污水处理沉淀池进水系统的改进运用

2022-10-20 09:28叶春香赵红梅余孝琪孟泽伟
世界有色金属 2022年16期
关键词:进水管沉淀池钢架

叶春香,赵红梅,余孝琪,孟泽伟

(1.云南驰宏锌锗股份有限公司,云南 曲靖 655000;2.云南驰宏资源综合利用有限公司,云南 655011)

冶炼生产产生大量的污水,这些污水含有重金属元素和有害杂质,需要进行处理达标才能外排和循环使用。公司曲靖冶炼生产区的生产污水由污水处理站处理,经过一级、二级中和处理后进入沉淀池,沉淀池在化学试剂PAM的作用下使固液分离,清液通过沉淀池的溢流槽流到进水池处理,底泥通过压滤后滤液返回到沉淀池,滤渣堆渣场。进入沉淀池的污水是利用沉淀池与二级中和槽高度差,从PPR管中自流到沉淀池中心的进水管,从进水管底部到顶部出水口流入沉淀池中,由于从二级中和槽到沉淀池的污水含Ca、Mg离子比较高,PH值为10.5左右,管道容易结晶堵塞,影响污水的处理量,堵塞严重时会造成整个污水处理系统瘫痪,影响生产区的生产。

1 改进前沉淀池进水系统

1.1 改进前沉淀池结构及工作过程

公司污水处理进水系统改进前的沉淀池如图1所示,沉淀池是一环形锥底圆柱形桶状结构,由八个立柱8支撑,浓密机1在池子中央的立柱上,立柱上有轴承11来支撑浓密机,使得浓密机1在调速电机14的带动下可以沿池壁4的上沿缓慢转动,耙臂5和耙齿6也缓慢转动,把沉淀池中的污泥刮到排泥口10。用压滤机泵把底泥打至压滤机压滤,确保沉淀池中的污泥不至于长时间的不动凝死。

污水从沉淀池中央进口7流入,从出口2流到缓冲槽3里面,缓冲槽周围有多个孔,污水就从这些孔流出到圆环型沉淀池中,在化学试剂的作用下经过缓慢沉淀,清液从液面12溢流到溢流槽13中,沉淀物经过浓密机1在耙齿6的缓慢搅拌下从底泥排除口10用泵输送到下步工艺处理。

图1 改进前沉淀池结构示意图

1.2 改进前沉淀池进水系统存在的问题

改进前的沉淀池进水系统存在四方面问题:一是进水管道内经常发生结晶,使管道流通直径减小,沉淀池进水量减小,结晶严重时影响整个污水处理系统,以至于影响到冶炼生产;二是管道内的结晶无法清除,处理办法只能是停止沉淀池进水,拆除结晶堵塞的管道,更换成新管道;三是频繁更换新的管道,材料成本和检修人工成本高,劳动强度大;四是沉淀池进水是利用沉淀池与二级中和槽高度差,从沉淀池进水管底部到顶部出水口流入沉淀池中,管道进水时要克服沉淀池中原有水的压力,自流性不好。

2 进水系统的改进与运用

2.1 进水系统改进的方案选择

2.1.1 增大进水管的通径

原进水管所采用的是DN200的PPR管,若通过增大管的通径增加流量,需要更换成套的设备和设施,并且沉淀池中央进水管用钢筋混泥土浇灌在其中,要增大通径得把沉淀池中央部位钢筋混泥土拆除后重新建造,需要时间长,而整个生产不允许长时间停工处理,并且增大管径后后结晶的清除同样难,更换管道时会带来的问题也不能得到解决,自流性不好的问题也不能得到解决,所以不能选择本方案。

2.1.2 改变进水方式

在原来设备设施的基础上改变进水方式,把原来的从下部用管道进水改为从上部用明槽进水,明槽走向见图2,优点是用明槽可以实时观察到结晶情况,明槽壁上的结晶容易清理,清理时间可结合生产灵活安排,清理方便,需要的检修人员少,结晶清理后明槽可继续使用,节省材料费,降低检修费,减轻劳动强度,而且不会影响污水处理和冶炼生产。缺点是需要新建一个基础支架,并且使用钢材的会比较多,但是,一次投入就可解决存在的四个问题,并且一次建成可长时间用,综合考虑,选择本方案。

