主要参数2 水导轴承设计方案改造前,该电站水导轴承采用抗重螺栓支撑的分块瓦水导轴承[1](见图1)。这种结构对安装要求较高,安装不细致或机组不稳定运行时间过长,会造成支撑螺栓头部损坏及支持座变形。同时,顶瓦螺栓与轴承体之间用螺母固定,运行中易松动,致使轴瓦间隙变化,影响主轴摆度。检修时抱瓦及间隙调整均需要采用大锤作业的方式,工作量大且存在一定的安全隐患。上述问题会造成主轴摆度过大及轴承瓦温过高,影响机组安全稳定运行,并增加了检修和维护成本[2]。冷却方
小水电 2021年1期2021-02-25
- 水轮发电机组水导瓦温偏高原因分析与处理
机发现的“#1机水导#7瓦温最高达60.4℃”这一重大缺陷,以解决机组实际问题为目标,从部门、班组抽调青年成立创新创效小组,成员共计7人,全部为35岁及以下,经过小组成员的共同努力成功处理了#1机水导瓦温偏高问题。具体情况如下:1 概述洪家渡发电厂共装机3台(混流式机组),单台容量为200MW,总容量为600MW,水轮机型号为HLS166-LJ-424,设计水头为135m,最大水头为164m,最小水头为90m,额定出力为204.1MW,设计流量为164.1
探索科学(学术版) 2020年8期2021-01-12
- 浅谈石港泵站水导轴承改进方案
泵站运行过程中,水导轴承润滑和冷却效果不佳,易造成轴承温度升高,危及机组的安全稳定运行。本文以石港泵站水导轴承运行过程中温度偏高为例,通过进一步分析,阐述温度升高原因,针对性地实施技术改造,有效降低了水导轴承运行温度,为泵站安全稳定生产提供了可靠保障。1 工程概况石港泵站位于江苏省金湖县金北镇,淮河入江水道左岸,始建于1973年11月,为淮河下游引江济淮第二级梯站,安装蜗壳式混流泵240台套,承担着宝应湖地区1001km2范围内的抗旱和排涝任务。2013年
中国水能及电气化 2020年11期2020-12-25
- 三板溪电厂3号机组下导瓦温偏高原因分析及处理
抱上导、下导单盘水导)对3号机组进行盘车,具体数据如表2所示。三板溪电厂水轮发电机额定转速为166.7 r/min,根据GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》标准的规定,发电机轴上、下轴承处轴颈及法兰,相对摆度应该不大于0.03 mm/m,水轮机轴导轴承处轴颈相对摆度应该不大于0.05 mm/m。表1 3号机组下导瓦温在同等工况下与1、2号机组瓦温数据对比 单位℃表2 3号机组盘车绝对摆度值(检修后抱上导、下导)单位0.01 mm相对摆度
水电站机电技术 2020年10期2020-10-23
- 某灯泡贯流式机组水导轴承安全性评价研究
分灯泡贯流式机组水导轴承水平振动偏大,甚至出现超标情况。水导轴承振动超标,可能造成水导轴承疲劳失效。疲劳失效是各种机械设备的主要失效形式[10]。研究表明超过一半的机械事故都是由疲劳失效引起的。在非对称循环荷载下,考虑平均应力对疲劳寿命影响,学者们提出了不同的等效应力幅σa计算方法。比如Gerber W Z提出了考虑平均应力σm影响的抛物线模型;Goodman J将Gerber抛物线简化为直线,得到了著名的Goodman模型;Smith R N提出根据最大
湖南电力 2020年3期2020-07-08
- 某灯泡贯流式机组水导轴承异常振动原因分析
也越来越多,其中水导轴承水平振动超标问题尤为突出。引起水轮发电机组振动的原因主要包括三个方面[9-13],即机械因素、电气因素和水力因素。机械因素一般包括机组轴线不正或对中不良、转动部件质量不平衡、导轴承缺陷或间隙调整不当等;电气因素一般包括转子不圆、定子铁芯压紧不够或松动、转子匝间短路等;水力因素一般包括动静干涉、尾水管涡带、卡门涡街等。目前对于水轮发电机组稳定性研究一般有四种方法[14-15],即理论分析、模型试验、真机试验及仿真计算等方法。1 缺陷简
