吴雨波
(中建材(合肥)粉体科技装备有限公司,安徽 合肥 230051)
水泥粉磨是水泥生产过程中耗电最大的工序,为实现节电降低成本,水泥企业现在普遍采用辊压机与管磨机组成的联合粉磨系统,将物料的破碎与粗磨作业由粉碎效率较高的辊压机来完成,对于辊压机+V选+动态选粉机+管磨机的水泥联合粉磨系统,挤压、选粉后的入磨粒度几乎都小于0.9mm,入磨比面积通常也达200m2/kg左右。为此,绝大多数管磨机均减小一仓研磨体球径以强化细磨能力,研磨体一般为φ17mm~30mm钢球,采用球段混装配球的很少。本文通过小磨试验,进行了钢球和球段混装配球的粉磨效率对比,证明球段混装配球优于钢球。在此基础上,应用φ3.8mm×13m工业磨进行了生产实践验证,取得了一致的增产节能效果。
试验分别在相同条件下进行,磨机为φ500mm×500mm标准球磨机,转速48r/min,研磨体装载量100kg。钢球和球段混装的研磨体级配见表1。
表1 研磨体级配及装载量
试验原料直接取自某厂辊压机+V选+动态选粉机选后的水泥半成品,原料经混合、缩分为两份,每份10kg,分别用表1的钢球、球段混装两组研磨体进行粉磨对比,在相同粉磨时间下取样检测80μm(R80)、45μm(R45)筛余和比表面积。试验结果见表2。
表2 φ500mm×500mm试验磨粉磨对比
图1 细度与粉磨时间关系
相同粉磨时间下,两种研磨体的粉磨细度及比表面积曲线见图1、图2。
图2 比表面积与粉磨时间关系
由图1、图2可看出,球段混装的研磨体随着粉磨时间延长,细度筛余和比表面积的差距逐渐增大,粉磨效率都高于钢球,表明采用球段混装的方式,在相同粉磨条件下可以有效降低80μm、45μm筛余和提高比表面积,对生产具有实用价值。
根据小磨试验结果,进一步用工业磨机进行生产验证。磨机规格为φ3.8m×13m开路水泥磨,磨机系统由辊压机+V选+动态选粉机闭路系统供料,磨机一仓长3.5m,原采用φ17mm~25mm钢球作研磨体,生产P·O42.5水泥配比为熟料82%、炉渣9%、石膏5%、石灰石4%。由于水泥厂熟料细磨性能较差,成品筛余偏高而影响到水泥强度,故以原配置的钢球及级配作一仓研磨体与球段混装进行生产对比。钢球和球段混装两种研磨体相关参数见表3。
表3 一仓研磨体调整前后级配
以钢球作研磨体,在台时产量稳定为157t/h时急停磨机,从一仓头部、中部、尾部三个点取样检测细度,结果见表4。
表4 一仓钢球研磨体的粉磨细度
以球段混装作研磨体,在台时产量稳定为164t/h时急停磨机,从一仓相同的三个点取样检测细度,结果见表5。
表5 一仓球段混装研磨体的粉磨细度
生产验证表明,φ3.8m×13m开路水泥磨采用球段混装作研磨体后,一仓中部和尾部的取样筛余较之钢球都有不同程度的降低,且系统产量从157t/h提高到164t/h。从入磨(一仓头部)至一仓尾部的细度增长幅度来分析,钢球研磨体的80μm和45μm筛余分别只降低5.72和7.05个百分点,球段研磨体则降低达7.97和10.57个百分点,比面积的增长量也从钢球的51m2/kg提高到球段混装的67m2/kg。可见,球段研磨体的粉磨速率大于钢球,这与小磨试验结果相吻合,值得进一步挖掘生产潜能。
磨机一仓研磨体采用球段混装,能提高磨机的粉磨效率,主要来自以下几方面的原因,一是水泥联合粉磨系统的入磨粒度小,对于80μm筛余<20%且没有过大颗粒的物料,一仓更需要增强细磨能力,而钢球级配中受小球规格所限,很难使研磨体的平均单个重量、单位研磨体的表面积达到合理状态,因而限制了细磨能力的发挥。二是在细磨阶段,钢段的研磨能力比钢球强。三是采用球段混装,增加了研磨体的规格级数,这也是提高粉磨效率的重要因素。