马建华,胡雯杰,田伟权,林克
(1.中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部,云南 大理 671000;2.中铁十六局集团第三工程有限公司,浙江 湖州 313000)
随着我国经济建设的大力发展和西部大开发力度的进一步加大,基础设施建设也得到了迅猛发展[1-4]。在各项基础设施建设中,公路建设和铁路建设中长大隧道的通风问题一直是隧道行业的难题,通风效果的好坏直接影响到整个隧道施工的空气质量,进而影响到各个作业面施工人员的身体健康,通风方案的选择是影响通风效果好坏的直接决定因素[5-7]。因此,解决长大隧道通风问题至关重要。
国内学者针对长大隧道通风问题进行了一定的研究。方磊[8]研究了通风模型试验方法,进行了通风模型各系统的基本性能试验,确定了合理的通风模型试验参数;贾宝林等[9]人结合干阳沟隧道斜井通风实际问题,对通风参数进行了研究,提出了水幕降尘与通风机相配合的通风降尘方案;罗衍俭[10]调研了国外隧道通风实例,并进行了总结分析,提出了解决通风问题的建议;夏永旭[11]研究了我国长大公路隧道施工过程中通风存在的技术问题,并提出了解决通风问题的主要思路。
长大隧道通风较为困难,隧道的通风问题又各具特色,哈巴雪山2#横洞工区平导是哈巴雪山隧道关键线路,最长通风距离超过4100m。目前该工点主要采用多组风机接力通风,但由于通风距离长、折点多以及风筒直径难以统一,导致掌子面处含氧含量偏低、有害气体含量偏高,直接影响作业人员及机械施工效率。因此,本文依托哈巴雪山隧道2#横洞与正洞交叉处通风问题,研究隧道掌子面所需空气量、风机选型,对比分析不同通风方案效果,提出合理的通风方案。同时,为了保护隧址区生态环境,设计了洞口活性炭装置,降低了隧道内废气对环境的影响。
丽江至香格里拉线铁路位于云南省西北部,南起大丽铁路丽江车站,向北跨越金沙江至香格里拉,全长139.666km。线路起点连接大理至丽江铁路,并通过该铁路和广大铁路与成昆铁路相连。由中铁十六局承建的哈巴雪山隧道位于香格里拉市虎跳峡镇境内,全长9523m,分1#、2#横洞及斜井工区组织施工,是全线控制性工程之一,隧道除进口段367m为平坡外,其余段分别为13.25‰(430m)、28.1‰(8540m)、28.5‰(186m)单面上坡施工。哈巴雪山隧道平面示意图如图1。
哈巴雪山隧道属于高海拔,8度烈度区单线长隧,2#横洞工区平导通风长度超过4100m,目前主要采用接力法通风(洞口处2台110kW风机+1800m处2台110kW风机+2500m处2台75kW风机),距离长且过程中需经过横洞转支洞、支洞转平导、平导转横通道、横通道转正洞等多次转折。2#横洞工区平导虽设置了多处接力风机,但由于隧道受大变形影响导致净空变小,无法统一风筒直径,且通风筒经过多次转折后风损极大,导致施工现场通风效果差,氧气含量偏低、有害气体含量偏高,且该工点围岩主要为炭质板岩,存在局部瓦斯富集的情况。为有效解决隧道长距离、多转折的通风理论研究及现场问题处理措施,以哈巴雪山(长坪)隧道2#横洞工区平导开展现场试验研究,该工点是哈巴雪山(长坪)隧道关键线路,通风问题解决效果将直接影响现场施工效率,进而影响丽香铁路全线能否如期贯通。
根据相关规范[12],隧道通风量主要从四个方面进行考虑,分别是洞内工作人员所需风量、规定时间内稀释一次性爆破所产生有害气体的允许浓度所需风量、洞内允许最小风速所需风量、洞内施工设备总功率所需风量等,按照以上风量需求的最大值确定隧道通风量。
①洞内工作人员所需风量Q1
根据相关规范[12],隧道内每人每分钟所需新鲜空气标准为3m3/min,隧道内工作人员最多为50人,风量备用系数取1.25,因此
②规定时间内稀释一次性爆破所产生有害气体到允许浓度所需风量Q2
哈巴雪山隧道正洞横断面积约75m2,一次爆破的炸药消耗量按144kg计算,炮烟抛掷长度为15+144/5=43.8m,通风时间按30min计算,因此
③洞内允许最小风速所需风量Q3
按照相关规范[12],洞内允许最小风速取0.15m/s,因此