湖南电力 2020年3期2020-07-08
- 大型水轮发电机组水导轴承综述
一定的范围内,而水导轴承就是限制其摆动范围的一个重要组成。本文结合长江干流已投运700 MW 以上大型水轮发电机组,系统阐述水导轴承结构形式,并对白鹤滩水电站水导轴承进行详细叙述。2 水导轴承的分类根据结构型式的不同,水导轴承可分为橡胶导轴承、筒式导轴承、分块瓦导轴承。为保证水导轴承的稳定性,并考虑检修维护性、经济性,大型水轮发电机组均采用分块瓦式导轴承结构,为此,本文将重点对分块瓦式导轴承进行阐述。分块瓦式导轴承通过在旋转大轴圆周方向布置多块水导瓦,以确
水电站机电技术 2020年5期2020-06-05
- 南德瑞瓦图电站水导轴承轴瓦磨损问题的分析
现4 喷嘴运行时水导轴承瓦温、油温上升速度较快,短时间内超过报警值的现象。通过改变油循环路径,适当增加上油箱及溢油板高度等措施解决了水导轴承油温、瓦温超标的问题,机组正常运行。但在2014 年7 月又出现了2 号机水导轴承轴瓦磨损,循环油污染严重的问题。2 水轮机主要参数型号CJA475-L-170/5X15.7;额定净水头324.3m;最大净水头331.46m;最小净水头312.10m;额定功率 21.40MW;额定流量 7.50m/s;额定转速 428
科学技术创新 2020年1期2020-03-26
- 水导轴承润滑油乳化原因分析及对策
。该水电站水轮机水导轴承为油浸式外循环稀油润滑,巴氏合金分块瓦结构,水导轴承由分块轴瓦、轴承支承、带油槽的轴承箱、箱盖和附件组成。水导轴承设计有一个完全独立的润滑油系统,润滑油系统由2台油泵、2台油冷却器、可以切换的2组滤油器、仪表、阀门及管路组成,水导轴承润滑油用油量0.6 t,润滑油为46号汽轮机油。图1 水导轴承结构图1 事件经过某水电站某日3号机组带负荷运行,下午16:25时巡回检查中发现水导轴承油槽观察孔有机玻璃盖板上有飞溅的透平油泡沫,同时油槽
水电站机电技术 2020年1期2020-02-28
- 金属材料水导激光加工实验研究
,赵吉宾金属材料水导激光加工实验研究曹治赫1,2,乔红超1,2*,赵吉宾1,21中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁 沈阳 110179;2中国科学院机器人与智能制造创新研究院,辽宁 沈阳 110179金属材料的激光加工目前正向着低表面粗糙度、小热影响区及大深径比结构的趋势发展。新近发展了一种基于激光-水射流耦合原理的水导激光加工技术,本文阐述了水导激光加工技术的基本原理及其相对于传统激光加工方法的优势,基于激光-水射流耦合原理构建了一套水导激光加工设备,对多
光电工程 2020年2期2020-02-22
- 三板溪电厂4号机组水导摆度偏大分析及处理
行以来,一直存在水导摆度偏大问题(同等工况、同水头下相对于1号、2号、3号机组)。如表1所示。3 原因分析3.1 现场比对表1 同工况下水导摆度、上机架振动对比通过现场查看,相同工况下,现场利用离线设备对4号机组水导X向摆度、上机架Y向水平振动测点进行了现场比对,结果表明:在线监测系统测值与离线设备测值略有差别,但差别不大,在线监测系统测值准确可靠。表2 在线监测系统测值与离线设备测值比较3.2 测点波形及频谱分析现场对4号机组分别进行了60MW、80MW
