农天武,贾丽刚,林智桂,张骥超,刘家员
(1.上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州 545007;2.宝山钢铁股份有限公司研究院,上海 201900;3.澳汰尔工程软件(上海)有限公司,上海 200436)
广义的小偏置被定义为20%~40%之间的重叠[1],近年来由于小偏置事故频发且死亡率居高不下,人们逐渐认识到正面小偏置碰撞试验的重要性,很多国家将小偏置碰撞试验引入汽车被动安全开发中。
2012年,25%小偏置碰撞试验首次被美国安全保险协会(Insurance Institute for Highway Safety,IIHS)引入到实验法规,但是在最初试验评估的几款车型表现都较差。2014年,MUELLER等[2]曾对小偏置进行过深入研究,从设计的角度指出不同结构对小偏置试验的影响。2015年,SAUNDERS等[3]研究了不同重叠面积的试验方法,并得出不同类型车辆的研究报告,为后续的车辆开发提供了宝贵经验。
从IIHS公布的测试车辆中收集240余款进行研究,结合某款SUV 25%小偏置测试的碰撞策略仿真研究,目标是既能顺利通过法规又能符合轻量化和低成本的要求。对摸底试验车进行对标仿真分析,找出不符合小偏置试验的因素,针对其不足从碰撞策略上进行改进,对比不同的策略方案设计,将吸能+掠过策略作为最终的策略方案。
摸底试验车网格数量约为230万(只对车体结构进行评估,不带假人),整车质量为1 914 kg,运用Altair的RADIOSS求解器作为仿真分析工具,分析有限元边界条件基于IIHS法规的测试内容。
仿真的边界条件设置如下:小重叠障碍碰撞测试是(25±1)%的重叠,初始速度设置为64.4 km/h。测试车辆与刚性屏障发生碰撞, 壁障的右边缘重叠于车辆左边中心线(25±1)%的车辆宽度[4],如图1所示。
图1 IIHS碰撞测试
仿真和试验的A柱变形图及B柱下端加速度曲线对比分别如图2、图3所示。变形图显示A柱的折弯位置一致;加速度曲线一致性较高,验证了模型的准确度。
图2 A柱变形对比
图3 仿真与试验B柱下端加速度-时间曲线
对摸底试验车进行分析发现,碰撞后的门环弯折、门槛梁破损较严重,评价等级为Poor,需要对车体传力进行改进。对于纵梁的传力,一种方式是通过保险杠横梁经过吸能盒传到纵梁,但是此种方式要求保险杠横梁足够长,这会影响到造型和行人保护的小腿保护,改动量较大;另一种方法是通过ShotGun前部与纵梁搭接处将力传到纵梁上,此方案要求ShotGun前部搭接要足够强。ShotGun传力是小偏置碰撞的主要传力路径,并且不同策略的界定也是根据ShotGun的形式决定。
根据IIHS公布的测试车研究得到3种碰撞策略:吸能策略、掠过策略、吸能+掠过策略。同时,分析摸底车碰撞得出的不足之处和原因,同样设置3种碰撞策略,最后将3种仿真结果进行对比。
根据SAE J 224标准研究的汽车分区结构[5],将汽车碰撞区域分为四大区域、9个小部分。其中前5个小部分为等效吸能区;第6部分为前风挡过渡区;第7、第8部分构成前乘员舱区;第9部分为后乘员舱区(分界线是前门锁扣),如图4所示。
图4 测试车辆的碰撞区域分类
区域一是等效区,从防撞梁到ShotGun前端段;区域二是前风挡过渡区,从ShotGun后端到前风挡段;区域三是安全区,乘员生存空间段。碰撞时各部分的能量变化是:
(1)
吸能方案相对容易改进,主要是加强各个吸能区域结构,因此很多主机厂只注重加强乘员舱,而忽略吸能的作用[5]。吸能策略的可行性较高,但在碰撞时容易产生很大的车身加速度,对于乘员的伤害会很大,必须配合较好的约束系统才能得到较高得分。由于小偏置碰撞时传力主要经过ShotGun、门槛以及门环等部分,而门环是乘员舱重要的组成部分。为保证乘员舱的完整性,不能将门环作为吸能的主体,这也是小偏置测试中结构设计的难点。对于此次方案改进来说,很多改动受到限制,并且还要考虑到加工难度、成本等问题,因此主要从白车身和车门的局部进行改进。
考虑到ShotGun既要吸能又要有较好的刚度,将其厚度略微加大、材料不变;门环依然采用搭接焊,但是将材料提升的同时门环厚度加大,采用B1500HS材料,并在A柱内加入厚度为1.5 mm的加强板,提升门环的刚度。在门槛前端增加一Y向支撑板,这是因为在仿真结果中车轮在碰撞后期挤进门槛,造成侧向侵入量过大,影响门槛处得分。
方案一相对于摸底车模型调整22块结构件,整体质量增加25.2 kg。此方案在轻量化方面处于弱势,其优势是不需要单独设计导向结构,主要是厚度和材料属性的变化,改进实施性较好,如图5所示。
