预冷式表面蒸发空冷器在乙烯装置的应用

2021-01-05 03:26侯晓强
设备管理与维修 2020年21期
关键词:翅片管管程预冷

侯晓强

(中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司,辽宁辽阳 111003)

1 改造前存在的问题

某石化公司蒸汽裂解装置E405 为丙烯制冷压缩机出口空气冷却器,利用空气对压缩机出口的丙烯进行冷却,该空冷器为干式空冷器,是1980 年代中期产品。装置经过1986 年、2002年、2007 年3 次改造,生产能力由7.28 万吨年乙烯提升到20 万吨年乙烯。随着装置生产能力的提高和原料轻质化的转变,使得丙烯制冷压缩机的负荷也不断提高,该空冷器的换热能力已达不到生产要求。尤其是在炎热的夏季,随着气温的升高,E405 出口丙烯温度偏高,气相丙烯冷凝率低,使得丙烯接受罐R404 等后续设备时有出现超压情况,造成安全阀起跳,只能通过降低装置负荷来减少制冷量,保证压缩机平稳运行,夏季装置负荷在90%左右运行。

通过采用预冷式表面蒸发空冷器(新型空冷器)来替代干式空冷器(常规空冷器),提高换热能力,增加丙烯气相的冷凝率,解决生产瓶颈问题。

2 预冷式表面蒸发空冷器工作原理及结构特点

2.1 工作原理

预冷式表面蒸发空冷器工作原理:需要冷却的气相丙烯(约80 ℃)首先进入空冷器上部的干翅片管束中进行预冷却,再进入下部的蒸发冷管束(光管管束)进行蒸发冷却。新鲜空气经过下部进风格栅进入设备内部,在引风机作用下由下向上流动,喷淋水(脱盐水)经喷淋系统均匀喷淋在光管束表面,在光管表面形成水膜,多余的喷淋水流入水箱,通过水箱侧面的水泵再将水送至喷淋管循环使用,蒸发所损耗的水量从外部给水管补充。喷淋水在光管表面蒸发,促使内部传热得到强化,空气温度下降或接近空气湿球温度,降温后的空气再送到上部干翅片管束表面,进一步提高了空冷器的传热效果[1-2]。冬季,随着气温下降,可以将喷淋水停掉,只通过与空气换热给介质降温,工作原理如图1所示。

干式空气冷却器的冷却介质为空气,通过风机使环境空气经过干式空冷器管束外面带走热量,从而实现冷却冷凝管内高温介质的目的。

图1 预冷式表面蒸发空冷器原理

通过比较两种形式的空冷器发现,干式空气冷却器受环境影响大,当要求介质出口温度接近夏季的最高环境温度(约40 ℃)时,就不能满足生产要求。预冷式表面蒸发空气冷却器可以弥补这一缺点,可通过调节喷淋水量来控制出口介质温度,可操作弹性大,达到了换热效果[3]。

2.2 结构特点

预冷式表面蒸发空冷器外形结构如图2 所示,主要包括:引风机、翅片管束、喷淋系统、蒸发冷管束、进风格栅、水泵、集水槽、介质入口、介质出口和其他附属设施,蒸发冷管束整体热浸锌,增加管束的抗腐蚀型。

图2 预冷式表面蒸发空冷器外形

干式空冷器一般采用翅片管束结构,管排不宜过多,否则风阻过大且易造成管束积灰结垢,影响换热效果;表面蒸发式空冷器只采用蒸发冷管束(光管束),缺少翅片管束预冷部分,造成喷淋水蒸发量大,水量损失大,且蒸发水蒸汽加重既增加了风机负荷又减少了空气流通量,且周围水蒸气凝结挂冰,不宜冬季运行。因此,预冷式表面蒸发空冷器是干式空冷器和表面蒸发式空冷器的结合体:在蒸发冷管束上增加几排翅片管束,这种空冷器具有较高的综合效益,结构紧凑,管箱采用方箱丝堵式管箱,可以自由分配管程数,同时也方便检修[4-5]。