水电站机电技术 2019年8期2019-09-02
- 某电站机组水导油位波动过大分析处理
。该机组改造后的水导瓦结构为斜楔支撑结构形式。水导轴承结构主要由轴领、轴承体、水导瓦、内挡油筒、外油箱、水导瓦间隙调节装置、轴承盖等组成。水导轴承的设计冷却方式为自循环水冷,在支持盖圆周方向设置4个外油箱,通过与江水的接触来冷却在水导内、外油箱循环流动的透平油(图1)。图1 水导轴承透平油流向图水轮发电机组的热量一般都是由于机组转动部件与固定部件之间发生接触摩擦产生的,这些热量将会提高相关设备的温度。而温度过高,将会直接影响机组正常运行,弱化部件功能,甚至
水电站机电技术 2019年6期2019-07-05
- 水导油泵控制回路自动开机受阻的改进
关健部件之一——水导轴承,其作用是承受机组转动部分的径向机械不平衡力和电磁不平衡力,维持机组轴线位置,使机组轴线在规定数值范围内定心运行。水导瓦温是保证水导轴承及机组运行的重要前提之一,而水导冷却系统又是温度保障的关键部件,本文对龙滩1号机水导外循环控制系统的控制回路在黑启动试验过程中遇到的问题及其解决方法进行介绍。2 龙滩水导外循环系统简介2.1 水导冷却系统介绍龙滩水导轴承采用稀油润滑巴氏合金轴承。水导轴承冷却采用外加油泵外循环冷却方式,其缺点是水导油
水电站机电技术 2019年3期2019-03-29
- 白石水电站3号机组水导瓦严重磨损原因分析及技术改造
表1。白石水电站水导轴承采用两瓣筒式、巴氏合金轴瓦浸油式稀油轴承,冷却方式为水冷式。油循环方式采用自循环,当机组运行时,安装在主轴上的水导轴承旋转油盆与主轴一起旋转,油盆中的油也随之旋转,由于离心力作用,油盆中的油经固定不动的轴承体圆周外部的进油孔进入下环形油槽,使油沿水导瓦面上的斜向油槽上移,并在大轴转动下,流入整个瓦面接触点,在瓦面形成压力油膜,润滑良好,从而保护水导瓦不受磨损,同时带走热量,热油经上环形油槽,从水导轴承上部回油孔流至水冷却器,经过冷却
中国水能及电气化 2019年3期2019-03-21
- 安康水电站3号机组水导油槽油位升高原因分析及处理
察,发现3号机组水导油位有增大趋势,本文主要分析了引起机组水导油槽油位升高的各种原因,结合本次3号机组水导轴承检修情况以及发现的问题,提出了相应的措施。安康水电站位于陕西省安康市境内,电站枢纽由折线型混凝土重力坝、坝后式厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高128米,坝长541.5米,坝顶高程338米,控制流域面积35700平方公里,水库正常高水位330米,汛限水位325米,库容死水位300米,为不完全年调节水库。电站肩负着陕西电网调峰、调
电子世界 2018年23期2018-12-18
- 潘家口电厂水导轴承进水原因分析及处理
)1 潘家口电厂水导轴承作用及其简介水轮机导轴承是水轮发电机组的重要组成部件,其主要作用在于承受转轮及大轴等转动部分的机械不平衡力,平衡径向力,防止整个转动部分的摆动过大,使机组运行在中心位置附近。潘家口电厂水导轴承采用的稀油润滑油浸式分块瓦导轴承。导轴承为分块瓦式,按照机组轴线分配各轴瓦间隙,间隙的调节采用1:50的楔子板来进行调节,结构较支柱螺钉式简单,简化了制造工艺且检修调整也较支柱螺钉式简单,轴瓦安装维修和刮研都较筒式轴承方便。润滑方式采用稀油润滑
水电站机电技术 2018年10期2018-11-07
- 立轴普通伞式水轮发电机组弹性盘车工艺研究
