零手动操作系统在460 kt/a离子膜烧碱装置的应用

2023-07-07 10:22郑积林周天明孙向阳
化工生产与技术 2023年3期
关键词:烧碱碱液电解槽

郑积林,周天明,孙向阳

(1.浙江巨化股份有限公司,324000;2.浙江中巨智能科技有限公司:浙江 衢州 324000)

某企业离子膜烧碱装置生产规模达到460 kt/a,包含4套装置(4期建设),其主要流程包括一次盐水工序、二次盐水工序、电解工序、氢处理工序和氯处理工序,产品为烧碱以及副产品氯气、氢气等。装置采用横河CENTUM VP控制系统。

离子膜烧碱装置具有大滞后、非线性和多变量相互耦合的特性,并且部分仪表阀门存在死区和选型不当的情况,操作人员需要不断操作以维持生产装置相对稳定,很难进行精细控制。为了进一步提高离子膜烧碱装置的自动化水平,稳定产品质量,降低装置能耗物耗,实现挖潜增效,该企业引进零手动操作技术,对生产装置进行基础自动化升级,采用精良装备,开发离子膜烧碱装置零手动操作系统,以实现装置的DCS 零手动操作控制和精细化控制,通过“卡边”优化,达到节能降耗的目的。

1 工艺流程

以三期为例,工艺流程如图1所示。

图1 离子膜烧碱工艺流程Fig 1 Process flow of ionic membrane caustic soda

精制盐水通过主管线,被送到每个电解槽的阳极入口总管,经调节控制后流入各单元槽。电解后的氯气和淡盐水混合物气液分离后,淡盐水进入到阳极液循环槽,氯气被收集进入氯气总管,氯气中的水经管道流入液相进口管。同时,淡盐水经过泵送到脱氯塔脱氯。

阴极液通过烧碱高位槽,由阴极液总管送到电解槽的入口总管,调节好流量后流入到各单元槽。阴极液和氢气混合物通过电解槽阴极出口软管流出,进行气液分离后,氢气被收集进入氢气总管并送至阴极液循环槽顶部,氢气压力通过调节控制并送至氢处理系统。同时,阴极液大部分通过返回电槽,一部分阴极液作为产品送到四岗位32%碱槽。

2 零手动系统架构与操作

离子膜烧碱装置采用智能模型预测控制软件包Cyb-iMPC 10.0,经过阶跃测试过程,通过OPC数据接口和数据采集软件获取阶跃测试数据;利用模型辨识软件,辨识阶跃测试数据,将装置的关键操作变量、被控变量和扰动变量的模型建立;然后进行控制器设计,并根据工艺规则和控制要求进行脚本编程;最后建立人机交互界面,即先进控制技术(Advance process control,APC)控制器操作画面,实现离子膜装置先进控制。零手动操作技术主要分为模型预测控制(MPC)和智能专家控制[1]。其中的MPC控制算法包含3大特征,即预测模型、滚动优化和反馈校正[2]。

2.1 系统架构

离子膜烧碱装置建立了3 个APC 先进控制器(包括电解槽温度控制器、电解槽质量控制器和电解槽负荷调节控制器)、1 个智能专家控制器(包括树脂塔控制器)和软仪表测量系统。离子膜烧碱零手动操作控制系统具有克服强耦合、非线性、大滞后等不良因素的能力,达到对装置中各部分工艺参数的平稳控制,提高装置自动化水平,降低操作人员劳动强度、降低装置能耗和物耗。其操作控制系统的总体架构如图2所示。

图2 零手动操作控制系统总体架构Fig 2 Unmanned operating system structure diagram of plant

2.2 操作方法

通过MPC 模型预测控制软件,采用测试建模进行一对多、多对一、多对多的控制功能实现零手动操作技术。项目实施时,对全流程按照装置分割成多个自控模块,形成多个含有操作变量MV、被控变量CV、扰动变量DV 的子控制器,通过不断优化控制器参数去实现控制器的解耦控制[3]。

针对特殊工况和异常工况,通常引入智能专家控制技术即对操作人员的处理工况方式归纳总结,结合装置长期以来累计的数据分析、化工原理,由项目实施工程师将条件、方式等进行整合、程序编写、形成针对特殊工况的智能专家控制器,实现一键开停车、故障自动处理、控制器参数自适应调节等功能。

对于环境恶劣、手段受限的工况,通常使用软测量技术作为零手动操作的辅助手段,该技术的核心是建立工业对象精确可靠的模型,以实现闭环优化控制[4]。

2.2.1 树脂塔控制器

树脂塔控制器包括二期、三期和四期树脂塔,根据离子交换树脂塔生产需求,拟树脂塔控制器设计变量如表1。

表1 树脂塔控制器设计变量Tab 1 Resin tower controller design variable

2.2.2 电解槽质量控制器

电解槽质量控制器包括一期~四期碱液含量优化控制。控制策略为(以三期为例):被控变量CV,出口碱液密度3DRCA-274;操纵变量MV,高纯水流量3FICA-221。