图2 明槽走向示意图

2.2 进水系统改进方案的实施

2.2.1 沉淀池进水系统的改进

如图1改进前整个沉淀池上部无支撑点,并且沉淀池直径比较大,沉淀池最大外径有φ27.6m,所以如图3,改进需要用钢架16来支撑沉淀池上部的明槽17,那么就得在沉淀池两侧建支撑立柱15来支撑长29m的钢架,沉淀池池壁上部有浓密机1在调速电机14的牵引下沿沉淀池上边沿运动,无法运用中心支撑点,所以必须用钢架来支撑明槽,在沉淀池中心浓密机1的顶部做一个环型接液槽18焊接在浓密机上随浓密机一起转动,其出液口插入原来的缓冲槽3中,沉淀池原来的进水口7用法兰9堵住。

图3 改进后沉淀池结构示意图

2.2.2 新增加的设施尺寸的确定

(1)确定明槽的支撑

如图4,Ⅰ段明槽平放在二楼的钢架平台上;Ⅱ段明槽用三个支架安装在墙上,如图5安装支撑;Ⅲ、Ⅳ段明槽用门行架支撑,门行架固定在沉淀池边沿上,明槽支在门行架上,不影响人在沉淀池边上行走;Ⅴ段明槽用钢架支撑,明槽放在钢架低层,人也可在钢架上的明槽边走,也不影响浓密机的运转。

图4 改进后沉淀池进水系统平面图

图5 支架安装图

(2)钢架和支柱的确定

因沉淀池的外径为φ37.6m,所以钢架长需大于37.6m,因钢架要用钢筋混泥土支柱来支撑,支柱通过土建结构专业校核为0.5m×0.5m,钢架长27.6+0.5×2=28.6m,取为29m;因沉淀池边上是走道,又有浓密机在运行,钢架底面离沉淀池边必须大于2m,取2.4m,沉淀池边离地面7.1m,所以支柱高为2.4+7.1=9.5m。

(3)接液槽的确定

从Ⅴ段明槽流来的污水通过Ⅴ段明槽出水道流到接液槽里,再通过接液槽出水道到浓密机正下面的缓冲槽。接液槽焊接在浓密机上,随着浓密机一起运转。所以根据二级中和槽出口的最大流量,缓冲槽和小车尺寸,确定接液槽及接液槽出水道的尺寸,如图6,外径φ2550mm,内径φ1950mm,接液槽出水道长1000mm,总长1500mm。

图6 接液槽示意图

3 改进后的进水系统的运行及效果

3.1 改进后工作过程

见图3改进后沉淀池结构示意图和图4改进后沉淀池进水系统平面图,污水从进水槽2自流到随浓密机6绕沉淀池6的中央支柱8转动的接液槽3中,又流入沉淀池6的中央支柱8顶部的缓冲槽5内缓冲后,污水从缓冲槽5壁上的孔流出到沉淀池6中,流入沉淀池6中的污水在化学试剂PAM的作用下固液分离,经过缓慢沉淀,清液从液面溢流到沉淀池6的溢流槽11中,浓密机4在沿沉淀池6的中央支柱8转动的过程中,浓密机4的刮耙10也缓慢转动,将沉淀池6中沉淀的沉淀污泥刮到排泥口9,用泵输送到下步工艺系统进行处理。

3.2 改进后运行效果

进水系统改为上进水方式后,通过高差就可实现自流式上进水,自流性非常好,而且不需要停污水系统就可清理结晶。采用钢板制作的明槽作为进水槽进水,易观察到结晶情况,检修方便,污水结晶在进水槽的表面极容易人工清除,不会造成堵塞,确保了污水处理工艺的稳定运行。进水明槽顺着污水流向有1°~3°的斜度安装在沉淀池上方,从上往下进水,无管阻影响,确保了污水自流进水的顺畅和稳定。

通过对沉淀池进水系统的改进,解决了结晶堵塞的问题,而且改进后沉淀池进水系统比改进前的年检修次数、每次检修人数时间、每次检修用时都明显减少,见表1,因而减少了劳动强度,降低了检修和生产成本。

表1 沉淀池进水系统检修情况表

改进后的沉淀池进水系统能长时间稳定运行,效果非常好,确保公司曲靖冶炼生产区污水处理工艺的顺畅稳定运行,提高了冶炼生产污水处理效率,保证了曲靖生产区污水的处理达标,确保污水处理完全达到“零排放”的目标,保障公司的生产、环保、发展前景和声誉。

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