轴承、推力轴承及水导轴承。其中,上导轴承采用9块巴氏合金瓦,下导轴承采用24块巴氏合金瓦,推力轴承在弹性油箱上采用12块氟塑料瓦,水导轴承采用4块筒式合金瓦。机组的主要结构参数见表1。表1 引子渡电站3号机组主要结构参数 /mm2 盘车步骤本次采用电动盘车装置进行盘车,盘车步骤为:(1)以测量的上止漏环间隙为依据,通过下导瓦将机组推至中心。(止漏环偏差在±10%设计间隙内);(2)测量调整镜板静态水平在0.02 mm/m以内,监测弹性油箱压缩值最大值与最小
四川水力发电 2018年4期2018-08-29
- 清蓄电站水导轴瓦间隙增大原因分析及处理
轴承、下导轴承、水导轴承,单机容量320MW,额定转速428.6r/min。导轴瓦分为上导、下导、水导,均采用支柱式抗重螺栓分块轴承瓦,具有结构简单、平面布置紧凑,刚性、自调节功能均好的特点。清蓄机组运行中多次出现导轴承摆度报警,其中有两次导致机组跳机。机组检修消缺中实测导轴承轴瓦间隙,上导与下导轴瓦间隙变化不大,而水导轴瓦间隙明显增大。其中1号机组水导轴瓦间隙增幅最高达46.6%,实测数据见表1;2号机组水导轴瓦间隙增幅最高达34.5%,实测数据见表2;
水电站机电技术 2018年4期2018-05-08
- 水轮发电机组下导轴承瓦温偏高的处理
为0.20mm,水导轴承单边间隙为0.22mm。下导瓦温运行在50.5~55.5℃之间。机组运行振动摆度无明显超标现象。2010年5月,4号机C级检修过程中,考虑到2009年上导轴领偏移处理后机组下导运行温度有一定升高,将上、下、水导轴承单边间隙均调整为0.22mm,下导各轴瓦运行温度在53~56.5℃之间。机组运行振动摆度无明显增加及超标现象。2011年3月,4号机检修过程中,仍将上、下、水导轴承单边间隙整定为0.22mm,机组空载瓦温稳定试验导轴承瓦温
机电信息 2018年12期2018-05-02
- 对大岗山水电站水导轴承瓦温问题的分析与处理
)对大岗山水电站水导轴承瓦温问题的分析与处理赵 小 强(国电大渡河双江口建设管理分公司,四川 马尔康 624000)针对大岗山水电站水导轴承出现的瓦温偏高及不稳定问题,对问题原因进行了分析,最终确定了一种经济、简单、快捷、方便运维且效果好的解决方案。按照确定的方案对水导外循环冷却系统做了相应改造升级,有效解决了单台油泵启动无法满足冷却需求的问题,控制了瓦温偏高及不稳定现象,为电厂安全稳定生产提供了可靠保障,也为类似电站水导轴承出现瓦温偏高问题处理提供了参考
四川水力发电 2017年6期2017-12-27
- 数控激光加工试验台设计与加工斑点计算理论*
木材加工中,辅以水导配合,设计数控纳秒水导激光束激光加工试验台,为纳秒激光技术加工木材提供一种新的理论和方法。【方法】 以针叶材为例,在分析针叶材结构特点的基础上,基于纳秒水导激光束对针叶材型面包络成形的加工原理,研究数控激光加工试验台的结构配置形式,根据确定的结构配置形式建立试验台的开环运动控制链,从而建立纳秒水导激光束激光加工的运动学模型; 在针叶材三维造型基础上,建立针叶材STL模型,研究激光加工的过切与欠切,得到正确的光斑点计算理论,获得光斑文件,
林业科学 2017年8期2017-10-14
- 青居水电站2号机组水导轴承烧瓦处理
居水电站2号机组水导轴承烧瓦处理周 亚,罗云江(四川华能嘉陵江水电有限责任公司,四川 南充 637000)介绍青居水电站2号机组水导轴承烧瓦后的处理过程:进行机组拆机检查;对烧损的水导轴瓦采用非常规的修复方式;通过对水导轴瓦修复后的数据分析,确定加工水导轴承法兰面,使大轴与水导轴瓦间隙符合设计要求;调整扇形板的高度,使机组轴线符合设计要求;检查机组间隙合格后,恢复青居水电站2号机组发电。青居水电站;水导轴承烧瓦;非常规的修复方式;调整;处理1 引言青居水电
