张 丛 晖
(中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部,天津 300270)
中国石油化工股份有限公司天津分公司涤纶短纤维装置有A,B两条生产线,每条生产线有48个纺丝位,在纺丝成形过程中均采用侧吹风冷却工艺。侧吹风冷却工艺对冷却风速的要求相比环吹冷却工艺更加严格,风速过低时,冷却气流触及丝束内层,会被高速运行的丝束阻挡,不能穿透丝层,造成丝束内外层冷却条件相差大,使纤维的断面不匀率显著增大,甚至出现飘丝;而风速过高时,冷却气流不仅穿透丝层,且还有剩余动能,致使丝束摇晃湍动,断面不匀率增大[1-2]。所以侧吹风冷却系统为了确保冷却风速稳定,对送风有一定的净化要求,当不能达到工艺要求时,必须更换工艺空调的过滤滤材,但是使用的工艺空调滤材存在单次上机量大(初效滤材F5上机30套/次,中效滤材F9上机20套/次),单价高(初效滤材F5 320元/套,中效滤材F9 490元/套)的不足,从而增加了生产成本,降低了产品的竞争能力,制约了企业的发展。
作者通过试验探讨了工艺空调中效滤材过滤精度,同时提高横网过滤精度,从而延长工艺空调滤材使用周期的可行性,达到了降低生产成本的目的。
本套侧吹风工艺空调机组由南京金陵空调设备总公司制造,其工作原理为:工艺空调室内回风经回风风机与室外新风混合,经初效过滤后,再经喷淋加湿、除尘,通过表冷器降温(仅夏季使用)或加热器加热(仅冬季使用),达到所需要的送风温度和湿度,最后经中效过滤,达到所需要的洁净度之后通过送风管道进入生产现场(现场出风口有两道密度不同的横网(两层不锈钢筛网)和立网(蜂窝状多孔板)进行过滤。其涤纶短纤维装置的纺丝侧吹风过滤净化示意图如图1所示。
图1 纺丝侧吹风过滤净化示意Fig.1 Schematic diagram of cross air blow filtration and purification
一个良好的侧吹风装置应满足两方面的要求[1]:(1)所提供的冷却条件应能控制丝束的冷却速率, 使丝束的温度在纺丝线上形成理想而稳定的分布, 使卷绕丝有良好的超分子结构和性能;(2)能控制外界条件对丝束的干扰, 防止丝束扰动, 尽可能减少吹风气流对丝束抖动的影响, 保证每根丝条冷却的均一性, 从而降低丝条的条干不匀率。通常,从空调室经送风管道送来的气流呈不稳定的湍流态,设置在现场出风口的横网,其不锈钢筛网网目越细,则抑制湍流的效果越好。另外, 侧吹风冷却系统为了保证冷却风速的稳定和均匀,对送风有一定的净化要求,通常要求空气中的尘埃粒子70%的直径为0.3 μm、85%~90%的直径为0.5 μm、90%~95%的直径为1 μm都被过滤掉[3]。在实际生产中,因本套装置的侧吹风系统送风风道较长,运行一段时间后风道较脏,横、立网仅使用一周后表面就会沉积灰尘小颗粒,造成生产现场送风风速不匀,影响纺丝成形效果。故在横网不锈钢筛网夹层加装无纺布滤片可以减轻湍流程度,克服筛网易撕裂的缺点,还可进一步净化侧吹风,提高送风风速、风压的均匀性。
A,B两条生产线自2016年提产后(喷丝板喷丝孔由3 600孔提高到4 000孔),每条线用风量增加约7%(侧吹风风速从3.1 m/s上升到3.3 m/s),如在横网上加装无纺布滤片,会增加风阻,使得初、中效滤材上机的初始压差变高,极容易达到更换压差200 Pa,使初、中效更换周期变短。由于初、中效滤材均为无纺布袋式滤材,当压差达200 Pa时,滤材的过滤效率将急剧降低,阻力将急剧上升,这样就会使主风道压力达不到工艺要求,使整套风压控制系统失灵,同时还会增加电耗,只能更换初、中效滤材才能稳定送风风速。因此试验将中效滤材用过滤精度较低、费用较低的F7(单价350元/套)代替过滤精度较髙、费用较髙的F9,降低初、中效滤材上机的初始压差,以减少送风风机的运转负荷,同时,在横网上加装无纺布滤片过滤,不影响总过滤效率。并且当现场送风风速不匀时,更换、清洗横网,或更换无纺布滤片,来延长初、中效滤材的使用周期,降低生产成本。
工艺空调初、中效滤材仍采用F5,F9,在两条生产线各选择2个纺丝位,将其横网更换成加装10~15 mm厚无纺布滤片的横网(黄骅市兴旺空气净化器材有限公司生产),其他纺丝位横网仍为不锈钢筛网,观察它们在相同生产环境下的使用情况,结果如表1所示。 从表1可以看出:单个纺丝位上的横网为不锈钢筛网时,使用10 d后多数侧吹风风速不匀,需要更换新的横、立网,而加装了无纺布滤片后的横网,使用20 d后才出现风不匀现象。即加装无纺布滤片后的横网的使用周期为20 d,而没加装无纺布滤材的横网使用周期则为10 d。
表1 不同使用时间下单个纺丝位不同横网的试验情况Tab.1 Test conditions of single spinning position with different cross screen at different service time
