苗卿
【摘 要】 山西某矿8105工作面顶板煤层中存在硬度较大的砂岩,导致顶板无法正常垮落。文章基于工作面围岩压力试验,采用离散元软件UDEC数值模拟,进行了现场水力压裂切顶试验。结果表明:1.切割角度为10°时,切割效果最佳;2.水力切割钻孔间距设置为10m可满足卸压要求;3.水力压裂切顶技术实施完成后,回采14-16m区间段,顶板正常垮落;水力压裂切顶卸压技术可以有效解决坚硬顶板不能正常来压的问题,研究结果可为类似工程问题提供参考。
【关键词】 坚硬顶板;数值模拟;现场实施;效果考察
【中图分类号】 TD327.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 2096-4102(2021)06-0001-03
矿井顶板事故一直严重威胁矿井安全生产,顶板坚硬导致放顶煤层开采过程中顶板无法按照设计步长正常垮落,随着开采长度不断增大,应力达到坚硬顶板弹性极限便会突然垮落,形成冲击地压,对综放工作面支架设备及人员造成巨大损伤,后果不堪设想。李文龙研究发现,进行水力压裂切顶技术时,脉冲式动压水致裂效果更好;程晓强教授研究发现,在综采面顶板实施静压水,随着时间推移,顶板产生了膨胀;郭伟研究发现,切顶技术在燕家河煤业10103综采面沿空留巷中实施效果比较好,有效解决了沿空留巷顶板无法卸压的问题;戚福周博士研究了高应力沿空留巷切顶卸压围岩变形的问题,研究结果表明,切顶卸压在高应力沿空掘巷掘进过程中,有效控制了留巷围岩变形的问题。综上所述,切顶卸压技术的应用具有一定的广泛性。山西某矿顶板岩层比较坚硬,无法正常垮落,本文拟采用实验室试验、数值模拟及现场验证等手段,进行坚硬顶板综放工作面水力压裂切顶研究,以期达到综放工作面顶板正常垮落的效果。
1矿井工作面概况
山西某矿核定产能120万t/a,矿井为高瓦斯矿井,目前回采至8105工作面,主采煤层为8#煤层。8#煤层平均厚度5m,直接顶板为泥岩,厚度3.4m,其次为砂岩和粉砂岩;底板为泥岩、细砂岩。煤层顶底板岩石特性如表1所示。8105工作面走向长度1987m,切眼长度178m,工作面采用走向长壁放顶煤采煤法,一次采高3m,放顶2m。工作面区域结构简单,无大型构造。
根据煤层顶板岩性情况判断,砂岩为坚硬顶板,会影响顶板正常垮落,威胁8105工作面正常放顶煤开采。
2 煤岩样品力学试验
在工作面位置取煤样和岩石样本进行实验室参数测定,主要完成三轴压力测试,采用DDL500电子式万能试验机。压力机压力设置为0-70MPa,压力逐渐增大。煤样机试验过程如图1所示,测得基本参数如表2所示。
3 顶板切顶数值模拟研究
根据目前8105工作面顶板情况分析,工作面放顶过程中出现顶板过硬、顶煤无法正常垮落的现象。为解决以上问题,现拟采用水力压裂切顶卸压技术对煤层坚硬顶板进行切割,为确定切割角度,现采用UDEC軟件进行数值模拟研究。UDEC软件是一款离散元软件,可以模拟出岩石破裂的过程。数值模拟参数来源于实验室研究,具体岩性参数见表2所示。
采用UDEC建立的数学模型进行采空区不同切角数值模拟,根据现场力学测试,顶板承受的应力为120MPa,模型底板、左侧、右侧均固定约束,在数值载荷下,分别在工作面进行水力压裂切顶,模拟得出在不进行水力压裂措施下,以及切割角度分别在0°、10°、20°情况下,模型应力变化及垮落的情况,模拟结果如图2所示。
由图2可知,在不水力切割的情况下,采空区正常垮落时,整体会出现延后现象,且坚硬顶板在采煤工作面上切眼位置无法正常垮落,极容易产生顶板事故;切割角度为0°时,由于切割位置为采煤工作面上方,有效影响范围较小,容易产生上覆岩层直接竖直垮落,无法形成缓冲作用;切割角度为10°时,上覆坚硬顶板可以正常垮落,且垮落周期短,不影响安全生产;切割角度为20°时,工作面垮落位置整体趋向于采空区,垮落岩体较多,垮落周期更短,不符合综放面安全回采放顶周期要求。
综上所述,切割角度为10°时,顶板可以满足工作面正常垮落要求。
4 水力压裂切顶卸压技术实施及效果考察
根据模拟研究结果,顶板切割角度为10°,现在8105工作面实施该技术。该工艺实施步骤为:打钻→水力压裂→封孔。
根据水力压裂技术工程研究结果可知,水力压裂技术单个钻孔有效影响范围为5m,因此设计钻孔间距为10m。钻孔设计图如图3所示,钻孔参数如表3所示。
施工完成后对工作面放顶步长进行了考察,考察结果如图4所示。
现场每20m实施一排钻孔进行过水力切顶,切顶角度为10°,通过水力切点后,对每次来压时掘进距离进行统计,统计结果显示,基本回采14-16m时,顶板即可正常放顶,未出现顶板无法正常垮落的现象。
5 总结
为解决坚硬顶板无法正常垮落问题,文章以山西某矿8105工作面为研究对象,进行了数值模拟研究,实施了水力压裂切顶技术,进行了后期效果考察,得出以下结论:
数值模拟研究结果表明,切顶角度设为10°时,效果最佳,可以有效放顶;
现场实施完成水力压裂钻孔17个,每20m实施一组,实施完成后顶板正常垮落,当回采距离达到14-16m区间范围内,顶板均可正常垮落。
水力压裂切顶卸压技术的有效实施,解决了坚硬顶板无法正常垮落的问题,研究成果对其他相关矿井顶板灾害治理有一定指导意义和现实意义。
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