水电站机电技术 2017年8期2017-09-07
- 浅析脚基坪电厂机组水导轴瓦运行温度偏高原因及处理
析脚基坪电厂机组水导轴瓦运行温度偏高原因及处理张坤祥,晋兆鹏(中广核高凤山水力发电有限公司成都分公司,四川成都610000)脚基坪电厂投运于2012年2月份,自电厂机组投运以来,机组水导轴瓦运行温度一直偏高,特别是在汛期的时候,水导瓦温度一度到达59.8℃,接近机组的瓦温过高报警温度60℃。在此过程中电厂维护人员对可能导致瓦温升高的各种因素进行排查(包括:冷却水压、冷却水流量、机组运行摆度,水导油盆油位等)均未发现异常情况。为此电厂组织专业人员从水导瓦的设
水电站机电技术 2017年2期2017-07-31
- 木座水电站水导轴承漏油原因分析及处理
41)木座水电站水导轴承漏油原因分析及处理李超,叶太福,陈琳,李家海(四川华能涪江水电有限责任公司,四川成都610041)结合木座水电站水导轴承结构和漏油现象对筒式结构导轴承漏油原因进行了分析,重点对水导转动油盆卡环密封结构、螺栓连接孔和组合面等部位进行了技术改造。改造成果显著,彻底消除了水导轴承漏油现象。水电站;水导轴承;卡环;漏油;技术改造1 引言木座水电站为高水头引水式电站,电站按“无人值班、关门运行、数字电站、网络控制”原则设计,由远程集控中心集中
水电站机电技术 2017年4期2017-05-06
- 新安江电厂6号机组水导摆度偏大处理
安江电厂6号机组水导摆度偏大处理邓金荣(国网新源新安江水力发电厂,浙江建德311608)6号机组自2009年大修后一直存在水导摆度偏大的情况,在线监测系统测量已经达到0.65 mm,远远超过《新安江电厂机组检修规程》中规定的机组运行中水导摆度不能超过0.40 mm的标准,手工测量也超过0.40 mm,为了解决此问题,我们对6号机进行了扩大性C修。通过检修,改善了水导摆度,找到了问题症结所在,为以后机组推力轴承和轴承座改造提供了依据。水导;摆度;轴线1 引言
水电站机电技术 2017年4期2017-05-06
- 关于轴瓦温度升高问题的分析研究
,推断出可能存在水导轴瓦磨损和油膜不能很好形成的缺陷,提出打磨轴领和水导瓦、过滤润滑油的措施,并在此基础上深入分析了水导轴瓦温度升高的原因,最终达到消除该缺陷的目的。水轮机组;水导轴瓦;油膜0 引言某抽水蓄能电站的机组为可逆式水轮发电机组。其中,机组导轴承的作用是限位,可防止机组在运行时产生旋转摆动,保持轴心稳定。2013年11月9日上午,该电站在完成全部C级检修例行项目后,4号机组进行修后试验,在进行发电工况手动升速试验过程中发现,当转速升至额定转速(5
水电与抽水蓄能 2016年2期2016-12-02
- 水电厂轴承瓦温保护改造方案及措施
阿”)设计制造,水导轴承和组合轴承瓦安装测温电阻对瓦温进行监测。东电机组组合轴承正向推力瓦装设16个测温点,反向推力瓦装设8个测温点,径向推力瓦装设8个测温点,水导轴承装设2个测温点。天阿机组组合轴承正向推力瓦装设6个测温点,反向推力瓦装设6个测温点,径向推力瓦装设6个测温点,水导轴承装设3个测温点。图1 (一)东电机组瓦温保护状况(东电机组正推力瓦、反推力瓦、径向分块瓦温度测点为双探头,水导瓦为单探头)。1.1 号~16号正向推力瓦、1号~8号反向推力瓦
广西电业 2016年9期2016-11-18
- 山美水电站3号机水导轴承异常振动原因分析及处理
