节能技术在化工装置中的应用实例

2023-07-07 10:22刘周平吴陈平黄军王建辉
化工生产与技术 2023年3期
关键词:节电水轮机压缩机

刘周平,吴陈平,黄军,王建辉

(衢州巨化锦纶有限责任公司,浙江 衢州 324004)

在日益激烈的市场竞争环境下,企业老旧装置随时都有被淘汰的可能。且随着国家“双控”政策的实施,部分高能耗装置也面临着限产、停产影响。而对于老旧装置,节能技术的研究和应用,能够降低能耗,提高产品竞争力,有利于企业的可持续发展[1]。

某环己酮生产装置,系1991 年投产的老旧化工生产装置,多年来通过采用设备更新优化改进、先进节能工艺及技术运用、利旧原有设备节能改造等手段,以达到节能创效的目的,节电技术在该套装置化工生产中得到较好应用。

1 设备更新优化改进

1.1 进口设备国产化更新

环己酮生产装置在2003 扩建初期,为确保设备稳定运行,购买德国某公司进口屏蔽泵,单台采购价格高达168万元。而该设备使用前期因介质特性等原因,故障率较高,同时检维修成本高达20 万余元/次。综合评定可以看出,该进口屏蔽电泵虽总体可靠性较高,但存在投资成本大、维护成本高和能耗较高的特点。

随着近年来国内厂家设备技术的提升,设备质量和效能得到保障。因此将原有进口屏蔽电泵重新设计选型,更换为国内某公司生产磁力泵。该磁力泵采用复合材料隔离套,无涡流损耗,效率与相同水利模型的密封泵基本一致,优于原有屏蔽电泵。泵内轴承为自适应流体动压滑动轴承,可自动调整轴心线的平行度和自动补偿热胀差导致的间隙变化,传动轴承箱安装干气机械密封,使传动箱体形成二次密封并设有泄漏报警装置;电机采用国内高效型节能电机。确保了设备的安全、可靠和高效[2]。该设备总体投资54 万元,设备投运后,运行稳定,测算后综合节电达60 kW/h,每年降本可达36万元,节电效果明显。

屏蔽泵更新前后相关技术参数如表1。

表1 设备改造前后数据对比Tab 1 Data comparison before and after equipment modification

1.2 工艺优化后设备匹配改进

环己酮生产加氢装置经设计之初,需要参与反应的气体循环体积流量约9 900 m3/h,系统循环压力需增压0.3 MPa达反应要求,因此配套压缩机选型为2D10-28/5-8-BX。

经多年工艺优化改造,参与反应物料和反应气体配比量降低,气体循环量减少,系统循环压力增压0.1 MPa即可满足现有工况生产要求。而原有设备运行电流较高,打气量、压力远超现有工况,造成能源浪费。

通过与某压缩机厂复核,最终确定通过重新设计与现有工况相匹配压力、流量机型,型号为DW-23.5/4-5,由原来的0.5 MPa 增压至0.8 MPa,调整为0.4 MPa 增压至0.5 MPa,体积流量由原(进口压力0.5 MPa)9 900 m3/h 调整至(进口压力0.4 MPa)7 050 m3/h,同时采用新型节能型电机。

项目总投资约80 万元。实施后,设备运行稳定,综合节电达83 kW/h,每年降本49.8万元。

2 先进节能工艺及设备应用

2.1 水轮机代替电机

某装置循环冷却水系统冷却塔系统有4台冷却塔,总设计处理水体积流量12×103m3/h,单台冷却塔系统由132 kW 电动机驱动风机,对均匀喷淋的冷却水进行冷却处理。高温季节,需同时运行3台冷却塔方能满足生产要求,总体运行电耗较高。

近年来,水轮机技术发展成熟,在越来越多的企业中得到应用。水轮机技术利用冷却水的回水能量驱动水轮机旋转带动风机运行,代替电机驱动风机,从而起到节约电能的目的。

根据计算,现有装置循环冷却水系统流量及回水压力均有富余,冷却塔富余压力10 m 大于改造后水轮机所需进口压力7 m,满足改造条件,因此完成了3 台水轮机改造。高温季节高负荷工况下,通过水轮机、电动风机匹配运行,同时采用配套布水连通技术的运用,满足各工况条件下生产装置要求。项目实施后,设备运行稳定,综合节电达120 kW/h,每年降本72万元,效果明显。

