张富春,杨 举,艾 斐,周峰峰
(中国长江电力股份有限公司,湖北 宜昌443002)
某电站机组为轴流转浆式水轮机机组,发电机结构为立轴半伞式,主要由定子、转子、上机架、推力支架、上导轴承、推力轴承、制动系统、空冷器组成。推力轴承均为双层瓦结构,即有薄瓦和托瓦,推力薄瓦为弹性氟塑料瓦。推力轴承支撑为弹性油箱结构,主要由推力头、镜板、弹性油箱、推力瓦、托瓦、油槽、挡油筒、油冷却器以及密封盖等部件组成。轴承采用自循环冷却方式,在推力油槽内装有18个抽屉式冷却器进行热油冷却。
某电站18F机组推力最高瓦温较其他机组一直偏高。从2015年7月下旬开始,推力瓦温有明显上升趋势,自7月30日开始,15号推力瓦温最大值接近高限温度57℃,7月30日至8月2日最高瓦温基本保持稳定,维持在接近57℃的范围内(如图1所示),分别为56.92℃、56.85℃、56.84℃、56.89℃。7月31日,启动18F机组技术供水加压泵,多次正反向倒换推力冷却水供水方向,发现推力瓦温无明显下降。需对其进行全面分析,探讨推力瓦温偏高原因,判断18F机组能否继续安全运行。
图1 7月份18F机组推力最高瓦温变化趋势图
良好的推力瓦结构有利于润滑油在轴承表面形成良好的推力油膜,起到良好的润滑作用,减少轴瓦间的摩擦损耗,使推力瓦温度变小。此外,推力瓦的受力情况也会影响瓦温,根据多年的现场瓦温调整经验可知,推力瓦受力对推力瓦温度具有正相关作用,推力瓦受力变大,轴瓦间磨擦力变大,产生的磨擦热量就会增加,即推力瓦受力越大,瓦温温度越高。
3.1.1 上次大修时受力调整情况
18F机组在上次大修时进行推力瓦受力调整。18F机组推力瓦受力检查数据如表1。
该机组推力轴承为弹性油箱托盘支撑方式,弹性油箱变形量的最大值与最小值之差为0.37mm,满足不大于0.8mm标准,符合规程要求。
3.1.2 推力瓦更换情况
目前18F机组的推力瓦由巴氏合金瓦全部更换为聚四氟乙烯塑料瓦,塑料瓦厂家为大连三环。氟塑料瓦厚度测量值如表2所示,瓦面状况良好。由于各瓦间厚度差别较小,安装时可不考虑厚度差别。在上一次大修检查时,推力瓦瓦面情况良好,无裂纹,氟塑料层与瓦基无脱壳现象,铜丝无裸露,瓦面存在轻微周向划痕。用外径千分尺(50~70mm)测量推力瓦的厚度,18块推力瓦厚度最大值为61.03mm;最小值为60.99mm;最大值-最小值=0.04mm,推力瓦数据良好,不影响机组运行。
表1 推力瓦受力检查 单位:0.01mm
表2 18F机组更换的氟塑料瓦厚度测量值
3.1.3 推力瓦及其受力情况小结
结合历史检修数据可知,18F机组推力瓦受力情况不存在问题,推力瓦温上升及偏高与推力受力情况无关。
对于水轮机组推力轴承冷却系统而言,轴瓦温度是由透平油冷却,而油温则主要通过以水为介质的油冷却器冷却。在运行期间,机组瓦温出现偏高的现象,有可能是油水冷却器中油管水管接触不好,热量传递效率低,透平油温度无法降低。
3.2.1 推力冷却水压力
7月15日以后,16F、19F机组推力冷却水供水压力略大于18F机组。16F、19F机组推力供水压力在 0.08~0.1MPa,而 18F 机组则在 0.04~0.06MPa范围内。即在技术供水总压基本相同情况下,18F机组推力冷却水水压相对偏小,推力冷却水流量随之偏小,影响推力冷却效果。
3.2.2 推力冷却水进出水温差
7月份16F、17F、18F机组推力进出口冷却水温差及推力瓦最高瓦温变化趋势如图2。18F机组推力冷却水温差小于16F机组,推力瓦温则高于16F机组。17F、18F机组推力冷却水温差均相对较小,但整体来看18F推力冷却水温差比17F机组更小,同时瓦温较17F机组大。到8月2日,18F机组只有0.14℃温差,推力冷却效果较差,对瓦温上升有一定促进作用。