山美水电站3号机水导轴承异常振动原因分析及处理林美香(泉州市山美水库管理处,福建 泉州 362000)介绍泉州市山美电站3号机组2015年增效扩容改造过程中,在试运行时水导轴承出现异常振动的原因排查、分析及对机组相关部位进行处理,并对水导轴承进行了结构改造的过程。成功解决了该机组设计制造时遗留的缺陷,可为水轮机水导轴承出现类似情况的处理及改造提供一个较为成功的实践经验。分块瓦式水导轴承;异常振动;振动原因排查处理;水导结构改造1 引言泉州市山美水电站3号机
水电站机电技术 2016年10期2016-11-17
- 向家坝左岸水轮机水导轴承安装工艺
向家坝左岸水轮机水导轴承安装工艺周春野(哈尔滨电气国际工程有限责任公司,哈尔滨黑龙江150046)在水轮发电机组中,水导轴承是应用液体润滑承载原理的机械机构部件,它承受立式水轮机的全部轴系负荷。介绍了向家坝水轮机水导轴承结构设计原理,通过水导轴承安装工艺的介绍,特点难点的分析,为日后巨型机组水导轴承设计提供借鉴。水轮机;水导轴承;结构设计0 引言向家坝水电站位于四川省宜宾县和云南省水富县交界的金沙江峡谷出口处。电站以发电为主,同时改善上、下游通航条件,兼顾
上海大中型电机 2016年3期2016-11-09
- 布仑口-公格尔水电站机组水导甩油分析及处理
公格尔水电站机组水导甩油分析及处理黄开寿1,刘武超1,安刚2(1.中国水电第五工程局有限公司,四川成都610225;2.新疆水利水电勘测设计研究院,新疆乌鲁木齐830000)布仑口-公格尔水电站2号机组在孤网运行后出现水导甩油现象,经业主、设计单位、设备制造厂家及安装单位共同研究后,对2号机组水导甩油情况进行相应的分析和处理。通过对水导甩油问题的改造和处理,消除了机组运行的重大安全隐患,为同类型水电站水轮机水导轴承设计、检修、改造等提供一定的参考依据。水斗
水电站机电技术 2016年2期2016-11-02
- 公格尔水电站机组水导甩油原因分析及处理
公格尔水电站机组水导甩油原因分析及处理刘 武 超,黄 开 寿(中国水利水电第五工程局有限公司 机电制造安装分局,四川 成都610225)摘要:介绍了公格尔水电站2#机组在孤网运行后出现的水导甩油现象,经业主、安德里茨厂家及安装单位共同研究后,决定对2#机组水导甩油情况进行相应的分析和解决,所采取的措施可为其它水电站同类型甩油问题提供有效的帮助。关键词:公格尔水电站;水导;孤网运行;甩油处理1概述布仑口-公格尔水电站位于新疆维吾尔自治区克州阿克陶县境内,是盖
四川水力发电 2016年3期2016-07-01
- 水轮机水导油盘打油装置改造方法
7519)水轮机水导油盘打油装置改造方法黄东(容县电力有限公司石头电站,广西容县537519)本文就石头电站水轮机水导轴承油盘打油装置在运行过程中经常发生不打油或打油不停的现象,对水轮机水导轴承油盘打油装置存在的问题进行了分析,并结合实际情况,通过分析、试验,对水轮机水导轴承油盘打油装置进行改造,成功解决了生产运行中的难题。水导轴承;打油;改造1 电站概况容县石头电站是广西容县西北部泗罗河上游梯级电站系统第五级电站,1958年动工兴建,1960年7月1日投
广西电业 2016年12期2016-02-05
- 巨型混流式水轮机导轴承结构特点及运行安全可靠性分析
投运的巨型水轮机水导结构特点,并进行运行可靠性对比分析,总结了巨型水轮机水导轴承的发展趋势,为今后巨型水轮机导轴承的设计、选型和运行提供参考经验。水导轴承;结构特点;运行安全;小湾水电站近年来随着长江中上游、澜沧江、红河流域的水电开发,我国陆续投运了三峡、龙滩、小湾、溪洛渡等一批百万千瓦级巨型水电站。经过多年的发展,我国在巨型混流式水轮机的设计、制造、运行管理方面积累了丰富的经验。三峡、龙滩、小湾、溪洛渡电站单机容量相同,但水导结构设计、运行各有特点。1