2.2 高压、高温能量回收发电

某装置在正常生产过程中,产生大量高压、高温尾气,尾气经低温催化氧化处理后排入大气,尾气的高压动能和热能没有得到有效回收,造成能源浪费。

改造将原有尾气通过膨胀机带动发电机发电。项目总共投资约500万元,将装置产生的体积流量13×103m3/h 尾气经处理后并入透平膨胀发电机组发电(电压6 kV),发电后尾气进入净化设备,液相排入污水系统,气体进入放空管直接放空。实施后,设备运行正常,通过高压、高温能量回收利用实现发电560 kW/h,实现增效336 万元/年,效益可观。

2.3 设备扩能改造

某装置原设计反应压力0.6 MPa,参与反应气体体积流量约为7 800 m3/h(进口压力60 kPa),设计配合压缩机4台。实际工况下2台压缩机运行打气量不足,3台压缩机运行打气量富余,需控制压缩机负荷才能满足生产恒定,造成能源浪费。

做好生产与节电的平衡,可采取1台压缩机更新改大方案,但总体投资较高;采用原有设备能力提升改造的方案,改造成本低,同样到达节电目的。经与某压缩机厂家合作,在设计压力、电机配备功率富余情况下,电机、曲轴箱、冷却器和储罐等主要部件利旧,重新设计加工匹配气缸、活塞、气阀等部件,提升压缩机能力和效率[3]。

项目实施后,压缩机运行稳定,功率消耗由原185 kW/h 增加至225 kW/h,实际工况下(进口压力60 kPa)体积流量由3 400 m3/h 提高至4 335 m3/h。正常工况下,由原3 台压缩机运行减少为2台压缩机运行即可满足生产要求(如表2)。项目总投资约30 万元,综合节电115 kW/h,每年降本达69万元,节电效果明显。

表2 压缩机改造前后数据对比Tab 2 Data comparison before and after compressor transformation

2.4 水泵叶轮切割

某装置循环水系统,因产业结构调整,循环水使用总量减少,需求压力降低,而原有水泵的流量大于实际需要流量。而水泵的设计选型匹配过程中,保留有5%~10%余量,因此该工况条件下设备运行电耗浪费明显。

在利用原有设备部件、电机情况下,通过核算,对1#、2#水泵的叶轮进行切割改造。经计算并结合实际运行情况进行多次切割后,循环水泵运行稳定可靠,流量下降约10%,满足生产要求。项目实施后,经测算综合节电约14%~17%,节电效果明显。相关参数如表3。

表3 水泵叶轮切割前后运行情况Tab 3 Operation of pump impeller before and after cutting

3 结束语

通过日常化工生产中的技术技改,根据实际工况选择合适规格型号的设备,避免了“大马拉小车”的现象,发挥了设备最大能效。老旧设备的淘汰及改造,设备性能得到提升,综合电耗下降明显,在设备检修频次降低的同时,检修成本得到大幅下降,装置能够稳定长周期运行,也创造了一定的潜在效益。先进节能工艺及成熟节电设备的应用,不仅带来了社会效应,同时给企业带来了实实在在的利润。

企业老旧装置需长久发展,需要发挥自身生产稳定、技术成熟的特点,通过不断的挖潜改造,寻求装置设备节能的最佳效果,以求获得最大效益。通过以上节电实例的分析,日常生产中可从如下几点予以考虑:

1)节能改造需根据装置内设备特点,合理利用现有资源,降低改造成本,达到效益最大化;

2)设备改造及更新,应提供精确系统运行数据,以便厂家提出最佳改造方案;

3)科技发展迅猛,各种前沿技术层出不穷,各专业人员需与时俱进不断收集信息、加强学习,为各类节电改造提供技术保障。

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