矿区位于嵩县县城西南直线距离15km,行政区划属德亭与大章两乡管辖,交通便利。区内山坡较陡,山顶平缓,植被发育,基岩露头少,多见于山坡沟谷中。矿区位于熊耳山台穹东南侧,熊耳山台穹是华北地台南缘太古宇基底三大隆起之一,西侧与小秦岭和崤山基底隆起区成岛链状列布,东侧与嵩箕地块相毗邻,南侧紧邻北秦岭加里东褶皱系。
区内地层总体上呈北东向展布,出露地层从上至下主要为新生界第四系、新近系、古近系,中元古界熊耳群安山岩,区内断裂较为发育。第四系(Q)为坡积物、残积物、河流冲积物,砂、砾石、粘土组成,厚度一般小于10m;新近系(N)在矿区北西部零星出露,岩性为白色,灰黄色厚层砂砾岩,夹薄层泥质粉砂岩;古近系(E)主要见于矿区的东南部,瑶沟、大凹一带,及金鸡山北部,岩性为一套断陷盆地形成的河湖相沉积物,岩性主要为紫红色中厚层砂岩、砂砾岩,厚度大于600m。中元古界熊耳群安山岩主要为火山角砾岩、安山岩、英安岩和凝灰岩。岩石可钻性等级VII~Ⅹ,具有较强研磨性;地层上部卵石、角砾岩、强风化地层,易破碎缩径。下部较为完整,局部破碎。
瑶沟金矿区地质情况复杂,钻进施工困难,成孔率低,易发生事故,为更好地提高矿区钻探施工质量,加快钻探施工速度,降低施工成本,提高钻探施工的安全性,特对矿区复杂地层绳索取芯钻进技术的进行研究,以便彻底解决本矿区复杂地层坍塌、掉块、缩径、漏失严重等问题,并为以后类似地层的钻探施工工作提供可靠地技术支持。
ZK35063钻孔设计孔深700m,倾角80°,终孔口径≥75mm。岩芯分层采取率≥70%。矿层及矿层顶底板5m内的岩石采取率≥80%,连续5m低于80%时,应查明原因,采取补救措施。每50m和见矿位置及终孔进行弯曲度测量,准确记录其方位角和天顶角,斜孔≤3°/100m。
①上部地层为第四系坡积物,含砂砾石、卵砾石,层厚约11.8m,结构松散、无胶结,呈大小不等的颗粒状。钻进时易发生塌孔,冲洗液漏失严重,易发生卡、埋钻等孔内事故,岩芯采取率低。卵砾石地层采取率如图1。
图1 卵砾石
②下部复杂层段有强蚀变的英安岩,绿泥石化,水敏性强的安山岩,易水化、缩径、造浆、易垮塌、难成孔,影响施工,严重时导致弃孔、挪位。此外,该地区构造发育,漏涌水也时有发生,漏失严重者达到1m/h,给施工带来极大困难。如图2所示。
图2 下部绿泥石化严重的残积英安岩
③由于受地质构造运动,钻孔井壁不稳定和钻井液漏失、涌水,造成钻进困难,引起井眼垮塌、卡埋钻具、严重漏、涌等各种事故,被迫停钻处理,由此带来了钻孔质量差、钻进效率低、钻进成本高的不良后果,有时甚至使事故恶化导致钻孔报废。
选用HXY-44T型塔机一体钻机,该类型钻机可360°方向施工,机械传动液压给进式,拆卸方便,维护保养简单,机械效率高,功率消耗少。立轴最大扭矩3200N·m,立轴行程600mm,立轴最大起拔力120kN,立轴最大给进力90kN,卷扬机最大提升力45kN,柴油机功率50kW,转速81~958r/min,完全满足施工钻孔。
BW-250型水泵:缸套直径65mm、80mm两种,泵量35~250L/min,泵压2.5~7.0MPa,性能良好,工作稳定,且易分解。
由于上部地层含有坡积物、卵砾石层,孔口极不稳定,易坍塌,所以钻孔结构采用Φ133-Φ113-Φ94-Φ77,钻具级配为Φ50-Φ127-Φ133、Φ50-Φ108-Φ113、Φ89-Φ89-Φ94、Φ71-Φ73-Φ77,Φ108为备用口径。