水力发电 2015年10期2015-08-25
- 中型水泵站出现烧瓦事件时对水导轴承的调整
上导轴承的间隙、水导轴承的间隙及叶轮的角度变化等。2 水泵站中水导轴承的故障及运行现状2010年7月,风门坳排涝站在一次开机时由于断路器的控制电源突然故障,导致自动系统故障,造成无法自动关机。由于水泵水导轴承位置主要靠水泵管道里的水进行润滑,但是水位降低后水导轴承开始出现无润滑摩擦,造成水导轴承的赛龙条严重损伤,这就是常说的烧瓦事故。后来由经验丰富的运行师傅紧急采用手动方式断开断路器,才使机组停止运行,避免了事故进一步扩大。2010年在冬季检修时采集到的轴
机电信息 2015年18期2015-03-14
- 某电站水轮机导轴承温度偏高的分析处理
了某冲击式水电站水导轴承温度偏高的处理情况。该电站水轮机为立式5喷嘴冲击式水轮机,水导轴承为稀油润滑带转动油盆、斜油槽自循环筒式轴承,通过对不同喷嘴下的轴承损耗、冷却器进、出口水温差等的测试,以及现场观察,确定了解决油循环短路问题和增加冷却水量的处理方案,水导轴承温度过高的问题得到彻底解决。在处理过程中,得到了一些启示和有参考价值的试验数据,对筒式轴承的设计有一定的指导意义。冲击式水轮机;水导轴承;温度;油循环0 前言2011年设计制造的某冲击式电站水轮发
大电机技术 2014年2期2014-10-20
- 安康水力发电厂3号机组泄水锥脱落原因分析
)通过对3号机组水导摆度数值的分析,提出泄水锥脱落是造成机组各部摆度、振动增大的主要原因,并通过机组在线监测系统数据分析,推断出泄水锥脱落的具体时间,指出泄水锥脱落是由于设计缺陷、安装质量问题、运行方式不合理、监测手段不完善、检修人员经验不足、分析处理问题能力不强等几方面原因导致的,并提出了针对性的防范措施。水导摆度;泄水锥;在线监测系统;防范措施安康水电厂机组为混流式,总装机容量为4×200 MW+1×5.25 MW,转轮型号为HL220-LJ-550。
电力安全技术 2014年2期2014-04-25
- 甲米河一级水电站水轮机水导轴承油耗分析
河一级电站水轮机水导油盆主要由轴承支架、轴承、冷却器、测量元件及上、下两个油盆组成,上面为固定油盆,下面为转动油盆,都是分半结构,采用螺栓连接。其工作原理为转动油盆内的油在离心力的作用下进入水导轴承进油槽,经水导轴承内部油槽到达固定油盆,热油经过固定油盆冷却器冷却后,从回油管回流到转动油盆,如此循环从而达到对水导轴承润滑和冷却的作用。电站首台机组于2012年5月中旬开始并网发电,运行过程中水导油盆存在渗油现象,对机组的运行存在安全隐患,需解决处理。2 渗油
四川水利 2014年2期2014-04-18
- 新型水导轴承在水电站中的应用
备有限公司生产,水导轴承采用筒式自循环径向竖轴抛物线瓦面稀油润滑轴承结构。这种轴承与国内筒式瓦结构仿忽相同,下部有旋转油盆,毕托管上油,上部有油箱,轴承体和轴瓦结构;但仔细认识了结构特点及设计原理,并观察了设备运行状况后,才真正领略到这个专利产品的独到之处;现就这方面的粗浅认识作些介绍。1 结构特点(1)国内筒式水导轴承一般结构设计上都由两瓣组合而成,轴瓦也分两瓣由螺栓与轴承体连接固定,钢制瓦背内圆浇筑巴氏合金轴衬,与轴承体把合,将巴氏合金筒体毛胚加工至设
水电站机电技术 2013年2期2013-07-04
- 莲花电站四号机组水导油冷却器漏水处理中施工工艺的改进
