程慧君,丁有凤,俞洋柯
(宁波新乐造船有限公司,浙江宁波 315103)
近年航运市场持续低迷,新建造的绿色低能耗大型船舶的大量投入运营,造成原有的一些中小型船舶难以生存。特别是南北航线的一些中小型集装箱船舶,长期处于亏损状态。北方一家航运公司不堪重负,计划为一批5 000 t~8 000 t的船舶更换较小马力的主机,以提高船舶的经济性,委托宁波新乐造船有限公司(下称:宁波新乐造船)做改装设计。
先改装的是一条在2004年建造的6 000 DWT多用途船,主机采用陕西柴油机厂生产的大发DKM-28型柴油机,主机功率为2 500 kW,转速为750 r/min[1],设计航速为12.0 kn。在与航运公司机务的交流中发现,该船现在运行状况极其糟糕,实际运营航速为8 kn~9 kn,主机日油耗为7.4 t/d,主机运行转速为560 r/min左右,排气温度~410℃,增压器增压压力仅~0.12 MPa。最大的问题是主机转速拉到600 r/min,增压器会出现喘振,多次清洗、维修未果,甚至“切割”螺旋桨后,主机状况也未得到改善。在该状况下,不仅经济性低下(处于亏损状态),若遇大风浪,船舶的安全都难以保障。
此外,该船主机燃烧状况非常不好,长期冒黑烟,排气温度过高,产生大量的CO、烟尘和NOX,对环境影响非常大,亦被列入淘汰行列。
针对上面6 000 DWT的状况,通过实船查看和测量,分析认为出现这些状况的原因如下:
1)为降低油耗,在主机已出现超负荷的情况下,仍过分地降低主机转速,造成增压器增压压力过低、供气不足、燃烧不完全,后燃严重、排气高温。进而导致增压器工作环境进一步恶化,一段时间下来,增压器功能衰退,主机转速再拉上去,增压器出现喘振状况。
2)螺旋桨设计偏“重”,预留海上裕度不够,船舶污底后,出现主机超负荷现象。
3)主机单位功率油耗(~235 g/kw.h)偏大,远高于主机台架试验油耗。
4)尾部肥大,水流不好,螺旋桨效率低。
5)运行航速过低、船舶经常停运,造成船舶污底严重,船舶阻力偏大。
6)此外,在实船测绘时,提出该船满负荷运行时,舵机舱下可能有较大的震动。该猜测得到了轮机长的证实。轮机长告知,以前主机转速超过到720 r/min时,舵机舱震动非常大,致使整个上建都在“抖动”。这是由于水流状况不好,造成螺旋桨后水流上翻,撞击外板所致。
接到该设计任务时,首先考虑更换主机,如果选用广柴8320ZCd-6,2 060 kW,525 r/min机型,加上新设计采购螺旋桨、人工、材料等费用,一次性投入至少450万。改装后,船是恢复了生命力,但在当前航运低迷的情况下,只能保持微利,需要很长时间,才能收回投资成本。如改装达不到预期效果,可能就永远收不回成本,得不偿失。为此,请教多位专家后认为,对主机进行修复、调校,然后降负荷使用的方案比较好,对柴油机多出的部分功率,可考虑增加轴带发电机。
在宁波新乐造船的建议下,船东邀请大发主机服务工程师登船查看。服务工程师认为,主机气缸、活塞、曲轴、缸头等部件状况还不错,增压器需进行大修或更换。并且认为船东低负荷运行的要求是可行的,只需根据实际增压器前后压力和废气的排量,调整增压器喷嘴大小和喷射角度,提高增压器效率和调整主机油尺、喷油嘴,以及进排气等系统即可。
鉴于主机有修复的可能性,也能达到降负荷运行,提高经济性的目标,并且能大大降低成本,船东很快确认了改装方向。
在得到船东的认可后,着手该船的改装设计,提出改装方案:
1)同主机服务工程师、船东商量确定,主机最大功率MCR限制在2 200 kW左右,常用功率取80%MCR,并预留15%海上裕度和100 kW PTO输出功率。
2)改装齿轮箱。原齿轮箱速比为2.5∶1,螺旋桨转速过高,对螺旋桨的优化设计非常不利。结合螺旋桨状况和轴系强度(轴系不考虑更换),将齿轮箱速比定为3.5∶1[2];另增加~100 kW PTO输出轴;同齿轮箱厂家确认,需更换二级减速齿轮、离合器、上外壳,增加PTO齿轮和弹性联轴器。
3)加装100 kW的轴带发电机,采用变频技术,供航行时使用。
4)根据实船所测扭矩,推算船舶阻力,设计螺旋桨。为改善水流,降低振动,确认采用大侧斜高效螺旋桨[3]。
5)针对水流状况不好,设计了2块导流板[4]。
设计完成后,船东订制螺旋桨、主机凸轮轴、增压器配件,齿轮箱配件等设备及配件。1个月后船舶进坞,由于准备充分,且没有大的船体结构改动,14天顺利出坞试航。80%MCR时,航速11.5 kn(压载状态),主机排气温度降至380℃,增压器增压压力升至0.14 MPa(满足低负荷运行需要);MCR时,航速达12.4 kn(压载状态),超出船东的预期。
半年后船东反馈,75%MCR带轴带发电机航行时,航速10.2 kn(满载),日油耗7.1 t,较改装前主机油耗下降了~0.3 t/d,副机不用开了,每天又可节省0.4 t~0.5 t轻柴油,航速较改装前提升约1.5 kn,主机排气高温状况得到彻底根除,船舶振动得到改善。该船改装成本在180万左右,预计当年可回收成本,进一步印证,该船的改装非常成功。船东也积极推进后续船的改装工作。
本文通过船舶动力装置经济性和安全性分析,说明动力装置对于船舶的重要性,结合实例指出了动力装置的改进方法和措施,为营运船舶动力装置的改进提供了指导和实践依据。