余姚东江名车专修厂 叶正祥
叶正祥,Tech Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家,现任余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监,被聘为哈弗汽车区域技术专家;2015年获得首届中国汽车诊断师大赛总决赛三等奖;2016年取得中国汽车工程学会汽车诊断专业领域中级工程师资格证书。
故障现象一辆2013年产奥迪A8L车,搭载CGW机械增压发动机,累计行驶里程约为8.5万km。车主反映,该车怠速时车身振动异常,尤其是在等红绿灯时(挡位处于D挡),振动明显;行驶中振动消失,且车辆行驶正常。
故障诊断接车后试车,起动发动机,怠速时能感觉到座椅和转向盘存在明显振动;踩下加速踏板,振动现象消失。推断可能的故障原因有:振动传导路径异常,如发动机支架损坏;振动源异常,如发动机做功不平衡、运转部件(如飞轮)运转不平衡。
对发动机支架进行外观检查,未见异常。用故障检测仪检测,无故障代码存储,且各气缸的失火数据均为0次。那么此时该如何判断发动机做功(做功顺序为1-4-3-6-2-5)是否平衡呢?笔者决定通过测量排气脉动波形和点火信号波形进行判断。如图1所示,同时测量该车排气脉动波形和1缸点火信号波形,分析认为,气缸1、气缸2、气缸3与气缸4、气缸5、气缸6的排气脉动不一致,而该车气缸1、气缸2、气缸3为气缸列1,气缸4、气缸5、气缸6为气缸列2(图2),说明这2列气缸做功不平衡,由此推断车身振动是由某一列气缸工作不良引起的。
读取燃油修正值,发现气缸列1的长期燃油修正值为0.8%,短期燃油修正值为0.0%;气缸列2的长期燃油修正值为-17.2%,短期燃油修正值为-0.8%;由此推断,气缸列2混合气过浓。如何判断混合气是不是真的过浓呢?笔者决定使用尾气分析仪测量尾气,以判断真实的混合气浓度,这样可以避免因氧传感器信号失准而引起的误判。在未脱开气缸列2前氧传感器导线连接器时测量尾气(图3),得知经过燃油修正后的混合气浓度正常;在脱开气缸列2前氧传感器导线连接器时测量尾气(图4),HC和CO的含量明显升高,说明混合气确实过浓,且前氧传感器工作正常。另外,对比2次尾气测量结果发现,无论是减少喷油量(闭环控制时长期燃油修正值为-17.2%),还是增加喷油量(开环控制时长期燃油修正值为0%,相对于闭环控制,增加了燃油量),尾气中CO2的含量均为12.5%左右,说明导致混合气过浓的原因为进气量过少。分析认为,导致进气量过少的可能原因有:进气不畅,如进气管路堵塞等;排气不畅,如三元催化转化器堵塞等;配气正时错误,如进气门关闭过早等。
图1 同时测量故障车的排气脉动波形和1缸点火信号波形(截屏)
图2 气缸布置
图4 脱开气缸列2前氧传感器导线连接器时的尾气测量结果(截屏)
测量气缸列2中气缸4的气缸压力波形(图5),发现排气行程的气缸压力没有异常升高,说明排气顺畅;排气门开启时刻(EVO)的曲轴转角约为做功行程下止点前18°(一般为40°~50°),异常;进气门关闭时刻(IVC)的曲轴转角约为进气行程下止点后55°(一般为50°~60°),正常。测量气缸列1中气缸1的气缸压力波形(图6),发现排气门开启时刻(EVO)的曲轴转角约为做功行程下止点前43°,正常。诊断至此,推断气缸列2排气侧配气正时错误。
拆检气缸列2配气正时,发现专用校对正时工具无法卡在排气凸轮轴上(图7),由此确定气缸列2排气凸轮轴正时错误。进一步检查发现,气缸列2排气凸轮轴正时齿轮发生了跳齿,且正时链条张紧器伸长量过大(图8),由此推断正时齿轮发生跳齿是由正时链条拉长引起的。
故障排除更换正时套件(正时链条和正时链条张紧器)后试车,车身异常振动的现象消失,故障排除。
图5 故障车气缸4的气缸压力波形(截屏)
图6 故障车气缸1的气缸压力波形(截屏)
图7 气缸列2排气凸轮轴正时错误
图8 气缸列2正时链条张紧器的伸长量
故障总结该车车身振动异常是由发动机运转不平衡引起的,而发动机运转不平衡是由气缸列2排气凸轮轴正时错误导致的。为什么气缸列2排气凸轮轴正时错误,发动机控制单元不会存储相关故障代码呢?该车进气侧配备了可变气门正时(VVT)系统,排气侧没有配备VVT系统,因此并没有安装排气凸轮轴位置传感器。由于无法监测排气凸轮轴位置,当排气凸轮轴正时齿轮发生跳齿时,发动机控制单元不会存储相关故障代码。
该车气缸列2排气凸轮轴正时齿轮共有30个齿,1个齿代表的排气凸轮轴转角为12°,对应的曲轴转角为24°。由于该车气缸列2排气门开启时刻(EVO)的曲轴转角比正常情况延迟了约25°,说明排气凸轮轴正时齿轮跳了1个齿。