龚 勋
(晋能控股集团 马道头煤业有限责任公司,山西 大同 037100)
同忻矿的C3-5号层特厚煤层综放工作面采用“U+I”型通风方式,工作面采用三巷布置,即胶带巷(进风巷)、回风巷分别沿C3-5号煤层底板布置,另外沿C3-5号煤层顶板布置一条顶抽巷。顶抽巷迎头距切眼5 m,与回风巷内错15 m。原开采设计为顶抽巷在工作面回采15~30 m后,与采空区自然塌通,立即启动顶抽巷瓦斯抽放系统,将工作面上隅角及采空区瓦斯抽出,实现工作面初采期间瓦斯治理。同忻矿生产接替较宽松,所以在顶抽巷完成掘进到工作面投产,通常有约10个月的停掘供风期,在此期间使用局部通风供风,增加了局部通风运维费用。
为了减少接替工作面待采期间顶抽巷通风费用,提前实现对工作面有害气体的预抽,提出利用通风钻孔提前导通顶抽巷和切眼,形成1进2回通风系统的构想[1-2],就可以将顶抽巷内风机关停,节约局部通风机的运行和维护费用,同时避免了因局部通风管理不当造成的瓦斯、无计划停风和缺氧窒息等事故,具有良好的安全经济效益。于是率先在同忻矿C3-5号煤层8209工作面进行试验,该工作面倾向长230 m,可采走向1 800 m,煤厚16.5 m,采用“U+I”型通风方式,工作面开采前从顶抽巷迎头朝工作面切眼打10个直径为108 mm的通风小钻孔,实现顶抽巷与切巷的贯通,让抽放系统提前投入运行,顶抽巷贯通与通风系统调整前后风量分布见图1和图2,单位为m3/min。
图1 通风系统调整前风量分布
图2 通风系统调整后风量分布
小直径通风钻孔导通法虽然达到了一定的预定目标,但小直径钻孔通风断面较小,导致顶抽巷通风阻力较大,使得工作面在初采期间瓦斯抽放泵站高负压运行,导致抽放流量小、效率偏低,使得抽放泵的运行负担显著加大,造成抽放系统隐形维修成本增加,需要进一步优化。
为了充分利用现有施工条件和装备,经济合理地解决问题,在借鉴8209工作面小直径通风钻孔导通法的基础上,用8207 工作面进行优化试验:确定最终形成通风孔直径为1.2 m并划线,在圆周上均匀施工8个直径为146 mm小钻孔,再向圆周内偏移300 mm,施工4个直径为270 mm大钻孔,可采用小钻孔贯通配合大直径钻头扩孔法成孔,最后在圆心施工1个直径为270 mm大钻孔,最后从上向下用风镐将钻孔逐步刷大至直径1.2 m,形成通风孔,在扩刷施工过程中注意通风和个体防护。该施工方法操作简单,无需新增设备,实现了大直径通风钻孔的导通,具体钻孔见图3。
图3 钻孔施工方案剖面(mm)
本次比较主要从局部通风费用核算以及顶抽巷降坡贯通法、反井钻机贯通法、小钻孔扩孔贯通法等三种贯通方法的技术、经济进行分析。
根据表1、表2粗算可知:以待采期为10个月进行计算,改为全风压通风后,8207顶抽巷可节约局部通风运行维护费用约101.2万元。
表1 局部通风机电费合计
表2 局部通风设施折旧及人工维护费用
三种贯通方法费用比较见表3。
表3 三种贯通方法费用比较
根据表3计算可知,大直径钻孔导通法至少可节约工程费用4.7万元。
通过以上两个方面的经济比较,采用顶抽巷大直径钻孔导通法至少可节约105.9万元。
1) 通过实施顶抽巷大直径通风钻孔导通工艺,有效降低了顶抽巷在工作面备采期间的局部通风的运维费用,杜绝了局部通风管理不当造成的安全事故隐患。
2) 选用大直径通风钻孔导通工艺,无需新增设备和专业施工队伍,因地制宜,就地取材,使得钻孔施工费用大幅度降低。
3) 大直径通风钻孔导通工艺弥补了小直径通风钻孔通风阻力大的不足,提高了抽放系统的效率,减小了初期抽放系统的运维费用。
4) 顶抽巷大直径钻孔导通法取得了较好的技术、安全和经济效益,具有一定的推广应用价值。