图2 冷却水温差与推力瓦温变化趋势图
3.2.3 推力轴承冷却效果分析小结
在技术供水水压一样的情况下,18F机组推力冷却水水压、冷却水进出口温差均小于同类型其他机组,推力冷却效果与其他机组相比较差。初步分析原因为,18F推力供水管路及其油冷器经过多年运行,内部管壁凝结水垢,影响推力冷却水流量,进而影响冷却效果。
该机组推力轴承冷却系统所使用的冷却介质为水,而水作为冷却介质,其温度受气温的影响很大,水温受季节的变化会发生相应的变化。同时,气温还会影响冷却过程中水冷的换热系数,导致冷却效果变差,使瓦温升高。
3.3.1 气温对推力瓦温影响
7月份 16F、17F、18F、19F 机组推力最高瓦温随自然环境气温有升高变化趋势,4台机组推力最高瓦温均有上升。7月份最高气温整体呈上升趋势,最低26℃,最高37℃,全月 16F、17F、18F、19F推力最高瓦温上升幅度分别为2.9℃、3.46℃、3.02℃、3.3℃。可见,在气温上升影响下,4台机最高推力瓦温均有上升,且幅度相近。7月份气温上升应为推力最高瓦温上升的主要因素。
3.3.2 气温对上导瓦温影响
7月份 16F~19F 4台机上导瓦温均有上升,16F~19F上导平均瓦温上升幅度分别为1.1℃、1.6℃、1.6℃、1.6℃。4台机上导瓦温在7月份均有上升且幅度相近,气温上升应为上导瓦温上升的主要因素。
3.3.3 气温对水导瓦温影响
7月份16F~19F 4台机水导瓦温均有上升,16F~19F水导平均瓦温上升幅度分别为0.4℃、0.7℃、1.0℃、1.3℃。4台机水导瓦温在7月份均有上升,气温上升应为水导瓦温上升的主要因素。
3.3.4 气温影响小结
7月份全月16F~19F 4台机组上导、水导、推力瓦温均有所上升,且上升幅度相近,气温上升应为主要因素。
推力油槽内的透平油可以润滑轴瓦,也可以使轴瓦间磨擦产生的热量通过透平油带走。在运行期间,造成机组瓦温出现偏高的原因可能是轴承内透平油油位偏低,透平油过少达不到降温的效果;也有可能是透平油油质变差后,轴瓦磨擦功率将增大,同时油循环变差,导致油对轴瓦冷却效果不明显。
3.4.1 推力油位
7月至8月期间,18F推力运行油位保持稳定,维持在63mm左右。推力油位无异常。
3.4.2 推力油温
7月至8月期间,18F机组推力油温与瓦温变化趋势,瓦温上升3℃(从7月1日53.9℃到30日56.92℃),油温上升最大值为2.82℃(从7月1日42.17℃到31日44.99℃),瓦温与油温变化同步,且温升基本相同。18F机组推力油槽油温高限温度为45℃,7月31日油温44.99℃已接近高限报警温度。3.4.3 油质
18F机组停机后,对推力油槽透平油取油样进行化验,油质化验合格。
3.4.4 推力油槽油的影响小结
推力油槽油位、油温、油质对机组瓦温上升影响较低。
(1)通过与其他机组比较,并结合往年推力瓦温变化趋势可知,18F机组推力瓦温升高主要为近期气温升高所致,在加强跟踪监视条件下,机组可以继续运行。
(2)技术供水总压力无异常,而18F机组推力冷却水压力偏低,且进、出口温差偏小,应为冷却水管路内部水垢凝结堵塞管路所致。该电站推力冷却器及其供水管路经过多年运行,管子内部水垢堆积,影响推力冷却效果。
本文主要针对某电站18F机组推力轴承瓦温偏高的问题进行探讨,对可能引起推力瓦温偏高的因素进行一一剖解,文中所列的分析思路可以为同类型机组的故障分析提供参考。