图5 方案一优化后的车身
在方案一的基础上重新设计ShotGun的结构,采用带有一定弧度的ShotGun,最大圆弧半径为670 mm,单独的导向结构可以使车辆在碰撞时掠过壁障,且这种策略的优势是碰撞造成的乘客舱侵入量很小。IIHS公布的测试结果中,采用此种碰撞策略的测试车辆结构评分都是Good等级。
将白车身ShotGun的结构重新设计,发动机舱内部的部分结构件配合更改,例如将蓄电池进行90°旋转;整个门环分为4段并采用先进的无缝激光拼焊工艺,提高焊接精度和门环的强度。方案二相对于摸底车模型调整20块结构件,整体质量增加18.7 kg,如图6所示。
图6 方案二优化后的车身
对方案一和方案二进行整合,将其定义为掠过+吸能碰撞策略。由于ShotGun设计具有一定的导向和吸能作用,可吸收大部分能量,同时对乘员舱(门环)进行加强可抵抗冲击力。合理地设计导向作用,在碰撞后期会产生滑移的作用。重新设计ShotGun的结构形式,如图7所示。
图7 方案三优化后的车身
同时将周围紧密配合的钣金件改进设计,例如减震塔、内封板等。门环采用不同厚度的激光无缝焊接技术保证车身的刚度,同时在A柱内增加加强板,且在A柱下门槛处增加两个加强件。碰撞时两个加强件可以抵住A柱内加强板的冲击,使整个门槛梁得到加强,保证碰撞时A柱和门槛的完整性。方案三相对于摸底车模型调整了28块结构件(包括原基础改动部件),整体质量增加12.3 kg。
同时,优化副车架的碰撞力传递路径,改进设计理念是在有限的重叠面上分散碰撞的冲击力,不同结构的传递路线如图8所示。
图8 优化后的副车架
(1)图9(a)为摸底车门框变形,图9(b)为方案一门框变形,门框抵挡较强的冲击,乘客舱保持较完整,但门槛前端处出现明显的弯折,侧向的侵入量较大,且上A柱上半部出现弯折。根据IIHS对小偏置测试的要求,输出乘员舱侵入量的数值,如表1所示。上车体结构和下车体结构可以得到Good的评分,但是在上铰链的测量点处得分仅为Accept,说明对乘员有一定的安全威胁。优化策略与预期目标有一定的差距,但是此方案比摸底车结果好,仍然有进一步的优化空间[6]。
图9 门框变形
(2)对于方案二,掠过方案较好的避开了壁障的阻碍,从仿真结果看,可以轻松得到Good的评分。如图9(c)所示,乘员舱几乎不变形,只有A柱下端产生较小的弯折,此方案可以有效保证乘员舱完整性。碰撞中产生加速度较小,乘员伤害进一步减小。但此种碰撞策略在实际车辆事故中存在较大隐患,产生二次事故的概率较大。
(3)对于方案三,掠过+吸能的策略是方案一和二的结合体。将前两种方案改良,能达到预期的效果,从表1数值看出,评分可以得到Good的安全等级。如图9(d)所示,在小偏置碰撞试验中,ShotGun溃缩变形起到吸能作用,当壁障达到乘员舱区域时,门框完全可以抵挡住剩余的冲击力,可看出整个门环变形很小,且碰撞后车辆产生一定的转角而停止,有效防止了二次碰撞伤害[7-8]。
表1 3种方案的侵入量对比
由于此次是基于该款车型的小偏置碰撞优化,所以要保证尽可能少地改动车身结构,降低造车成本。各个方案的质量变化对比,如表2所示。
表2 3种方案质量增加量 kg
同时,对碰撞中的加速度进行评估,输出白车身左侧B柱下端加速度曲线, 如图10所示。对比加速度曲线,方案一的加速度达到80g,严重超出经验值;而方案二、三的加速度比较缓和且小于40g,是比较正常的碰撞状态。
图10 3种方案的加速度对比
从节约成本的角度出发,改款车要求降低更改费用,而且要考虑与其他零件的匹配问题。尽管掠过方式对于小偏置测试结果会更好,但与前端的大灯、发动机舱部件以及其他附件产生严重的干涉,要重新设计和改进更多的零件,导致成本升高。该款SUV车辆在改款时选用方案三作为改进策略,此方案优势是改进的轻量化设计程度最高,且零件容易改制,其车辆结构评价达到Good等级。
随着国内C-IASI(中国保险汽车安全指数)法规试验要求的不断完善,小偏置碰撞测试将逐渐受到各大汽车厂家的重点关注。通过仿真测试研究,得到车辆结构评价从最初Poor等级提高到Good等级的最佳方案。
针对3种碰撞策略模型,运用Altair的RADIOSS求解器做不同方案的仿真分析。对于3种优化的碰撞策略,从耐撞有效性、改款适应性和轻量化的角度进行对比研究得出:(1)掠过策略在小偏置碰撞测试中最有效,但实施性较难且存在二次碰撞的风险。(2)掠过+吸能策略有效性次之,实施性适中。(3)吸能策略有效性相对较差,但实施性好。(4)车辆改款设计要综合考虑其有效性和成本的问题,因此掠过+吸能的改进方案更占优势,并且碰撞后的车身结构评价等级达到Good等级。