浮选入料自动控制改造探究

2021-11-18 08:51郭壮壮
煤炭加工与综合利用 2021年10期
关键词:原矿精煤设定值

郭壮壮

(冀中能源峰峰集团有限公司 马头洗选厂,河北 邯郸 056045)

1 马头选煤厂概述

冀中能源峰峰集团马头选煤厂九龙生产部(以下简称“九龙生产部”)位于河北省邯郸市峰峰矿区东部,北距邯郸市约40 km,南邻风景优美的东武仕水库,东接国家南北交通大动脉——京广铁路和107国道,地理位置优越,交通十分便利。九龙生产部为设计能力1.2 Mt/a的矿井型选煤厂,与九龙矿井同步建设,1991年12月投产,主要入洗九龙矿井原煤。经2009年改扩建后已具有2.00 Mt/a的入洗能力,采用不脱泥、不分级无压给料三产品重介质旋流器+煤泥直接浮选的联合工艺。

2 问题分析

九龙生产部正常生产过程中,经常出现浮选原料池料位忽高忽低的状况,且需要浮选机岗位工通过观察浮选原矿池液位计才能发现,然后联系浮选入料泵岗位工对浮选入料泵的变频器频率进行调整。如不能及时发现或调整不及时,会出现浮选原矿池抽空泵“喝风”和原料池冒料的情况。浮选入料泵“喝风”,严重影响浮选分选工况,同时造成矿浆预处理器加药口药剂喷溅,影响矿化效果,浪费药剂,污染环境;浮选原矿池冒料,直接跑煤,影响精煤回收率和压滤尾煤灰分。九龙生产部工艺流程见图1。

由图1可知,九龙生产部浮选工艺采用单段直接浮选工艺,浮选入料由三部分组成,分别是精煤击打弧形筛筛下水、加压过滤机滤液和精煤压滤机滤液。精煤击打弧形筛筛下水和加压过滤机滤液的量相对稳定,而精煤压滤机滤液是先大然后逐渐变小,待上满后卸料,滤液量为零,是一个间歇的变量,是干扰浮选入料稳定的量,暂称为扰动量。如何将此扰动量减小或完全消除,成为此次技术改造的关键。

图1 九龙生产部工艺流程

为此,九龙生产部决定对浮选入料量的稳定性开展命题式技术攻关,以稳定浮选入料量,提高浮选分选指标稳定性,降低浮选油耗,保证精煤回收率。

3 改造方案

3.1 改造方案

为消除原矿池内压滤机滤液扰动量的影响,达到既保证浮选入料量稳定,又维持原矿池内液位,防止泵抽空或者原矿池冒料事故的目的,决定采用THC-801控制器的自身PID调节功能,实现浮选入料泵自动调节。改造方案为:控制器收集原矿池液位信息,与设定好的液位值进行差值比较,并进行自身PID调节,具体调节参数值由实际生产过程中的反馈试验得出,输出0~5 V电压信号至变频柜,控制434号电机输出频率,在保证原矿池内液面稳定的情况下,使得浮选机入料量小范围内波动,从而有利于浮选分选指标稳定,降低浮选油耗,提高浮选精煤抽出率。为保证自动调试过程中的正常生产,暂时保留手动调节方式。

3.2 方案实施

(1)入料泵启动控制原理图如图2所示。其中SA1为手自动选择开关,SA2为手动开启开关。手动状态下将SA2转换开关拨至开启位置,中间继电器KA3动作,变频柜启动输出。

图2 入料泵启动控制原理

自动状态下,当原矿池液面高于设定值时,THC报警,常开点闭合,中间继电器KA1闭合,启动变频器输出,KA2闭合,为频率自动调节功能使能,如图3所示。

图3 SA1转换开关接线

(2)THC-801接线原理如图4所示。端子1、4为原矿池液面输入信号;端子15、16为液面高限报警,用于开启变频柜输出;端子18、19为1-5 V模拟量输出,用于调节变频柜输出频率;端子22、23为液面低限报警,配合KA4用于液面过低时停车使用,防止入料泵“喝风”。

