高压水洗柱塞泵使用寿命的提高

2020-06-20 09:57俞强文刘智强
工程建设与设计 2020年10期
关键词:漏液柱塞泵柱塞

俞强文,刘智强

(中铝瑞闽股份有限公司,福州350014)

1 引言

本次对高压水洗柱塞泵填料密封部位进行改造,加长了现有高压水洗柱塞泵泵头,隔出一个漏水腔用以漏水,可防止高压水洗柱塞泵填料漏水进入连杆腔,减小水进入曲轴腔的可能,从而可以大大减小高压水洗柱塞泵曲轴卡死故障,防止机油乳化,延长机油使用周期,大大提高高压水洗柱塞泵的稳定性。

2 改造设计方案

设计基于现有高压水洗柱塞泵的已有结构,加长了泵填料密封套,在填料密封于压紧螺母间增压一个漏水腔,此腔的作用是在填料密封出现漏水时,让水通过此腔提前漏水,阻止水进入后方的连杆腔,漏水腔通过骨架油封将漏水与连杆腔隔开,并在连杆上加一个挡水环,即使有少量的水进入连杆腔,避免其附着在连杆上,只要水不会附着在连杆上,就不可能进入曲轴腔,曲轴腔机油就不会乳化,只要对泵进行正常的检查保养即可消除现有高压水洗柱塞泵约90%的故障。

考虑高压清洗泵的故障频发部位在动力端,故重点介绍该泵动力端的主要结构,灰铸铁机身为箱式结构,机身内曲轴端的下部设计成油池,存放机油,油面显示在油标上,正确油位应在油标的中线上。机油采用40#机械油进行润滑;曲轴用42CrMo~35CrMo 合金钢制造,表面进行氮化处理。连杆9 为铸钢件,连轩瓦片为08 高锡合金薄壁轴瓦,连杆小头装有锡青铜衬套,连杆的剖分式大头均采用螺栓连接;该泵采用飞溅润滑方式进行润滑,十字头导轨孔上部的机身内设计一个小油池,对准十字头导轨孔上部中央钻一小孔。若泵转速较低时,曲轴的圆形曲柄旋转时带上来的机油被刮油器导入小油池内.从而润滑十字头与十字头销;中间杆往复运动时,靠密封盒内2 只骨架式橡胶油封封住,动力端的机油不被带出来[1]。动力端结构详见图1。

图1 动力端示意图

3 改造后高压清洗泵的工作原理

该泵电动机通过大、小皮带轮与窄V 形皮带带动泵的曲轴旋转、曲轴带动连杆、十字头、中间杆、柱塞作往复运动。当柱塞向后运动时,进液阀打开,液体进入泵体,直到柱塞移到最后位置时(曲轴转180°),进液过程结束。柱塞开始向前运动时,泵体箱内的液体受挤压,压力升高、进液阀关闭,排液阀打开,液体被排出。

4 改造效果对比

改造前,在柱塞的往复运动过程中,填料密封位置常出现漏液问题,漏液进入连杆腔,会溅到连杆⑥上,连杆在往复运动的过程中将漏液带进曲轴腔,骨架密封,无法将所有附着在连杆上的漏液分子全部去除,漏液分子进入曲轴腔后与曲轴腔内的润滑液混合,导致润滑液变质,润滑效果下降,最终导致曲轴因润滑不良卡死。

改造后,在柱塞往复运动过程中,填料密封漏液直间漏入漏水腔,再从漏水腔出水口流走,通过骨架油封1○,保证漏水腔内的漏液不会流到曲轴腔内,更不会有漏液溅到曲轴连杆上,带入曲轴腔,防止润滑液变质乳化。改造后详见图2。

图2 新泵结构示意图

5 结论

通过本次的技术改造,原来往复式高压清洗泵的故障率大大降低,提高了主体设备的使用率,从而进一步提高了产品的成品率;其次,本次改造对设备的维护方面也是起到了很大的帮助,以往因机油乳化导致高压水洗柱塞泵曲轴卡死的故障,需3 名钳工8h 才能完成修复,对降低钳工的工作强度也起到了积极的作用;最后,通过改造,大大节省了高压水洗柱塞泵曲轴卡死的维护费用,带来了较为可观的经济效益。

猜你喜欢
漏液柱塞泵柱塞
基于HP滤波与ARIMA-GARCH模型的柱塞泵泄漏量预测
斜盘式柱塞泵柱塞副最佳间隙值的计算与仿真
碱性锌锰干电池漏液失效分析①
经尿道前列腺切除术后留置尿管期间尿道口漏液影响因素及护理对策
一款弹簧式导向柱塞挡块替换方案设计
打胰岛素漏液, 拔针前转一圈
某型飞机液压柱塞泵弹簧断裂分析
超高压水压泵柱塞副间隙泄漏占比的仿真计算
加气站LNG柱塞泵空转原因分析及解决方案
连续柱塞气举工艺设计及在塔里木凝析气田的应用