廖子润
摘要:安全生产是我们国家的一项重要政策,也是社会、企业管理的重要内容之一。做好安全生产工作,是企业经营实现可持续发展的根本基础。车轴产品重达300kg,其生产装配时需固定在专门工作台上,原有的夹具设计不完善,容易出现装夹不稳,导致在部件锁紧时,发生车轴转动、甚至跌落,存在砸伤操作工的安全隐患。本文针对此隐患,对工作台的夹具进行优化,加装安全机构,实现车轴装夹稳固,保证装配过程的安全。
关键词:车轴;装配;工作台;夹具;改进
引言
随着经济全球化的不断发展,市场竞争越来越激烈,企业想要在市场中顺利地发展和生存,必须不断提高对整个企业经营每一环节的重视程度。目前,我国的企业数量众多,企业安全事故时有发生,严重的事故甚至导致企业的瞬间倒闭、员工家破人亡。因此,企业在日常的经营活动中,除了要不断提升产品的市场竞争优势之外,安全生产更不容忽视。
1.安全生产的重要性
俗话说“安全与效益结伴而行,事故与损失同时发生”。安全生产是我们国家的一项重要政策,也是社会、企业管理的重要内容之一。做好安全生产工作,对于保障员工在生产过程中的安全与健康,搞好企业生产经营,促进企业发展具有非常重要的意义。
BPW(梅州)车轴有限公司(以下称为该司)成立于1995年,是德国BPW公司控股的中外合资企业,主要生产经营各规格型号的BPW刚性悬挂车轴、空气悬挂车轴及车轴关联零部件,生产过程具有如下特点:
1)产品重
该司的车轴类产品,单件重量达300kg,因此,该司属于重型汽车配件生产企业。
2)产品种类多
该司根据市场客户的不同需求,生产的产品包括方管车轴、及圆管车轴,长度规格不一。
该司高度重视企业的安全生产管理,成立专职的安全管理部门,制定各个生产环节的安全制度,并严格执行;同时也大力提倡员工充分发挥自身的主观能动性,发现生产过程的安全隐患,并组织去整改。
2.车轴装配工作台夹具的存在问题及优化改进
1)存在问题
由于车轴产品的重量高达300kg,为了保证装配效率和装配质量,装配时,车轴产品需固定在专门工作台上(如图1所示)。但工作台上的原有夹具设计存在不完善的地方,具体表现为:单纯依靠手轮螺栓顶住压板,如需完全固定,需要将手轮旋转到最紧。在实际使用时,操作工人为赶工生产,且仅仅依靠手工,往往未能完全锁紧,致使车轴无法完全固定,在零部件鎖紧时,容易出现装夹不稳,导致发生车轴转动、甚至跌落的问题;这些问题不仅影响装配质量和效率,而且存在砸伤操作工的严重安全隐患。
2)优化改进
本人及团队对现有的夹具进行了长期研究探讨,提出了对原有的车轴装配夹具进行优化改造的设计方案,具体方案如下:在原有的夹具基础上增加安全机构(如图2、3所示),这样就可以实现车轴的稳固装夹。该安全机构主要由固定座、弹簧、把手、安全挡块、4枚固定螺栓等组成。
3.对车轴装配工作台夹具优化改造的评价
装配工作台夹具的优化改进,结构简单,操作方便、实用:装夹时,无需操作,车轴下架吊装时,只需轻轻按下把手即可松开手轮放下顶板。
通过该项改进,在不影响装配效率的同时,实现了车轴产品的装夹稳固,不仅有效保障了装配质量和效率,同时也较好地解决了车轴跌落砸伤操作工人的安全隐患问题,为该司车轴产品的安全生产添砖加瓦。
4.结论
经优化改造后的车轴装配工作台夹具,实现了车轴的装夹稳固,提升了该司的车轴生产过程的安全性,为该司更好地参与市场竞争,奠定了良好的安全基础。
参考文献:
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