边技超,白雅贺,2,高 倩
(1. 中国能源建设集团北京电力设备总厂有限公司 特种工业汽轮机厂,北京 102401;2. 华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京 102206)
目前,大部分发电厂的锅炉给水泵均采用汽轮机拖动。相比于电动机拖动而言,汽轮机拖动给水泵可减少厂用电,提高机组的热效率,提高给水泵运行的可靠性及减少投资额[1,2]。给水泵汽轮机的稳定运行,直接关系到整个发电机组安全及高效运行。高速旋转设备的非线性振动,包括半速涡动、低频振荡、碰摩等故障,将严重影响机组的稳定运行。高速旋转设备发生碰摩等故障后,轻则导致汽封、油档等部件的磨损,缩短部件的使用寿命、降低汽轮机效率,严重时,则会导致叶片断裂、主轴弯曲,甚至使整个汽轮机损坏,造成巨大的经济损失及引发生产安全事故[3-6]。现通过研究故障实例,分析和研究给水泵汽轮机的间歇性振动状态。根据振动的发生条件、表现特征,提出了处理故障的方法,为类似振动故障的处理,提供参考。
某热电厂的主汽轮机为亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、单轴抽汽凝汽式汽轮机,配套的锅炉给水泵动力源是给水泵汽轮机。
给水泵汽轮机与给水泵组成的轴系结构,如图1所示。轴系中的联轴器为挠性联轴器,汽轮机侧1号与2号轴承为固定瓦推力轴承,进油方式为侵入式。1号轴承是推力轴承与径向轴承组成的联合轴承。径向轴承衬瓦表面与推力轴承工作面及非工作面上都涂有乌金,并装有热电阻作为温度探头,设置了超温报警及报警提示。给水泵汽轮机的额定转速,约为5 400 r/min。
图1轴系结构示意图
该给水泵汽轮机于2016年初投入运行,在2016年9月,已出现间歇性振动现象。间歇性振动的波动曲线,如图2所示。
图2间歇性振动的波动曲线
振动时,检测了汽动给水泵组的基本参数及运行情况。
(1)热力参数正常。经检查,发现进汽压力、进汽温度、前后轴承温度、润滑油温度、单列级温度以及汽泵入口流量、压力等参数,均没有发生波动。
(2)给水泵侧的3号、4号振动测点,运行正常。
(3)发生振动的间隔时间无规律。发生振动的间隔时间,最短为1天,最长约为8天。
(4)发生间隙性振动时,1号轴承处测点显示的振动幅值,明显增加。1号测点的X方向振幅,从约20 μm增至约50 μm。1号测点Y方向振幅,从约50 μm增至约70 μm。2号轴承处测点的振幅,则有小幅下降。4个测点的具体振动值,如表1所示。
表14个测点的振动时刻及振幅值单位:μm
在振动发生时,存在一些典型的振动特征,以1号测点X方向上的振幅为例进行说明。从图3的频谱分析可知,此时,除工频振动之外,还存在1/2倍频的低频振动,以及2倍频、3倍频等的高频振动。另外,在图4的左图中,为正常运行时的振动波形图,右图为振动波动时刻的振动波形图。此时的波形图存在轻微的削峰现象。这2种振动现象,在旋转机械设备中,均为转动设备与静件发生动静碰摩的典型特征。
图3振动波动时刻频谱结构图
图4振动波动时刻波形图变化情况
对于旋转设备发生的动静碰摩故障,可简化为简单的拉法尔转子模型进行分析[7]。拉法尔转子动
图5拉法尔转子动静碰摩模型
静碰摩的模型,如图5所示。
根据拉法尔转子的运动方程式,得:
(1)
式(1)中,
C—当量阻尼;
M—当量质量;
K—当量刚度;
ω—旋转角速度;
e—偏心距。
m—圆盘质量。
通过推导式(1),可得此模型的一阶临界转速为:
(2)
