选煤厂废水处理流程的优化改造及实践

2018-10-15 02:36杨生福
资源节约与环保 2018年9期
关键词:滤池沉淀池煤泥

杨生福

(拜城县众泰煤焦化有限公司 新疆阿克苏 842300)

引言

煤炭洗选是提高煤质,减少燃煤过程中对大气污染的重要途径,但是在煤炭洗选过程中也可能对环境造成一定的损害,其中影响最为明显的就是煤炭洗选过程中产生的废水[1-3]。资料显示,我国现有选煤厂已经超过1800座,煤炭入洗能力超过32亿吨/年,按照吨煤入洗需水量3-4m3计算,每年洗煤需水量在120亿m3左右,尽管近年来我国加大了对选煤厂废水排放监督力度,但是受到入洗煤质、选煤处理工艺不完善等因素的影响,大量的洗煤废水未达标排放,造成水体污染、河道淤塞,给环境带来了极大的破坏[4-5]。为了解决选煤厂废水污染问题,煤炭洗选相关专业人员一直致力于选煤厂废水重复利用研究,现以新疆某选煤厂为研究对象进行洗煤废水处理研究,以期实现洗煤废水的再利用。

1 洗煤废水原处理工艺存在的问题

选煤厂废水原处理工艺见图1所示:

图1 选煤厂废水原处理工艺框图

按照图1中洗煤厂废水处理工艺,在洗煤过程中大量的新鲜水进入洗煤流程中,所得产品进行脱水后所得煤泥水进入沉淀池进行自然沉淀。经过一定的时间后,沉淀池上部清水可实现一部分复用或者全部进行排放,底部煤泥定期捞出。该废水处理工艺简单,废水处理效果较差,沉淀池上部清水可重复利用量极小,大量的带有煤泥的废水未达标排放,造成矿区环境污染,甚至从某一角度来说,该废水处理工艺其本质在于回收部分煤泥。由此可知,该选煤厂原洗煤废水处理工艺不能达到废水排放标准,必须对其进行改造和优化。

2 影响废水重复利的主要因素

实现选煤厂洗煤废水的重复利用的根本在于实现洗水的平衡,即通过洗水的闭路循环重复利用实现不向外界排放废水。在煤炭洗选过程中,进出选煤过程中的水量主要包括洗煤用水量、环境设备清洁用水量、产品带走水量和外排水量等,从实现选煤洗水平衡的角度出发,取消外排水量使其用于洗煤用水,则可达到洗水的闭路循环和重复利用。在生产实践中,要实现废水无外排,则受多种因素影响,如:

(1)如若实现废水的重复利用,必须保证废水处理后的水质,如若水质不达标,会造成产品质量的下降和洗选设备的损坏,因此,保证重复水水质是实现废水重复利用的关键。由生产实践可知,洗煤废水呈弱碱性,废水中悬浮物浓度、COD浓度和细小颗粒物含量较高,废水中固体颗粒表面带有较强的负电荷,如若不解决这些问题,一旦重新进入煤炭洗选系统,势必影响煤炭洗选效果。

(2)在选煤过程中涉及到的生产工艺环节较多,洗选流程较长,洗选系统惰性较大,造成洗选用水量波动不明显,这样对选煤厂用水量实时监测较为困难,调节加入的新鲜水量过少容易造成洗选设备负荷大,降低煤炭洗选效果,过多又易造成水量富余,需要水量外排。

(3)在检修设备前为防止煤泥在管道或者洗选设备中沉淀淤积,需要将煤泥水进行外排,这部分水的重复利用存在一定的难度。脱泥筛和脱介筛等筛分设备用水,选煤厂设备及环境清洁用水以及其未预见性用水若进入洗选系统,则难以对洗选用水量进行计算和控制,一定情况下会造成选煤系统用水量富余。

(4)选煤厂即使设计了洗煤废水治理工艺和闭路循环水重复利用工艺,但是受到生产设备老旧、资金限制、现场管理不科学等诸多因素的影响,虽然具备了废水处理能力和循环水利用的条件,但是仍然难以实现洗水平衡,造成洗煤废水外排,引起环境污染。

由此可知,在实现洗煤废水重新利用必须满足合理的废水处理工艺、可靠的洗煤脱水处理设备和洗煤过程中水量的可调节控制等。

3 洗煤废水重复利用的实现

加压过滤机相比于其他煤泥脱水设备,具有运行稳定、出水水质好、煤泥回收率高、处理能力大等诸多优点,目前已经成为了国内外选煤厂处理煤泥应用最为广泛的脱水设备,同时对于处理高灰细粒煤泥脱水也有着较好的效果。为了提高煤泥脱水效果,在煤泥水处理系统中增加加压过滤机,这样沉淀池中的浓缩污泥在药物作用下形成污泥絮凝块,污泥絮凝块进入加压过滤机进行压滤脱水,所得滤饼经输送机运走,所得滤液进入废水处理系统。通过加压过滤机的使用,降低了洗煤废水的外排量,同时可根据过滤后废水量计算洗选过程中需补加新鲜水量,为实现洗水闭路循环使用奠定了基础。优化后的洗煤废水处理工艺见图2所示,该洗煤废水处理工艺主要包括:

(1)废水部分:洗煤废水经由格栅进入PH调节池,根据废水PH值在PH调节池里加入相应的烧碱以平衡废水酸碱值。而后废水进入加入絮凝剂的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均匀分至4个曝气生物滤池,废水在曝气生物滤池内发生生化反应来降解COD(化学需氧量)后,曝气生物滤池出水至贮水池,最后贮水池内经出水池进入洗煤生产系统。反冲水由贮水池进入曝气生物滤池,而后再进入沉淀池。

(2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥浓缩池,经加压过滤机脱水,所得滤饼作为产品外运,所得滤液返回到格栅池内进入废水处理流程。

(3)空气部分:采用鼓风机在曝气生物滤池底部连续鼓入生化反应所需空气。

(4)加药部分:pH调整池中加入烧碱,絮凝反应池中加入絮凝剂。

图2 优化后的选煤厂废水处理工艺

在优化后的洗煤废水处理工艺中,洗煤废水经由PH调节池将废水PH值调节至最佳PH值,而后废水进入絮凝反应池,99%以上的固体悬浮物和小部分COD在絮凝反应池中被去除,然后废水经由调节池进入曝气生物滤池,在曝气生物滤池中,绝大多数的COD在生物降解作用下去除。最后,出水的COD和悬浮物浓度达到国家二级标准水质,该水质可以满足洗煤生产用水,这样即实现了洗煤废水的再利用。

结语

通过对某洗煤厂废水处理工艺的改造和优化,保证了洗煤过程中水量平衡,实现了该选煤厂废水的部分闭路循环再利用,不仅有效的解决了废水外排污染环境的问题,改善了矿区周围环境;同时,降低了生产系统中新鲜水的使用量和提高了煤泥水中煤泥的回收率,为提高企业的经济效益奠定了基础。

猜你喜欢
滤池沉淀池煤泥
净水厂V型滤池运行优化分析
污水处理沉淀池进水系统的改进运用
煤泥干燥设备的研究现状及展望
立式纤维滤布滤池在城镇污水处理厂提标改造中的应用
长兴水厂沉淀池反应区浮沫现象的探讨和解决方案
煤泥重介质旋流器在动力煤选煤厂粗煤泥分选中的应用
水厂沉淀池改造前后排泥水含固率研究
煤泥水中煤与不同矿物相互作用的模拟研究
污水处理厂沉淀池剖析——以乌鲁木齐某污水处理厂为例
阿特拉斯·科普柯GXe11型空压机在滤池生产中的应用