赵 小 强
(国电大渡河双江口建设管理分公司,四川 马尔康 624000)
对大岗山水电站水导轴承瓦温问题的分析与处理
赵 小 强
(国电大渡河双江口建设管理分公司,四川 马尔康 624000)
针对大岗山水电站水导轴承出现的瓦温偏高及不稳定问题,对问题原因进行了分析,最终确定了一种经济、简单、快捷、方便运维且效果好的解决方案。按照确定的方案对水导外循环冷却系统做了相应改造升级,有效解决了单台油泵启动无法满足冷却需求的问题,控制了瓦温偏高及不稳定现象,为电厂安全稳定生产提供了可靠保障,也为类似电站水导轴承出现瓦温偏高问题处理提供了参考借鉴。
大岗山;水导轴承;瓦温;分析;处理
大岗山水电站位于四川省雅安市石棉县挖角乡境内,电站布置有4台单机容量650 MW的水轮发电机组。电站机组在试运行期间,出现了水导外循环冷却系统单台油泵启动无法满足冷却需求,即启动单台油泵时,水导轴承瓦温偏高、个别测点瓦温超过60 ℃且不稳定的现象。通过对出现的问题进行分析研究,确定处理方案,最终有效解决了4台机组水导轴承瓦温偏高和个别瓦温不稳定问题,为电厂安全稳定生产提供了可靠保障。
大岗山水电站水轮机水导轴承采用稀油润滑分块瓦结构,分块瓦采用巴氏合金材料、厂内加工、工地无需研磨,轴承采用强迫外循环油泵润滑,外置式冷却器,10块360 mm × 360 mm的轴瓦,设计轴瓦间隙0.2 mm (运行时)。
4号机组空载运行时水导瓦温有些偏高,个别超60 ℃且不稳定。瓦温分布不均衡,最高瓦温和最低瓦温相差十多度,且最高瓦温始终位于9号 RTD上。热损耗未能有效循环带走,油槽温度有点偏高,单泵运行时达50 ℃。水导轴承运行瓦温及油温数据见表1。
表1 水导轴承运行瓦温及油温情况表
针对上述存在的问题,分析可能造成瓦温偏高的原因有:
(1)水轮机轴领尺寸大,直径为φ3 480 mm,圆周线速度高达22.78 m/s,导致轴瓦之间空间区域产生大量搅油损失,致使总损耗加大。
(2)喷油管位于两块轴瓦中间,距离轴瓦较远,喷出的冷油可能在进入轴瓦前先与轴瓦泵出的热油混合,致使油温升高,从而降低了冷却效果。具体布置见图1、图2。
图1 水导轴承轴瓦与喷油管布置图
(3)轴瓦间隙分布不太均匀,不同轴瓦温差较大;0.5 mm冷态单边间隙略偏紧,根据水轮机供货厂家最新的程序进行校核计算,冷态下轴瓦单边间隙应为0.618 mm,在热态下轴瓦间隙会变为0.2 mm;根据现场数据记录,下导受力偏小,载荷过多作用在水导上,可能在一定程度上加剧了水导的受力工况。
图2 水导轴承油循环示意图
在冷态下按照0.6 mm单边轴瓦间隙进行调整,使10块轴瓦的瓦温更为均衡。在研究后对4号水轮机水导轴瓦间隙调整到单边0.6 mm,摆度基本能稳定在200 μm以内,且轴瓦间隙调整后单泵单冷状态下空载运转三小时后最大瓦温只有53 ℃,效果改善明显。调整轴瓦间隙后的水导轴承摆度见图3,调整轴瓦间隙后的水导轴承瓦温见图4。
图3 水导轴承摆度
(2)鉴于水导轴承搅油损失较大以及热交换不畅,在4号水轮机上进行局部改进措施,将喷油管改为侧向喷油管,使冷油直接对准轴瓦进口侧间隙喷射,以改进冷却效果。同时,在两块轴瓦中间区域加装一隔板,尽量隔开热油和冷油,避免两者提前混合,同时也可减少油的搅动损耗。若效果较好,可推广到其它机组。喷油管改造见图5。
(3)加大单台泵循环油量,使一台油泵单独运行时能够满足油循环热交换需求(经水轮机供货厂家复核计算,油泵循环流量为550~578 L/min),根据该思路,为增大油泵循环流量有以下3种方案可供研究分析。
图4 水导轴承瓦温
图5 水导轴承喷油管改造示意图
方案一:将原有的70/112型油泵更换为80/160型油泵,流量由332 L/min增大到612 L/min。
方案二:将原有油泵的四极电机更换为二极电机,转速由1 450 rpm上升为2 900 rpm,流量由332 L/min增大到645 L/min。
方案三:将原有的70/112型油泵更换为70/182型油泵,流量由332 L/min增大到540 L/min。
针对方案一、二和三,需结合油泵结构尺寸、安装油泵的机坑尺寸、改动量大小及改动效果等方面进行综合分析评价其优缺点,具体分析评价如下:
方案一—更换为80/160型油泵:①油泵本体高度1 509 mm+内置安全阀调节螺栓高度92 mm>坑衬高度1 600 mm,坑衬空间不足,无法安装。②进出油口及底座尺寸加大,位置发生变化,相应的底座及油管路系统需要更改。③电机功率由7.5 kW增大到11 kW,供电盘柜负荷需校核。
方案二—更换电机:①外形基本无变化,安装空间充裕,油管路系统及底座无需更改。②2900 rpm电机与1 450 rpm电机同为工业用标准系列产品,应用广泛,性能可靠。③仅更换电机,改动最少,影响最小,对电厂生产影响降到最低。④电机功率由7.5kW增大到15kW,供电盘柜负荷需校核。
方案三—更换为70/182型油泵:①新泵整体尺寸有所加大,坑衬空间能满足安装要求。②进出油口水平外移,底座位置上移且变大,接口管路和底座均需作相应更改。③泵流量540Ll/min,与方案A和B (612和645) 相比有点偏低,循环效果不如前两种方案。④电机功率由7.5 kW增大到11 kW,供电盘柜负荷需校核。
经复核供电盘柜负荷容量,三种方案增加的负荷均满足要求。通过对方案一、二、三进行分析评价后,方案二改动量最小、仅需更换电机,无需更改油管路系统,对电厂生产影响也最小。经了解,国内水电站调速器油压装置上应用高速电机(2 900 rpm)较多,如瀑布沟水电站、鲁地拉水电站、乌金峡水电站等。故采用方案二进行改动。
针对大岗山水电站水导轴承出现的瓦温偏高及不稳定问题,对问题原因进行了分析,找出了一种经济、简单、快捷、方便运维且效果好的解决方案。最终确定采用水导油槽改造(喷油管改为侧向喷油管、两块轴瓦中间区域加装隔板)和冷却油泵电机改为高速电机相结合的方案。按照确定的方案对水导轴承做了相应改造,有效解决了大岗山水电站4台水轮机水导轴承瓦温偏高及瓦温不稳定问题。针对4号水轮机水导轴承改造效果,对3号、2号、1号机组均作了相应改造,改造后的4台机组水导外循环冷却系统单台油泵启动均能满足冷却需求,为电厂安全稳定生产提供了可靠保障,也为类似电站水导轴承出现瓦温偏高问题处理提供了参考借鉴。
[TM622];U260.331+.2;Q948.112+.2
B
1001-2184(2017)06-0110-02
2017-10-16
赵小强(1983-),男,陕西扶风人,西安理工大学,热能与动力工程,工程师,主要从事水电工程建设管理工作.
卓政昌)