所以,当碰摩发生时,此时的临界转速会升高,并可得公式:
(3)
在式(3)中:
A1—工频振幅;
A2—二倍频振幅;
ωc—涡动角速度。
另外,因为产生碰摩,转子上存在冲击力及摩擦力,这2种力都具有非线性的特性,所以,会产生一定数量的谐波分量。若产生严重的碰摩现象,将使转子的运动呈现一定的混沌特性。但在实际运行过程中,大部分碰摩都属于轻度碰摩,所以,在振动图谱上,主要以工频振幅的变化为主,其他频谱的分量较少。
根据分析,初步判断此给水泵汽轮机转子存在周期性的轻度径向碰摩,而引起此类现象的发生,主要有几个方面的原因。
(1)前、后油档与转子存在碰摩现象。
(2)前、后轴承与转子存在碰摩现象。
(3)在高、低压轴封及隔板汽封处,存在碰摩现象。
如果因轴承的磨损,导致了支撑刚度的不足,引起碰摩,将会表现为振动波动周期越来越短、振幅值越来越大。由于高低压轴封、隔板汽封处的间隙较小、缸体受热膨胀变形等原因引起碰摩,一般在启机初期,就会出现碰摩,且不存在周期性的振动。所以,产生振动的最大原因,可能是由于前、后油档与转子发生了碰摩。
在运行过程中,前轴承箱内为微负压状态,很容易导致配汽机构上脱落的保温材料、外界灰尘等杂质被吸入油档密封齿之间的缝隙,从而形成油垢。在高温环境下,油垢被碳化固结,当积垢过多时,将与此处的转子发生摩擦和挤压,从而造成振幅值的增大。而当油垢被磨平或脱落后,消除了碰摩现象,振幅值又恢复正常。如此不断重复,导致了给水泵汽轮机的间歇性振动故障。1号轴承油档积垢的实物,如图6所示。
图61号轴承油档积垢实物图
对机组进行C级检修时,发现前后轴承完好,没有碰摩痕迹。但查看前后油档时,发现在1号轴承油档的密封齿间,已经积满油垢,且由于油垢过多,导致油档底部的出油口被严重堵塞,润滑油已不能通过。因此,离轴承较远部位的积灰已呈显干燥状态。现场环境较差的状态,如图7所示。
图7现场环境
经分析后,可判断造成前油档处严重积垢的主要原因,是油箱排烟风机处的挡板开度较大,使得前轴承箱的负压较低,灰尘杂质被大量吸入油档。现场环境较差,存在大量的保温材料碎片及灰尘,为油垢的形成提供了条件。
在检修过程中,采取了一系列的措施。
(1)仔细清理了油档处的杂物。清理后的结果,如图8所示。
(2)制定了相应的操作规范,可长期保持现场环境的整洁。
(3)减小排烟风机出挡板的开度,从而适当调整了前轴承箱的负压,避免杂质再次被吸入油档。
图8清理后的油档
采取各项措施后,重新安装了油档。再次启动机组运行,发现1号、2号的4个测点处间歇性振动已消失,并且振幅值长期保持在25~30 μm。
通过实例,分析了给水泵汽轮机发生间歇性振动的故障原因。根据振动发生的条件和表现特征,并给出了处理方法。
(1)发生此类间歇性振动故障,主要原因是由于间隙的调整不当、前轴承箱的负压过大、现场环境较差,导致油档密封齿间的油垢过多,转子之间的间隙逐渐减小,当振幅值大于间隙值时,就会发生碰摩或摩擦。
(2)此类间歇性振动故障的表现特征,是发生振动的间隔时间不固定,振幅值不会逐渐增大或者逐渐减小。
(3)清理油档处的油垢及杂质后,同时减小了排烟风机处的挡板开度,防止杂质再被吸入油档,从而消除了此类间歇性的振动故障。
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简讯
全年工程建设瞄准1022万千瓦目标
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摘自上海电气电站设备有限公司电站辅机厂技术部《信息简讯》第232期