含硅高含盐废水的膜浓缩处理工艺及应用

2020-07-22 02:33向磊张进何松金家龙
工业用水与废水 2020年3期
关键词:浓水水流量反渗透

向磊, 张进, 何松, 金家龙

(中电环保股份有限公司, 南京 211102)

新疆某多晶硅产业园区水资源匮乏, 用水水质复杂, 在生产过程中既要节约用水, 对废水进行回收利用, 又要将无法回收的废水进行深度处理, 最终实现零排放要求, 减少对环境的污染。 本工程进水主要是一级除盐水系统排放的浓水, 水质主要特点是硅含量较大, 含盐量高。 针对废水水质特点,结合常规污水回用及膜浓缩处理工艺, 本设计提出了一级浓水反渗透-高效反应沉淀池-双介质过滤器-超滤-钠床-二级浓水反渗透-STRO 的组合处理工艺, 进行分类逐步处理, 以达到蒸发结晶装置的进水含盐量要求。

1 设计进出水水量及水质

本工程处理的废水来源包括以下2 种: 一级除盐反渗透系统浓水、 少量凝液混床再生废水, 其中: 一级除盐反渗透系统浓水水量为186 m3/h, 其水质如表1 所示; 凝液混床再生废水流量为2.3m3/h, TDS 质量浓度为11 540.5 mg/L。 该工程属于蒸发结晶装置的预浓缩系统, 按照废水零排放设计, 最终浓缩的高含盐废水排入蒸发结晶系统, 要求其含盐质量浓度不低于90 000 mg/L, 浓水流量不小于12 m3/h。

表1 一级除盐反渗透系统浓水水质Tab. 1 Concentrated water quality of one-stage desalination RO system

本工程废水含盐量高, 成分复杂, 主要含有K+、 Na+、 Ca2+、 Mg2+、 Cl-、 SO42-、 NO3-、 COD、 硅等, 其中Ca2+、 Mg2+、 硅对膜浓缩系统选择影响较大, 若不能对其中的Ca2+、 Mg2+、 硅进行有效处理, 会造成膜浓缩系统的结垢污堵, 且极难清洗,大大缩短其核心元件膜的使用寿命, 严重影响膜系统的正常运行[1]。 因此需选择合适的工艺来对硬度及硅进行最大限度的去除, 同时去除部分有机物。

2 处理工艺流程

经过多种处理工艺对比, 本工程最终确定采用的工艺流程如图1 所示。

图1 工艺流程Fig. 1 Process flow

一级除盐反渗透浓水可通过一级浓水反渗透系统进一步浓缩, 此过程产生的浓水必须经过软化和除硅处理后, 才能进入下一步的浓缩系统。 通过设计高效一体化反应澄清装置, 采用“氢氧化钠+碳酸钠”法去除总碱度及硬度[2], 同时投加氧化镁药剂强化除硅, 不但运行成本、 系统投资低, 且运行稳定、 可靠。 经过上述处理后, 硅含量降到足够低, 水中绝大部分硬度也被去除。 此时水中浊度较大, 且残余的硬度需要进一步去除, 需通过多介质过滤器和超滤组合去除悬浮物及部分有机物, 钠床去除残余硬度, 此时水中的有害物质基本去除, 变成低浊软化高离子废水, 具备浓缩系统的进水条件。 通过二级浓水反渗透及STRO 系统处理, 浓水被浓缩到足够浓度后, 进入蒸发结晶系统处理[3-4]。

3 主要设备设计参数

(1) 一级浓水反渗透装置。 共2 套, 单套进水流量为93 m3/h, 单套浓水出水流量为32.5 m3/h,回收率为65%。 膜元件采用低压抗污染膜, 型号为BW30FR-400/34, 膜材料为芳香族聚酰胺, 最大工作压力为2.5 MPa。 水通量为8.5 L/(m2·h),装置分为一级二段, 组合方式为11 ∶5, 共计192支膜元件。 投加专用阻垢剂防止膜元件被硅污染,硅阻垢投加量为400 mg/L。

(2) 高效一体化澄清装置。 钢结构内防腐, 1套, 进水流量为100 m3/h, 出水流量为78.6 m3/h。装置分反应区、 混凝区、 泥水分离区。 反应区尺寸为6.6 m × 1.8 m × 4.4 m, 水 力 停 留 时 间 为37.5 min, 反应区平均分3 格, 每格各设1 台机械搅拌器, 单台功率为5.5 kW。 混凝区尺寸为1.8 m×1.8 m×4.4 m, 水力停留时间为10 min, 设1 只φ 0.8 m导流筒和1 台机械搅拌器, 功率为2.2 kW。 泥水分离区尺寸为9.6 m×8.5 m×6.5 m, 超高0.9 m, 泥渣浓缩时间为6 h, 池体上部设有斜板, 斜板长度为1 m, 倾角为60°, 铺设面积为7.0 m×8.5 m; 下部设有1 台刮泥机, 直径为7.5 m, 功率为1.1 kW。

(3) 双介质过滤器。 共2 套, 1 用1 备, 单套进出水流量为78.6 m3/h, 罐体直径为3 200 mm, 内部填装无烟煤(粒径为0.8 ~1.8 mm)、 石英砂(粒径为0.5 ~1.2 mm), 填装高度分别为400、 800 mm。

(4) 超滤装置。 共2 套, 单套进水流量为40 m3/h, 单套产水流量为36 m3/h, 回收率为90%, 过滤方式为死端过滤。 装置采用外压式超滤膜, 型号ZeeWeed1500, 膜材料为PVDF[5], 最大工作压力为0.35 MPa, 水通量为48 L/(m2·h), 共计30 支膜。

