戚亚东
河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 河南 驻马店 463003
YJ19系列卷烟设备是目前我国烟草行业主力生产设备,按照工艺流程YJ19可分为11个子系统,其中风室是吸丝成型与重量控制子系统的关键部位,但其传动部分是传统的齿轮箱、同步带传动,传动链长,误差大,传动精度低,重量波动大不能满足日益提高的工艺质量要求。且每次烟支规格发生改变时,都需拆卸所有齿轮更换相关零件。费时费力且频繁的拆卸进一步造成传动精度的下降。因此行业内有不少针对该部位的改造项目,但大多是通过改进材料,优化传动,改善润滑等方式,虽起到了一定的效果,但始终存在供丝不稳,波动过大的问题,不能完全解决改部位存在的一系列问题。为此,通过重新设计一种伺服传动系统替代传统的齿轮箱传动的方式解决YJ19卷烟设备风室部位的一系列问题,降低维修成本,保障工艺质量。
ZJ19卷烟机组风室是吸丝成形的重要结构,其原理是:在供料系统,烟丝经抛送、风分后吸附在集流管上。集流管为一高速转动的中空管,其上密布整齐排列的小孔。来自空气扩散器小孔的上升气流,在集流管上方负压作用下,自下而上贯穿集流管。烟丝在此气流作用下吸附在集流管外表面,由于集流管的高速转动和定子的闭气作用,烟丝改变方向并上抛,与二次风分的烟丝汇合,在负压的作用下沿吸丝道向上运动,并吸附在吸丝带下方。吸丝带在带轮带动下携带烟丝自由向左运动。由于烟丝不断上升和吸附。
理论上讲风室中的烟丝束是均匀的,与机器速度是同步的,但是实际应用中,烟丝束与机器的速度不完全一致,造成烟支空头,标偏不稳定,这是因为风室采用传统齿轮、同步带传动,由于传动链较长,机械旷量大,影响了传动精度,造成烟丝束运行中错移,影响烟支标偏、吸阻的稳定性。并且风室传动箱内有一个单向轴承容易损坏,更换轴承时还需要更换一对齿轮,维修费用高,维修工时长。
经查询相关资料及类似机型风室驱动方式,决定采用现在技术成熟的伺服驱动技术,把风室传动箱去掉(图1)(图2)(图3),(图4)在风室背面安装一个伺服电机。伺服器控制 取主机同步信号(图5)。
1.改造的具体内容
(1)拆掉原机的风室传动箱,装上伺服电机支座及电机,连上同步带。
(2)在控制电箱里安装科尔摩根伺服控制器。
(3)连接科尔摩根控制器与主机网线。
(4)连接刀头编码器信号到运动控制器。
图1 风室传动齿轮箱
图2 风室传动工作图
图3 风室实物图
图4 风室传动与风室连接
2.改造方案
2.1 概述
该伺服运动控制系统采用美国科尔摩根控制器,科尔摩根是全球领先的运动控制系统供应商,采用AKD系列运动控制器,具有许多优点:
(1)运动控制器与伺服驱动器集成一体,体机小,节省安装空间;
(2)功能强大,控制精度高,编程方便;
(3)AKD控制器可以外接编码器信号,很方便实现风室电机与刀头的跟随功能;
(4)具有以太网接口可以与其它设备通讯。
2.2 系统的选型
根据同类机器的风室控制重新计算选型,选用的驱动器与电机型号及参数如下:
图5 改造后的伺服电机独立驱动
运动控制器型号:AKD-M01206
电机型号:CK M20B-AKCN2-00
电机参数:功率:2 K W;力矩:9.55 Nm;转速:2000r/min
2.3 系统控制原理:
将刀头的速度信号,即编码器信号引入到科尔摩根运动控制器,通过编程,用电子齿轮指令实现风室电机跟随刀头同步运动。
2.4 电子齿轮比计算
由于风室的动力来自风室伺服电机,脱开了从刀头到风室这一段的减速箱,采用伺服控制后,电子齿轮传动比就等于脱开这一段的机械传动比。
电子齿轮比=风室电机速度/刀头编码器速度=
=∗∗∗∗∗∗∗=
公式中的数字为传动箱的齿轮齿数,za为烟支长度齿轮的齿数,
改为伺服独立驱动后,za就是触摸屏上要输入的烟支长度。从上面公式也可以看出,电子齿轮比只与烟支长度有关。
改造后在5号机试用效果明显,质量标偏由25毫克下降到23毫克以内,由于减少了机械部件,维修量和维修成本大幅下降,改造前齿轮箱内部有一个单向离合器组件每台车每年要更换三套,一套8千余元,改造后无需更换任何易损件。每年一台车节省配件费用2.4万元。改造前每次更换烟支规格时,都要更换风室齿轮箱内部零件,耗时1个小时,改造后无需更换任何零件,仅需要在触摸屏上修改烟支长度参数即可,省时省力,改造后质量标偏控制精度提高,劈刀传动部位故障率几乎为0,基本处于免维护状态,具有很高的推广价值。