3 预冷式表面蒸发空冷器技术参数及运行效果分析

3.1 技术参数

工作介质,丙烯;设计/操作压力,2.0/1.77 MPa;进口/出口操作温度,80/44.41 ℃(丙烯40%冷凝);换热管程数及规格(翅片管/光管),2 程(Φ25×2.5 mm)/12 程(Φ27×2.0 mm);换热面积(翅片管/光管),125/750 m2。

3.2 运行效果分析

预冷式表面蒸发空冷器于2019 年6 月20 日改造后投入使用,经过夏季、冬季的生产考核,换热效果和气相丙烯冷凝率得到很大提升,满足设计及生产要求。预冷式表面蒸发空冷器与干式空冷器运行参数对比,见表1。

表1 预冷式表面蒸发空冷器与干式空冷器运行参数对比

由表1 中的运行参数可以得出,预冷式表面蒸发空冷器投用后,空冷器出口丙烯温度下降了3 ℃,气相丙烯冷凝比提高了30%,丙烯接受罐压力下降,换热效果满足生产要求。但是,由于改造后空冷器设备压降最大达到110 kPa 左右,超过工艺要求的50 kPa,导致丙烯制冷压缩机C402 出口压力有所上升,严重时压缩机防喘振阀开启,因此需打开空冷器E405 旁路,使得一部分气相丙烯通过后冷却器E404 来降温冷凝,夏季高温时,也会制约装置的生产负荷。

4 设备压降升高原因分析及改进措施

4.1 原因分析

(1)管程增加。由于老装置改造,现场安装空间受限,只允许安装1 台预冷式表面蒸发空冷器,为最大能力提升其换热效果、增加换热面积,延长了工艺介质在换热管束内停留的时间来强化冷凝冷却效果,即蒸发冷管束(光管束)管程数增加,导致设备压降增加[6]。

(2)介质流量增加。装置大检修后,随着生产优化,介质流量相比设计值有所增加。该换热器入口的气相丙烯流量设计值为97 t/h,随着生产优化的深入,介质实际流量值达到120 t/h,甚至更多,比设计值明显偏大,介质流量的增加将导致流速增加,压力损失必然增加。

(3)操作压力波动大。由于气相丙烯的体积流量随着操作压力的不同而相应变化,丙烯制冷压缩机出口的操作压力越高,气相丙烯的体积流量就越小,设备压力损失就越小;反之,操作压力越低,气相丙烯体积流量就越大,设备压力损失就越大,可能因为操作压力波动而引起该换热器设备压力损失发生变化。

4.2 改进措施

从目前运行情况来看,该设备处于过负荷运行状态,丙烯处理量97 t/h、冷凝比40%是该空冷器的最佳运行工况,增加的气相丙烯通过旁路分流(后续水冷承担该部分换热)是保持系统换热、降低设备压降的有效措施之一。但是,为了彻底解决设备压降大的问题,从以下方面进行了改进。

(1)减小设备压力损失。①增加换热管束管排数量同时减少管程的数量,降低管束内介质流速,翅片管束由原来的4 排管束、2 管程改为8 排管束、2 管程,蒸发冷管束由原来的24 排管束、12 管程改为24 排管束、6 管程;②增加该空冷器进口接管管口尺寸,降低介质流速,空冷器进口接管管口尺寸由DN100 变为DN150。

(2)增加换热面积。翅片管束由4 排增加到8 排,换热面积由原先的875 m2增加到1040 m2,满足了气相丙烯流量增加后40%冷凝的要求。

由于空冷器换热管束排数、程数发生变化,空冷器箱体结构做相应的改变,引风机电机功率由15 kW 变为了18 kW。改造后,新工况下该空冷器的设备压降为了50.7 kPa 左右,换热效果和设备压降均满足生产要求。

5 结束语

改造前,全年大约3 个月超压运行,每天按超压8 h 算,每小时损失丙烯0.2 t,折算成全年效益,改造后每年增加效益约230 万元。

预冷式表面蒸发空冷器是一种将水冷与空冷、传热与传质过程融为一体且兼有两者优点的高效节能冷却设备,通过流通的空气、喷淋水与介质的热交换保证降温效果。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果,符合国家节能减排的政策。预冷式表面蒸发空冷器的结构紧凑,占地空间小,安装维护方便,传热效率高,在炼油、化工领域有着广阔的应用前景[7]。

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