2.2.3 电解槽温度控制器

电解槽温度控制器包括二期电解槽A 槽至G槽、三期电解槽A槽至F槽、四期电解槽A槽至F槽。

对于电解槽温度控制,由于多个被控变量之间、以及被控变量与操作变量之间存在着相互耦合,因此考虑采用多变量模型预测控制,以循环碱液温度设定量为操纵变量,以电解槽槽温为被控变量,以电解槽电流量为干扰变量,建立多变量模型预测控制,在调节过程中,保证最高槽温不超过设定上限,最低槽温不低于设定下限。温度模型控制矩阵(以三期为例)见表2。

表2 温度模型控制矩阵Tab 2 Temperature model control matrix

2.2.4 电解槽负荷调节控制器

电解槽负荷调节控制器包括一期~四期电解槽负荷调节操作,根据电解槽工艺特点和过程控制需求,建立先进控制器,包括降负荷操作优化调节和升负荷操作优化调节(以三期A 槽为例),负荷调节前解除零点电位差的联锁。

降负荷优化操作:

1)根据最终目标电流按比例降低盐酸量3FICA-211A;

2)降电流3IIZA-230A(电流操作由电工根据电流单步目标量完成);

3)根据单次目标电流按比例降低高纯水量3FICA-221;

4)根据单次目标电流按比例降低盐水量3FICZA-231A;

5)交替进行步骤1~步骤4 至目标电流;

6)完毕后恢复零点电位差3ED12A-230A的联锁。

升负荷优化操作:

1)根据单次目标电流按比例提高盐水量3FICZA-231A;

2)根据单次目标电流按比例提高高纯水量3FICA-221;

3)升电流3IIZA-230A(电流操作由电工根据电流单步目标量完成);

4)根据单次目标电流按比例提高盐酸量3FICA-211A;

5)交替进行步骤1~步骤4至目标电流;

6)完毕后恢复零点电位差3ED12A-230A 的联锁。

3 应用效果

3.1 DCS自控率

零手动改造前,部分调节阀、执行器和检测仪表使用年限较长,运行已不正常;同时,部分控制回路PID参数设置不合理,导致大部分控制回路不能打自动,装置自动化水平较低。

在改造过程中,通过对装置基础控制回路进行PID参数的整定,装置的自动化程度有了较大幅度的提升。目前,剔除掉一些因工艺原因不需要投自动的回路,离子膜烧碱装置的自动化程度已经达到90%以上。

改造前,离子膜烧碱装置主流程3天内DCS操作人员操作158次,改造后实际操作0次,大大地降低了操作次数,同时也降低了人为误操作的风险,系统的关键控制指标平稳性得到大幅改善,自动化程度得以大幅提升。

3.2 碱液含量优化

零手动操作系统项目实施后,选取投运前后3天碱液NaOH 的质量分数数据进行控制效果对比,见表3。

表3 零手动改造前后碱液含量Tab 3 Alkali content before and after zero manual transformation

由表3 可知,零手动改造后电解槽出口NaOH的质量分数稳定,标准方差分别降低了81.73%和68.52%。

与改造前相比,一期~四期碱液NaOH的质量分数分别降低0.29%、0.32%、0.38%、0.02%,平均降低0.26%。质量卡边操作,可有效降低液碱产品销售过程中的折百烧碱损失。碱液浓度通过卡边优化,每年降低损失260.3万元。

3.3 电解槽温度控制优化

零手动操作系统项目实施前后,二期电解A槽的温度变化见表4。

表4 零手动改造前后的二期电解A槽温度Tab 4 Temperature of phase II electrolytic A cell before and after zero manual transformation

由表4可知,零手动改造后二期电解槽温度控制器实现槽温的稳定控制,在保证生产安全的约束内,提高了电解槽电流效率。

3.4 树脂塔控制优化

树脂塔再生过程包括9 个步骤,即水洗I、反洗、HCl 再生、水洗II、NaOH 再生、水洗III、等待I、盐水充填和等待II。其中,水洗I 至水洗III步骤将消耗水、HCl和液碱,并产生废水,必须进行处理,以保护环境。所以再生次数越少,水、酸和碱消耗量越少,废水处理量越少。表5为三期树脂塔再生过程物料流量。

表5 三期树脂塔再生过程物料流量Tab 5 Phase III resin tower regeneration process material flow

根据统计,零手动改造前,三期树脂塔2017年月平均再生34.2 次;改造后的2018 年9 月和10月,三期树脂塔各再生31次,即每月减少再生约4次。因此每月可分别减少纯水、盐酸、液碱消耗690、12、10.52 m3。每年物料节约费用约17.35万。

4 结束语

通过零手动改造,实现了离子膜烧碱装置3天操作从158次降低到0次;碱液含量、槽温等关键控制指标的标准方差降低了40.0%以上;液碱NaOH 的质量分数平均降低0.26%,每月可分别减少纯水、盐酸、液碱消耗690、12、10.52 m3,每年可实现节能降耗创造的经济效益约为277.65万元。

零手动控制系统项目改造工程,使装置自动化程度产生了质的飞跃,一定程度上实现生产装置全流程、全过程的DCS 零手动操作。生产过程中不需要人工参与调节,操作人员变为监盘人员,且实现了节能降耗。

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