上部地层为第四系坡积物、残积物、河流冲积物,易发生坍塌、漏失,含有约11.8m厚的卵砾石地层,结构松散、无胶结,呈大小不等的颗粒状。在钻进过程中易发生塌孔、冲洗液严重漏失、卡埋钻等孔内事故,而且岩心采取率低。
根据开孔地层特征,决定采用单管复合片钻头钻进,低转速、低钻压、控制回次方法钻进,以保证岩心采取率钻进参数为如表1。
表1 单管复合片钻头钻进参数
泥浆体系采用清水+4%优质纳基膨润土粉稠泥浆护壁钻进,控制合理的起下钻速度,操作升降机要平稳,尽量减小抽吸效应,以免孔内卵砾石颗粒多,造成卡埋钻事故。
钻进8.68m时,由于砂卵石地层,结构松散,漏失、掉块严重,易造成卡钻,进尺缓慢,取芯困难,随决定用水泥固孔。
水泥凝固16~20小时后即可进行透孔施工。透孔前先下入钻具至水泥面以上3~5m处,开泵冲孔清理孔底未凝水泥残渣,使用绳索取心钻具采取轻钻压、慢回转速度以及大泵量参数进行透孔,保证钻孔垂直度,防止出现孔斜现象。
钻进到15.82m时,进入基岩,地层稳定,重新用水泥固孔,透孔后下入Φ127套管16.50m,套管孔口固定牢固;并在孔壁接触部位涂黄甘油,以便于起拔。
换用S95绳索取心钻具继续钻进,岩层主要为英安岩和安山岩及少量凝灰岩,坚硬破碎,可钻性等级为VII~IX,钻头主要采用孕镶金刚石钻头HRC20~25,在坚硬破碎地带,应当使用HRC35左右钻头。在钻进过程中,采用低转速、适当加大钻压、聚乙烯醇无固相冲洗液施工,冲洗液配比为:将聚乙烯醇缓慢添加进热水内,边加边搅拌,直至絮状物完全消失,补充冷水稀释至浓度约5%左右;将配制好的浓度约1.5%的硼砂与FeCl的混合液加入配制好的聚乙烯醇溶液内,搅拌状态下补充配浆水稀释至二者的浓度分别为1.2%与0.15%左右,即可得到所需的无固相聚乙烯醇泥浆。配置好的冲洗液性能为:漏斗粘度30s,中压失水量18ml/min,pH值7.5。适当控制回次进尺,提高岩心采取率,钻进参数如表2。
表2 S95绳索取心金刚石钻进参数
在323.38m时,遇到复杂层段的强蚀变的英安岩,严重绿泥石化以及水敏性强的安山岩,岩石强度及硬度均较低,遇水崩散,易水化、缩径、造浆;容易造成垮塌事故,难以成孔,严重时导致弃孔、挪位。
在使用聚乙烯醇无固相泥浆钻进时,已经不能起到很好的护壁作用,钻孔时有缩径现象,导致上下钻困难,钻杆内壁结垢严重,清除困难,取芯困难,钻进效率低下。为提高泥浆的抑制性,严格控制失水量,防止钻孔坍塌报废,及时改进冲洗液性能,重新配置聚合物低固相冲洗液,以起到更好的护壁作用。冲洗液配方为:4%膨润土+0.05%NaOH+0.1%KPAM+0.3%KPAN+0.5%NH4HPAN+1%FT,其性能参数如表3。
表3 聚合物泥浆基本性能参数表
该冲洗液在本矿区复杂地层中应用效果良好,该冲洗液具有很强的抑制性,可以提高钻孔孔壁的稳定性,缓解渗漏现象,减小孔内事故发生的概率,提高钻进效率,钻探进尺速度约为8~15m/天。
在钻进到350.82m时,岩石基本完整,换用S75钻具钻进。由于上部有缩径、塌孔孔段,继续使用聚合物低固相冲洗液,及时保证维护冲洗液性能,防止再次出现缩径、塌孔现象,影响钻进施工。岩层主要为英安岩和安山岩及少量凝灰岩,完整少量破碎,可钻性等级为VII~XI,钻头主要采用孕镶金刚石钻头HRC15~20,钻进到702.83m终孔。钻进参数如表4。
