王应龙
(广东水电二局股份有限公司, 广东 广州 510000)
在TBM隧洞施工中,出渣方案的选择,必须要结合整个工程项目具体情况出发,明确原有出渣方案的不足,在综合分析的基础上,提出可行的出渣方案并进行对比,以确保所选择出渣方案是科学合理的,从而为整个工程施工的顺利进行提供支持。
在广西乐滩引水工程中,该标段为自北干渠渠首分水闸后明渠至屯五渡槽进口,全长29.44km,组成部分包括明渠和隧洞,其中二段明渠总长5697m,三段钻爆法隧洞总长7638m,洞径φ6040,二段TBM隧洞总长16100m,洞径φ5940,如图1所示。
图1
在TBM隧洞出渣方案调整过程中,出渣方式仍为联合出渣,通过窄轨内燃机车、出渣车以及液压翻车机的联合配合,TBM第二施工段则从六浪隧道出口进行出渣。在这一过程中,最远运输距离发生变化,需要将两段掘进距离、北泗钻爆法隧洞、出口段钻爆法隧洞以及出口至卸渣平台轨道距离相加,经过计算最远运输距离为 20312m。在这一方案下,编组车靳东与出洞时间包括会车时间在内为2.5h,往返最远距离时需要消耗4.5h,于洞内卸料装渣需要消耗2.0h,于洞外卸渣装料需要消耗 1.5h,总的来说列车一整个工作循环需要消耗 8.0h。在将轨道错车平台布置于隧道中间,第一个平台与出口距离 6.5km,第二个平台与出口距离13km,将5列编组列车投入运输并进行科学布置,一列位于洞口,两列分别位于错车平台,两列位于TBM后保持配套,此种方式下能够满足两个循环3.6m的进度施工,两个小时内即可完成,投入成本与购置费用也得以计算出来。
通过对比该方案与招标方案,可以发现,设备购置成本增加1315.4万元,设备运行成本增强1.89万元,主要体现在机车日能源消耗、运距能源消耗、水电维修以及人工等费用方面。施工进度方面,依照月完成600m,7个月完成段掘进的情况下,可计算运行成本增强396.9万元,总计施工成本增强1712.3万元。在工期方面,该方案在一定程度上加大了不可控风险。洞内运输距离增加,掘进循环出渣及施工方面,材料运输时间也明显延长,所投入运输设备也明显增多,对于列车运行调度也提出了更高的要求,并且施工过程中轨道及设备等需要维护,在整个施工中存在诸多不可预见因素,极易在洞内出现运输故障,若某一环节问题得不到及时有效解决,势必会在一定程度上加大处理难度,处理等待时间延长,进而会对整个施工工期产生强烈影响。通过计算可以发现,在这一方案下,TBM隧道贯通时间与原方案相比要延长1个月。就TBM二衬施工工期来看,在该出渣方案下,需要等TBM贯通后方可实施二衬施工,则工期延长时间长达3个月,总体工期延长4个月以上。
针对原出渣方案进行调整,设计了连续皮带机出渣方案,能够解决窄轨内燃机车出渣进度慢的问题,随着掘进距离的延长,TBM掘进程度所受出渣影响也得到有效缓解。就连续皮带机出渣的优势来看,其能够实现连续出渣,满足较远运距的现实需求,整个操作过程中无需等待,这就保证了TBM的高利用率,促进隧道掘进速度的显著提升。连续皮带机应用过程中便于施工管理,并且故障发生率比较低,所涉及施工人员数量较少,劳动强度也得到明显降低。在实际操作过程中,可通过汽车来进行运输进料,无需出渣车及错车平台,尾气污染问题得到有效缓解。连续皮带机出渣过程中,对于通风设备和风管不存在特殊要求,并且能够满足大坡度运输需求,这是渣车所无法实现的,并且洞外无需应用配套设备,操作相对便捷化。
就连续皮带机出渣的应用情况来看,必须要科学设定皮带机出渣方案,并做好相关设备配置工作。就皮带机出渣方案来看,TBM第一施工段中,通过皮带机将渣输送至弃渣场,由汽车来运输人员和施工材料,运输过程中要对运输车平板车进行编队,每辆车可满足掘进循环施工的材料运输需求,以洞渣填筑洞内道路,将会车平台填筑于隧道中部,在经过支洞后,将皮带机转至支洞出渣,并由此对材料进行运输,这就能够为二衬提前施工创造条件。在出渣方式调整后,需将皮带输送架布设于支洞侧壁,将送风管悬挂于顶部,规格为φ1600,并且要满足运输平板车的行驶需求,合理扩大支洞断面,宽度为6.0m,高度为6.0m。
在设备配置方面,将皮带输送系统配置于TBM第一段掘进内,车辆进出洞过程中,重车平均时速可达10km/h,轻车出洞平均时速可达12km/h,于洞内卸车需要0.5h,于洞外装车及调度需要0.5h,车队运行一个循环需要3h23min。在运输过程中若三个车队同时进行,两个掘进循环材料运送至工作面需要间隔70min,TBM每一段掘进循环时间为45min,三个车队即可满足连续掘进施工需求。受到车辆故障及应急抢险等因素的影响,需做好砼罐车及平板车备用,分别为 1台。此种情况下,在这一施工过程中需要投入6辆砼罐车和6台平板车,载人车两台。
该方案总成本为6010万元,与原招标方案成本相比增加2504.8万元,与方案一相比成本增加了792.5万元。在工期方面,连续皮带机出渣方式下,可分开出渣和进料,出渣操作不会对TBM掘进产生影响。在乐滩引水工程中,TBM隧洞掘进历程为15998.22m,其中存在较多II类围岩和III类围岩,初期支护量较小,TBM连续快速掘进得以实现。该出渣方案下施工进度较快在,总工期得以提前6个月。
通过以上分析可知,为改善TBM隧洞出渣效果,在乐滩引水工程中,要明确原有出渣方案的不足,并加以科学改进。通过对比以上两个方案,建议采用连续皮带机出渣方案,该方案下技术优势明显,并且有助于加快工期,尽管投入成本较高,但效率显著,能够促进工程尽快建成发挥灌溉效益,对于工程项目经济效益的维护具有重要意义。