张 志,苟敏刚
(陕西铅硐山矿业有限公司,陕西 凤县 721707)
陕西铅硐山矿业有限公司选矿厂1996年10月建成投产,设计日处理矿石800 t,实际日处理量1 200 t,采用电位调控优先浮选法,主要产品为铅锌精矿。随着矿山开采中段逐年下移,入选原矿品位降低,含碳量增高,铅精选作业富集大量碳质,不仅降低了精矿品位,而且碳质吸附矿浆中的捕收剂,造成脱药现象,导致浮选工艺紊乱,回收率下降,铅精矿品位在58.50%,回收率在86.63%。面对选矿实际问题,开展了解决碳质对选矿工艺影响的试验研究与生产实践。
原矿多元素分析结果见表1,铅、锌物相分析结果见表2。从原矿化学分析及铅、锌物相分析结果可以看出,该矿石为高碳低硫、锌高铅低混合铅锌矿石。
表1 矿石多元素分析结果 %
表2 铅、锌物相分析结果 %
铅硐山铅锌矿石主要以方铅矿和闪锌矿为主,其次是白铅矿、菱锌矿、黄铜矿、黄铁矿;非金属矿物主要为石英、碳酸盐(白云石、方解石)、碳质等。银矿物主要以辉银矿、深红银矿、银黝铜矿和自然银等形式存在,主要伴生于铅矿物中。矿石的主要构造为条带状、微层状、团块状、网脉状、扁豆状、斑点状等。结构有他形粒状、自形与半自形等,铅锌矿物属微粒-微细粒不规则嵌布类型。
闪锌矿:分布最广、量最多,赋存于微石英岩中,单独存在或与方铅矿共生。呈条带状、块状、侵染状、星点状产出,半自形-他形粒状结构,粒径0.03~5 mm,颜色有浅棕黄色、棕色、深棕褐色、黑色。
方铅矿:分布广泛,与闪锌矿的分布范围基本一致,但很不均匀。与闪锌矿共生,呈条带状、斑杂状、团块状存在于铅锌矿体中,而与闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿共生的,赋存于各种蚀变岩体中,呈不规则的团块状和树枝状。方铅矿颗粒较粗大,最大可达50 mm或更大些,一般在0.1~5 mm,半自形。
银矿物:主要以类质同相及微细银矿物存在于方铅矿中,与铅关系最为密切,几乎全部富集在铅精矿中。银的独立矿物含量甚微,主要有含铜自然银、含铜辉银矿、银黝铜矿等。
碳质:主要为无机碳,其次是少量的石墨,碳质主要呈鳞片状分布于各矿物颗粒之间。
原生产工艺采用两个系列铅锌顺序优先浮选流程,一段磨矿(-0.074 mm占72%左右)。在高碱性矿浆中进行铅锌浮选,石灰为介质调整剂,起泡剂是松醇油。工艺流程与药剂方案如图1所示,技术指标见表3。
表3 技术指标 %
图1 工艺流程与药剂制度
在矿物浮选中,碳质对铅浮选工艺的稳定性和浮选指标具有非常大的影响。碳质矿物密度小,硬度低,易泥化。微粒状碳质矿物易吸附在其它矿物表面,是选铅中难以脱除的脉石矿物。
碳质对铅浮选影响分析:(1)碳质矿物本身上浮,使铅精矿含碳量猛增;(2)碳质矿物极细,极易吸附在其它矿物表面,使之被污染而上浮。浮选实践中,这两种现象兼而有之,使铅的精选、生产高品位铅精矿变得相当困难。含碳越高,碳铅比越大,铅精矿品位和回收率越低。铅精矿中,随碳含量的上升,有SiO2、CaO、MgO等组成的脉石矿物含量也增大;Fe、Zn等组成的硫化杂质含量也增大,影响铅精矿质量[1]。
针对以上问题,在现有浮选工艺和药剂制度基础上,开展了浮选预先除碳和浮选剂Z-1抑碳两种方案试验比较。
试验使用松醇油除碳,铅浮选作业前不添加捕收剂,只添加适量松醇油浮选碳质,减小碳在铅循环中的积累。试验工艺流程如图2所示,试验结果见表4。
图2 浮选预先除碳试验流程
表4 小型试验闭路结果 %
从表4试验结果可以看出:使用松醇油浮选预先除碳,可以提高铅精矿品位,但是铅、锌金属损失较大。
原因分析:在高碱石灰介质中,方铅矿表现出良好的可浮性[2]。浮选预先除碳过程中,必定会有部分细粒、易浮的方铅矿和闪锌矿进入到碳产品中,影响铅锌的回收率。
在铅浮选作业开展了抑碳浮选剂Z-1工业试验,用量分别为50 g/t、100 g/t、130 g/t、150 g/t,试验工艺流程如图3所示,试验结果如图4所示。
图3 工业试验流程
图4 浮选剂Z-1用量试验结果
试验结果表明,随着浮选剂Z-1用量的增大,铅精矿品位有明显的提高,精选作业泡沫颜色由黑色变为铅灰色,在用量为150 g/t时,铅精矿品位和回收率均处于较好水平。
浮选剂Z-1能溶于水、丙酮、乙醇、乙酸乙酯等溶剂中,有涩味,略呈酸性。是一种有效抑制剂,具有抑制碳质脉石、碳酸盐脉石等矿物的作用。
通过两种试验方案比较,决定采取在铅浮选使用浮选剂Z-1抑碳。2021年3月进入生产实践阶段,经过4个月的生产运行,浮选技术指标持续向好,尤其是铅指标提升很明显,具体生产数据见表5。
从表5生产数据中可以看出,铅精矿品位提高了16.76%,回收率提高了2.45%,含银量提高了约300 g/t;锌精矿品位提高了2.84%,回收率提高了0.43%。说明浮选剂Z-1不仅抑碳效果很好,而且对共伴生银有很好的回收效果。
表5 浮选剂Z-1抑碳浮选生产数据 %
采用浮选剂Z-1抑碳浮选,具有可观的经济效益:(1)铅锌精矿品位提高:销售价格增加和减少产品倒运量,年可增加收入约156.50万元;(2)铅金属回收率提高:年可多回收金属量约39.90 t,增加收入约59.85万元;(3)共伴生银回收率提高:铅精矿含银量提高了300 g/t,年可多回收银900 kg,增加收入约477万元。
成本:浮选剂Z-1用量为130 g/t,年消耗46.8 t,年成本约42.12万元。
综合以上,年可产生经济效益约651.23万元。
1.通过浮选预先除碳和浮选抑制碳两种方案比较,浮选抑制碳质效果达到预期,浮选作业添加抑碳浮选剂Z-1,没有影响铅锌浮选工艺,无需改变原浮选工艺和药剂制度。
2.浮选剂Z-1对抑碳提银、稳定泡沫、遏制跑槽、消除脱药、改善铅锌分选效果有很明显的作用。
3.铅锌浮选采用抑碳措施,有效解决了高碳质对铅锌矿浮选的影响,实现了铅锌精矿产品一级品质,大幅提高了共伴生银回收率,经济效益、社会效益、生态环境效益显著。