图4 THC-801接线原理

(3)变频柜接线如图5所示。KA1、KA3为变频柜开启信号,D2、D3、UVT为频率调节输入信号,用于调节变频器输出频率大小。

图5 变频柜接线端子

(4)在原矿池中放入压力液位变送器,通过电流二分器将液位信号送往浮选机和THC-801控制器,分别供浮选工监控原矿池料位和控制器,作为液位控制的调节依据。

(5)对THC-801控制器和LU-904位式调节仪进行参数设置。LU-904位式调节仪用于现场显示变频柜输出频率,数值与变频柜本身输出频率值相对应;THC-801控制器参数设置如下:

轻按“SET”键,SV值小数点闪动可进行预设值设定,设定值为“660”,即原矿池内液位将在以660 mm位置为基准点波动;

“HY”为主控回差;

“AL1”为报警输出,设定值为“1 013”,定义为上限报警,当原矿池内液位高于1 013 mm时,ALM1报警指示灯亮;

“AL2”为报警输出2,设定值为“150”,定义为下限报警,意为液位低于150 mm时报警输出,变频柜停止;

“P”、“I”、“D”为比例、积分、微分控制,为避免液位震荡过大,经调试试验后分别设定值为“0”、“10”、“15”;

“T”为控制周期,输出动作的周期,此值越小,控制精度越高,因采用继电器输出,为减小波动,故设定为“15”;

“Sn”为输入类型,设定值为“33”,意为4~20 mA电流输入,为压力液位变送器信号;

“dP”为小数点数,用于定义小数点位置;

“P-SL”为量程下限,用于定义线性输入信号下限刻度值,即液位显示下限,设定值为“0”;

“P-SH”为量程上限,即液位显示上限,因采用3 m量程的液位变送器,精度为1 mm,故设定值为“3 000”;

“oP-A”为输出定义,设定值为“0”,定义主控输出OUT1为开关输出;

“bAL”为变送下限,设定值为 “109”,意为OUT2变送输出电压下限;

“bAH”为变送上限,设定值为“197”,意为OUT2变送输出电压上限;

“AL-P”为报警定义,定义AL1上限报警输出至ALM1,AL2下限报警输出至ALM2,故设定值为10;

“CooL”为功能选择,设定值为“1”,意为OUT1正作用控制,即液位高时,变频柜输出增大,加快输送料位。

4 效果分析

浮选入料控制系统改造完成后,经过1个月的调试,实现了正常运行,达到了预期目的,消除了精煤压滤机滤液的干扰,杜绝了浮选入料泵“喝风”和原料池冒料事故,避免了矿浆预处理器加药喷溅现象,稳定了浮选入料量,浮选分选指标稳定性提高,浮选尾矿灰分得到进一步提高,浮选油耗得到一定程度降低。

2021年1月份吨精煤浮选油耗0.30 kg,与上年同期0.35 kg相比降低0.05 kg。按全年75 万t精煤产量计算,全年可节油37.5 t,浮选药剂单价按7 500元/t计,年节支28.13 万元。压滤尾煤灰分61.23%,与上年同期57.87%相比,提高3.36个百分点,浮选抽出率提高2.26个百分点,折合精煤回收率0.35%,按每年入洗原煤150万t计算,可多生产精煤5 250 t,创效682.5 万元。

5 结 语

九龙生产部以生产过程中出现的问题为切入点,结合工艺流程,在改造思路上也创新性地利用液面控制去稳定浮选入料量,实施了浮选入料泵智能控制改造,既避免了以往人工调节的时滞问题,又使得浮选工序更加易于控制,同时消除了原矿池冒料、入料泵喝风等事故隐患,可谓一举三得,为企业创造了可观的效益。

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