表4 S75绳索取心金刚石钻进参数
由于受地质构造运动,外界环境的物理化学作用以及水文地质条件的影响,矿区相当多的钻孔是处于钻孔孔壁不稳定和冲洗液漏失、涌水的复杂地层条件下的。若不采取防漏、堵漏、止涌措施,必然造成钻进困难,引起垮塌、卡埋、挤钻、断钻杆、严重漏失水等各种事故,影响施工进度,造成钻孔质量差、钻进效率低、钻进成本高的不良后果,甚至事故恶化导致钻孔报废。因此,在复杂地层中钻进,最为重要的技术措施就是稳定孔壁,防止发生冲洗液漏失及涌水事故。
在上部坡积物、卵砾石地层,由于砂砾石冲洗液漏失严重,且孔壁极不稳定,掉块、坍塌,用稠泥浆护壁,漏失坍塌严重,及时采取水泥封孔措施。钻进穿过砂砾石层后,采用套管护壁,既维护了孔壁稳定,又有效堵漏。在局部破碎、漏失地层,采用不同形状、不同尺寸的锯末、花生壳与803型复合堵漏剂结合的随钻堵漏材料进行随钻堵漏。对于漏失水严重且钻孔较深情况下,用水泥封孔堵漏往往效果不好,通常采用脲醛树脂水泥球种堵漏,脲醛树脂水泥球具有强的抗水稀释性能,与岩石粘结力强,且可堵期可调、早期强度高,特别是在地下水活动剧烈、漏失量较大的地层,只要选准漏失层位,一次就能将漏失层堵住,且成功率高,实践证明效果良好。
钻孔涌水是孔内压力不平衡的表现,冲洗液压力小于地层水压时,孔隙水就会流入孔内,稀释冲洗液,降低其粘性及钻屑携带能力,且性能变差,给钻进施工带来系列隐患,甚至引起孔壁失稳、掉块、坍塌等事故的发生,严重影响钻进效率和钻进安全。
本钻孔在134~139m出现涌水,涌水量约为50m/d,采用1m水+200kg重晶石粉+500kg膨润土+5kgCMC+3纯碱+6kg腐植酸钾冲洗液处理后,涌水量大为降低,后根据实际情况重晶石加量降低为30kg~40kg/m,钻进一段时间后,基本解决了涌水问题。
由于钻孔上部为坡积物、砂卵砾石,胶结力差,外力扰动易造成孔壁失稳。开孔即漏失严重,甚至坍塌、掉块。根据现场水源充足实际情况,顶漏钻进,孔壁失稳或掉块孔段,用优质膨润土配置的冲洗液钻进,保证孔壁稳定继续钻进。在钻进到8.68m时,由于在砂卵石地层施工,钻具晃动加剧,引起钻孔掉块、坍塌,再钻进易造成埋钻事故,决定用32.5#普通硅酸盐水泥封孔,水灰比0.55。水泥充分凝固后,换用复合片钻头透孔,低压慢转,以保证钻孔垂直度,防止由于钻速过快导致钻孔弯曲度过大而偏离原钻孔轨迹,至稳定地层后下入套管护壁。
在钻进到300多米时,岩粉明显增多,钻杆内部逐渐出现结垢现象,上下钻遇阻越来越严重,已经严重影响施工进度,为避免出现断钻杆、埋钻等严重事故,在钻进到323.38m时决定立即更换冲洗液,采用聚合物低固相冲洗液,增加冲洗液粘度,减少地层失水性。这种冲洗液的特点就是:提高抑制性;很好的降低了失水量;适度提高粘度,提高胶结能力。在冲洗液充分循环后,缩径现象得到很好的抑制,岩粉逐渐减少,钻杆内部不再结垢,上下钻逐渐顺畅,直至顺利终孔。
①钻进复杂地层,应选择合理的钻孔结构,最好预留一级口径,以防止由于发生事故而无法采取扩孔等处理措施而报废钻孔。
②低固相聚合物冲洗液具有很强的抑制性,能有效维护孔壁稳定,减小事故发生,但使用过程中应随时观测泥浆参数的变化,并根据实际地层调整参数,以保证其性能稳定。
③在使用加重冲洗液前必须加入CMC对其提粘,增加粘切力,使其具有较强的结构力,能长时间悬浮加重材料,避免加重材料沉淀而诱发孔内事故。