周 敏,杨 俊,杜伟峰,黄汉琛,罗 霄
(湖北清江水电开发有限责任公司,湖北 宜昌 443000)
水布垭水电站坝址位于清江中游的巴东县水布垭镇,上距恩施117 km,下距隔河岩92 km,距清江入长江口153 km,是清江梯级开发的龙头枢纽。水库正常蓄水位400 m,相应库容43.12亿m3,总库容45.8亿m3,是以发电为主,并兼顾防洪、航运等的水利枢纽工程。
电站大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高233 m,坝顶高程409 m,坝轴线长660 m,坝顶宽度12 m,最大下泄流量为18 280 m3/s,安装了4台容量为460 MW的轴流定浆式水轮发电机组,设计年发电量39.85亿kW·h。
水布垭电站机组接力器为直缸式接力器,数量为2台,制造厂家为上海福伊特西门子水电设备有限公司,主要由缸体、前后缸盖、活塞、活塞导向带、活塞杆、活塞杆轴封、导向套、超级螺栓、推拉杆头、缸盖密封、行程指示板和锁锭装置(分为自动锁锭和手动锁锭,分别装在两个接力器上)等部件组成[1]。
接力器后缸盖通过16颗强度为8.8级的M42螺母与基坑连接固定,后缸盖与基础板之间有调整垫板,其理论厚度为18 mm,但是可以根据接力器安装的实际情况,进行现场配车[2]。接力器(带自动锁锭)的结构图如图1所示。
图1 水布垭电站接力器(带自动锁锭)结构示意图
在安装过程中,通过在后缸盖与基础板之间加减垫片,来调整接力器活塞杆的水平,其加减垫片的厚度运用相似三角形原理来计算确定,如图2所示。
图2 接力器中相似三角形
水布垭电站3号机组扩修改造期间,对2台接力器进行了整体吊装,在检修前后,对接力器及控制环的高程、水平进行了测量,其中高程数据由清江公司库坝中心水准测量,水平数据由合像水平仪现场测量[3-4]。
数据采集点如图3所示,为方便分析,特此说明:
图3 数据采集点示意图
a、b分别为1号、2号接力器活塞全部缩在缸体内时的推拉杆头位置,取1、5点数据。
a*、b*分别为1号、2号接力器活塞全部伸出缸体外时(500 mm)的推拉杆头位置,取1*、5*点数据。
A、B为对应1号、2号接力器的控制环耳柄位置,取3、7点数据。
在检修前,进行第一次数据测量,导叶全开,接力器活塞杆状态如图4所示,测得数据如表1所示,比较值如表2所示。
图4 导叶全开位活塞杆状态图
表1 测量值
通过分析表1、表2中的数据,可以得出如下结论:
表2 比较值
1)a*低于A 1.026 6 mm;
2)b高于B 2.07 mm;
3)a*低于b 2.77 mm;
4)A高于B 0.326 6 mm;
5)1号接力器活塞杆水平 +0.74 mm/m(+为内侧高),2号接力器活塞杆水平-0.20 mm/m。
可以看到,在检修前,两活塞杆水平(+0.74 mm/m,-0.20 mm/m.)高低方向不一致,两推拉杆头高程差(2号高)超过标准(±1.5 mm)。考虑到2号接力器活塞杆靠外侧高,且推拉杆头与1号接力器推拉杆头高程差超过标准,在第一次回装时,试着取掉原2号接力器后缸盖与基础板间底侧的两块平垫。
第一次回装后,进行第二次数据测量,测得数据如表3所示,比较值如表4所示。
表3 测量值
表4 比较值
注:1*、2*、5*、6*对应两活塞均伸出缸体外时的1、2、5、6(伸出距离500 mm)。
分析表3、表4中的数据,可以得出以下结论(第一次调整后):
1)a高于A 0.5 mm,b高于B 1.89 mm;
2)a低于b 1.29 mm,A高于B 0.1 mm;
3)a*低于a 0.48 mm,b*低于b 0.69 mm;
4)1号活塞杆水平+0.39 mm/m,2号活塞杆水平+0.47 mm/m(如图5所示),两推拉杆头高程差1.29 mm。
图5 第一次调整回装后,活塞杆的水平度示意图
由于第一次调整回装后两活塞杆水平数值超过标准(±0.10 mm/m),因此作出第二次调整,在两接力器后缸盖与基础板间底侧均匀增加0.15 mm铜垫。然后进行第二次回装,第三次数据测量,测得数据如表5所示,比较值如表6所示。
分析表5、表6中的数据,可以得出以下结论(第二次调整后):
表5 测量值
表6 比较值
1)a高于A 0.46 mm,b高于B 2.2 mm;
2)a低于b 1.3 mm,A高于B 0.44 mm;
3)a*低于a 0.39mm,b*低于b 0.31mm;
4)1号活塞杆水平+0.42 mm/m,2号活塞杆水平+0.45 mm/m(如图6所示),两推拉杆头高程差1.3 mm。
图6 第二次调整回装后,活塞杆的水平度示意图
由于两活塞杆水平数值仍超过标准,因此作出第三次调整,在现有基础上,增加后缸盖底侧铜垫0.30 mm(加上第一次增加的0.15 mm铜垫,共加垫0.45 mm),加垫方位如图7所示。
图7 第三次调整加垫方位示意图
第三次调整回装后,进行第四次数据测量,测得数据如表7所示,比较值如表8所示。
分析表7、表8中的数据,可以得出以下结论(第三次调整后):
表7 测量值
表8 比较值
1)a高于A 0.83 mm,b高于B 2.67 mm;
2)a低于b 1.49 mm,A高于B 0.35 mm;
3)a*低于a 0.46 mm,b*低于b 0.12 mm;
4)1号活塞杆水平+0.07 mm/m,2号活塞杆水平+0.08 mm/m(如图8所示),未超过±0.10 mm/m,两推拉杆头高程差1.49 mm。
图8 第三次调整回装后,活塞杆的水平度示意图
1)根据测量得到的水平数据,计算出活塞杆的下垂距离,并通过相似三角形原理,得出需要增减垫片的厚度,反复调整,最终成功将活塞杆的不水平度控制在合格范围内。
2)根据修后缸体水平数据,分析检修前2号接力器底侧加装的两块垫片是为了垫高角度让2号缸体与1号缸体平行,但导致2号活塞杆外侧偏高,与1号活塞杆高低方向不一致,且2号推拉杆头与1号推拉杆头高程差过大,超过标准。
3)活塞杆在伸出过程中,由于推拉杆头和自身重量,会轻微下垂,与缸体水平方向形成小于180°的夹角,因此测量的活塞杆与缸体水平数据不一致。从数据来看,1号活塞杆与缸体夹角较2号偏小。
4)在带压情况下,活塞杆下垂幅度会受到抑制,参考检修前1号活塞杆的水平测量数据(不带压+0.74 mm/m,带压+0.50 mm/m)。
5)调整后,两推拉杆头高程差在标准内,推拉杆头与控制环耳柄的高程差可以通过推拉杆下方加垫调整。
6)两控制环在耳柄处的高程差在检修前后基本一致(同为1号接力器侧高)。
在接力器回装过程中,通过反复的计算调整,来增减后缸盖与基础板之间垫片的厚度,从而达到控制活塞杆水平度在合格范围内的目的。这样不但可以让接力器保持良好的运行工况,减少活塞杆轴封破损、活塞拉缸[5]等问题的出现,而且更能在水布垭电厂另外3台机组后续的扩修中,为接力器回装项目提供宝贵的经验和良好的参考价值。