(5) 钠床。 共2 套, 1 用1 备, 单套进出水流量为75 m3/h, 罐体直径为2 000 mm, 选用001×7钠型强酸阳离子树脂[6], 再生溶液为10%的氯化钠溶液[7]。 填装高度为2 000 mm。

(6) 二级浓水反渗透装置。 共2 套, 单套进出水流量为37.5 m3/h, 单套浓水出水流量为13 m3/h,回收率为65%, 采用高压耐污染膜, 型号为CR100,膜材料为芳香族聚酰胺, 最大工作压力为4.2 MPa。水通量为15.4 L/(m2·h), 装置分为一级二段, 组合方式为5 ∶3, 共计96 支膜元件。

(7) STRO 装置。 共2 套, 单套进出水流量为13 m3/h, 单套浓水出水流量为5.85 m3/h, 回收率为55%, 采用高压宽通道抗污染膜, 型号为RD-90, 膜材料为芳香族聚酰胺, 最大工作压力为9 MPa。 开放式流道, 可降低流动阻力, 降低浓差极化[8]。 膜通量为11 L/(m2·h), 装置分为一级二段,组合方式为1 ∶3, 共计48 支膜元件。

4 调试与运行效果

本系统主要来水为一级除盐反渗透浓水, 首先进行调试的为一级浓水反渗透系统, 由于进水中结垢离子含量较高, 调试过程中逐步提高回收率至65%, 同时观察段间压差等运行情况, 经过一段时间运行, 系统一、 二段压差均保持在0.1 MPa 以内, 无明显增加, 运行正常稳定。

高效一体化澄清装置的进水主要有: 一级浓水反渗透浓水、 凝液混床再生废水, 及系统运行过程中产生的多介质过滤器反洗水、 超滤反洗水、 钠床再生废水。 经对比, 一级浓水反渗透浓水水量较大, 水质相对稳定, 为了防止凝液混床废水、 钠床再生废水对系统产生冲击负荷, 故在调节池前设置再生水池, 并配备小流量的水泵, 将此两股浓水均匀地提升至调节池。 高效一体化澄清装置在调试过程中, 氧化镁溶液和液碱在反应区第1 格前端投加, 通过实时监测pH 值实现对反应条件的控制,调节pH 值为10.0 ~10.3; 液碱和碳酸钠溶液在反应区第2 格前端投加; 混凝剂、 助凝剂在反应区第3 格末端投加后进入混凝区, 絮凝剂采用聚合硫酸铝铁(PAFS), 助凝剂采用阴离子型聚丙烯酰胺。废水经过充分混凝后进入泥水分离区, 泥水分离区产生的污泥通过变频回流泵部分回流至混凝区, 剩余排至污泥浓缩池。 通过分区分格投加药剂、 污泥回流并控制反应条件, 废水经絮凝、 沉淀处理后,水中绝大部分硬度和硅被去除, 并进一步除去SS和部分COD[9]。 处理后实际水质硬度在1.6 mmol/L以内, 硅浓度降至1 mmol/L 以内。

通过双介质过滤器和超滤系统的双重过滤, 实际出水浊度在0.2 NTU 以内, 再经过钠床软化, 实际出水硬度在0.02 mmol/L 以内[10]。

经过去除硬度、 硅和浊度后, 废水进入二级浓水反渗透系统进行浓缩, 产水回收, 浓水进入STRO系统继续浓缩, 产水回收, 浓水进入后续蒸发结晶系统, 此时浓水含盐的质量浓度在90 000 mg/L以上。

本项目2018 年7 月初安装结束, 经过近4 个多月调试及运行, 系统趋于稳定, 其主要子系统水量及浓水水质各项指标如表2 所示。

由表2 可以得出, 来水经过预处理后, 硬度基本去除, 硅得到有效去除。 STRO 浓水侧含硅的质量浓度未超过200 mg/L, 不会对膜浓缩系统造成结垢和污堵风险; 且出水TDS 的质量浓度在90 000mg/L 以上, 满足蒸发结晶装置进水要求。

表2 系统主要出水水质平均值Tab. 2 Mean values of effluent water quality of the system

5 主要经济指标

本系统设备投资为1 725 万元。 进水量按188.3 m3/h 计算, 运行费用主要有: 电费5 229 元/d, 药剂费85 035 元/d, 人工费1 000 元/d。 系统运行成本约为20.19 元/m3。

6 结语

(1) 该工程实践表明, 对于硅含量高、 硬度高及含盐量大的废水, 采用一级浓水反渗透-高效反应沉淀池-双介质过滤器-超滤-钠床-二级浓水反渗透-STRO 的组合工艺进行处理是可行的。 其中膜系统在连续运行过程中, 未发生明显硅污染和结垢倾向, 系统运行稳定、 正常, 出水水质满足设计要求。

(2) 在调试及运行过程中, 高效一体化澄清装置应注意絮凝剂的投加量, 避免其投加过量而导致微小絮凝剂分子污染反渗透膜元件; 对于二级浓水反渗透系统和STRO 系统, 回收率应逐步提高至设计值, 同时观察进水压力、 段间压差等是否有增大趋势, 定期检测来水水质情况, 发现异常及时调整回收率。

(3) 针对高含盐废水, 目前普遍采用膜处理系统作为废水零排放的预浓缩工艺, 那么对于膜处理系统而言, 应根据废水水质参数, 针对不同的离子选择不同的前端预处理工艺, 并调整加药的类别,对“症”下药, 去除对膜处理系统有害的离子, 保证膜处理系统正常稳定运行。

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