代玉杰,王魁,刘涛,于洋
青岛金链检测技术服务有限公司 山东青岛 266705
由于40Cr合金钢调质处理后具有良好的综合力学性能,因此在链条行业常用来制作较大规格链条的链板。而热处理后链板的硬度作为链板最重要的性能指标,其直接影响到链条的疲劳性能和极限拉伸载荷[1,2]。
某型号的链板在生产过程中,选用40Cr热轧退火的扁钢冲压成形(见图1),链板表面不再进行机械加工,成形后进行淬火、回火处理。但按照正常生产工序,链板热处理后检测表面硬度值低。
图1 链板实物(A面)
随机抽取一件链板,用HR-150A洛氏硬度计在链板的A面(打标一面)和B面均匀检测10个点,检测结果见表1。由表1可知,不但链板的硬度值绝大部分低于标准要求:40~45HRC,而且硬度值散差很大,最大值与最小值相差11HRC。
表1 链板不同位置的硬度 (HRC)
取样后对A面和B面进行硬度梯度检测,结果如图2所示。链板的硬度随着距表面距离的增加,呈现先降低后增高的现象。由此推断,链板可能存在脱碳或冷却不良组织。
图2 链板硬度梯度
为了进一步明确原因,对链板取样进行金相组织分析,如图3所示。由图3a可知,链板表面组织明显异常,整个异常区域可以分为3部分:其中Ⅰ区为回火屈氏体+少量条块状铁素体(见图3c);Ⅱ区为板条状回火马氏体+大量条块状铁素体,铁素体含量明显较Ⅰ区增多(见图3d);Ⅲ区为回火屈氏体+少量条块状铁素体,铁素体含量较少。而链板孔处(见图3b)和链板心部(见图3f)组织均正常,为回火屈氏体。
图3 链板金相组织
通过上述分析可知,链板热处理工艺正常,未发生表面冷却不良的现象,因此决定复检原材料。复检发现原材料表面存在不同程度的脱碳现象,如图4所示。所谓脱碳是指钢在热加工或热处理时,钢材表面在炉内气氛作用下失去了全部或部分碳,造成钢材表面的碳含量比内部减少的现象[3]。根据GB/T 224—2019《钢的脱碳层深度测定法》检测发现,原材料表面脱碳最严重处达0.20mm。
图4 原材料表面不同程度脱碳(100×)
当原材料表面存在脱碳时,在热处理碳势0.45%~0.55%的情况下,炉内碳势高出链板表面的碳含量,链板表面就会发生补碳现象[4],表面的碳含量能恢复一部分。根据铁-碳相图,铁素体的奥氏体化温度是912℃。试验研究发现40Cr合金钢的奥氏体化温度约为800℃[5]。链板的淬火温度为 850℃,此温度低于铁素体的奥氏体化温度,脱碳层次表层中的铁素体组织在淬火加热过程中不能完全奥氏体化,进而在冷却过程中就不会形成马氏体组织,从而淬火、回火后链板次表层就会保留原铁素体组织,由此导致链板淬火、回火后链板硬度偏低。
1)40Cr合金钢脱碳层厚度越大,淬火后的硬度就越低;在淬火加热过程中,铁素体没有发生马氏体转变,导致链板淬火、回火后链板次表层中有较多的铁素体,使得链板硬度偏低。
2)由于原材料脱碳导致的链板硬度不合格,除了从源头保证原材料脱碳层深度符合要求外,还可以尝试进行复碳处理[6-8]。