在A线整条生产线横网的两层不锈钢筛网中间加装了10~15 mm厚无纺布过滤片;B线整条生产线横网为两层不锈钢筛网,工艺空调的初、中效滤材不变,仍为F5,F9,观察A,B线在相同纺丝工艺、相同外界气候条件下,工艺空调机组运转、各纺丝位出丝状态来判定各滤材的上机使用时间。为保证现场生产的平稳过渡,在定期维修更换喷丝板(每天更换12个)时逐步更换加装无纺布过滤片的横网,观察A线工艺空调的运转情况,包括压差、电流、输出等参数是否正常、横立网网面附着灰尘颗粒程度,检测单个纺丝位三点实际风速,确保此三点风速差异不超过0.2 m/s。试验开始时间为2019—03—12,结束时间为2019—04—03。试验结果表明:对于A线,试验3 d后,加装无纺布过滤片的横网全部更换完毕,期间正常,到4月1日开始重新更换横网;试验期间,A线运转正常无绕辊,更换加装了无纺布过滤片17套; B线3月27日开始更换横立网,期间共计更换40套,一次因送风风速不匀绕辊。对下机的横、立网进行检查,发现A线无纺布滤片颜色发黑,灰尘颗粒多,立网基本无灰尘颗粒,比较干净;B线横网不锈钢筛网基本无灰尘颗粒,颗粒不规则地集中在立网表面。
将A线工艺空调中效滤材精度适当降低,即由滤材F9调整为滤材F7,初效滤材精度不变(仍为滤材F5),配合纺丝位横网加装无纺布过滤片,B线生产条件依然不变,重复3.2节试验。试验结果表明:由于滤材F7精度比滤材F9低,滤材F7初始上机压差比滤材F9的初始上机压差低约10 Pa,加装无纺布滤片横网全部上机后,A线工艺空调输出与B线输出基本相同;滤材F7的使用周期为22 d左右,加装无纺布横网的使用周期为15 d左右(见表3),试验期间A线运转及原丝质量均较稳定,试验效果比较理想。
表3 滤材F7和滤材F9的使用效果对比Tab.3 Service comparison of filter material F7 and F9
与原滤材F9相比,滤材F7的使用周期延长,同时,由于横网加装无纺布滤片,完全满足现场纺丝对侧吹风的洁净度及稳定性的要求。在A线生产线试验成功后,B线生产线于2019年5月将横网逐步更换成加装无纺布的横网,结果A,B两条生产线工况稳定。
风速发生波动或单个纺丝位之间风速有差异,将导致纺丝位之间原丝结构的不均匀(取向和结晶)。风速增大时,固化点上移,原丝的预取向度减小,断裂伸长率增大;反之,则预取向度增大。对试验期间A,B生产线的原丝和成品丝质量指标进行对比,结果如表4、表5所示。
表4 原丝质量指标对比Tab.4 Quality index comparison of as-spun fibers
表5 成品丝质量指标对比Tab.5 Quality index comparison of produced fibers
由表4和表5可见,A,B两条生产线的原丝和成品丝质量指标无差异,说明将横网更换成加装无纺布的横网、中效滤材由滤材F9调整为滤材F7,对涤纶短纤维的原丝和成品丝的质量没有影响。 为了了解产品在下游用户的可纺性,在河北省石家庄华顺纺织股份有限公司进行了试纺。结果表明:整个试纺过程生产正常,可纺性好;细纱产品质量指标较好,能够满足正常纺纱需要。2019年5月后,A,B两条生产线全部使用试验滤材。
工艺空调中效滤材由滤材F7替代滤材F9后,更换周期由15 d左右延长至22 d左右,自2019年5月开始A,B两条生产线全部取代滤材F7后,约更换滤材F7 640套。滤材F7、滤材F9、无纺布滤片的单价分别为350,490,20元/套,滤材消耗量见表6,由于每条生产线为48个位,共2条生产线,2019年5月份至年末更换9次横立网,无纺布单价为20元/片,则2019年5—12月耗材为24.128万元,与2018年相比,2019年全年节约15.748万元。另外,横立网的清洗周期由10 d延长到20 d,1个纺丝位的横立网,每年减少清洗18次,每次清洗耗用脱盐水0.5 t,清洗用脱盐水价格按8.34元/t计,每年因减少脱盐水用量节约费用0.721万元。因此每年降低成本16.469万元。
表6 试验前后滤材消耗量对比Tab.6 Comparison of filter material consumption before and after experiment
a. 将A,B两条生产线的工艺空调的中效滤材由滤材F7替代滤材F9,横网加装 10~15 mm厚无纺布过滤片后, 其横网的更换周期由原来的8~10 d延长为15~20 d, 且对对涤纶短纤维的原丝和成品丝的质量没有影响,另外,每年可降低成本16.469万元。
b. 下一步打算在新风和回风的采风口加一层密度较大的金属网,减少大颗粒进入空调系统,以减少大颗粒对初效滤材的伤害,进一步减少工艺空调滤材F5和F7更换频次,降低生产成本;清洗初效滤材F5后重复上机使用,可进一步减少初效滤材用量。