-LJ-610;水导瓦型式:稀油润滑分块瓦(10块)结构,水导内设一组两个半圆油冷却器,水导瓦为设球面抗重螺栓支撑。1.2 运行状况莲花四号机组1996年12月28日投产发电,1999年3~5月间经历了投产后首次扩大性大修。在十多年的运行期间,虽有引风板裂纹、工作密封烧损、短路刀烧损等缺陷,但从未发生各部轴承油冷却器泄漏事故。2009年9月11日,莲花维护人员巡视检查发现水导油槽油面上涨了约60m m,油质已严重乳化。9月14日开始对该缺陷进行抢修。2 水
大坝与安全 2012年2期2012-08-15
- 筒式水导轴承瓦温度偏高的分析与处理
巴氏合金分块瓦。水导轴承为巴氏合金筒式瓦F950。D=950 mm,H=350 m,设计轴承与轴颈间隙为0.2~0.3 mm(单边)。冷却器为φ17铜管,分为四层,上三层为4根,第四层为2根,分成两半布置在φ1300的油盆里。轴承位置见图1。图1 轴承示意图2 实际安装中出现的问题(1)盘车下导和水导处净摆度值见表1。盘车数据按“规范”0.02 mm/m 验证,下导数据有较小的超标,但考虑到下导与水导最大点存在错点问题且下导瓦为分块瓦,综合分析后报经监理和
四川水力发电 2012年1期2012-07-12
- 水轮机水导轴承温度过高原因分析及处理
#2水轮发电机组水导轴承主要由水导瓦、瓦架、上油盘、下油盘、挡油板、回油管、冷却器等部件组成。下油盘为转动式油盘,透平油的作用是润滑水导瓦,同时转动产生离心力,通过水冷却自循环冷却降温,散去大轴和水导瓦摩擦、撞击产生的热量,机组运行时,油盘内必须有足够的透平油才能保证水导瓦温度在允许的范围内。1 水导轴承温度过高流溪河水电厂#2水轮发电机组于2007-03-07—13进行过小修,修后水导瓦稳定温度分别为50.4℃和52.2℃。值班员查历史运行记录时,发现水
综合智慧能源 2011年12期2011-09-04
- 大型立式机组水导摆度调整的新方法
引言大型立式机组水导摆度产生的原因主要是水泵轴和电机轴联轴器法兰面的加工公差、安装后的积累误差所产生电机轴中心线和水泵轴中心线不在同一条垂直线上而产生了偏角,机组旋转后,水导轴颈处产生的摆度现象。若摆度超过规范要求,就会使轴颈单边严重磨损,同时加快水导轴承的磨损,缩短机组的检修周期。1 传统处理方法的缺陷传统处理方法就是采用铲削水泵轴联轴器法兰面或是垫铜皮的方法来消除摆度,这种方法也是目前最常用的常规方法。铲削法兰面是铲削摆度点的对应点一侧(即反方向),垫
上海大中型电机 2011年2期2011-08-15
- 龙滩电站3号机组水导摆度偏大处理新方法
龙滩电站3号机组水导摆度偏大处理新方法徐 刚(龙滩水电厂,广西 天峨 547300)龙滩电站3号机组运行3年多来,水导轴承摆度呈逐渐上升趋势,最大达0.5mm。利用机组C修机会,对机组的轴线进行了检查,根据实测的水导瓦间隙,推导出了非标准圆的最佳中心,找到了水导轴承处轴心的最佳位置,按此轴位重新分配了水导瓦间隙,经过开机试验,效果良好,证明新方法是可行的。龙滩水电站;水导;间隙;调整0 前言龙滩水电站是红水河上一个具有防洪、发电、航运等作用的特大型水电工程
水电站机电技术 2011年2期2011-05-16
- 高水头混流式机组的瓦隙计算与调整
般有上导、下导、水导三个导轴承时,如果这三个导轴承同心(或与旋转中心重合或平行),那么,大轴旋转起来就不会出现局部受力过大的情况(俗称憋劲);但如果三个导轴承不同心,则机组就不会正常运行,故导轴承瓦隙计算和调整在机组的安装与检修工作中是一道非常重要的工序。2 高水头混流式机组瓦隙计算与调整常见问题常规高水头混流式机组在安装和检修过程中,瓦隙调整一般以机组轴线调整后的盘车数据作为依据,并以上导轴承为旋转中心。按照由上而下的原则:(1)上导轴承瓦隙按设计间隙均
四川水力发电 2010年6期2010-11-12