ON736氧氮测定仪测定铜铬合金中氧氮含量

2019-06-18 08:38
分析仪器 2019年3期
关键词:标样合金仪器

(西安汉唐分析检测有限公司 ,宝鸡 721014)

铜铬合金是指以铜为基体, 加入铬和其它少量合金元素形成的一系列合金。因其热处理后具有较高的强度和硬度, 良好的导电导热性及抗腐蚀性,主要用于制备电阻焊电极触头材料集成电路引线框架、 电车及电力火车架空导线、电动工具的转向器大型高速涡轮发电机转子的转子导线电工插头、开关、 电动机集电环等要求有高电导率高强度的产品[1-6]。铜铬合金也用于与导电性无直接关系的热交换环境中。例如, 连铸机结晶器内衬, 还可作为耐磨材料在轴承、夹钳、螺栓等中使用[7]。铜铬合金应用于触头材料,作为电器开关、仪器仪表等的接触元件时,其性能好坏直接影响开关电器的可靠运行[8]。其中气体成分(主要是氧和氮)的含量是一项很重要的性能指标,当氧和氮含量过高时,它们在高温下从材料中释放出来,大大降低真空灭弧室中的真空度[9]。因此,准确测定铜铬合金中氧、氮量具有重要意义。国家标准[10]要求铜铬电触头材料氧含量小于0.050%,氮含量小于0.0050%或0.0040%。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

钛标准样品(501-047ω,(O)=0.047%ω,(N)=0.008% LECO);

钢标准样品(501-646ω,(O)=0.022%ω,(N)=0.0042% LECO);

铜标准样品(501-147ω,(O)=0.0234% LECO)

混合酸:28mL磷酸 (ρ1.69g/mL),10%mL硝酸(ρ1.42g/mL),62mL冰乙酸(ρ1.05 g/mL);盐酸(分析纯),无水乙醇(分析纯),去离子水。

高纯镍篮(1.0 g);光谱纯石墨套坩埚。

ON736氧氮测定仪(LECO)。

1.2 实验原理

将试样放入镍篮中,加入已脱气的石墨坩埚中,在氦气保护下加热熔融试样。氧在高温下被石墨还原出来生成CO,利用灼热的 CuO 试剂将其氧化成 CO2,进入红外吸收池中检测。氮以N2形式释放出来,随同氦气进入热导池中检测。

1.3 试验方法

试样预处理:将铜铬合金试样剪成质量在0.06~ 0.14 g的小块[11],用四氯化碳洗净冷风吹干待用。

仪器参数设置:脱气时间20s,分析延迟25s,氧分析时间为30s、氮分析时间为34s,积分延迟10s。

将仪器预热至各参数稳定后,通气20分钟进行分析。测定仪器空白,选择适当的标准样品分析3次,校准仪器。将试样称重后装入镍篮中进行测定。

2 结果和讨论

2.1 标样及助熔剂选择

铜铬合金标样未见报道,选择3种标准样品,分别为钢标准样品(501-646ω,(O)=0.022%ω,(N)=0.0042% LECO);铜标准样品(501-147ω,(O)=0.0234% LECO);钛标准样品(501-047ω,(O)=0.047%ω,(N)=0.008% LECO),在优化条件下对仪器进行了校准,然后对同一铜铬合金样品进行测试(表1)。

表1 采用不同标样校准氧氮分析值

选择的3种标样校准仪器时,对样品中氧含量的分析结果影响不明显。选择钢标样校准仪器时,由于未采用镍篮作助熔剂,熔融时样品中的氮不能完全释放,导致氮含量分析结果明显偏低。周海收等[12]比较了不同助熔剂的效果,试验证明采用高纯镍篮作助熔剂能得到最稳定的测试结果,本实验亦将镍篮确定为最佳助熔剂。

2.2 分析功率

分析中固定脱气功率5800W,分析功率4400~5200W,考察不同分析功率下标样和样品的测定结果,见表2。

表2 不同分析功率下标样和样品测定结果

由于标样和样品性质存在差异,设置的分析功率需保证标样和样品都释放完全。由表可见,分析功率设定在4400~5200W之间,标样及样品氮含量的测定值都随着分析功率的降低而下降。分析功率在4400~4800 W之间,标样和样品的氧含量测定值随着分析功率的升高而升高,分析功率继续,标样和样品的氧含量分析结果变化不大,氮含量分析结果略有升高。考虑到分析功率太大时样品挥发量较大,造成的仪器损耗和能耗都大,采取分析功率4800W最为适宜。

2.2 表面处理对结果的影响

国标对无氧铜的表面处理作了规定,裸露在空气中的铜铬合金亦易氧化,氧化的铜铬合金失去光泽,对氧的测定影响较大[13]。表面处理一般分为机械法和化学法,对于不规则的小块试样,化学法更为方便。故直接采用化学法处理。实验研究了表面处理对铜铬合金的影响,比较了使用不同方法处理后氧氮含量的变化。方法1:样品仅四氯化碳清洗;方法2:采用混合酸处理;方法3:1∶1盐酸腐蚀1分钟,去离子水冲洗,乙醇浸泡冷风吹干。表3比较了1#(CuCr50)、2#(CuCr25)两种样品不同方法处理结果。

表3 表面处理对结果的影响

由表3可见,样品表面经不同化学法处理后氧含量都有所下降,2#样品氮含量反而升高。实验中发现,2#样品由于含铜高,采用方法2处理后,合金表面铜大量溶解而铬未溶解,合金表面失去原有光泽,形成较多微孔,硝酸根离子浸入不易洗净,造成氮含量升高。有文献[14]表明,氧在铜铬合金中存在偏析,在强酸中,表面铜的大量溶解也造成氧含量的下降。采用国标[15]对不同处理的铜铬合金进行铬含量测定,测定结果见表4。

表4 不同方法处理后样品铬含量

结果表明,采用方法3处理后两种样品中铬含量未明显变化,表明铜含量未显著变化,采用方法2处理后,2#样品铬含量明显升高,说明试样表面铜大量溶解,综合考虑,采用方法3处理样品更合适。

2.3 精密度

综合以上实验条件,对1#、2#样品进行精密度试验,结果见表5。

2.4 回收率试验

称取0.06g 1#、2#样品,按照实验方法进行测定,分别向其中加入约0.03g钛标样进行加标回收试验,结果表明,氧的回收率为94% ~105%,氮的回收率为93%~103%,结果见表6。

表5 精密度实验

表6 加标回收率实验

2.5 空白实验

按照实验方法连续进行11次空白试验,氧的空白平均值为0.00042%,空白标准偏差为0.00020%;氮的空白平均值0.00009%,空白标准偏差为0.00012%,以10倍空白标准偏差计算,得到氧和氮的测定下限分别为0.0020%和0.0012%。

3 结论

以钛合金标样校正仪器,采取分析功率4800W测铜铬中的氧、氮 含量,氧和氮的相对标准偏差不大于6%,氧的加标回收率为94% ~105%,氮的加标回收率为93%~103%。该方法精密度和加标回收实验结果良好,可准确测定铜铬合金中氧、氮含量。

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