④洞内施工设备总功率所需风量Q4
按照相关规范[12],1kW机械设备所需风量不小于3m3/min,隧道内作业时按照1台ZL50D型装载机(功率158kW/台)、3辆自卸车(功率196kW/台)计算,取机械设备平均利用率为70%,因此
综合以上计算哈巴雪山2#横洞-平导最长通风距离按4100m计算,考虑到通风过程中的漏风损失,平均100m漏风率取1.3%,漏风系数为1/((1-1.3%)4100/100)=1.71,则实际通风需求量为1566.6m3/min×1.71=2678.89m3/min。
隧道通风过程中伴随着一定量的风阻,只有明确通风过程中的风阻,才能为风机选型提供更好的依据。
①摩擦风阻Rf
风筒的摩擦系数按1.6×10-3,风筒的直径按1.5m计算,因此
②风筒通风阻力hL
摩擦风阻Rf为5.62Ns2/m3,最大需风量为稀释设备内燃尾气为1566.6m3/min,所需通风机供风量为2678.89m3/min,因此
③风筒出口局部阻力hx0
风筒出口的局部阻力系数为1.0,最大需风量为稀释设备内燃尾气为1566.6m3/min,风筒的直径按1.5m计算,因此
④所需风机风压hmT
风机的选型要满足风量和风压的要求,由于最长通风距离超过4100m,因此,选用接力通风方式,横洞洞口风机型号选用驭创风机2×ZVN1-14-160/4(高效风量3120m3/min,最大全压7000Pa,功率160kW),交叉口风机型号选用驭创风机2×ZVN1-14-110/4(高效风量2880m3/min,最大全压5200Pa,功率110kW)。通风方案布设如图2所示。
图2 2#横洞工区通风平面示意图
哈巴雪山隧道2#横洞进入正洞及平导后,随着通风距离的加长,洞内施工环境变差,温度升高,隧道出渣时,机械设备增加,导致污浊空气排出较慢。另外,在交叉口处风阻增加也是造成通风不畅的主要原因之一。经实际测量,隧道内10#横通道小里程工作面氧气含量20%VOL、瓦斯含量0%LEL、一氧化碳含量24PPM、硫化氢含量0PPM,隧道内气温为35.3℃,总体通风效果一般。
随着2#横洞大里程与斜井小里程区间正洞贯通,在“烟囱效应”的作用下,2#横洞洞身通风情况得到了极大的改善,为隧道通风优化提供了条件。因此,提出了隧道通风优化方案,即取消洞口处2台串联110kW风机,距横洞口1800m处(距离平导口300m)2台110kW风机改为1台110kW风机,距横洞口3100m处(距离11#横通道口200m)设1台75kW风机,距横洞口3700m处(距离10#横通道口100m)设1台75kW风机,10#横通道内设1台55kW风机,通过计算满足现场通风要求。方案优化后总体通风距离缩短1800m,风机总功率由6台690kW减少为4台315kW,总风机数量减少33.3%,风机总功率降低54.3%。优化后通风布置图如图3所示。
图3 优化后通风布置图
采用该方案后,隧道洞内污浊空气排出速度加快,洞内环境满足施工要求。经实际测量,隧道内10#横通道小里程工作面氧气含量20.96%VOL、瓦斯含量0%LEL、一氧化碳含量20PPM、硫化氢含量0PPM,隧道内气温为27.6℃,通风效果得到较好的改善。
隧道内产生废气的来源诸如爆破出渣、机械废气等,这些废气排出隧道后会对生态区大气环境造成一定的污染。由于隧道内空气温度较高,废气一般是在隧道内空上部排出,因此,提出了基于活性炭装置的隧道废气减污措施,如图4所示,活性炭装置布设在距洞口20m处,位于风机下游。在隧道洞口布设吊篮,吊篮内装满活性炭,当隧道内废气排出时,会经过活性炭装置,使部分废气被活性炭装置吸附,减少隧道内废气对环境的污染。
图4 隧道废气减污技术示意图
隧道通风一直是隧道施工过程中面临的主要难题之一,尤其通风距离长、风筒折点多的情况下,通风效果会受到影响。
①通风距离长、折点多的隧道可采用风机接力方式进行通风,基本可满足现场施工要求,但通风效果一般;
②隧道通风应根据施工组织的调整动态调整通风方案,尤其应充分利用隧道的“烟囱效应”;
③在环境敏感区域,可采用活性炭对油烟进行吸附,减少对空气的污染。