姚 锋
(大庆油田有限责任公司第二采油厂作业大队,黑龙江大庆 163000)
施工井场设施的搬迁工作,如拉运锅炉、值班房、池子、油管等是井下作业施工的重要工序。这些生产辅助设备及材料均超高、超长,多年来一直使用棕绳捆绑,经常绳断物掉,尤其在冬季绳结易开而且不易系牢,安全系数较低,因此经常出现掉物、散管、窜管现象。使用搬家紧固器之前,年均掉锅炉3 次,掉值班房4 次左右,掉池子的现象更多,平均每年造成经济损失达2.5 万元。设施损坏不但加大了维修工作量,还增加了材料的消耗,加大成本投入,而且直接影响作业队正常施工。为此研制和推广使用搬家紧固器,以解决生产作业中存在的问题。
(1)搬家紧固器主要由棘轮、棘爪、旋转轴、固定支座、锁定钢丝绳(10 mm)、专用扳手、摇杆等部件组成(图1)。
(2)安装时,旋转轴安装在带有固定孔的固定支座上,把棘轮装在穿出固定支座的旋转轴部分,通过焊接固定。棘爪装在和棘轮同侧的固定架上,并用专用固定螺丝固定好。10 mm 钢丝绳穿过旋转轴的固定孔焊接固定。
图1 搬家紧固器结构
(3)拉运锅炉、值班房、环保池子的搬家卡车需在车厢后下部安装2 套紧固器,并在车体两侧焊接固定钢丝绳的挂钩。拉运的设施两侧焊接挂钩。
(4)拉运油管杆的运输车只在车厢后平板中间安装1 套紧固器,需在旋转轴上焊接1 根50 mm 高600 mm 钢管,钢管的顶部钻1 个25 mm 孔,以备穿摇把(25 mm 抽油杆)紧固钢丝绳。
搬家紧固器工作原理是利用专用扳手或摇杆转动旋转轴,带动轴上的棘轮旋转,使钢丝绳缠绕在旋转轴上,待钢丝绳旋紧,利用棘爪啮合在棘轮上实现自锁,起到固定作用。
(2)安装棘轮、棘爪等物件的固定支架为20 mm 钢板焊接加工而成,整体尺寸长宽高为200 mm150 mm300 mm。
(2)棘轮齿顶圆直径100 mm,,齿根圆直径80 mm,齿数12,切割角25,棘轮与棘爪的啮合间隙0.5 mm。
搬家紧固器于1999年研制加工完成,安装在一台卡车上试运行,经过现场搬家跟踪2 口井,发现棘轮和切割角过大,棘轮和棘爪配合间隙过大而不易啮合;同时经过现场调查测绘,棘轮焊接在旋转轴上,为使棘轮旋转自如,设计时与固定支架之间加一个高5 mm 的凸台,安装时棘爪与棘轮不在同一个平面上,导致旋转卡涩,重新安装时,在棘爪底部加5 mm 垫圈,使棘轮与棘爪处于同一平面上,经过现场搬家使用达到较好的效果。随后安装5 台推广使用,经过1年的使用,未发生落物情况。为此,从2000年开始逐年推广使用,并形成规定:只要有新的卡车设备上帐,在执行搬家任务前,必须要安装搬家紧固器。
搬家紧固器的使用,搬家队不再使用棕绳捆绑,降低成本且减少了经济损失,自1999年安装使用逐年推广,至今已安装120 台次搬家设备,取得了一定的经济效益。
(1)节省棕绳费用:从1999年至2019年,按每年每台设备需一捆棕绳计,每捆棕绳220 kg,每千克按22.58 元计,每年平均按18 台设备计算。共节省棕绳费用169.89 万元。
(3)搬家紧固器加工费用:每套按960 元计算。共计11.52万元。
(4)19年共计节省成本121.68 万元
(5)19年减少的经济损失:平均每年按2.5 万元计算,共计47.58 万元。
(6)19年共创经济效益169.18 万元,每年可创效益8.9 万元。
(1)安装搬家紧固器之后,只要平时注意检查钢丝绳及紧固器,汽车驾驶员在生产运输中不再耽心拉运设施的掉落问题,提高了行车的安全系数。
(2)搬家紧固器使用方便省力,捆绑效果既快捷又牢固,还可节省1 个人力,提高了劳动时效,增加了有效工时,减少了误工现象,缓解了生产用车的紧张局面,促进了各项生产工作的顺利开展。
(4)搬家紧固器的使用减少了拉运设施的掉落,减少了损坏设施的维修时间,提高了后勤保障的实力。
(1)搬家紧固器适用超高、超长的大型货物运输的捆绑,限高4.5 m,拉运物件长宽高为7500 mm3000 mm2800 mm。
(2)紧固钢丝绳必须做到定期检查,断丝断股时及时更换。