姜志勋
(晋能控股煤业集团北辛窑煤业有限公司,山西 忻州 036700)
随着人工智能与煤矿机械化程度的不断融合,煤矿正朝着高产高效、集约化、智能化方向发展,矿井安全程度大幅度提升。随着矿山采煤技术不断发展,矿井产量大幅度提升,矿井因煤流运输问题容易导致矿井井下运输停滞的问题[1-2]。因而,首先要解决的就是煤流运输问题,这就要求矿井在目前的实际生产条件下,维护好煤流运输系统[3-4]。大块处理车间在矿井煤流由主皮带进入洗煤厂过程中有重要的作用。但是,对于大块处理车间固定筛的筛选功能,还需进一步进行技术改造。要求矿井不断进行技术革新,使矿井原煤生产系统日臻完善,不断提高原煤运输能力,为该矿快速发展奠定了坚实的基础。
某煤矿作为集团新建千万吨矿井,处于8103 综放工作面试生产期和8102 综放工作面准备期,以及其他准备大巷的掘进期,生产和掘进过程中,产生矸石块大、量多,混入煤流系统中,通过主井皮带运达大块选矸车间再输送到地面新建选煤厂,进而增加了洗选负担,同时由于洗煤厂初期运行不稳定,从而容易导致煤仓存满的情形,全矿井面临停产的可能性。面对紧张的生产任务,以及接替工作面衔接任务的紧迫性,需要将煤流输送系统进行改造。利用目前现有的生产设备,全矿认真调研,本着“以技术进步求发展,向科学管理要效益务”的原则,研究决定对大块处理车间固定筛进行改造。
依据矿井最初设计大块处理车间103 固定筛运行原理及所面临的问题,对103 固定筛进行改造。提出以液压装置为动力,六块铁板和12 条合页为原材料,盖板尺寸长×宽×高为1.95 m×1.4 m×0.13 m的合金材料,将六块铁板作为“三扇倾斜门”,将6 个液压缸作为启停的动力,固定到6 块铁板外侧,最后将6 块铁板覆盖到103 固定筛。
103 固定筛固定筛由8 根平行排列的钢棒(格条)和横杆连接组成,如图1 所示,一般倾斜安装,倾斜角应大于煤流和筛面之间的摩擦角,约为45°。主要用于筛选粒度大于300 mm 大块矸石。如图2 所示,地面101 皮带输送煤流系统通过筛上溜槽到大块处理车间,煤流系统直接通过103 固定筛,颗粒粒度大于300 mm的大块矸石直接排出到仓外,颗粒粒度小于300 mm的煤流则通过103 固定筛筛选作用,进入到筛下溜槽到地面106 皮带,最后流入到原煤仓。
图1 大块处理车间103 固定筛
图2 大块处理车间主要设备布置图
如图3 和如图4 所示,采用六块2 m×1.4 m×0.13 m 盖板做成“三扇倾斜门”,煤流输送系统输送正常,地面106 皮带,洗煤厂运行平稳,工人点击启动按钮,通过液压动力装置,可将“三扇倾斜门”打开。若地面洗煤厂运行不稳定、106 皮带出现故障、井下掘进队掘进岩巷时,安排井下各掘进队伍集中早班2 小时出矸,工人点击关闭按钮,通过液压传动装置,可以将“倾斜门”关闭,矸石可外排。若井下掘进煤巷时,煤流系统正常运行时,可在生产班时间,工人点击启动按钮,再通过液压传动装置,将“倾斜门”打开,进行正常的煤流系统。
图3 煤流右侧103固定筛改造图
图4 煤流左侧固定筛改造图
考虑到“三扇倾斜门”要承受煤流系统冲击性,所需选取的盖板需要具备耐磨性、耐冲击性能。因而不能单纯选用普通的高铬铸铁,优先选取含有镍、钼、钒等合金元素。盖板的化学成分及参数列表如表1 所示。
表1 盖板的化学成分及参数列表
依据103 固定筛筛下溜槽实际参数(表2)。
表2 大块处理车间主要设备布置参数 mm
依据L1=6 000 mm,考虑工程实际安装盖板的方便易操作,选取盖板长度2 m,依据103 固定筛总宽度L2=2 800 mm,边筛条距离筛下溜槽侧最近距离L4=400 mm,依据式1 可得宽度取1.4 m。考虑盖板耐冲击性,选取0.13 m 为宜。
最终选取选取盖板参数长度×宽度×厚度=2m×1.4 m×0.13 m。
基于最初设计方案基础,依据煤流系统运输实际的生产大背景下,在大块矸石处理车间103 固定筛原基础上,有如下创新点:
1)采用6 块盖板做成“三扇倾斜门”,利用“三扇倾斜门”开启闭合,控制煤流系统输送方向,保障井下各工作面顺利生产。
2)引入液压装置,分情况启动关闭“三扇倾斜门”,减少工人劳动体力,节约生产成本。
3)管理模式上创新,集中安排到井下掘进队组在早班两小时排矸石。节省洗煤厂劳动强度,提高洗选率,降低洗煤成本,有效实现煤矸分离。
根据103 固定筛盖板实际选型,当洗煤厂运行不稳定或者106 皮带出现故障时,可以将三扇“倾斜门”关闭,覆盖到103 固定筛,煤流系统可通过大块选矸车间直接排到地面。当洗煤厂且106 皮带运行正常情况下,通过液压传动装置,将“三扇倾斜门”打开,保证大块处理车间正常使用。以此往复持续使用约20 d,保障了洗煤厂对于新设备调试运转、106 皮带试运转时间和工人对新设备的熟悉时间,同时更重要的是保证在井下正常生产,不会由于地面洗煤厂运行不稳定或106 皮带运行故障情况下影响矿井生产任务,提高矿井生产效率,保证顺利完成生产任务。
依据矿试生产阶段,使用“三扇倾斜门”排出煤流系统20 d的时间,当日原煤产量3 000 t,市场吨煤成交价150 元,通过采用“三扇倾斜门”所创造经济效益3 000×20×150=900 万元。
对原有设备进行工艺改造,添加6 个液压缸,采用小液压泵站,定期更换乳化液,故而投资成本较低,改造成本约为5 万元。洗煤成本明显下降。规定每日早班安排2 h,统一进行掘进队组排矸,有效实现煤矸分离,节省吨煤洗选成本。